馬曉南
(大同煤礦集團燕子山礦, 山西 大同 037001)
大同煤礦集團燕子山礦8210 工作面設計走向長度為1 500 m,傾向長度為185 m,工作面回采煤層為4 號層,煤層平均厚度為7.44 m,工作面采用低位放頂煤回采工藝,主要采用SL300 型采煤機進行破煤及裝煤。由于8210 工作面回采煤層屬石炭系煤層,煤層穩(wěn)定性差,煤塵揮發(fā)性高,導致工作面在采煤過程中產(chǎn)生高濃度粉塵,對采煤機采用外噴霧降塵時不僅效果差,而且濕潤后的揚塵很容易造成噴頭堵塞,增加采煤機外噴霧系統(tǒng)故障率。對此,燕山礦通過技術(shù)研究,合理分析了綜采工作面粉塵主要來源,并根據(jù)實際情況對原噴霧系統(tǒng)進行優(yōu)化設計[1]。
綜采工作面采煤機在作業(yè)時產(chǎn)生煤塵的主要部位為滾筒,特別是滾筒與煤壁不接觸的部分。滾筒在旋轉(zhuǎn)時粉塵產(chǎn)生范圍從滾筒離開煤壁開始,沿著滾筒的旋轉(zhuǎn)軌跡,到滾筒與上煤壁接觸為止。滾筒粉塵飛揚范圍根據(jù)采煤機上、下滾筒位置的不同而不同,隨滾筒旋轉(zhuǎn)方向及工作面風流不同而變化,在進風與逆風條件下也不同。如果綜采工作面使用背旋滾筒式采煤機,則上滾筒的粉塵飛揚范圍會比下滾筒大,順風巷粉塵飛揚范圍比逆風大。在采煤機正常割煤時由于滾筒與煤壁的接觸面無空隙,粉塵飛揚范圍非常??;采煤機滾筒隨著自身旋轉(zhuǎn),當滾筒離開煤壁暴露在風流后,工作面煤壁側(cè)風流場會受到影響產(chǎn)生渦流,再加上粉塵在滾筒慣性的作用下,更容易將粉塵拋灑在風流中,伴隨著進風飄到工作面各處。
我國使用的滾筒采煤機噴霧裝置通常被安裝在采煤機背部、搖臂、截割電機固定框外側(cè)三個位置[2-3]。
采煤機滾筒在空轉(zhuǎn)時能夠起到較好的噴霧效果,此時的水霧完全能夠?qū)L筒周圍全部覆蓋。但在采煤機正常工作時,由于搖臂的噴嘴很容易被煤泥堵塞導致水霧無法形成,不能有效將粉塵覆蓋,除塵效果較差。當工作面采煤機進行割頭、掃尾、挑頂時很容易將噴頭損壞,導致噴霧系統(tǒng)供水壓力下降,損壞的噴頭不能將粉塵全部覆蓋且不能對整個噴霧系統(tǒng)起到卸壓作用,導致噴霧系統(tǒng)不能起到較好的噴霧效果。這種安裝方式能夠隨著搖臂的上下移動而改變噴霧范圍,但噴嘴容易被損壞或被煤泥堵塞。
采煤機在工作時當搖臂與背部平行或略高于背部時,此時背部噴霧只能覆蓋到滾筒的一部分,搖臂最遠端及其他位置無法覆蓋。當搖臂低于背部時,背部噴霧范圍完全不能將滾筒塵源覆蓋。當采煤機沿順風方向前進時,此時下滾筒揚起的粉塵被霧流捕集,再加上上滾筒粉塵在進風處與上滾筒粉塵接觸較多,這樣除塵效果較好。當采煤機沿逆風方向前進時,此時下滾筒的粉塵完全拋灑在風流中,上滾筒粉塵能夠與霧流發(fā)生碰撞,起到一定的除塵效果,但效果相比順風較差。這種安裝方式的優(yōu)點是工作人員能夠采取一定的防碰撞、防掩埋方式對噴嘴進行保護,缺點是噴霧霧流只能在一水平面,不能隨著搖臂的變化改變方向。
噴霧裝置安裝在此處能夠彌補其他兩種方式的不足,但仍存在以下問題:
1)如果噴霧裝置安裝位置偏上,此時的噴霧效果與安裝在采煤機背部相似,同樣存在對滾筒下半部無法降塵的問題。
2)如果噴霧裝置安裝位置靠近搖臂很容易被搖臂阻擋。此時噴霧裝置射出的霧流大部分會被搖臂阻擋,滾筒上部不能被霧流覆蓋。由于滾筒遠端噴嘴產(chǎn)生的霧流與控制搖臂平行,只有一部分能夠灑落在搖臂上,仍然不能對遠端滾筒起到很好的降塵效果。
3)與采煤機電機固定框上安裝的噴霧裝置一樣,其水霧的覆蓋范圍斷面為圓形,但采煤機粉塵斷面為橢圓形,這就造成噴霧裝置對遠點降塵時,近點的除塵效果差;對近點降塵時,遠點的除塵效果差。
在采煤機在正常生產(chǎn)時,噴霧裝置的安裝位置、噴霧裝置的形狀、噴霧系統(tǒng)水壓及噴嘴的摻氣量這幾個因素對降塵效果影響最大。
1)采煤機噴霧系統(tǒng)水源來自于截割電機的冷卻水。由于受截割電機水套材料極限的影響,噴霧系統(tǒng)的供水壓力不得小于0.9 MPa,流量不得大于30 L/min。
2)安裝在噴霧架上端的噴嘴只能將部分水霧覆蓋到截割頭上,不能對塵源直接降塵。
3)噴霧裝置的固定框由于材料硬度低,再加上工作面的工作環(huán)境差,很容易被煤壁掉落的石塊砸傷。因此采煤機在入井前,工作人員通常會采用其他粗大的噴霧架。
4)由于噴霧裝置均采用卡套式連接,后期更換、維修難度大。噴霧裝置內(nèi)摻氣量不高,不能對塵源全覆蓋。
1)在原來的基礎上將噴霧裝置的供水系統(tǒng)增設為兩路:一路采用低壓供水的方式冷卻截割電機,再將冷卻水供到噴霧架上端的三個噴頭,使上端噴頭的噴水量增大;另一路采用高壓供水的方式給采煤機兩側(cè)六個噴嘴供液,高壓供水主要利用地面水經(jīng)高壓泵加壓后提供,水壓能夠達到4 MPa,大大增加了霧流的覆蓋范圍,如圖1 所示[4-6]。
2)將原來的噴嘴更換為引射噴嘴,噴嘴的中心孔徑擴大為3 mm,這樣能夠增大霧流的流量。這種噴嘴的最大優(yōu)點是:噴嘴在噴出高速水流時能夠經(jīng)引風孔將周圍空氣引入噴嘴,引入的空氣對噴嘴內(nèi)的水起到較好的霧化效果,更能夠?qū)諝庵械姆蹓m進行捕捉。
圖1 優(yōu)化改進后噴霧嘴結(jié)構(gòu)系統(tǒng)圖
3)將噴霧架上端的三個噴嘴的角度提高7°,這樣可以使霧流不會被截割頭阻擋而直接作用于截割對象。
4)噴霧架在選擇材料時選用厚度較大的蓋板,并將噴霧架兩端改為圓弧過度,這樣能夠提高噴霧架的防護級別;同時將噴霧裝置的卡套式接頭更換為快速接頭,后期更換、維修難度小。
從實際應用效果來看,優(yōu)化改進后大大降低了采煤機外噴霧系統(tǒng)的故障率,提高了工作面降塵效果,工作面粉塵質(zhì)量濃度由原來的104 mg/m3降低至34 mg/m3以下,取得了顯著應用成效。