宋春,楊遠(yuǎn)柱
(中石油云南石化有限公司, 云南 安寧 650399)
除氧器是鍋爐上水的重要設(shè)備,目前國內(nèi)外大部分除氧器都是通過熱力式除氧+化學(xué)除氧來達(dá)到消除鍋爐給水中的溶解氧,使其符合鍋爐給水溶解氧含量國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 12157-2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水和鍋爐用水中溶解氧的測(cè)定》。在鍋爐給水處理工藝過程中,除氧是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),不合格的除氧水進(jìn)入鍋爐,給水管道及汽輪機(jī)通流部分產(chǎn)生氧腐蝕,縮短設(shè)備壽命,甚至?xí)斐刹豢晒懒康膰?yán)重后果。中石油云南石化有限公司5萬制氫裝置除氧器是鍋爐上水除氧的重要設(shè)備,設(shè)計(jì)處理能力為90t/h,采用熱力式除氧+化學(xué)除氧的除氧模式,2017年8月投入運(yùn)行。運(yùn)行期間需要頻繁加入除氧劑,增加了員工的工作強(qiáng)度,且存在除氧器出水含氧量經(jīng)常超標(biāo),增加了給水管道、機(jī)泵、廢鍋、汽包等設(shè)備的腐蝕率,給安全生產(chǎn)帶來隱患。
原設(shè)計(jì)除氧器采用熱力式除氧+化學(xué)除氧的除氧模式:
(1)熱力除氧器中的水是從上而下流動(dòng),加熱蒸汽由下而上流動(dòng),汽與水接觸后產(chǎn)生混合傳熱,同時(shí)還進(jìn)行傳質(zhì),水中的溶解氧隨著水溫的升高迅速從水中向蒸汽空間分離出來。
根據(jù)道爾頓定律:除氧器內(nèi)的總壓力等于各混合氣體分壓力的總和。用公式表達(dá)為:
P=Ps+PO2+PCO2+…Pn;
式中:Ps為水蒸汽分壓;PO2為氧氣分壓;PCO2為二氧化碳分壓。
另據(jù)試驗(yàn)得知,某種氣體在水中的溶解量與水面上該種氣體的分壓成正比。由此可知,水中氧的含量取決于水面上分壓力及氧在水中的溶解度。氧在水中的溶解度隨著溫度的升高而降低。當(dāng)除氧水被加熱到飽和溫度時(shí),溶氧量→趨于0。之所以趨于0,而不是0,這是因?yàn)樗哂幸欢ǖ恼硯?,產(chǎn)生表面張力,使水的表面形成一層薄膜,此膜的厚度約為10-7cm。
由于這層水膜的存在,水中的微小氣泡不能通過水膜飛逸到空間去,這就造成鍋爐給水溶解氧含量超標(biāo)。
(2)化學(xué)除氧是熱力除氧的輔助措施,以達(dá)到徹底清除水中殘留氧的目的。但由于負(fù)荷及除氧劑本身調(diào)和濃度變化,除氧劑的加注量依據(jù)經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)行調(diào)整,且不可能總是適時(shí)調(diào)整,造成鍋爐給水溶解氧含量波動(dòng)較大,有時(shí)甚至超出標(biāo)準(zhǔn)。
基于現(xiàn)有的除氧器存在的問題,考慮在保持現(xiàn)有流程不變的情況下,有無一種除氧效果穩(wěn)定且滿足指標(biāo)要求的除氧器或除氧技術(shù)可對(duì)現(xiàn)有除氧器進(jìn)行改造,并能滿足目前除氧器的現(xiàn)場(chǎng)空間布置要求,投資要小,施工周期短。經(jīng)在業(yè)內(nèi)咨詢發(fā)現(xiàn),國內(nèi)某市電力設(shè)備有限公司的除氧器制造及改造經(jīng)驗(yàn)豐富,采用旋轉(zhuǎn)水膜技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)無需添加除氧劑的情況下出口爐水氧含量≯15μg/l的標(biāo)準(zhǔn)。
旋膜式除氧器是熱力除氧器的一種,它的傳質(zhì)方式不同于老的柵盤式、泡沸式、淋水盤式及噴霧填料式,而是用射流及旋膜方式進(jìn)行傳熱、傳質(zhì)。在性能和結(jié)構(gòu)上充分滿足了上述熱力除氧的三個(gè)條件。設(shè)計(jì)特點(diǎn)如下:
旋膜式除氧器設(shè)有兩級(jí)除氧裝置,第一級(jí)是起膜器組—主要的除氧部件;第二級(jí)水篦層,第三級(jí)是填料層—用作深度除氧。
(1)起膜器組是由起膜器、連通管及隔板等零部件組成,除氧器入口水首先進(jìn)入由上下隔板組成的水室,再從水室通過起膜器上的小孔,進(jìn)入起膜器內(nèi)壁形成射流及旋轉(zhuǎn)水膜。
(2)水從起膜器下來后形成一個(gè)喇叭形的水膜,然后向下流到篦子部分(篦子的層數(shù)視具體情況而定)。
(3)水通過篦子后進(jìn)入填料層,它是由液汽網(wǎng)及其固定框架組成,水在液汽網(wǎng)中作進(jìn)一步的除氧—深度除氧。
(4)水經(jīng)過液汽網(wǎng)后隨即落到水箱里。
加熱蒸汽從加熱蒸汽管出口處擴(kuò)散并上升至填料層,通過填料層、篦子,進(jìn)入起膜器內(nèi)孔,然后再上升到除氧頭上部封頭內(nèi)腔,并由此排入大氣。由于蒸汽上升過程中與水混合,加熱了水,因此大部分加熱蒸汽均被水所吸收,排放大氣的汽量很少。
凝結(jié)水及補(bǔ)充水進(jìn)入起膜器組的水室后,具有一定的壓力,此壓力高于除氧器內(nèi)的壓力,因此兩者之間有壓差。水在一定的壓差下從起膜器上的小孔噴向內(nèi)壁,在小孔的出口處產(chǎn)生射流運(yùn)動(dòng),射流強(qiáng)化了傳熱傳質(zhì)過程,它可以在極短時(shí)間內(nèi),很小的行程上,吸收大量的加熱蒸汽,同時(shí)從水流中向空間放出大量的氧氣。
在起膜器組正常工作時(shí),水室的水經(jīng)過起膜器上的小孔射入起膜器內(nèi)壁,形成射流。由于它的內(nèi)孔充滿了加熱蒸汽,水在射流運(yùn)動(dòng)中便將大量的加熱蒸汽卷吸進(jìn)去,產(chǎn)生劇烈的混合加熱作用,因此射流束可以吸收大量的熱量,使水溫大幅度提高,另一方面由于水從起膜器小孔噴向其內(nèi)孔過程也是一個(gè)降壓過程,使水的壓力下降,這兩個(gè)因素—水溫升高、水壓下降均能使水中的溶解氧大量釋放出來擴(kuò)散到起膜器內(nèi)孔的加熱蒸汽中去,產(chǎn)生傳質(zhì)過程。
射流結(jié)束后,水沿著起膜器內(nèi)孔壁旋轉(zhuǎn)而下,形成一層水膜。液體在旋轉(zhuǎn)流動(dòng)時(shí)的臨界雷諾數(shù)Re較液體在直管內(nèi)流動(dòng)的臨界雷諾數(shù)Re下降很多,也即液體在旋轉(zhuǎn)流動(dòng)時(shí)易產(chǎn)生紊流。
另外,旋膜式除氧器中還設(shè)計(jì)了新型平衡管和汽水分離裝置,使析出的氧氣能及時(shí)充分地隨蒸汽流排入大氣中去。
綜上所述,起膜器在工作中,其射流、旋膜、水裙三部分即可將水中的絕大部分溶氧分離出來,這些分離出的氧隨著上升蒸汽從起膜器的內(nèi)孔排到上封頭內(nèi)腔,然后再從排汽口排往大氣,所以起膜器的內(nèi)孔不僅是傳熱、傳質(zhì)的主要部位,而且是除氧器排出氧氣的主要通道,它使得水在起膜器內(nèi)分離出的氧不能隨意擴(kuò)散,只能局限在起膜器內(nèi)孔中,強(qiáng)制它隨著上升的蒸汽流排向大氣。由于旋膜式除氧器的起膜器組在工作中使水始終處于紊流狀態(tài)并有足夠大的表面積,排汽性能、傳熱、傳質(zhì)條件良好,除氧效果十分理想。
經(jīng)與旋膜式除氧器制造廠技術(shù)人員對(duì)接,我們制定了如下改造方案:
(1)保持原除氧器水箱及降水管不動(dòng),從原除氧塔下封頭環(huán)焊縫向上400mm高處做環(huán)型切割。
圖1 除氧器改造原理圖
(2)制作新型除氧塔,將新除氧塔與原除氧塔下封頭的環(huán)形切割面進(jìn)行對(duì)焊,形成完整的新型旋膜式除氧器。
(3)更換原除氧器水箱底部加熱裝置。
2019年3月6日至10日,對(duì)5萬制氫除氧器進(jìn)行了改造施工。原除氧器水箱保留不動(dòng),從原除氧塔與除氧水箱對(duì)接法蘭處分解,保留原除氧器的降水管作為新除氧器的落水管。根據(jù)現(xiàn)有運(yùn)行參數(shù)設(shè)計(jì)、制作新型除氧塔,將新除氧塔與原水箱對(duì)接法蘭組裝,形成完整的新型旋膜式除氧器,同時(shí)對(duì)蒸汽出口管線及安全閥進(jìn)行了抬高處理。
圖2 除氧器改造實(shí)施圖
云南石化5萬制氫裝置除氧器1440-D7101自2019年3月改造完成投用以來運(yùn)行平穩(wěn),除氧水氧含量均小于15μg/l,滿足技術(shù)協(xié)議要求。圖3為2019年7月鍋爐給水分析匯總。
該除氧器改造前,必須定期加除氧劑以保障爐水合格,溶解氧含量有時(shí)仍超出工藝指標(biāo),再經(jīng)調(diào)整后爐水合格。改造后,在無需加劑的情況下,爐水中的溶解氧含量穩(wěn)定,且一直保持在指標(biāo)要求的范圍內(nèi)。
圖3 5萬制氫7月鍋爐給水分析匯總
該除氧器改造前,在5萬制氫裝置50%~60%負(fù)荷情況下,維持加熱溫度105℃,加熱蒸汽消耗量2.9~3.0t/h;改造后,在5萬制氫裝置50%~60%負(fù)荷情況下,維持加熱溫度105℃,加熱蒸汽消耗量2.45~2.55t/h,明顯減少了蒸汽消耗。
(1)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo):減少了加熱蒸汽消耗量,每減少1噸蒸汽,可產(chǎn)生170元的經(jīng)濟(jì)效益。取消了加藥環(huán)節(jié)。原來每月平均加除氧劑20桶(25㎏/桶),每桶除氧劑售價(jià)為200元。
(2)經(jīng)濟(jì)效益核算:
減少蒸汽使用所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益:
(2.9-2.5)噸/小時(shí)×7200小時(shí)/年×170元/噸=489600元/年;
取消加除氧劑所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益:
20桶/月×12月/年×200元/桶=48000元/年;
總經(jīng)濟(jì)效益:489600+48000=537600元/年=53.76萬元/年。取消加除氧劑減少的人工成本尚未計(jì)入。
成功對(duì)5萬制氫除氧器進(jìn)行了改造,效果顯著,下一步計(jì)劃對(duì)12制氫除氧器進(jìn)行同樣的改造。新型旋膜式除氧器技術(shù)先進(jìn),除氧效果好,能夠適應(yīng)全補(bǔ)給水、入口含氧量高、負(fù)荷波動(dòng)大、采用低溫汽源加熱等特殊情況下的使用。該技術(shù)施工周期短,改造方便可行,可用于提升鍋爐給水除氧器的除氧能力,減少蒸汽消耗,取消了除氧劑加劑環(huán)節(jié),減輕員工勞動(dòng)強(qiáng)度,對(duì)保障鍋爐安全運(yùn)行,提高經(jīng)濟(jì)效益,節(jié)能減排等方面具有重要意義,可以適用于石化企業(yè)鍋爐除氧器的新增或改造項(xiàng)目。
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