趙訓(xùn)茶 丁明偉 韓 強(qiáng) 李繼財(cái) 王 其
(1、山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東 濟(jì)南250300 2、中國(guó)石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力總廠,山東 濟(jì)南250300)
很多國(guó)際、國(guó)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?nèi)燃機(jī)發(fā)電設(shè)備及中國(guó)非道路用中高速大功率內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用越來(lái)越廣泛,如應(yīng)用于大型輪船上的柴油發(fā)電機(jī)、應(yīng)用于石油開(kāi)采的發(fā)電機(jī)等對(duì)其重要部件要求越來(lái)越嚴(yán)格,尤其是對(duì)中速大功率曲軸的加工質(zhì)量提出更高的要求,如圖1 是型號(hào)為26/32 的大型內(nèi)燃機(jī)用曲軸。由于其質(zhì)量大、形狀復(fù)雜,加工精度要求高、制造技術(shù)難度高,目前能進(jìn)行生產(chǎn)制造的國(guó)內(nèi)企業(yè)并不多。
本項(xiàng)目對(duì)曲軸在加工過(guò)程中容易出現(xiàn)的變形原因進(jìn)行分析和研究,以期探尋到能解決此類(lèi)大型曲軸在加工過(guò)程中產(chǎn)生的變形問(wèn)題,并對(duì)曲軸的加工工藝進(jìn)行改進(jìn)。發(fā)動(dòng)機(jī)用曲軸在設(shè)備中主要起到傳遞動(dòng)力和扭矩的作用,同時(shí)也起到支撐其他傳動(dòng)零件的作用。在很大程度上影響發(fā)動(dòng)機(jī)工作的可靠性和壽命[1]。通過(guò)與企業(yè)合作,解決新產(chǎn)品中速大功率曲軸如26/32(缸徑260mm,沖程320mm)在加工過(guò)程中的難點(diǎn)問(wèn)題,如圖1 所示,得出適合我國(guó)中速大功率發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸加工過(guò)程去除加工變形的適合的加工方案,并對(duì)關(guān)鍵加工工藝進(jìn)行攻關(guān),為企業(yè)加工大型柴油機(jī)曲軸提供有力的技術(shù)指導(dǎo),實(shí)現(xiàn)中速大功率曲軸制造的自主化、智能化,減少對(duì)國(guó)外技術(shù)、設(shè)備的依賴(lài),為此類(lèi)曲軸積累加工經(jīng)驗(yàn)。
圖1 26/32 曲軸
曲軸在加工過(guò)程中因?yàn)樽陨龛T鍛件剛性差,加工后成品件形狀復(fù)雜,加工過(guò)程難度高,所以很難達(dá)到精度要求,在整個(gè)切削過(guò)程中由于受到機(jī)床轉(zhuǎn)矩和切削力的影響,導(dǎo)致曲軸在加工過(guò)程會(huì)產(chǎn)生一定的彎扭組合變形[2]。因此控制切削變形是提高曲軸加工質(zhì)量的關(guān)鍵技術(shù)之一。為此本文從分析探討曲軸變形的原因分析著手,進(jìn)行相關(guān)的研究,并制定出合理的加工方案。從而達(dá)到減小變形量,甚至避免變形發(fā)生的目的。
從圖1 中看到,大型柴油機(jī)用曲軸,形狀復(fù)雜,不具有均衡的形體,因此在加工過(guò)程中產(chǎn)生的平衡差異會(huì)產(chǎn)生一定的離心力,造成工件加工過(guò)程中出現(xiàn)回轉(zhuǎn)周線彎曲,使工件圓周上各處的切削深度不均勻,從而導(dǎo)致在工件外圓處產(chǎn)生一定的圓度誤差,導(dǎo)致跳動(dòng)出現(xiàn)嚴(yán)重的超差現(xiàn)象。
26/32 或27/38 曲軸在生產(chǎn)流程中因應(yīng)力存在或工藝缺陷會(huì)導(dǎo)致曲軸在加工過(guò)程中產(chǎn)生變形。通過(guò)逐個(gè)工序排查分析曲軸加工過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)力或工藝缺陷,主要因素有:
(1)調(diào)質(zhì)等熱處理原因:調(diào)質(zhì)分為淬火和回火,其中淬火過(guò)程產(chǎn)生的組織應(yīng)力和熱應(yīng)力較大。而回火的目的是消除淬火時(shí)產(chǎn)生的殘余內(nèi)應(yīng)力,提高材料的塑性和韌性;獲得良好的綜合力學(xué)性能;穩(wěn)定工作尺寸,使鋼的組織在工件使用過(guò)程中不發(fā)生大的變化。從理論上講,回火溫度越高,消除淬火應(yīng)力越徹底,但受制于機(jī)械性能要求,回火溫度高了,機(jī)械性能下降,因此在此工序會(huì)殘留一定的應(yīng)力。
(2)校直原因:在不同階段可能會(huì)有對(duì)曲軸進(jìn)行熱校直或者冷校直的操作。校直的過(guò)程實(shí)際上是發(fā)生塑性變形的過(guò)程,如果僅發(fā)生彈性變形,則起不到校直的目的。但曲軸發(fā)生塑性變形,必然產(chǎn)生大量的應(yīng)力。
(3)機(jī)加工過(guò)程原因:曲軸精加工階段普遍分為車(chē)銑過(guò)程與磨削過(guò)程,在這兩個(gè)過(guò)程中,為防止曲軸變形,設(shè)計(jì)采用較小的切削進(jìn)給量與合適的冷卻方式。此過(guò)程工藝參數(shù)、工藝安排是影響曲軸質(zhì)量、反應(yīng)曲軸變形的主要過(guò)程。加工過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)力變形也最為關(guān)鍵[3]。高溫去應(yīng)力原因:目的是去除塑性變形加工、切削加工造成的內(nèi)應(yīng)力及鍛件內(nèi)存在的殘留內(nèi)應(yīng)力。去應(yīng)力的效果與溫度和保溫時(shí)間有關(guān),理論上退火溫度越高,內(nèi)應(yīng)力消除越徹底。但同樣受回火溫度影響,不能高于回火溫度,高于回火溫度必然導(dǎo)致機(jī)械性能下降。
根據(jù)曲軸加工流程分析,造成曲軸變形主要有三方面,一是曲軸鍛造、校直殘余應(yīng)力的釋放,造成曲軸的變形;二是機(jī)加工的殘余應(yīng)力造成工件在加工過(guò)程中產(chǎn)生變形;三是曲軸加工工藝缺陷導(dǎo)致曲軸變形超差。根據(jù)變形原因分析,制定改進(jìn)方案如下:
(1)調(diào)質(zhì)等熱處理改進(jìn)方案:
a.采用合理的淬火工藝、設(shè)備、較緩和的冷卻介質(zhì),減少調(diào)質(zhì)工序的組織應(yīng)力和熱應(yīng)力。
b.合理安排高溫去應(yīng)力時(shí)機(jī)與加熱溫度,最大量去除曲軸應(yīng)力。加熱過(guò)程應(yīng)采用緩慢升溫過(guò)程、控制保溫時(shí)間、降溫過(guò)程在高溫階段控制降溫幅度等來(lái)降低熱應(yīng)力產(chǎn)生并最大幅度去除曲軸其它應(yīng)力。建議將企業(yè)現(xiàn)使用高溫去應(yīng)力時(shí)加熱溫度由530℃提升到560℃,并在其它工藝不變的情況下加工2 根26/32 曲軸(3#、4#)至完工與工廠原工藝加工曲軸(1#、2#)完工跳動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 不同去應(yīng)力溫度下曲軸磨削跳動(dòng)對(duì)比
由表1 可以看出3-4#曲軸與1-2#曲軸對(duì)比,曲軸磨削后主軸頸跳動(dòng)有減少趨勢(shì),證明提高去應(yīng)力溫度,確實(shí)直接有利于減少應(yīng)力對(duì)曲軸磨削跳動(dòng)的影響。
(2)校直改進(jìn)方案
通過(guò)鍛造、調(diào)質(zhì)工藝優(yōu)化盡量避免熱校直或冷校直,考慮到機(jī)加工原因即使采用了熱校直或冷校直,要合理增加或者安排回火處理,去除應(yīng)力。工廠中曲軸毛坯為外購(gòu),工廠只負(fù)責(zé)毛坯采購(gòu)后的熱處理與機(jī)加工,但工廠在曲軸調(diào)質(zhì)后因冷卻變形會(huì)存在部分曲軸跳動(dòng)過(guò)大,通常采用冷校直來(lái)滿(mǎn)足加工要求,針對(duì)此要求我們通過(guò)分析建議工廠在精加工前增加高溫去應(yīng)力工序,可同時(shí)基本去除校直與機(jī)加工帶來(lái)的應(yīng)力。
(3)機(jī)加工改進(jìn)方案
柴油機(jī)曲軸屬于細(xì)長(zhǎng)軸類(lèi),是典型的柔性件,由于曲軸曲拐的偏心角度分布導(dǎo)致結(jié)構(gòu)工藝性較差,軸向尺寸產(chǎn)生變化或磨削過(guò)程中砂輪對(duì)曲軸的推力及曲軸自身的重力,使曲軸的徑向尺寸發(fā)生變化、跳動(dòng)超差。解決方案如下:
a.曲軸用頂尖頂起后要準(zhǔn)確判斷頂尖的夾緊力,既要保證曲軸中心孔與頂尖接觸良好,又要能保證在人工轉(zhuǎn)動(dòng)下曲軸能繞頂尖回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)、防止頂緊多度。
b.車(chē)削曲軸主軸頸或曲拐時(shí)為防止曲軸振顫變形,要在主軸頸檔間或曲拐檔間安裝支撐螺栓或支撐夾板,間接增加曲軸剛性,減少車(chē)削時(shí)曲軸振顫與變形。
c.具備條件下車(chē)削主軸頸時(shí)支撐中心架,采用主軸頸倒頭車(chē)削。車(chē)削曲拐時(shí)在適當(dāng)曲拐支撐環(huán)形隨動(dòng)中心架。但此建議因涉及中心架使用暫不具備條件未執(zhí)行。
d.車(chē)削軸頸時(shí)確定不同車(chē)削次數(shù)、吃刀量與軸頸車(chē)削順序,減少曲軸主軸頸跳動(dòng)。
e.在半精車(chē)階段,為減少車(chē)削曲拐對(duì)主軸頸變形帶來(lái)的影響,建議工廠在半精車(chē)曲拐后再對(duì)主軸頸去除小余量車(chē)削一次,消除車(chē)削曲拐帶來(lái)的變形。
按照上述建議優(yōu)化工藝后加工2 根26/32 曲軸(5#、6#)至完工與工廠原工藝加工曲軸(1#、2#)完工跳動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
1#、2#曲軸車(chē)削完畢后,主軸頸跳動(dòng)值與下一工序余量基本相同,為保證加工余量必須重新調(diào)整主軸頸軸線基準(zhǔn)。
表2 曲軸不同狀況下跳動(dòng)對(duì)比
由表2 可以看出5-6#曲軸與1-2#曲軸對(duì)比,曲軸車(chē)削工藝優(yōu)化后在各階段的跳動(dòng)值都小于原工藝跳動(dòng)值,保證了后續(xù)加工主軸頸跳動(dòng)值與軸頸尺寸余量差的需求。
對(duì)于增加的二次半精車(chē)主軸頸工序,工廠可根據(jù)工序質(zhì)量穩(wěn)定性與工藝需求確定是否保留。
按照上述建議優(yōu)化工藝后進(jìn)行磨削2 根26/32 曲軸(5#、6#)至完工與工廠原工藝加工曲軸(1#、2#)完工跳動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 曲軸不同磨削工藝下跳動(dòng)對(duì)比
由表3 可以看出5-6#曲軸采取一系列熱處理、機(jī)加工工藝優(yōu)化后,最終曲軸主軸頸跳動(dòng)數(shù)值最小,基本滿(mǎn)足圖紙要求。
綜上所述,曲軸最優(yōu)化生產(chǎn)流程為:毛坯采購(gòu)- 粗加工-調(diào)質(zhì)-(冷校直)- 半精加工- 高溫去應(yīng)力- 精加工,按照此生產(chǎn)流程與以上所述工藝控制要求能生產(chǎn)出變形量與跳動(dòng)量完全符合要求的高質(zhì)量曲軸。