李 慧,吳 健,何 濤,陶 沙
(中國船舶科學(xué)研究中心 船舶振動噪聲重點實驗室,江蘇 無錫,214082)
隨著科技的進步,船上動力設(shè)備不斷向高效率、大功率的方向發(fā)展,主機、發(fā)電機、螺旋槳、空氣壓縮機以及各種不同用途的動力設(shè)備產(chǎn)生的振動和噪聲所帶來的危害已引起人們的廣泛關(guān)注[1]。浮筏隔振系統(tǒng)因其隔振性能良好、設(shè)計靈活多變,近幾十年來一直是國內(nèi)外振動噪聲控制研究的熱點[2]。美國的核潛艇、英國的“特拉法爾加”級核潛艇等軍用潛艇以及艦船等均采用了浮筏隔振技術(shù),隔振效果顯著[3]。
目前,針對浮筏隔振系統(tǒng)國內(nèi)外普遍采用的計算方法有低頻段的有限元法、高頻段的統(tǒng)計能量法、導(dǎo)納功率流方法、四端網(wǎng)絡(luò)參數(shù)法等。評定參數(shù)主要有力傳遞率、插入損失和振級落差等[4]。瞿祖清等[5]提出一種浮筏系統(tǒng)動力學(xué)超單元建模方法,建立的模型在規(guī)模上遠小于未降階的有限元模型,同時中低頻段的動態(tài)特性也得到很好的保留。Ha 和Kim[6]提出針對多輸入多輸出機械系統(tǒng)的矢量四端網(wǎng)絡(luò)參數(shù)模型方法,使四端網(wǎng)絡(luò)分析法有了更完備的理論基礎(chǔ)。Xiong Yeping 等[7-8]采用功率流方法對多方向復(fù)雜柔性耦合振動傳遞特性進行了研究,提出等效導(dǎo)納和等效阻抗的概念。張華良等[9]用有限元方法分析了中間筏架的質(zhì)量、剛度、中間筏架的結(jié)構(gòu)阻尼和隔振器阻尼對整個浮筏隔振性能的影響,發(fā)現(xiàn)原則上中間筏架的質(zhì)量越大越好,剛度也越大越好。
隔聲是噪聲控制工程中常用的一種重要手段,根據(jù)隔聲原理,用隔聲結(jié)構(gòu)把噪聲源封閉起來,并盡量緊靠聲源安裝,這種隔聲結(jié)構(gòu)稱為隔聲罩。20 世紀(jì)90 年代初,主要利用經(jīng)驗公式對隔聲罩的透射損失進行估算。馮永平和張國良[10]對隔聲罩一維模型進行分析,討論了低頻隔聲性能、封閉體積效應(yīng)、阻尼對隔聲罩共振的影響以及隔聲罩開口的影響。文獻[11-13]主要討論了隔聲罩的形狀、罩板厚度對隔聲量的影響,文獻[14-15]主要討論了不同阻尼層和吸聲材料對隔聲量的影響。
本文以艙室模型中WD618.C-22 型船用柴油機為對象,設(shè)計帶隔聲罩的浮筏減振隔聲系統(tǒng),研究了安裝浮筏、安裝隔聲罩前后設(shè)備機腳、中間筏架、基座面板以及甲板4 個不同位置的振動傳遞以及柴油機的空氣輻射噪聲,完成了針對此集成減振隔聲裝置的效果測試驗證,可為相關(guān)的減振隔聲集成方案的應(yīng)用提供設(shè)計依據(jù)。
研究對象為山東濰柴動力生產(chǎn)的WD618.C-22 船用柴油機,凈重1 100 kg,外形尺寸(L×B×H)1 534×807×1 512mm,額定轉(zhuǎn)速1 500 r/min,額定功率220 kW。柴油機安裝在艙室平臺上,該平臺整體模型均為鋼材結(jié)構(gòu),平置于地面。
考慮到柴油機本身呈下凸形式,設(shè)計中間筏架為對稱式中空框架結(jié)構(gòu),在筏架結(jié)構(gòu)上下面板局部開孔,以減輕筏架重量并方便設(shè)備的安裝檢修。中間筏架外形尺寸約為2 200×1 400×260 mm(L×B×H),重量約為880 kg,與主機相連的筏架上層隔振器安裝面板厚度為25 mm,其余上層面板厚度為15 mm,筏架支撐肘板厚度為20 mm,其余均為10 mm,中間筏架如圖1 所示。
隔聲罩結(jié)構(gòu)示意圖如圖2 所示。其主要結(jié)構(gòu)是罩壁,罩壁一般采用復(fù)合隔聲板??紤]到機械設(shè)備的散熱問題,在隔聲罩罩壁上預(yù)留通風(fēng)換熱孔,安裝進排風(fēng)消聲器,并使消聲器的降噪量與隔聲罩罩壁的隔聲量相當(dāng),在保證降噪效果的同時,達到通風(fēng)冷卻的目的。
圖1 中間筏架結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 The sketch of floating raft
圖2 隔聲罩結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 The sketch of acoustic enclosure
考慮空間條件的限制,設(shè)計隔聲罩外形尺寸為2 200 mm×1 400 mm×1 500 mm(柴油機長度方向前后預(yù)留350 mm,寬度方向左右預(yù)留300 mm,高度上方預(yù)留150 mm),罩壁總厚度80 mm,設(shè)計隔聲量25±3 dB,由1.2 mm 鍍鋅鋼板+50 mm 巖棉+8 mm 硅酸鈣板+50 mm 超細玻璃棉+0.8 mm 鍍鋅穿孔板組成。隔聲罩設(shè)計為現(xiàn)場可快速拼裝結(jié)構(gòu),設(shè)計消聲器消聲量為25 dB。隔聲罩通過減振橡膠墊與筏架上層面板連接,乳膠密封。各個隔聲罩面板之間采用搭扣連接,保證拆裝維修方便。
考慮到中間筏架和隔聲罩尺寸,以及艙段甲板的縱桁加筋,將新的基座結(jié)構(gòu)向外部調(diào)整,分別設(shè)置在強橫梁位置處,橫跨2 條縱向強橫梁,改進后的基座結(jié)構(gòu)示意圖如圖3 所示,其中基座面板厚度為20 mm,支撐肘板厚度15 mm,其他均為10 mm。
圖3 改進基座結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 The sketch of changed foundation
筏架上層共布置4 個隔振器,分別位于4 個機腳位置,采用WH400 型隔振器,筏架下層采用6 個WHG600 型隔振器,上下層隔振器錯位安裝,減小傳遞到彈性基礎(chǔ)上的振動。原始單層隔振方案采用4 個WH400 型隔振器,分別位于4 個機腳位置45°斜置安裝。隔振器相關(guān)參數(shù)見表1,其中X 表示橫向沿左右舷方向,Y 表示縱向沿船長方向,Z 表示垂向沿豎直方向。
表1 WH400、WHG600 型隔振器相關(guān)參數(shù)Tab.1 Parameters of WH400 and WHG600
采用有限元Abaqus 軟件對中間筏架進行模態(tài)分析,固有頻率計算結(jié)果見表2。由結(jié)果可知,筏體固有頻率滿足頻率儲備要求(機組額定轉(zhuǎn)速1 500 r/min,f=n/60=25 Hz),中間筏體固有頻率很好的避開了激勵力的擾動頻率,初步滿足筏架設(shè)計要求。
表2 中間筏體固有頻率Tab.2 Natural frequencies of the raft
采用有限元Abaqus 軟件建立隔振系統(tǒng)有限元模型,計算得到柴油機額定轉(zhuǎn)速1 500 r/min 從設(shè)備機腳-筏架-基座的橫向、縱向、垂向振動傳遞衰減曲線。圖4中,額定轉(zhuǎn)速下,設(shè)備機腳到基座的橫向、縱向、垂向總隔振量分別為60 dB,54 dB,63 dB(5 Hz~1 kHz)。相比原始單層隔振方案(5 Hz-1 kHz 橫向隔振量約31 dB,縱向隔振量約20 dB,垂向隔振量約28 dB),3 個方向隔振量分別提高了29 dB,34 dB,35 dB,隔振效果得到了顯著提高。
根據(jù)設(shè)計方案完成模型加工,整體集成裝置實物安裝。
圖4 系統(tǒng)1 500 r/min 工況振動傳遞衰減曲線Fig.4 Vibration curves of the diesel system at the speed of 1 500 r/min
在柴油機互為對角的2 個機腳,及其下方對應(yīng)的筏架、基座和甲板上各布置一個測點,共8 個三向測點(原始方案為單層隔振,只在機腳、筏架及甲板上布置測點,共6 個測點)。在柴油機四周布置4 個空氣噪聲測點,每個測點距離地面1 m,距離柴油機表面1 m。
圖5 為柴油機安裝浮筏隔振系統(tǒng)后,額定轉(zhuǎn)速下10~6.3 kHz 頻段設(shè)備機腳-筏架-基座面板-甲板的橫向、縱向、垂向振動傳遞衰減。設(shè)備機腳到筏架的橫向、縱向、垂向衰減分別約為36 dB,35 dB,37 dB,全頻段隔振量都比較明顯;筏架能量主要集中在500 Hz左右,500 Hz 以后筏架的能量衰減到80 dB 左右波動;筏架到基座的橫向、縱向、垂向振動衰減量分別為14 dB,15 dB,16 dB 左右,基座上的振動在400 Hz左右有一個能量的峰值,超過400 Hz 以后能量開始逐步衰減。橫向及縱向隔振在40 Hz~150 Hz 頻段的隔振效果最佳,最高達到74 dB,而垂向隔振在60 Hz~300 Hz頻段的隔振效果最佳,最高達到66 dB。隨著頻率逐漸升高,高頻段的振動衰減逐漸變得不明顯,從筏架到基座的三向振動衰減量相差不大?;姘宓郊装迥芰克p較小,甚至有放大現(xiàn)象,這取決于甲板上測點位置處的機械阻抗。
圖5 安裝浮筏后柴油機振動傳遞曲線Fig.5 Vibration curves of diesel with the floating raft
圖6 為安裝集成減振隔聲裝置后柴油機額定轉(zhuǎn)速下,從設(shè)備機腳-筏架-基座面板-甲板的橫向、縱向、垂向振動傳遞衰減??梢钥闯觯瑱M向隔振在150~650 Hz頻段及1~2.5 kHz 頻段的隔振效果最佳,最高達到75 dB,縱向隔振在80~400 Hz 頻段及1~2.5 kHz 頻段的隔振效果最佳,最高達到83 dB,而垂向隔振在150 Hz~4 kHz 頻段的隔振效果最佳,最高達到74 dB。三方向平均隔振效果分別達到了53.5 dB,56.3 dB 及61.8 dB,對比原始單層隔振方案(橫向隔振31 dB,縱向隔振20 dB,垂向隔振28 dB),安裝集成減振隔聲裝置后,柴油機機腳-基座橫向、縱向及垂向的隔振效果分別提高了22 dB,36 dB 和33 dB,隔振效果有了明顯的改善。
圖6 安裝浮筏隔聲罩后柴油機振動傳遞曲線Fig.6 Vibration curves of diesel with the floating raft and acoustic enclosure
圖7 為柴油機安裝隔聲罩前后各轉(zhuǎn)速下平均噪聲測試結(jié)果。不同轉(zhuǎn)速下空氣噪聲結(jié)果相差在1~3 dB 左右,轉(zhuǎn)速越高,產(chǎn)生的噪聲越大。額定轉(zhuǎn)速1 500 r/min柴油機產(chǎn)生的噪聲是最大的,安裝浮筏和安裝浮筏隔聲罩集成裝置2 種狀態(tài)下產(chǎn)生的噪聲分別有96.7 dB(A),74.2 dB(A)。原始單層隔振方案下,柴油機空氣噪聲主要集中在100-2 kHz 頻段,尤其是1 kHz 頻段處,空氣噪聲值高達95 dB,4 kHz 后的高頻段開始迅速衰減至20 kHz 的60 dB 左右。安裝隔聲罩之后,全頻段空氣噪聲均明顯降低,尤其是100 Hz~3 kHz 的中頻段,1 kHz 處的空氣噪聲值降為60 dB,隔聲效果顯著。但是安裝隔聲罩之后高分貝噪聲值主要集中在100 Hz 之前,和原始方案相比100 Hz 之前的低頻段隔聲效果并不理想。這是因為隔聲罩直接安裝在浮筏上,雖然兩者之間做了彈性處理,但是為了保證隔聲罩的密封性,彈性連接很弱,低頻的時候隔聲罩和浮筏之間產(chǎn)生了輕微的共振,從而影響了低頻段的隔聲效果,后續(xù)將會進一步進行研究。
圖7 各工況不同轉(zhuǎn)速平均聲壓級Fig.7 Sound pressure level at different speeds
在安裝整套集成減振隔聲裝置后,在10~20 kHz 頻段,設(shè)備振動噪聲總的平均隔聲量達到了26.8 dB,總的來說集成裝置達到了理想的吸隔聲效果,尤其在400 Hz~2.5 kHz 中頻段隔聲效果非常明顯,隔聲量均達到32 dB 左右。
針對艙室柴油機進行了集成減振隔聲研究,提出浮筏-隔聲罩集成減振隔聲裝置的設(shè)計方案,采用有限元進行隔振效果初步評估,并完成集成減振隔聲方案試驗驗證,得到了以下結(jié)論:
1)安裝集成減振隔聲裝置后,柴油機機腳-基座橫向、縱向及垂向的隔振效果相比原始單層隔振方案分別提高了22 dB,36 dB 和33 dB,隔振效果明顯提高;
2)安裝隔聲罩之后,很好改善了原始單層隔振方案中100~2 kHz 頻段噪聲能量集中區(qū),1 kHz 頻率處的空氣噪聲峰值從95 dB 降為60 dB,系統(tǒng)整體隔聲效果達到26 分貝,吸隔聲效果顯著;
3)通過隔聲罩-浮筏集成裝置很好的控制了設(shè)備的振動和噪聲,空間利用率高,為之后深水半潛式支持平臺主機的減振集成方案設(shè)計提供了參考。