摘要:采油廠共有水平井113口,其中低效水平井21口,占比18.6%,亟待開(kāi)展綜合治理。本文首先運(yùn)用動(dòng)態(tài)分析法對(duì)所有水平井進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,查找低效原因,將低效井分為高含水、低液低產(chǎn)、出砂三類;其次開(kāi)展隔夾層分布、累產(chǎn)油、避水厚度等因素對(duì)產(chǎn)能影響的研究,同時(shí)運(yùn)用油藏工程方法,確定不同類別低效水平井的剩余油分布規(guī)律,綜合分析油藏條件及潛力;最后針對(duì)不同類別低效水平井優(yōu)選不同措施開(kāi)展治理。
關(guān)鍵詞:低效水平井;側(cè)鉆;防砂
1低效水平井評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)
采油廠共有水平井113口,平均油層鉆遇率94.7%,日產(chǎn)液4784方,日產(chǎn)油265噸,綜合含水94.5%。從單井生產(chǎn)現(xiàn)狀、累產(chǎn)油、投入產(chǎn)出比等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,將水平井分為六類:①開(kāi)井中日產(chǎn)低小于1噸,累產(chǎn)低,未收回投資,5年內(nèi)很難收回的;②開(kāi)井中日產(chǎn)低,累產(chǎn)高,收回投資或雖然沒(méi)收回,但是5內(nèi)可以收回的;③開(kāi)井中日產(chǎn)高大于采油廠平均值,累產(chǎn)高,已收回投資或雖然沒(méi)收回但5年內(nèi)可以收回的;④開(kāi)井中日產(chǎn)高大于采油廠平均值,累產(chǎn)低,未收回但預(yù)計(jì)5年內(nèi)可以收回的;⑤關(guān)井中累產(chǎn)高,已收回投資或接近收回,通過(guò)本井恢復(fù)可以收回的;⑥關(guān)井中累產(chǎn)低,未收回,5年內(nèi)很難收回的。
最終確定開(kāi)井中日產(chǎn)低小于1噸,累產(chǎn)低,未收回投資,5年內(nèi)很難收回的和關(guān)井中累產(chǎn)低,未收回,5年內(nèi)很難收回的水平井為低效水平井。
2水平井低效原因分析
按照上述標(biāo)準(zhǔn),確定采油廠共有低效水平井21口,開(kāi)井8口,日產(chǎn)液236.7方,日產(chǎn)油6.8噸,綜合含水97.1%。水平井低效生產(chǎn)特點(diǎn)分為3類,其中高含水平井11口,低壓低產(chǎn)水平井7口,出砂水平井3口。
2.1高含水水平井
水平井高含水分為如下幾個(gè)方面:一是由于管外竄槽,頂水下竄,造成下部油層水淹,生產(chǎn)特點(diǎn)表現(xiàn)為峰值產(chǎn)量急速遞減,日產(chǎn)水平較低,含水較高,初期含水高達(dá)95.4%。二是塊狀底水油藏,水平段距底水近;三是由于水平段不平,導(dǎo)制水平井局部水淹。
2.3低液低產(chǎn)水平井
水平井低液低產(chǎn)分為如下幾個(gè)方面:一是由于地層壓力低,導(dǎo)致水平井低產(chǎn)低液量;二是由于儲(chǔ)層泥質(zhì)含量高,導(dǎo)致近井地帶堵塞;三是由于鉆井污染,導(dǎo)制近井地帶堵塞。
2.4出砂水平井
由于儲(chǔ)層薄、巖性細(xì)原因,導(dǎo)致油層出砂,如東H1、東H3和東H231等。通過(guò)對(duì)東三段邊部薄層4口水平井砂樣分析結(jié)果,粒度中值最高達(dá)到0.51毫米,平均0.35毫米,而水平井篩管縫寬0.25~0.3毫米。
3 水平井產(chǎn)能主控因素分析
為了更好的治理低效水平井,確保治理效果,對(duì)水平井生產(chǎn)特征進(jìn)行再認(rèn)識(shí),確定產(chǎn)能主控因素。
控制因素之一:平面上受構(gòu)造位置及油層厚度影響。構(gòu)造高部位,油層厚度大,水平井初期日產(chǎn)油量高,含水低,累積水油比低;構(gòu)造低部位,油層較薄,水平井初期日產(chǎn)油量低,含水高,累積水油比高??刂埔蛩刂嚎v向上受隔夾層影響。位于中部隔夾層以上的兩口水平井,有較長(zhǎng)的低含水采油期(20% 4低效水平井綜合治理 4.1治理措施之一:側(cè)鉆 H106井為二次擴(kuò)大部署實(shí)施的第一口水平井,2011年3月投產(chǎn),由于水平段縱向避水厚度?。▋H4m),投產(chǎn)后即高含水。針對(duì)該井存在的問(wèn)題,加強(qiáng)剩余分布規(guī)律及井區(qū)隔夾層發(fā)育情況的研究,提出上提側(cè)鉆措施。于2013年7月側(cè)鉆,完鉆水平段 278.79米,油層鉆遇率100%,與原水平段相比縱向位置提升11米,位于中部隔夾層之上,避底水厚度達(dá)到15米。該井初期日產(chǎn)液33.3方,日產(chǎn)油6.8噸,含水79.6%,階段累產(chǎn)油1939噸,取得了良好效果。 4.2治理措施之一:堵水 先期通過(guò)采用“產(chǎn)液剖面+機(jī)械卡堵+化學(xué)堵水+注熱或CO2降粘”配套技術(shù)改善高含水水平井開(kāi)發(fā)效果,實(shí)施4口,日產(chǎn)液量下降至堵前的30%,增油效果不明顯。嘗試氮?dú)馀菽{(diào)剖技術(shù),該技術(shù)是用于油田開(kāi)發(fā)后期穩(wěn)油控水的一項(xiàng)有效方法,具有封堵高滲透出水層、控制水竄,調(diào)整吸水剖面,降低原油粘度,改善原油流變性等作用。按落實(shí)程度及施工難易程度對(duì)5口高含水低效水平井進(jìn)行治理,單井日產(chǎn)液由措施前的40方下降到20方,日產(chǎn)油由1.6噸上升到5噸,含水下降21%,控水穩(wěn)油效果顯著。 4.3治理措施之一:防砂 H3井實(shí)施篩管防砂,見(jiàn)到良好效果,累計(jì)出砂量由防砂前的9.52方減少為防砂后的0.02方,檢泵周期由防砂前的35天增加為防砂后的143天;H1井累計(jì)出砂1次,出砂量2m方,該井2013年2月進(jìn)行礫石充填防砂,礫石類型陶粒,礫石直徑0.7-1.0毫米,見(jiàn)到一定效果,注汽投產(chǎn)后最高日產(chǎn)油7.4噸,含水50%,累計(jì)增油568噸。 5結(jié)論 通過(guò)低效水平井綜合治理技術(shù)研究與應(yīng)用,使得部分低效水平井恢復(fù)了產(chǎn)能,同時(shí)也為下步低效水平井治理工作奠定了基礎(chǔ),同時(shí)也得出以下結(jié)論: (1)通過(guò)動(dòng)態(tài)分析結(jié)合投入產(chǎn)出比,制定水平井分類標(biāo)準(zhǔn),是確定低效水平井的有效方法; (2)綜合研究隔夾層分布、累產(chǎn)油、避水厚度、剩余油分布等因素對(duì)產(chǎn)能的影響,總結(jié)主控因素,是分析低效水平井潛力的基礎(chǔ); (3)以低效水平井潛力分析為基礎(chǔ),采取分類治理的原則,應(yīng)用側(cè)鉆、礫石充填防砂等成熟技術(shù),是低效水平井治理的有效途徑; (4)開(kāi)展措施經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià),指導(dǎo)措施優(yōu)選,是低效水平井科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、有效治理的有效手段。 參考文獻(xiàn): [1] 王巧云.水平井開(kāi)發(fā)技術(shù)[J].中國(guó)高新技術(shù)企業(yè).2010(25)。 作者簡(jiǎn)介: 劉宏磊(1986-),男,遼寧省盤(pán)錦市,工程師,現(xiàn)從事油田開(kāi)發(fā)工作。