樊瑞
摘要:洼38塊難動用儲量512.6萬噸,因油井出砂嚴(yán)重、注汽壓力高,區(qū)塊開發(fā)停滯10年;通過水平井開發(fā)、老井復(fù)產(chǎn),區(qū)塊以小于0.2%的采油速度低速開發(fā)9年,開井率16.7%,日產(chǎn)油16噸,采出程度4.3%。通過開展地質(zhì)體精細(xì)刻畫、開發(fā)動態(tài)評價等工作,深度剖析制約區(qū)塊開發(fā)效果的主要原因;通過實施井網(wǎng)調(diào)整、復(fù)合防砂、高壓注汽等關(guān)鍵技術(shù),區(qū)塊開發(fā)效果明顯改善,采油速度提高6.5倍,實現(xiàn)了難采儲量的整體有效動用。
關(guān)鍵詞:稠油油藏;難動用儲量;復(fù)合防砂;高壓注汽
1 油田基本情況
小洼油田洼38塊構(gòu)造上位于遼河斷陷盆地中央隆起南部傾沒帶的北端,其西以大洼斷層與清水洼陷相臨,處于大洼斷層的上升盤;東北以洼38斷層與洼60塊相連;東部為中央隆起,向南逐漸傾沒。洼38塊含油面積為8.9km2,地質(zhì)儲量3224×104t,其中洼25-新12塊、洼79井區(qū)為難采儲量區(qū)塊,分別位于洼38塊東北和西南邊部,為受斷層控制的斷鼻和單斜構(gòu)造,含油面積2.06km2,地質(zhì)儲量512.6×104t,開發(fā)目的層均為東三段,油藏埋深1300~1390m,油層厚度15~20m,50℃地面原油粘度34400mPa.s,為深層特稠油油藏。
2 難動用儲量評價
2.1 儲層特征分析
兩個難采區(qū)塊構(gòu)造相對簡單且平緩,區(qū)塊內(nèi)部均無斷層發(fā)育。洼25-新12塊為三角洲前緣亞相沉積,主要發(fā)育水下分流河道、前緣薄層砂,洼79井區(qū)為三角洲前緣亞相沉積,主要發(fā)育河口沙壩、前緣薄層砂沉積微相。受此影響儲層砂體變化較快,油層多且薄,砂地比0.28,每百米油層數(shù)14.2個;平均孔隙度25%、滲透率1105mD、泥質(zhì)含量18%、粘土成分以伊蒙混層為主,占比71%、細(xì)砂+粉砂含量83%、粒度中值0.17mm,與主體部位相比,孔隙度、滲透率略差、泥質(zhì)含量高9%、細(xì)砂+粉砂含量高22%。
2.2 開發(fā)動態(tài)評價
難采儲量區(qū)52%的老井初期日產(chǎn)油大于5t,平均5.5t,且油層厚度大、儲層物性好的區(qū)域產(chǎn)能高;油井初期周期效果差,平均注汽壓力高達(dá)17MPa,注汽干度僅為36%,熱損失較大,嚴(yán)重制約生產(chǎn)效果,周期生產(chǎn)時長36天、產(chǎn)油量181t,油汽比0.13,回采水率21.4%。難采區(qū)儲層膠結(jié)松散、巖性細(xì),同時原油粘度約為主體部位的5倍,流動阻力增大,對儲層骨架顆粒的沖擊力與拖拽力也更強,導(dǎo)致生產(chǎn)過程中易出砂,難采區(qū)所有油井均出砂,平均單井出砂量9.1方(最大21.9方),平均檢泵次數(shù)8.1次(最多27次),平均單次出砂量1.5方(最高4.2方),平均檢泵周期12.9天。不同區(qū)域泥質(zhì)含量差別較大,直接影響油井出砂量,進(jìn)而導(dǎo)致單井產(chǎn)能存在差異,總體表現(xiàn)為泥質(zhì)含量低,產(chǎn)能高,其中泥質(zhì)含量小于20%區(qū)域,油井單次出砂量小于1.0方;泥質(zhì)含量20~30%區(qū)域,油井單次出砂量1.0~2.0方;泥質(zhì)含量大于30%區(qū)域,油井單次出砂量大于2.0方。對比不同類型防砂效果,壓防+篩管復(fù)合防砂實現(xiàn)“防擋結(jié)合”,防砂效果好。通過油藏工程研究推導(dǎo)經(jīng)驗公式計算區(qū)塊采收率為27.8%,目前區(qū)塊總體采出程度僅為4.3%,主力小層采出程度也低于10%,動用程度較低,地層壓力保持9.0Mpa以上,具備較大的挖潛空間。
3 難采儲量動用技術(shù)研究
3.1 井網(wǎng)調(diào)整
針對難采區(qū)塊儲層變化快的特點,綜合考慮井網(wǎng)對儲量控制程度及后期開發(fā)方式轉(zhuǎn)換調(diào)整,在疊加厚度大的區(qū)域整體實施直井加密調(diào)整;對疊加厚度小、主力砂體發(fā)育的區(qū)域?qū)嵤┧骄跐?。通過油藏工程計算結(jié)合鄰井注汽干擾情況分析,最終確定100m為合理井距。在油層厚度大于15m,按照100×100m井距、正方形井網(wǎng),加密及擴邊部署直井開發(fā);在油層厚度小于15m、單層厚度大于5m的區(qū)域,實施水平井挖潛;對局部井況差的油井,實施老井更新。
3.2 復(fù)合防砂
通過優(yōu)化射孔、復(fù)合防砂解決油井出砂。優(yōu)選物性含油性好的主力層射孔,薄差層選射,同時對射孔油層頂?shù)赘鞅苌?.1m,射孔井段控制在40m以內(nèi),既保證油層厚度,又保證防砂效果。研究表明單一的防砂技術(shù)對稠油難采區(qū)塊適應(yīng)性較差,防砂成功率低至35%,平均有效期僅25天,不能從根本上解決油井出砂、儲量無法動用的技術(shù)問題,壓防+篩管復(fù)合防砂技術(shù)可形成多級分選擋砂屏障,為確保在地層中建立有效的擋砂屏障,實施過程中增大了填砂量,填砂強度1.9m?/m,同時采用三層整體復(fù)合控砂防砂篩管,提高擋砂強度,擋砂精度0.25mm,實現(xiàn)了對地層砂“防擋結(jié)合”,防砂成功率92%,出砂井?dāng)?shù)及出砂量均明顯減少,檢泵周期延長至185天,單次作業(yè)出砂量降至0.2方,有效解決了難采區(qū)油井出砂、儲量無法動用的技術(shù)問題。
3.3 優(yōu)化注汽
生產(chǎn)時間證明,稠油難采區(qū)塊吞吐需提高注入壓力、保證注汽干度、降低原油粘度,實現(xiàn)“注的進(jìn)、排的出”。針對采出程度低、注汽壓力高的區(qū)域?qū)嵤└邏哄仩t注汽,改善注汽效果,注汽壓力16.0~18.4Mpa,注汽干度由38%升至59%,周期產(chǎn)油量增加396噸,油汽比提高0.14。為了緩解汽竄,將相互干擾的16口井規(guī)劃為4個井組開展集團(tuán)組合注汽,平均單井日產(chǎn)油提高25%,周期油汽比提高0.1;針對水平井單層注汽強度大、突破快,開展5井組直-平組合注汽,對應(yīng)直井注汽,延長鄰近水平井生產(chǎn)周期100天以上。
4 結(jié)論與認(rèn)識
(1)地質(zhì)體精細(xì)刻畫、油藏開發(fā)動態(tài)再評價是實現(xiàn)難采儲量動用的基礎(chǔ)。
(2)合理的井網(wǎng)井距是實現(xiàn)難采儲量整體有效動用的前提。
(3)壓防+篩管復(fù)合防砂技術(shù)能夠有效解決薄層特稠油油藏出砂難動用問題。
(4)高壓注汽、組合注汽等注汽配套技術(shù),可有效提高注汽干度、改善稠油難采區(qū)塊開發(fā)效果。
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