(中國中鐵資源集團有限公司,北京 100039)
剛果(金)近年來銅鈷礦濕法冶煉企業(yè)絕大多數(shù)采用浸出(L)-萃?。⊿X)-電積工藝(EW)生產(chǎn)銅,其萃取系統(tǒng)經(jīng)長期運轉(zhuǎn)都必然產(chǎn)生一些絮凝狀的污物(俗稱三相物[1-4])當其量逐漸增加后,可能影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,如果隨水相或是有機相進入下一工序,不僅浪費有機相還可能會導致富銅液質(zhì)量下降,進而影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。基于此本文重點針對某礦企萃取車間生產(chǎn)實踐進行研究,分析萃取三相物產(chǎn)生的原因及不同處理方法的應用,推薦采用合理措施,旨在為行業(yè)相關技術(shù)人員參考。
該車間采用典型的5級萃取工藝:兩級串聯(lián)萃取、一級洗滌、兩級串聯(lián)反萃工藝流程,萃余液經(jīng)隔油槽除油后返回浸出系統(tǒng),富銅液經(jīng)隔油槽除油后送至電積系統(tǒng)。工藝流程如圖1所示。系統(tǒng)收集的三相物采用臥式離心機處理,流程如圖2所示。
圖1 五級萃取工作工藝流程
該車間萃取采用巴斯夫公司的Lix984N,萃取劑體積濃度約25%,每級均運行有機相連續(xù)。萃取前采用了兩級溶液池自然澄清方式降低料液固體懸浮物含量。其跨年度運行情況如表1所示。系統(tǒng)主要問題表現(xiàn)在萃取料液澄清池底部淤泥沉積;PE管道結(jié)晶阻塞管道;混合室內(nèi)壁、攪拌軸處(包含淤泥、硫酸鎂等)結(jié)晶沉積;澄清室底部存在大量相間污物,澄清室格柵內(nèi)堵塞、變形,進而導致澄清液面不斷抬高,甚至導致澄清分相時間減少。若是三相物或是水相進入反萃級,將嚴重影響陰極銅產(chǎn)品質(zhì)量。
圖2 三相物臥式離心機處理
表1 萃取流程性能
從年度生產(chǎn)情況發(fā)現(xiàn)其系統(tǒng)萃取劑和稀釋劑單耗分別低于3kg/t·Cu、20kg/t·Cu,結(jié)合表1各級分相時間正常,說明其生產(chǎn)過程控制(如澄清室有機相的厚度及相連續(xù)控制)很合理,壓縮了三相物的分散,減少了水相的夾帶、有機相的流失。為便于分析選取某跨年度(具有代表性)數(shù)據(jù),并對跨年度萃取樣品性質(zhì)(表2)、PLS懸浮物固含量(表3)和產(chǎn)生的三相物組分(表4)均選用平均值進行統(tǒng)計分析三相物的成因。
(1)表2樣品中酸度較高,料液及萃余液Fe、Mn基本無變化,可排除酸度、Fe、Mn的因素。生產(chǎn)中的其余油污控制嚴格,沒有進入系統(tǒng),可排除油類的污染因素。電貧液最高氧化還原電位及酸含量并不高對萃取劑的降解影響很小,可排除萃取劑被大量氧化降解的因素。
表2 萃取樣品性質(zhì)(g·L-1)
(2)樣品中Ca/Mg/Al/SiO2有不同程度減少,研究報道酸性溶液中硅酸的平衡溶解度小于0.15g·L-1,如超過此值達到飽和狀態(tài),在飽和狀態(tài)下逐步聚合成SiO2溶膠和SiO2凝膠,聚合反應形成的硅氧長鏈和三維網(wǎng)架結(jié)構(gòu)互相聯(lián)結(jié),可以大量占據(jù)溶液體積[1]。說明此四種元素不同程度進入了三相物中,為三相物形成的因素。
表3 萃取PLS平均固含量(ppm)
表4 三相物組分
表3表明萃取PLS固含量雖然在澄清后達到了生產(chǎn)要求,但是其量很大。從表3選取澄清后PLS固含量平均值估算進入萃取系統(tǒng)形成的三相物含量(此處不計污物中的有機相),假定其中50%以上的懸浮物變?yōu)槿辔?,其余隨萃余液排走,萃取流量按600m3/h估算則有每月約16.27噸(干量)三相物。從表4三相物成分發(fā)現(xiàn)其主要為硅酸鹽,綜上可以認為該系統(tǒng)的三相物產(chǎn)生的主要原因為固體懸浮物和硅酸鹽。
(1)加強浸出系統(tǒng)管理,要求浸出系統(tǒng)輸送至萃取澄清前液池溶液控制TSS小于200ppm,定期對澄清池底部進行抽(清)淤。
(2)在生產(chǎn)過程中于投產(chǎn)第三年進行了澄清室的改造:①針對每級設置3~4個放空管道,每個放空點設置兩個閥門(便于安全控制);在三相物沉積到一定程度后定期進行放空清理;②在澄清室格柵處增設不銹鋼安全平臺用于抽(撈)取三相物。
(3)收集的三相物采用離心機連續(xù)進行兩次處理。每次所得有機相采用料液做分相實驗,處理結(jié)果見表5,其分相時間低于70秒,說明經(jīng)過活性白土處理后有機相品質(zhì)非常好。
表5 有機分相實驗
萃取PLS在進入萃取系統(tǒng)前均需要進行一定的處理,用于降低懸浮物含量,不少企業(yè)在設計之初基于溶液緩沖、澄清考慮均進行了有關設計,但是在生產(chǎn)中懸浮物大量累積導致不同精濾設備堵塞難以滿足生產(chǎn)需要,目前剛果(金)大部分企業(yè)均采用溶液池自然澄清方式,有的企業(yè)采用了專用澄清器,取得很好效果。以下列舉了幾個企業(yè)料液處理的方式見表6。
表6 幾種銅萃取PLS處理方式及效果
從表6看出該企業(yè)2、企業(yè)3在生產(chǎn)實踐后改用溶液池澄清方式也達到了萃取料液懸浮物的技術(shù)要求,而應用臥式離心機則是業(yè)內(nèi)采用的成熟設備,據(jù)文獻報道采用該設備可以基本實現(xiàn)無人值守的要求,有效節(jié)約人力成本[5]。
綜上所述,該車間萃取PLS固體懸浮物、硅酸鹽為三相物產(chǎn)生的主要原因,類似企業(yè)解決同類問題可采用以下幾種方式:
(1)萃取料液萃前進行階梯式溶液池分級澄清,有條件的可采用專用澄清器。
(2)萃取澄清室在設計或是生產(chǎn)中視情況對澄清室進行放空改造;其次在澄清室設置抽(撈)取安全平臺。
(3)設計時增加有機相粘土吸附處理工藝,及時回收的三相物采用臥式離心機處理,降低萃取劑消耗。