摘 要:我國化工行業(yè)迅猛發(fā)展,在化工發(fā)展的環(huán)境下,我國國民經(jīng)濟水平不斷提升,而在經(jīng)濟迅猛發(fā)展的背景之下,必將進一步提升工業(yè)的發(fā)展速度,化工行業(yè)發(fā)展過程中,分析利用化工廢渣進行水泥生產(chǎn)的有害成分,并對其進行控制,以不斷提升化工廢渣生產(chǎn)水泥的質量。
關鍵詞:化工廢渣;生產(chǎn)水泥;有害成分
近年來各行各業(yè)迅猛發(fā)展,廢渣種類也不斷增加,在進行物料輸送過程中,循環(huán)應用廢水,直接導致生料中氯成分的增加,在窯尾熱風管彎頭位置,減與氯產(chǎn)生反應,會發(fā)生結皮現(xiàn)象,直接導致窯尾阻塞情況的發(fā)生,對生產(chǎn)任務的完成和設備的正常運轉產(chǎn)生不良效果,所以這就需要對化工廢渣生產(chǎn)水泥的有害成分進行分析。
1 原料有害成分分析
在生產(chǎn)水泥的過程中,選擇的鈣質原料為電石渣,電石渣的水分含量在68%左右,進行生料植被的過程中必須采用濕法進行,生料經(jīng)壓濾水分以后,形成濕物料,其濃度為32%-36%,進而置入烘干破碎機進行烘干,使其與窯尾部位煙室內(nèi)的高溫氣流(600℃左右)進行熱交換,待水分蒸發(fā)后,物料會進入旋風筒之中,物料分離后,水分在≤1%的情況下,會進入穩(wěn)流倉,若是物料流動過大,部分進入溢流艙后,干物料后進入計量入窯算少,冷卻后進入熟料庫。在這一過程之中,染料選擇為煙煤,其揮發(fā)分數(shù)在34%左右,熱值保持在25000kJ/kg,其中所包含的有害成分具體數(shù)值如下:砂石渣、硅砂、銅渣、粉煤灰及爐渣之中均還有不同程度的三氧化硫、氯離子、堿、氧化鈉及氯化鉀等物質[1]。
進行有害物質分析,生產(chǎn)線的結皮大都在窯尾位置堵塞,烘干后破碎機進口位置熱風管位置,風管彎位置的外頭部位阻力較大,崖頭較低,物料沉積現(xiàn)象嚴重,一旦結皮堵塞,可采用拉大窯尾排風方式干預,進行3天冷卻后再進行檢修,采用高壓水和鋼釬大錘進行清理,清理過程需要5天左右,清理過程中工作環(huán)境差,工作強度高,無法繼續(xù)生產(chǎn),導致風管結皮惡化過程中,窯煅燒情況逐漸變差,窯內(nèi)部通風逐漸變差,還原氣氛重,會產(chǎn)生熟料質量的影響。結皮堵塞的主要成分包括氯、硫、鈉及鉀化合物,在系統(tǒng)中溫度較低,待其達到凝固點以后,將從氣態(tài)轉化為固態(tài)。附著在物料表面位置,大都由于循環(huán)富集影響而發(fā)生。分析我國企業(yè)廢渣生產(chǎn)線生產(chǎn)情況沒有與化工系統(tǒng)控制和生產(chǎn)均屬于正?,F(xiàn)象,所以原料的有害成分穩(wěn)定程度較高,原料中所包含的硫含量比較低,攪拌池中存在氯離子波動情況,與常規(guī)原料生產(chǎn)的生產(chǎn)線相比較,系統(tǒng)結皮情況較為嚴重。若是硫堿的比值在1.2以上時,則會發(fā)生較為嚴重的結皮堵塞情況。此外,若是入窯的生料中所包含的氯離子超過標準,氯離子超過0.02情況下,也會發(fā)生較為嚴重的堵塞情況[2],下表1對不同部分的有害成分進行了分析:
分析工藝生產(chǎn)過程,入窯生料經(jīng)內(nèi)循環(huán)以后,會生成混合料,包括生料、收塵灰及煙室回料,其中氯離子含量為1.323%,S/R的比例為1.238,但是在此過程中氯離子的含量波動比較大,可分階段進行,其主要由于電石渣中會循環(huán)應用上清液,導致原料中的氯離子含量不斷變化。
依據(jù)生產(chǎn)線生產(chǎn)過程中的相關數(shù)據(jù)研究后發(fā)現(xiàn),硫堿比例比較高,氯離子的含量超出規(guī)定范圍,直接導致生產(chǎn)線無法正產(chǎn)應用,系統(tǒng)無法正常運行,將直接導致原煤中含硫量的提升。
2 有害成分控制方式
2.1 物料外泄,減少有害成分
水泥生產(chǎn)過程中,燃料及原料中會帶入大量的氯離子、三氧化料、氧化鈉和氧化鉀,其屬于揮發(fā)性化合物的一種,回轉窯中高溫以待揮發(fā),會隨煙氣二溢出,氣態(tài)的氧化物會再次發(fā)生化合作用形成堿化合物,新的化合物在逸出的過程中,熔融溫度未達標的情況下,會逐漸由氣態(tài)轉變?yōu)橐簯B(tài),在設備內(nèi)壁、顆粒表面上粘附,再次對物質進行加熱,繼續(xù)進行二次揮發(fā),具有揮發(fā)性的有害組分會對循環(huán)富集產(chǎn)生損害作用,影響熟料質量,誘發(fā)系統(tǒng)結皮現(xiàn)象,對窯的系統(tǒng)工作產(chǎn)生不良影響,對熱工制度產(chǎn)生破壞作用,對正常生產(chǎn)產(chǎn)生不良影響。入窯生料的堿含量可高達1.238,其屬于中等結皮原料,屬于循環(huán)富集所致的有害成分,最有效的干預措施就是對循環(huán)富集所致的有害成分進行排出,排出后的物料作為混合材料與水泥混合,這些物料屬于非活性混合材料的一種,不具備強度特性,不會對水泥的強度產(chǎn)生發(fā)揮效果。此外,我國生料中所包含的主要成分為電石渣,這一成分占據(jù)配料的78%左右,比重約為0.93t/m3。由于物料所占的比重比較輕,氣流中所含塵土濃度比較高,所以電收塵回料的數(shù)量在20%左右,依照每天1000t進行計算,若是電收塵回料為250t,則需要極大的處理量,物料廠的平衡情況無法維持,從現(xiàn)場施工工藝出發(fā),結合多方面因素進行考慮,最終溢流艙混合料外派量為每天三車,總料量為5%,也能夠發(fā)揮降低有害成分循環(huán)富集的作用,減少入窯生料中堿成分的含量,對富余的電石渣與外排料依照對應的比例進行混合,將其拉運至三期水泥以備應用[3]。
2.2 參數(shù)控制,把控物料沉降速度
2.2.1 用風控制
窯尾封管堵塞情況嚴重,窯前部位存在正壓,窯操需要保持煅燒過程的正常,必須開展拉風,對一線和二線開展,并對其高溫風機的開度進行提升,將一線開度調(diào)整在40-50%之間,二線調(diào)整為30-40%之間,電收塵的出口引風機調(diào)整期在55-70%之間,對進出口的檢修門采用風管大彎頭及烘干破碎機進行干預,待清理完成以后,確保系統(tǒng)能夠正常運行時間在24h以上,若是數(shù)量不足一個班,需要片面的進行風管結皮堵塞干預,并拉大風,對窯內(nèi)通氣情況進行改善,減少系統(tǒng)惡化的可能性。系統(tǒng)風速的增加會導致氣體中含塵濃度的上升,所以必須優(yōu)化用風控制,1號高溫風機的風閥開度控制在35,2號控制為25,3號控制為50。
2.2.2 操作參數(shù)及系統(tǒng)溫度
分析氯、鈉及鉀的冷凝溫度,其大都在650℃-700℃之間,為降低溫差過大而出現(xiàn)的有害成分隨物料入窯情況的發(fā)生,必須加大內(nèi)循環(huán),以降低有害成分在生料顆粒表面過早凝固,生成結皮的現(xiàn)象發(fā)生,合理控制煤質量。這就需要能夠對出口溫度進行控制,1號高溫風機溫度參數(shù)控制在30-40%,2號控制在20-30%,系統(tǒng)排風參數(shù)為45-60%,2號煙室的溫度控制在850℃,12號控制在800℃,每天煤產(chǎn)量低于1200t。
2.3 硫控制及煤熱值控制
加大原煤均化力度,嚴格控制進場燃料的堿和硫。在進場過程中,必須進行取樣化驗,采購硫含量較低的煤,對其進行化驗后,分堆堆放,并采用裝載機進行均勻搭配,開展二次化驗,對入磨機煤熱值的波動進行測量,以保障三氧化硫值在0.7%以下,控制硫堿比在0.6-0.9之間。
3 結束語
當前,全廢渣生產(chǎn)的綠色水泥正處于探索使其,無法對有害成分進行降低,為保障系統(tǒng)的正常運行,獲取更好的經(jīng)濟效益,必須合理措施對有害成分進行控制,以提升水泥生產(chǎn)質量。
參考文獻:
[1]劉海菊,劉凱,郭琦.煤化工過程氣化廢渣和廢堿液的產(chǎn)生及處理技術探討[J].化工管理,2019,000(012):121-122.
[2]田立柱,陳曉東,衛(wèi)文明,等.旁路除氯技術在水泥窯協(xié)同處置廢棄物生產(chǎn)線的應用[J].中國水泥,2018(4):77-79.
[3]孫小培,劉谷友,葛家奎,等.利用工業(yè)廢渣調(diào)整硫堿比控制熟料標準稠度用水量[J].水泥,2019,000(005):22-24.
作者簡介:
單銘洲(1988- ),男,漢族,山東淄博人,本科學歷,中國建筑材料工業(yè)地質勘查中心湖北總隊工程師,研究方向:化學工程,巖石水泥成分檢測。