朱方新
(鹽城生物工程高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校,江蘇鹽城 224000)
消毒柜在生產(chǎn)生活領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,可實現(xiàn)消毒、烘干等目的。普通消毒柜在使用過程中,烘干呈現(xiàn)不均勻性,加上餐具本身殘留水分較多,致使消毒柜進行烘干操作后柜內(nèi)空氣濕度增加,時間一長,柜內(nèi)易產(chǎn)生霉變。為有效提高餐具表面和消毒柜內(nèi)溫度的均勻性,本文對某校用消毒柜進行系統(tǒng)優(yōu)化。
消毒柜內(nèi)循環(huán)過程中,頂部的溫度很高,可能燒壞上層放置的餐具,因而應(yīng)該適當?shù)乜刂啤?nèi)循環(huán)主要作用在于分解臭氧,而分解效果和腔內(nèi)溫度存在正相關(guān)關(guān)系,因而在評價內(nèi)循環(huán)效果時,主要依據(jù)的因素為腔內(nèi)平均溫度。本文進行內(nèi)循環(huán)的優(yōu)化研究,提出的改進方法為降低熱源功率和加設(shè)溫控器,優(yōu)化如下。
1.1.1 分析
根據(jù)相關(guān)參考資料可知,消毒柜中的直型光波管為標準型,因而主要是對其功率參數(shù)進行調(diào)節(jié),其可選擇功率為:300 W、400 W、500 W、600 W。在實際的應(yīng)用中,一般條件下低于300 W則腔內(nèi)溫度處于較低水平,無法滿足烘干要求。而在光波管功率達到600 W及以上情況下,溫度過高且熱量不容易散失,而可能出現(xiàn)損壞問題,因而應(yīng)選擇合理光波管功率。
1.1.2 實驗結(jié)果
原校內(nèi)消毒餐柜光波管功率在600 W,進行臭氧含量檢測發(fā)現(xiàn),原模型內(nèi)循環(huán)過程中,熱源在運行15分鐘后,腔內(nèi)的臭氧都已分解完。
內(nèi)循環(huán)主要目的在于將其中的臭氧分解,而其分解效果的主要影響因素為溫度。一般情況下熱源功率和腔內(nèi)溫度存在相關(guān)關(guān)系。根據(jù)實際的檢測結(jié)果發(fā)現(xiàn),在熱功率400 W 時,運行20 分鐘,腔內(nèi)依然存留微量臭氧,而500 W 時,臭氧分解已經(jīng)很徹底。因而,對校內(nèi)消毒柜光波管功率應(yīng)設(shè)置在500 W,這時熱源功率雖然降低,但臭氧分解效果仍能達到標準。
1.2.1 位置選擇
導(dǎo)流板、溫控器等的位置設(shè)置情況如圖1所示。
圖1 溫控器、V型板、導(dǎo)流板位置
1.2.2 溫控條件下臭氧分解實驗結(jié)果
控制光波管的功率為500 W,設(shè)置溫控器進行溫度控制,在檢測到溫度為393 K 時,斷開熱源。然后對腔內(nèi)臭氧的含量進行檢測,發(fā)現(xiàn)此條件下完全分解臭氧需要15 分鐘。和原模型對比發(fā)現(xiàn),這種情況下臭氧分解時間和效果相同,不過顯著減少了高溫熱熔餐具概率。由此可判斷出設(shè)置溫控器可在滿足臭氧分解要求基礎(chǔ)上,使得高溫風險明顯下降。
根據(jù)實驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),外循環(huán)過程中,底部溫度,縱向溫度過大,相應(yīng)的溫度均勻性差,無法滿足烘干一致性要求。在對外循環(huán)優(yōu)化過程中應(yīng)分析影響外循環(huán)溫度場分布因素,對相關(guān)參數(shù)和結(jié)構(gòu)情況進行研究,提出適當優(yōu)化措施。
此參數(shù)和外循環(huán)烘干效果關(guān)系很密切。原模型此夾角初始值為110°,在優(yōu)化時對此參數(shù)進行調(diào)節(jié)。
設(shè)置相應(yīng)的中間擋板夾角為 100°,110°,120°,130°,在此條件下檢測腔體內(nèi)溫度分布情況,確定出一定溫度區(qū)間內(nèi)的溫度云圖。結(jié)果發(fā)現(xiàn)這幾個角度條件下,底部高溫區(qū)依然存在,最小為120°時的。各出口流量變化如表1 所示,在角度改變后,高溫區(qū)的范圍也大幅度改變,夾角參數(shù)和出口的流量分配存在密切關(guān)系。
導(dǎo)流板的主要作用在于控制腔內(nèi)流線的路徑,可以通過其提高底部氣體流通的穩(wěn)定性,從而改善溫度分布情況。這種情況下,底部氣流繞著底面和前面環(huán)繞流動,均勻性提高。檢測發(fā)現(xiàn)優(yōu)化后餐具表面溫度分布性能明顯改善,最高溫度明顯降低。統(tǒng)計分析確定出平均溫度、溫差等相關(guān)參數(shù),所得結(jié)果如表2所示。
根據(jù)表2 結(jié)果可知,靠近底部出口區(qū)的溫度最高,在優(yōu)化過程中為降低此區(qū)域的溫度,而設(shè)置適當大小的導(dǎo)流板??梢酝ㄟ^其對氣流路徑進行合理控制,擴大底部高溫區(qū)面積,一直到整個底部區(qū),使得溫差減小。分析表2 結(jié)果可看出,設(shè)置導(dǎo)流板后,溫度降低幅度最大達到11.8%,溫度差降幅43.8%,而和原模型相比,均勻性系數(shù)增加42.6%,由此分析可知設(shè)置導(dǎo)流板可起到很好的效果。
根據(jù)優(yōu)化目標對原模型的相關(guān)參數(shù)進行調(diào)節(jié),如調(diào)節(jié)直流風機的風速等。本文在優(yōu)化過程中,設(shè)置熱源功率400 W和500 W,風機的流速最大值為4.9 m/s。為盡可能降低噪音干擾,設(shè)置相應(yīng)的穩(wěn)定流速為3 m/s。對所得結(jié)果進行統(tǒng)計處理,如表3所示。
表1 各出口流量變化
表2 模型優(yōu)化前后對比
表3 不同功率風速狀態(tài)下平均溫、最值溫度、溫差結(jié)果
根據(jù)表3結(jié)果可知,a,b中最高溫度過高,相應(yīng)的溫差很明顯,很容易導(dǎo)致餐具損壞問題。入口速度較低情況下,局部溫度較高,且溫度均勻性下降,因而不滿足實際的應(yīng)用要求。對比c,d,e,f 結(jié)果發(fā)現(xiàn),這幾種參數(shù)條件下入口流速一致時,溫度變化區(qū)間為345~360 K,和實驗所得結(jié)果基本上相符合。且100 W的熱源條件下,對應(yīng)的平均溫度差10 K,溫度均勻性也基本合理。e和f的結(jié)果說明,改變熱源功率后,即使流速處于較高水平,溫差依然不明顯。
綜上所述,在功率一致情況下,光波管的功率為400 W 時,餐具表面溫度一致性更高,不過平均溫度有一定幅度降低。因而設(shè)置過程中為提高烘干速度,應(yīng)該對平均溫度進行合理控制。應(yīng)該控制腔內(nèi)溫度至少348 K,綜合分析功率選擇500 W。入口速度提高情況下,相應(yīng)的溫度均勻性也提高,對比結(jié)果表明V=3 m/s 的均勻性處于最高水平,因此參數(shù)應(yīng)設(shè)置為熱源功率500 W,入口流速3 m/s。
本文對某學(xué)校消毒柜進行了優(yōu)化研究,首先降低熱源功率,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這種情況下臭氧分解時間延長,且難以完全分解。然后設(shè)置溫控器,通過熱源通斷而控制頂部溫度最高不超過393 K,這種條件下臭氧分解效果基本不變,而頂部溫度也處于合理范圍,從而有效解決頂部高溫問題。本文在進行優(yōu)化時,對中間擋板V 型板夾角進行調(diào)節(jié),且在底部設(shè)置一個導(dǎo)流板,進行對比分析發(fā)現(xiàn)夾角120°時,可很好地滿足溫度均勻性要求。最終在設(shè)置導(dǎo)流板和保持夾角為120°條件下進行對比分析,確定出腔內(nèi)溫度均勻性最優(yōu)時功率和風速參數(shù),結(jié)果表明在熱源功率為500 W,入口流速為3 m/s條件下,均勻性達到最高水平,相應(yīng)的均勻性系數(shù)增幅為69.1%。