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      影響煉焦耗熱量的原因分析與改進(jìn)

      2020-10-21 23:45:27張智
      科學(xué)與財(cái)富 2020年10期
      關(guān)鍵詞:耗熱量煉焦焦?fàn)t

      張智

      摘 要:本文敘述了天鐵集團(tuán)焦化廠1焦?fàn)t在煉焦工序中影響煉焦耗熱量的原因分析,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,采取了降低焦餅中心溫度、提高裝煤量和加強(qiáng)焦?fàn)t熱工調(diào)節(jié)等節(jié)能降耗措施,實(shí)施后取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

      關(guān)鍵詞:焦?fàn)t;煉焦;耗熱量

      影響煉焦耗熱量的因素和改進(jìn)方法

      一、 前言

      天鐵集團(tuán)焦化廠1#焦?fàn)t于2012年2月投產(chǎn),年產(chǎn)干焦60萬噸,采用JN60—6型60孔復(fù)熱式焦?fàn)t,結(jié)構(gòu)為雙聯(lián)火道、廢氣循環(huán)、焦?fàn)t煤氣下噴、單集氣管、雙吸氣管焦?fàn)t。 剛投產(chǎn)煉焦耗熱量一直偏高,沒有達(dá)到特級焦?fàn)t考核標(biāo)準(zhǔn)。降低煉焦耗熱量成為節(jié)能降耗和提高效益的重要途徑。我通過對焦?fàn)t現(xiàn)狀的分析采用降低焦餅中心溫度、控制裝煤水份、控制空氣過剩系數(shù)、嚴(yán)密爐體等措施從而達(dá)到降低煉焦耗熱量,提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。

      二、影響煉焦耗熱量的因素

      煉焦生產(chǎn)中影響煉焦耗熱量的因素很多,當(dāng)客觀條件變化時(shí),應(yīng)做到更好地、主動(dòng)地調(diào)節(jié)焦?fàn)t供熱量采取相應(yīng)措施降低煉焦耗熱量。影響煉焦耗熱量的主要因素有:焦餅中心溫度和標(biāo)準(zhǔn)溫度、爐頂空間溫度、空氣過剩系數(shù)、廢氣溫度、裝入煤水份、周轉(zhuǎn)時(shí)間、爐體表面散熱。

      (一)焦餅中心溫度和標(biāo)準(zhǔn)溫度

      根據(jù)焦?fàn)t的熱平衡我們可以看出,焦炭帶出的熱量很多,占總支出熱 量35%左右,若以焦餅最終平均溫度1000℃計(jì),則焦餅溫每增減50℃,焦炭帶走的熱量增減5%左右。如焦餅中心溫度從1050℃降到1000℃煉焦耗熱量可降低46kJ/kg左右。

      (二)爐頂空間溫度

      從爐頂排出的荒煤氣帶走的熱量比較多,當(dāng)結(jié)焦時(shí)間,裝煤量一 定時(shí)荒煤氣出口溫度每降低10℃耗熱量降低15kj/kg左右。因此降低爐頂空間溫度對降低耗熱量也是有利的。這就要求炭化室裝滿煤,減少荒煤氣在爐頂?shù)耐A魰r(shí)間,并在保證焦餅高向加熱均勻的前提下,降低焦餅的上部溫度。

      (三)空氣過剩系數(shù)

      使加熱煤氣能有正確比例,達(dá)到完全燃燒,對降低熱量有較大意義??諝膺^剩系數(shù)過大時(shí)廢氣量增多,當(dāng)空氣過剩系數(shù)過小,使燃燒不完全,有部分可燃?xì)怏w損失,對耗熱量影響更大。一般來說,空氣過剩系數(shù)較大時(shí)每增加0.1對使用焦?fàn)t煤氣加熱,耗熱量增加21—25kj/kg。

      (四)廢氣溫度

      在結(jié)焦一定的情況下,廢氣出口溫度降低25℃,可使焦?fàn)t的熱效率提高1%,耗熱量降低25~37kj/kg.廢氣溫度的高低與火道溫度、蓄熱室格子磚的蓄熱面積、氣體在蓄熱室內(nèi)的分布情況以及交換周期有關(guān)。

      蓄熱室格子磚的蓄熱面積增加可使廢氣溫度下降。

      (五)裝入煤水份

      煤料在煉焦中,由水蒸氣帶走的熱量也較多。煤水份變化1%濕煤耗熱量相應(yīng)變化29.3~33.5kj/kg,實(shí)際中往往大于此值,尤其是煤料中配入水份較高的煤泥或下大雨時(shí),耗熱量就增加較多,由于水份的波動(dòng),引起爐溫不穩(wěn)定。因此,應(yīng)使煤料水份降低并保持穩(wěn)定。

      (六)周轉(zhuǎn)時(shí)間

      根據(jù)一些焦化廠的生產(chǎn)實(shí)踐表明,一般大型焦?fàn)t的周轉(zhuǎn)時(shí)間,當(dāng)炭化室為450mm的在18—20小時(shí),耗熱量最低。短于上述周轉(zhuǎn)時(shí)間,耗熱量隨周轉(zhuǎn)時(shí)間的縮短而升高。周轉(zhuǎn)時(shí)間長于20一22小時(shí),為保持爐頭溫度不過低,標(biāo)準(zhǔn)溫度不隨周轉(zhuǎn)時(shí)間的延長而降低。

      (七)焦?fàn)t爐體表面散熱

      焦?fàn)t爐體表面散熱,一般占總支出熱量的10%以上,在爐體表面散熱中爐頂散熱、裝煤孔、看火孔蓋等部位散熱較大,因此利用隔熱材料,減少以上部位的散熱有看重要的意義。目前部分廠在蓄熱室封墻利用硅酸隔熱纖維取得一定效果。

      三、采取措施

      (一)在保證焦炭成熟和質(zhì)量的前提下適當(dāng)降低焦餅中心溫度。焦餅中心溫度在結(jié)焦末期達(dá)到1000℃正負(fù)50℃為焦餅成熟溫度。根據(jù)長期生產(chǎn)操作中的總結(jié),標(biāo)準(zhǔn)溫度降低10℃,那么焦餅中心溫度將降低25-30℃。為了找到合適的標(biāo)準(zhǔn)溫度我廠根據(jù)每次結(jié)焦變化,分別測量焦餅中心溫度,在根據(jù)中心溫度來調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)溫度。例如,我廠在結(jié)焦時(shí)間20個(gè)小時(shí)標(biāo)準(zhǔn)溫度定機(jī)側(cè)1300℃焦側(cè)1350℃。我們通過測量焦餅中心溫度發(fā)現(xiàn)出爐前中心溫度到達(dá)1045℃,于是我們降低了標(biāo)準(zhǔn)溫度機(jī)側(cè)到1290℃,焦側(cè)1335℃,在測焦餅中心溫度降到1010℃。這樣我們降低了煉焦耗熱量。

      (二)降低爐頂空間溫度

      這就要求裝滿煤,減少煤氣在爐頂空間的停留時(shí)間,并在保證焦餅高向加熱均勻的前提下降低焦餅上部溫度。我們改造了平煤桿,將平煤桿頭適當(dāng)加大,這樣更有利于推煤,然后在第二節(jié)和第三節(jié)平煤桿上裝檔板讓檔板和煤有一定角度,這樣更有利于壓煤。我還優(yōu)化了平煤操作,先平一趟長桿,然后多次平短桿,等煤車走了在平一次長桿。這樣既保持了焦側(cè)裝煤不缺角,也提高了平煤效率。然后另一個(gè)方面荒煤氣在爐頂空間停留時(shí)間過長,也會造成爐頂空間溫度升高。我們加強(qiáng)荒煤氣導(dǎo)出設(shè)備的清掃工作,使荒煤氣順利快速排出,從而降低爐頂空間溫度。標(biāo)準(zhǔn)的爐頂空間溫度是800正負(fù)30℃不超過850℃。在采取措施前1#焦?fàn)t裝濕煤量30噸左右,爐頂空間溫度830℃,爐頂溫度偏高。通過采取上述方法,單爐裝煤量己經(jīng)達(dá)到31.5噸,爐頂空間溫度降到805℃。不但降低了爐頂空間溫度,還提高了焦炭產(chǎn)量。

      (三)空氣過剩系數(shù)

      標(biāo)準(zhǔn)焦?fàn)t煤氣空氣過剩系數(shù)是1.20-1.25之間。我們廠剛投產(chǎn)1#爐時(shí)空氣過剩系數(shù)一直在1.5左右,空氣量大。我根據(jù)實(shí)際測量情況及時(shí)調(diào)整進(jìn)風(fēng)門蓋板和吸力,及時(shí)調(diào)節(jié)空氣和煤氣配比,使其符合加熱制度的規(guī)定和要求,改進(jìn)后空氣過剩系數(shù)為1.20,煤氣燃燒完全,煉焦耗熱量降低了。

      (四)廢氣溫度

      降低廢氣排出溫度可以提高焦?fàn)t的熱工效率,降低煉焦耗熱量。我廠焦?fàn)t廢氣溫度要求控制在250℃—450℃之間。如果過低不能保證煙囪的吸力,太高會使廢氣中帶走大量熱量。在實(shí)際操作中廢氣升高的原因主要是磚煤氣道下火,使廢氣升高這就要求我們經(jīng)常檢查下火有問題及時(shí)處理保證溫度正常。我們廠采用九孔格子碼,廢氣溫度由350℃下降到300℃左右,耗熱量降低40.9~62.8kj/kg。

      (五)裝入煤水份

      配煤水份每變化1%時(shí),q相將相應(yīng)增減59-67kj/kg。例如我廠1#焦?fàn)t60孔每孔裝干煤29噸,周轉(zhuǎn)時(shí)間20小時(shí),則每一小時(shí)處理煤量60x29x1000/20=87000kg/h。當(dāng)水份增加1%時(shí)耗熱量增加約為87000X(59~67)=4602000~5829000kj/h。當(dāng)焦?fàn)t煤氣的發(fā)熱值Q發(fā)=17920kg/m3的焦?fàn)t煤氣290m3/h可見數(shù)量很大。降低入爐煤水份的主要措施是在備煤煤場要做好防水措施,要有頂棚,防止突然下雨、下雪弄濕煤料,造成水份波動(dòng)。

      (六)周轉(zhuǎn)時(shí)間

      周轉(zhuǎn)時(shí)間對煉焦耗熱量也有影響,生產(chǎn)實(shí)踐表明,炭化室寬450mm的大型焦?fàn)t,周轉(zhuǎn)時(shí)間為18-20小時(shí)煉焦耗熱量最低。若周轉(zhuǎn)時(shí)間縮短,則耗熱量增加。若周轉(zhuǎn)時(shí)間過長,標(biāo)準(zhǔn)溫度不能隨周轉(zhuǎn)時(shí)間的延長而降低,故耗熱量也增加。我廠跟據(jù)焦炭需求量不斷調(diào)節(jié)周轉(zhuǎn)時(shí)間,現(xiàn)在20小時(shí)上保持穩(wěn)定,最大降低煉焦耗熱量。

      (七)焦?fàn)t爐體表面散熱

      焦?fàn)t爐體表面散熱主要在兩個(gè)方面,一是爐頂散熱,爐頂上有裝煤孔、看火孔在生產(chǎn)操作中需要打開蓋。我廠為減少散熱,規(guī)定裝煤口在出爐前不得提前30分鐘打開。裝完煤立即密封。測量溫度時(shí)打開看火孔蓋不得一次超過6個(gè),都是為了減少散熱。另一個(gè)方面在生產(chǎn)操作中盡量減少機(jī)、焦側(cè)爐門打開時(shí)間特殊情況下也不能超過15分鐘。雨季來臨之前我們還在爐頂對裝煤口蓋、看火孔蓋用防火防水材料做一次密封防止雨水流到爐子里。

      四、結(jié)束語

      通過焦?fàn)t熱平衡找出了節(jié)能有效途徑,采取降低煉焦耗熱量、余熱回收利用等節(jié)能生產(chǎn)實(shí)踐,取得顯著節(jié)能效果。目前煉焦耗熱量己經(jīng)控制在要求范圍內(nèi),達(dá)到預(yù)期效果具體情況看下列表格。

      表三 ?近年來焦?fàn)t耗熱量情況 ? ? ? ?kj/kg

      參考文獻(xiàn):

      [1]楊建華.闞興東.石熊保 煉焦工藝與設(shè)備[M]北京化學(xué)工業(yè)出版社.2006.3

      [2]姚昭章.鄭明東. 煉焦學(xué)[M]冶金工業(yè)出版社.2008

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