李衍平
(華電國(guó)際萊城發(fā)電廠,山東 濟(jì)南 271100)
2018年3月12日,某電廠3號(hào)機(jī)組負(fù)荷471 MW。05:37,A、B、C、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行,開始進(jìn)行爐膛吹灰。05:44,3號(hào)鍋爐出現(xiàn)落焦,爐膛壓力最高至193 Pa。05:46,3號(hào)鍋爐再次落焦,爐膛壓力最高至376 Pa,運(yùn)行人員投入AB層4支油槍助燃。05:49,運(yùn)行人員檢查火檢無閃動(dòng),爐膛壓力穩(wěn)定在-100 Pa左右,檢查撈渣機(jī)水位正常,退出AB2、AB4油槍。05:52,爐膛壓力無較大波動(dòng),火檢無閃爍,運(yùn)行人員退出AB1、AB3油槍[1]。05:54:17,爐膛壓力突升至105 Pa,AR3火檢失去;05:54:19,爐膛壓力升至723 Pa,AR1火檢失去,運(yùn)行人員按下緊急投油按鈕(最終因MFT投油不成功);05:54:20,AR2、BR1、BR2、BR4火檢失去,爐膛壓力723 Pa;05:54:22,A、B磨煤機(jī)跳閘,爐膛壓力降至346 Pa;05:54:23,爐膛壓力-606 Pa,鍋爐MFT。檢查MFT首出原因“爐膛壓力低低”(爐膛壓力低低保護(hù)取自開關(guān)量,當(dāng)爐膛壓力≤-2000 Pa動(dòng)作)。
a.檢查火檢情況,確認(rèn)火檢動(dòng)作正常。
b.磨煤機(jī)跳閘情況。磨煤機(jī)跳閘邏輯為層火檢失去且當(dāng)任意相鄰層火檢失去時(shí)磨煤機(jī)跳閘,確認(rèn)磨煤機(jī)跳閘符合保護(hù)邏輯[2]。
c.就地檢查情況。撈渣機(jī)內(nèi)有大量焦塊,部分焦塊尺寸較大(最大焦塊長(zhǎng)度達(dá)1.5 m),撈渣機(jī)停轉(zhuǎn),撈渣機(jī)周圍發(fā)現(xiàn)大量琉璃狀態(tài)的焦渣和水跡[3],見圖1、圖2。3月12日—13日機(jī)組啟動(dòng)后檢查鍋爐結(jié)焦情況,結(jié)焦位置為燃盡風(fēng)向下至A層燃燒器水冷壁區(qū)域,撈渣機(jī)撈出黑色細(xì)渣和黃色顆粒狀渣2種[4]。
d.運(yùn)行操作情況。3月11日18:45,爐膛吹灰1次,無明顯掉焦;3月12日00:00—02:26,機(jī)組負(fù)荷346 MW左右穩(wěn)定運(yùn)行,運(yùn)行人員無大幅操作。
e.吹灰情況。3月10日01:00至滅火前,爐膛吹灰正常進(jìn)行,共吹灰6次,每班吹灰1次。符合鍋爐2月9日滅火防范措施中的吹灰規(guī)定[5]。
f.入爐煤化驗(yàn)情況。3月11日16:00至次日01:00所上燃煤,折算成干燥無灰基揮發(fā)分為15.44%(設(shè)計(jì)煤種15.63%),硫分1.72%(設(shè)計(jì)值1.2%),在爐內(nèi)實(shí)際燃燒狀況下有灰熔點(diǎn)降低可能性,揮發(fā)分符合摻配摻燒要求[6],硫分高于鍋爐設(shè)計(jì)值。
g.飛灰可燃物指標(biāo)分析。3號(hào)鍋爐啟動(dòng)后,飛灰可燃物波動(dòng)較大,呈明顯降低趨勢(shì),個(gè)別班次最低值2.61%。分析和入爐中含有煙煤有關(guān),煙煤和失重斜率大的無煙煤混合燃燒時(shí)能降低飛灰可燃物。
h.煤粉細(xì)度情況。各磨煤機(jī)煤粉細(xì)度與之前相比無較大變化[7]。
i.事故煤樣情況。干燥無灰基揮發(fā)分除C磨煤機(jī)外均高于17.4%(設(shè)計(jì)值15.63%)。
j.灰熔點(diǎn)化驗(yàn)結(jié)果。事故煤樣灰熔點(diǎn)變形溫度1170 ℃,軟化溫度1350 ℃,溫度偏差180 ℃以上。取撈渣機(jī)中焦塊化驗(yàn)灰熔點(diǎn)[8],焦塊灰熔點(diǎn)變形溫度為1178 ℃,軟化溫度1190 ℃(設(shè)計(jì)煤種軟化溫度1390 ℃)。說明煤中混有低灰熔點(diǎn)煤,見表1。
k.入爐煤摻配方式情況。3月11日08:00—12日08:00入爐煤化驗(yàn)指標(biāo)在正常范圍內(nèi)。11日08:00—16:00,上煤3294 t,綜合指標(biāo)(V12Q21S1.7);11日16:00—12日01:00,上煤2608 t,綜合指標(biāo)(V11Q21S1.7);12日01:00—8:00,上煤2549 t,綜合指標(biāo)(V11Q21S1.3)。
表1 2018年入廠煤灰熔融性指標(biāo)
a.MFT原因?yàn)闋t膛壓力低低保護(hù)動(dòng)作[9]。
b.爐膛壓力低的原因?yàn)闋t膛掉大焦,大量焦塊落至撈渣機(jī)內(nèi),渣井內(nèi)的水被迅速加熱,產(chǎn)生大量水蒸氣,水蒸氣上升造成爐內(nèi)燃燒工況急劇惡化,A、B磨煤機(jī)失火跳閘,爐膛壓力降低至保護(hù)動(dòng)作值[10]。
c.鍋爐結(jié)焦原因?yàn)?號(hào)鍋爐按燃用貧煤設(shè)計(jì),斷面及容積熱負(fù)荷高,設(shè)計(jì)煤種干燥無灰基揮發(fā)分15.63%,全硫分1.2%,灰熔點(diǎn)溫度(DT、ST、FT)均大于1300 ℃。機(jī)組負(fù)荷470 MW時(shí),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量淡粉燃燒器上部爐膛溫度為1450 ℃(與2019年結(jié)焦較少時(shí)持平),遠(yuǎn)高于入爐煤灰熔點(diǎn)變形溫度,入爐煤煙煤比例偏高時(shí),鍋爐易結(jié)焦。3月7日水冷壁大量掛焦,壁面粗糙、爐溫升高,造成鍋爐結(jié)焦進(jìn)一步加劇;3月11日多種含高比例煙煤的混煤疊加摻配,煙煤揮發(fā)分高,易燃,首先消耗助燃空氣,造成混煤中的貧煤或無煙煤缺氧、燃燒滯后,被爐內(nèi)旋轉(zhuǎn)氣流帶至水冷壁壁面處貼壁燃燒,加劇了水冷壁壁面還原性氣氛,引發(fā)結(jié)焦。
a.易結(jié)焦煤種不能提前發(fā)現(xiàn)和調(diào)整。燃料采購(gòu)、燃煤摻配依據(jù)熱值、揮發(fā)分、硫分3項(xiàng)指標(biāo),在某些來煤組分構(gòu)成差別大、低熔點(diǎn)煙煤比例偏高時(shí),不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和調(diào)整。
b.在鍋爐明顯結(jié)焦的情況下,未能從燃煤采購(gòu)、燃煤摻配、燃燒調(diào)整方面采取有效措施,減緩和控制掉焦滅火的發(fā)生。
c.在鍋爐明顯結(jié)焦的情況下,未及時(shí)進(jìn)行針對(duì)性的燃燒調(diào)整試驗(yàn),減輕鍋爐結(jié)焦情況。
a.對(duì)各煤源進(jìn)行組分比例分析,為優(yōu)化進(jìn)煤結(jié)構(gòu)和燃煤摻配提供依據(jù)。所有煤源進(jìn)行一次成分比例普查,通過反射率分析或熱重分析,建立各煤源中煙煤、無煙煤構(gòu)成比例基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù);發(fā)現(xiàn)某煤源成分變動(dòng)較大時(shí),及時(shí)檢測(cè)更新數(shù)據(jù)。
b.入爐煤每半個(gè)月進(jìn)行灰熔點(diǎn)分析,及時(shí)掌握結(jié)焦趨勢(shì)變化,減少易結(jié)焦煤入爐比例。發(fā)現(xiàn)結(jié)焦加重時(shí),對(duì)入爐煤立即取樣進(jìn)行灰熔點(diǎn)分析。
c.改進(jìn)燃煤采購(gòu)和燃煤摻燒摻配。①依據(jù)各煤源組分比例分析數(shù)據(jù)、灰熔點(diǎn)化驗(yàn)結(jié)果,優(yōu)化進(jìn)煤結(jié)構(gòu),減少易結(jié)焦煤源進(jìn)煤量;②依據(jù)分析數(shù)據(jù)優(yōu)化煤場(chǎng)堆料,減少取料面易結(jié)焦煤種的摻混占比;③入爐煤摻配時(shí)嚴(yán)格控制煙煤組分明顯偏高煤種比例小于20%。
d.根據(jù)鍋爐結(jié)焦情況調(diào)整燃煤摻配。繼續(xù)跟蹤結(jié)焦、落焦與入爐煤對(duì)應(yīng)關(guān)系,監(jiān)督爐膛溫度變化。結(jié)焦加重時(shí),當(dāng)日調(diào)整摻配方案,減少易結(jié)焦煤的摻配比例。
e.在掉焦明顯的情況下,繼續(xù)執(zhí)行每班吹灰措施。負(fù)荷低不滿足吹灰條件時(shí),申請(qǐng)吹灰負(fù)荷或投油進(jìn)行吹灰。落焦引起爐膛負(fù)壓波動(dòng)大時(shí)及時(shí)投油穩(wěn)燃,在確認(rèn)燃燒恢復(fù)正常、無繼續(xù)掉焦的情況下保持10 min后停油。
f.通過燃燒調(diào)整均勻爐膛內(nèi)溫度分布,消除局部高溫區(qū)。進(jìn)行單因素調(diào)整試驗(yàn),保持12 h后檢查爐膛溫度變化和結(jié)焦、掉焦情況,總結(jié)改進(jìn)燃燒調(diào)整。分以下幾個(gè)因素進(jìn)行調(diào)整:①適當(dāng)減少總風(fēng)量,延緩燃燒速度,氧量在之前控制值的基礎(chǔ)上降低0.5個(gè)百分點(diǎn)運(yùn)行;②改變各層配風(fēng)比例,下部濃粉層二次風(fēng)門由60%~80%關(guān)小至40%~60%,濃粉燃燒器周界風(fēng)門由10%~20%開大至20%~30%,上層淡粉周界風(fēng)門由10%~20%開大至20%~40%;③均衡各層燃燒器出力分配比例,并注意保持燃燒穩(wěn)定性。
g.進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)減少結(jié)焦,兼顧經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和高溫腐蝕。鍋爐檢修前進(jìn)行摸底排查,啟動(dòng)前進(jìn)行動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn),啟動(dòng)后進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)。
h.檢查結(jié)焦部位及分布形態(tài),做好記錄和分析。修補(bǔ)或更換燒損變形嚴(yán)重的燃燒器,檢修二次風(fēng)門,清理爐內(nèi)結(jié)焦,結(jié)焦部位表面打磨干凈。
i.鍋爐設(shè)備改造,減小衛(wèi)燃帶面積,改為間斷布置,以減小易沾焦面積、降低鍋爐溫度。
開拓煤源、合理?yè)綗胰埸c(diǎn)較低煤種,合理調(diào)整二次風(fēng)燃燒方式,空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)符合設(shè)計(jì)工況。經(jīng)過多方面優(yōu)化后,電廠鍋爐未再發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象,保障了鍋爐的安全運(yùn)行。