趙 雷
(霍州煤電集團(tuán)公司 辛置煤礦,山西 霍州 031412)
軟巖巷道受采動(dòng)影響易引發(fā)冒頂片幫、底板鼓起等事故,輕則對(duì)工作面的材料運(yùn)輸、人員通行造成障礙,增加巷道返修成本;重則引發(fā)安全生產(chǎn)事故,制約礦井安全、高效開(kāi)采。對(duì)此,大量學(xué)者進(jìn)行了研究:楊本生等[1]通過(guò)理論分析、數(shù)值模擬方法分析后認(rèn)為,巷道在無(wú)支護(hù)狀態(tài)下首先發(fā)生剪切破壞,而后由于礦井水理作用,使圍巖發(fā)生進(jìn)一步破碎,并提出基于“雙殼”理論的巷道底鼓治理方法;王振[2]、畢宣可等[3]結(jié)合深部軟巖巷道的變形失穩(wěn)機(jī)理,提出了注漿錨桿、錨索聯(lián)合支護(hù)方式,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,取得了良好的底鼓控制效果;王曉卿等[4-5]通過(guò)調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,運(yùn)用數(shù)值模擬方法確定了底鼓類(lèi)型,同時(shí)模擬修正支護(hù)方案,最終有效控制了底鼓。由于各礦地質(zhì)條件復(fù)雜,上述研究成果雖然在一定程度上解決了研究對(duì)象的底鼓控制問(wèn)題,但不適用所有煤礦。本文通過(guò)理論分析、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的方法,對(duì)辛置煤礦10-428B回采巷道底鼓問(wèn)題進(jìn)行研究。
辛置煤礦10-428工作面主要開(kāi)采10號(hào)煤層,煤層平均厚度2.6 m,煤層較軟弱,其直接頂為9號(hào)煤層與泥巖互層,平均厚度3 m,老頂為K2灰?guī)r,平均厚度8 m,直接底為泥巖、砂質(zhì)泥巖互層,厚0.8 m,老底為砂質(zhì)泥巖,厚7 m。10-428B回風(fēng)巷平均埋深400 m,巷道位于10-426工作面采空區(qū)與10-428工作面之間,其相對(duì)位置關(guān)系如圖1所示。
10-428B回風(fēng)巷斷面為矩形,凈寬5.0 m,凈高3.1 m,斷面15.5 m2,采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù)方式。頂板采用D20 mm×2 400 mm的左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,樹(shù)脂錨固劑錨固,間排距900 mm×900 mm,每排6根;錨索采用D22 mm×7 300 mm的鋼絞線,樹(shù)脂加長(zhǎng)錨固,“三花”式布置,間排距1 500 mm×1 800 mm;網(wǎng)片搭接采用8號(hào)鐵絲編織菱形金屬網(wǎng),網(wǎng)片規(guī)格1 000 mm×5 000 mm。兩幫采用D20 mm×2 400 mm左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,樹(shù)脂錨固劑錨固,間排距900 mm×900 mm,每排3根,巷道支護(hù)斷面如圖2所示。
圖1 工作面采掘工程平面
圖2 巷道支護(hù)示意(mm)
10-428B回風(fēng)巷在工作面回采過(guò)程中底鼓現(xiàn)象嚴(yán)重,圍巖整體變形量較大。為了解底板巖層的底鼓破碎范圍,采用CHK7.2(B)礦用鉆孔成像儀進(jìn)行鉆孔窺視,鉆孔窺視位置選定在10-428B底鼓現(xiàn)象較為劇烈的地方,鉆孔窺視結(jié)果如圖3所示。
圖3 鉆孔窺視結(jié)果
由圖3可知,當(dāng)孔深為0.137 m時(shí),巖層相對(duì)完好,說(shuō)明此時(shí)底板巖層尚未發(fā)生破壞;當(dāng)鉆孔繼續(xù)延伸至0.548 m時(shí),巖層發(fā)生較大程度的破壞,支護(hù)已失效,巖體破碎現(xiàn)象嚴(yán)重。
1) 底板巖性。10-428B回風(fēng)巷底板為泥巖及砂質(zhì)泥巖互層,由礦井地質(zhì)資料可知,巷道泥巖含高嶺石、伊利石等軟弱膨脹性巖體,遇水易膨脹而導(dǎo)致巖體自身強(qiáng)度降低。
2) 采動(dòng)影響。10-428B回風(fēng)巷兩幫煤體強(qiáng)度遠(yuǎn)低于底板煤巖體強(qiáng)度,由于10-426工作面及10-428工作面開(kāi)采影響,10-428B回風(fēng)巷兩幫先發(fā)生破壞,兩幫煤體因無(wú)法支撐上覆巖層重力而導(dǎo)致應(yīng)力向底板轉(zhuǎn)移,從而使底板進(jìn)一步破碎。同時(shí),10-428B回風(fēng)巷位于臨近工作面采空區(qū)與當(dāng)前工作面實(shí)體煤之間,巷道受10-428工作面回采期間的側(cè)向支承壓力及鄰近工作面采空區(qū)殘余支承壓力影響,巷道變形破壞更為嚴(yán)重。
3) 支護(hù)效果。從10-428B回風(fēng)巷當(dāng)前采取的支護(hù)措施能夠看出,對(duì)巷道底鼓的支護(hù)基本處于開(kāi)放支護(hù)狀態(tài),僅靠幫部的兩根傾斜錨桿提供錨固力,未能保證巷道底板的穩(wěn)定。
結(jié)合10-428B回風(fēng)巷鉆孔窺視及底鼓影響因素分析,本文提出通過(guò)水壓致裂的方法來(lái)軟化巷道頂板,使巷道頂板應(yīng)力能夠得到一定程度的釋放,避免頂板應(yīng)力向巷道底板轉(zhuǎn)移而引發(fā)底板應(yīng)力。水壓致裂施工參數(shù)及炮孔布置參數(shù)如表1、2所示,鉆孔布置如圖4所示。
表1 水壓致裂施工參數(shù)
表2 水壓致裂炮孔布置參數(shù)
圖4 水壓致裂鉆孔布置示意
將原有頂板錨桿間排距由900 mm×900 mm縮短至800 mm×800 mm,同時(shí)增加錨桿1根,錨桿選擇D20 mm×2 400 mm左旋無(wú)縱筋高強(qiáng)度螺紋鋼錨桿,樹(shù)脂錨固劑錨固;錨索間排距由1 500 mm×1 800 mm改為1 400 mm×1 600 mm,錨索呈“三花”式布置,錨索規(guī)格選為D17.8 mm×6 000 mm,樹(shù)脂加長(zhǎng)錨固,每根錨索采用2支K2335和1支Z2360樹(shù)脂藥卷。幫錨桿間距不變,排距縮短為800 mm,并增加錨索1根(如圖5所示),錨索傾斜15°向下施工。
針對(duì)巷道底鼓現(xiàn)象,對(duì)巷道底板施加反底拱措施,設(shè)置拱矢高為400 mm、厚度為300 mm的反底拱,混凝土強(qiáng)度選用C30,同時(shí)在巷道底板補(bǔ)打錨桿7根,間排距800 mm×800 mm,最終在巷道支護(hù)完畢后對(duì)巷道進(jìn)行整體噴漿,噴漿厚度80 mm,混凝土強(qiáng)度選用C20。支護(hù)優(yōu)化方案示意如圖5所示。
按照上述底鼓治理方案施工,在10-428B回風(fēng)巷選取長(zhǎng)為100 m的巷道進(jìn)行圍巖變形監(jiān)測(cè),在巷道中間布置間距為50 m的兩個(gè)測(cè)站,第一個(gè)測(cè)站距試驗(yàn)段起始點(diǎn)25 m,監(jiān)測(cè)時(shí)間為30 d,監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖6所示。
圖6 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)結(jié)果
由圖6(a)可知,頂板下沉量在前14 d變化較大,從第14 d開(kāi)始趨于平穩(wěn),巷道最大頂板下沉量最終維持在26 mm;兩幫移近量在前14 d變化范圍較大,第15 d開(kāi)始趨于平穩(wěn),最大兩幫移近量為18 mm;底鼓量在前16 d變化較大,第16 d開(kāi)始,底鼓量趨于平穩(wěn),最大底鼓量為14 mm。
由圖6(b)可知,頂板下沉量在前15 d變化較大,從第15 d開(kāi)始趨于平穩(wěn),巷道最大頂板下沉量最終維持在26 mm;兩幫移近量在前15 d變化范圍較大,第16 d開(kāi)始趨于平穩(wěn),最大兩幫移近量為17 mm;底鼓量在前18 d變化較大,第18 d開(kāi)始,底鼓量趨于平穩(wěn),最大底鼓量為14 mm。
綜上所述,10-428B回風(fēng)巷在采取底鼓治理措施后,巷道變形量整體大幅減小,最大底鼓量控制在14 mm左右,巷道底鼓得到了有效治理。