尹麒
摘要:針對(duì)離子交換器周期制水量下降的問題,通過對(duì)離子交換器運(yùn)行原理的研究,總結(jié)水源水質(zhì)降低、鐵離子污染離子交換樹脂、有機(jī)物污染陰離子交換樹脂三點(diǎn)原因,并且提出改善原水工藝、篩分補(bǔ)充破碎樹脂、有效分離混淆樹脂三點(diǎn)策略,有效提高離子交換器制水量。
關(guān)鍵詞:離子交換器;周期制水量;硬水軟化;水處理
離子交換器作為水處理的關(guān)鍵裝置,主要作用是硬水軟化,除去水中的陰陽離子,是熱電廠在生產(chǎn)過程中必不可少的設(shè)備。綜合考慮離子交換器的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常出現(xiàn)周期制水量下降的問題,一定程度上影響了離子交換器運(yùn)行效率,增加了運(yùn)行成本。同時(shí)不利于熱電廠的安全生產(chǎn)。所以,分析離子交換器周期制制水量下降的原因,總結(jié)針對(duì)性解決策略非常重要。
一、離子交換器運(yùn)行原理
離子交換器的運(yùn)行是在離子交換的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn),交換過程中離子交換樹脂當(dāng)做吸附劑,溶液內(nèi)部的待分離組分按照電荷之間的差異,在庫(kù)侖力作用下吸附于樹脂,選擇洗脫劑洗脫吸附質(zhì)并且進(jìn)行再生處理,以此完成分離操作[1]。
二、離子交換器周期制水量下降的原因
(一)水源水質(zhì)降低
一般情況下化學(xué)工區(qū)水源在不同的季節(jié),水質(zhì)也會(huì)出現(xiàn)變化,如果遇到暴雨、降雪等惡劣天氣,必然會(huì)導(dǎo)致水源水質(zhì)降低。水源預(yù)處理不到位,化學(xué)工區(qū)反應(yīng)器內(nèi)部的生水中存在大量泥沙,不僅降低水質(zhì),還會(huì)增加水內(nèi)的離子含量,快速提高電導(dǎo)率,使得陰陽離子交換器負(fù)荷短時(shí)間內(nèi)提高,隨之制水量下降。
(二)鐵離子污染
離子交換器內(nèi)部的酸性陽樹脂,會(huì)在設(shè)備運(yùn)行過程中吸附水內(nèi)的所有陽離子,吸附順序如下:Fe3+>A13+>Ca2+>Mg2+>Na+>H+[2]。由此一來,可以確定水中Na這一金屬離子所呈現(xiàn)出來的被吸附性最低。因此,離子交換過程中,樹脂層所有離子吸附層不斷開始下移,H+必然會(huì)被其他陽離子所置換,如果保護(hù)層穿透,位于最下層的Na+最先泄露,所以陽離子交換器失效性的監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)為“漏鈉”。
鐵離子本身會(huì)對(duì)離子交換樹脂造成污染,主要可以總結(jié)為三個(gè)條件:第一,鐵離子通過膠體懸浮物的形式存在,通過過濾器進(jìn)入到陽離子交換器中,對(duì)陽離子交換樹脂造成污染;第二,鐵利用二價(jià)鐵離子這一形式被交換于樹脂,在氧化作用下轉(zhuǎn)變?yōu)槿齼r(jià)鐵離子,位于樹脂顆粒之上會(huì)以凝膠狀態(tài)的氫氧化物存在,且該氫氧化物不溶于水;第三,鐵通過三價(jià)鐵離子這一形式被交換至樹脂交換基團(tuán),再生期間因?yàn)闊o法完全去除,所以會(huì)有一部分殘留于樹脂內(nèi)。
以某熱電廠為例,因?yàn)檫\(yùn)行時(shí)間比較長(zhǎng),廠內(nèi)所有工業(yè)水管網(wǎng)均已出現(xiàn)老化、腐蝕現(xiàn)象,盡管也定期更換了管線,并且進(jìn)行防腐處理,但是工水中鐵離子的含量仍然居高不下。廠內(nèi)的陽離子交換器進(jìn)行樹脂再生期間,工業(yè)鹽酸含有一定量的鐵離子,這也會(huì)對(duì)離子交換器的運(yùn)行造成影響,且降低制水量。
(三)有機(jī)物污染
強(qiáng)堿性陰樹脂硒鼓水內(nèi)所有陰離子,具體按照SO42->NO3->Cl->OH>HC03->HSi03-的順序進(jìn)行,發(fā)現(xiàn)HC03-吸附能力低,在離子交換的過程中,樹脂層內(nèi)部的所有離子吸附層開始下移,陰離子將OH-置換,如果保護(hù)層穿透HC03-必然會(huì)最先發(fā)生泄漏[3]。所以,針對(duì)陰離子交換器失效監(jiān)督的標(biāo)準(zhǔn)同樣為“漏硅”。例如某熱電廠的水源并為設(shè)置有機(jī)物凈化設(shè)備,出現(xiàn)暴雨天氣時(shí),供水管線內(nèi)部往往會(huì)有大量泥沙與有機(jī)物。該熱電廠的化學(xué)工區(qū)過濾器,采用無煙煤濾料,盡管有機(jī)物在過濾器的初期可以獲得理想的過濾效果,但后期過濾器正反洗環(huán)節(jié),過濾有機(jī)物有時(shí)會(huì)進(jìn)入到過濾器的下層,透過石英砂層進(jìn)入到預(yù)置水箱中,最后直達(dá)陰陽離子交換器設(shè)備。因?yàn)橛袡C(jī)物吸附性是陰離子交換樹脂的主要影響因素,特別是該水電廠采用的強(qiáng)堿陰離子交換樹脂,一旦遭受有機(jī)物污染,析出有機(jī)物的難度增加,還會(huì)失去活性。所以,為了解決離子交換器周期制水量下降的問題,必須要解決有機(jī)物對(duì)陰離子交換樹脂的污染。
三、解決制水量下降問題的策略
(一)改善原水工藝
原水工藝的改善,建議將原本的凈化水水源替換為滇池水,如果情況緊急也可以使用生活水。同時(shí),按照順序取出活性炭過濾器中的活性炭,放置于太陽下,通過暴曬的方法消除去活性炭空隙的有機(jī)物,通過篩分去除細(xì)碎活性炭,隨后由工作人員將完整顆粒回填,經(jīng)過浸泡、清洗之后,選擇椰殼活性炭作為回填材料,將其補(bǔ)充到設(shè)計(jì)要求的高度,其中椰殼活性炭要保證強(qiáng)度、吸附質(zhì)、比表面積。經(jīng)過改善的原水工藝,在離子交換器運(yùn)行中運(yùn)用,可以有效提升周期制水量。
(二)篩分補(bǔ)充破碎樹脂
第一,樹脂篩分。按照樹脂粒徑制作具有篩分雙層樹脂功能的裝置,替換原有的水盆分離破碎樹脂。篩分樹脂破碎情況比較嚴(yán)重的床子,將粉末狀、顆粒較小、半顆粒破碎樹全部去除,使用新樹脂將其補(bǔ)充到設(shè)計(jì)要求的填裝高度;第二,結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行清洗。清洗罐可以設(shè)置無濾芯排水管,將已經(jīng)破碎的樹脂排出,按照制水狀況、要求的裝填高度進(jìn)行補(bǔ)充;第三,優(yōu)化操作流程。床子運(yùn)行之前反洗樹脂捕捉器,樹脂捕捉器中的破碎樹脂在反洗過程中排出。采用以上三種方式可以對(duì)樹脂破碎的問題進(jìn)行良好控制,離子交換器運(yùn)行過程中,陽、陰離子交換器阻力下降,混合離子交換器阻力提升。
(三)有效分離混淆樹脂
混淆樹脂分離操作,需要遵循重力沉降這一根本原則,強(qiáng)、弱樹脂所呈現(xiàn)的濕真密度存在差異,水內(nèi)沉降速率也無法保證一致,在水力作用下樹脂會(huì)先浮起再降落,一些占比較小的樹脂停留在樹脂層上方,將上方樹脂取出便可以完成混淆樹脂分離。按照制水現(xiàn)狀將陽、陰雙層床子樹脂運(yùn)輸?shù)角逑垂迌?nèi)分離處理,所有床子混脂不能超過10%,從而提升周期制水量。
四、結(jié)束語
綜上所述,熱電廠運(yùn)行過程中,如果發(fā)生離子交換器周期制水量下降的問題,技術(shù)人員必須展開全面調(diào)查,總結(jié)制水量下降的根本原因,通過改善工藝、樹脂分離等手段解決制水量下降的問題,提高熱電廠運(yùn)行效率,進(jìn)而達(dá)到凈化水質(zhì)的目的。
參考文獻(xiàn):
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