吳 哲
(寧波中金石化有限公司,浙江 寧波 315000)
UOP 吸附工藝通過分子篩模擬床層與解析劑的逆向流動,從原料中提取對二甲苯。該套工藝配置有一套專有控制系統(tǒng)(ACCS),核心設(shè)備是轉(zhuǎn)閥,吸附塔控制系統(tǒng)用于調(diào)節(jié)通過轉(zhuǎn)閥和吸附塔的所有工藝流量和壓力[1]。而轉(zhuǎn)閥配套的液壓系統(tǒng)也極為關(guān)鍵,是保證轉(zhuǎn)閥正常運轉(zhuǎn)的動力。
2020 年3 月21 日13 時41 分,一、二系列轉(zhuǎn)閥穹頂壓力高報。兩個系列轉(zhuǎn)閥同時出現(xiàn)不步進,APS 和ZTC 失活。內(nèi)操對兩個系列的轉(zhuǎn)閥先后執(zhí)行強制手動步進無效,期間發(fā)現(xiàn)兩個系列的液壓系統(tǒng)油壓均不正常。13 點54 分,工藝被迫按應(yīng)急預(yù)案將轉(zhuǎn)閥離座,吸附分離裝置停車。
由于是兩個系統(tǒng)同時發(fā)生轉(zhuǎn)閥不能步進,其原因肯定在公共系統(tǒng)上??赡苁茿CCS 控制系統(tǒng)的問題,經(jīng)排查ACCS 系統(tǒng)正常;也可能是電氣供電系統(tǒng)同時導(dǎo)致液壓系統(tǒng)的供油泵跳停,經(jīng)檢查,也正常。經(jīng)工藝分析,發(fā)現(xiàn)在轉(zhuǎn)閥停止步進前,解吸劑流量13 時34 分左右突然升高,該流量分別進一、二系列轉(zhuǎn)閥,導(dǎo)致轉(zhuǎn)閥穹頂壓力高,因此是導(dǎo)致轉(zhuǎn)閥不步進的原因。
圖1 轉(zhuǎn)閥液壓系統(tǒng)原理圖[3]Fig.1 Schematic diagram of rotary valve hydraulic system[3]
經(jīng)檢查TIC322902 分程控制投自動,由于TV322902B閥門執(zhí)行機構(gòu)反饋傳動軸抱死,導(dǎo)致閥門動作時反饋傳動軸組件受到扭力,反饋板與傳動軸連接焊口脫開,造成閥門無法調(diào)節(jié)處于全開位置,調(diào)節(jié)失靈,解吸劑流量異常波動。
在轉(zhuǎn)閥不步進、轉(zhuǎn)閥穹頂壓力正常后,如果操作得當,也不會出現(xiàn)持續(xù)轉(zhuǎn)閥不能步進現(xiàn)象。而在處理過程中轉(zhuǎn)閥液壓系統(tǒng)也一直不正常,才是導(dǎo)致轉(zhuǎn)閥步進失效的直接原因,最終轉(zhuǎn)閥被迫離座停車。
轉(zhuǎn)閥液壓系統(tǒng)提供能源轉(zhuǎn)閥活塞伸縮,從而使步進轉(zhuǎn)子帶動轉(zhuǎn)閥步進的,該操作由ACCS 系統(tǒng)控制。如圖1 轉(zhuǎn)閥液壓系統(tǒng)原理圖所示。為了防止液壓沖擊,平穩(wěn)實現(xiàn)伸縮切換,系統(tǒng)采用了蓄能器,液壓泵一直運行對系統(tǒng)充壓,使蓄能器充壓于8.6MPa 后(P-MF 壓力值),然后通過背壓機械設(shè)定控制,使系統(tǒng)壓力返回油箱,出口壓力(PTA)可以清淅顯示整個過程。在床層切換時,伸、縮電磁閥相繼得電,通過蓄能器的油壓力對油缸實現(xiàn)伸、縮控制。除此之外,床層每切換一層,就重新補壓。
圖2 ACCS系統(tǒng)轉(zhuǎn)閥操作圖Fig.2 ACCS system rotary valve operation diagram
安全起見,轉(zhuǎn)閥步進前ACCS 會打開閃光燈閃5s,警示附近的操作人員液壓活塞即將移動。活塞縮回并且“縮回限位開關(guān)”閉合后,閃光燈關(guān)閉。通常,縮回限位開關(guān)閉合時,縮回指令才算正常完成;若限位開關(guān)未閉合,則5s 后縮回指令計時超時。當轉(zhuǎn)閥活塞閑置時,為保持液壓油的質(zhì)量,要將其循環(huán)通過系統(tǒng)管道,然后回到油箱。油循環(huán)可以除去管道中的空氣,使轉(zhuǎn)閥步進更加順利,并根據(jù)現(xiàn)場條件來加熱或者冷卻液壓油。ACCS 通過啟動再循環(huán)電磁閥來完成液壓油的循環(huán),若液壓油步進休息時間段通過系統(tǒng)管道,系統(tǒng)壓力不足延伸和縮回轉(zhuǎn)閥活塞。因此,轉(zhuǎn)閥步進前需禁止(關(guān)閉)再循環(huán)閥及其啟動閥,待步進完成后再啟動(打開)。
以下是轉(zhuǎn)閥步進序列,圖2 為ACCS 系統(tǒng)轉(zhuǎn)閥操作圖[1,2]。
轉(zhuǎn)閥進入下一個步進序列前,步進計時器開始5s 倒計時,此時,閃光燈打開并且液壓系統(tǒng)啟動電磁閥209 關(guān)閉,警示現(xiàn)場操作人員液壓缸即將移動。步進計時器3s 倒計時,ACCS 關(guān)閉再循環(huán)電磁閥401。步進計時器計時結(jié)束,打開4 通閥電磁定向閥205,執(zhí)行延伸指令。液壓缸延伸,延伸指令最多持續(xù)5s或者持續(xù)至收到延伸接近開關(guān)的反饋信號,兩者中以發(fā)生在前者為依據(jù)。轉(zhuǎn)閥延伸限位開關(guān)給出信號指示,延伸沖程結(jié)束并且發(fā)出縮回指令,液壓缸405 反向移動??s回指令最多持續(xù)5s 或者持續(xù)至收到縮回接近開關(guān)的反饋信號,兩者中以發(fā)生在前者為依據(jù)。縮回限位開關(guān)發(fā)出信號指示,縮回沖程結(jié)束并且按照ACCS 的指令停止液壓缸移動。ACCS 關(guān)閉4 通電磁定向閥205A,將其打到中間位置。ACCS 關(guān)閉閃光燈,有1 s 鐘滯后時間后,ACCS打開再循環(huán)閥401,有2s 鐘滯后時間后,ACCS 打開再循環(huán)閥,啟動閥209 并等待下一次步進序列重新啟動循環(huán)。
圖3 ACCS系統(tǒng)液壓系統(tǒng)儀表趨勢分析圖Fig.3 Trend analysis chart of ACCS system hydraulic system instrumentation
13 時41 分08 秒左右,轉(zhuǎn)閥由于穹頂壓力高(相當于轉(zhuǎn)閥超負荷),延伸已不能進行(正常時,延伸時間為2s)。由于轉(zhuǎn)閥無法步進,此時,待計時5s 后,恢復(fù)收縮狀態(tài)。13 時42 分14 秒,工藝采取手動步進方式,液壓系統(tǒng)的主要能源為充壓后的蓄能器壓力8.6MPa,而此時延伸電磁閥帶電時長5s,系統(tǒng)壓力釋放較快,液壓油返回油箱較多,通過圖3ACCS 系統(tǒng)液壓系統(tǒng)儀表趨勢分析圖所示,液壓油液位HT-RV-3201-LI 趨勢分析到液壓油箱液位上漲,說明油都回到油箱中了,此時液壓系統(tǒng)壓力逐漸降低,而后續(xù)的處理過程中,工藝內(nèi)操仍有幾次手動步進操作,每步進一次,延伸電磁閥帶電,但由于壓力低,無法讓轉(zhuǎn)閥步進,都會使延伸電磁閥帶電5s 后斷電,此5s 使液壓油不斷地回到油箱中,持續(xù)導(dǎo)致油壓低,油壓一直無法恢復(fù),到13時54 分左右轉(zhuǎn)閥離座。
在分析轉(zhuǎn)閥動力時,技術(shù)人員以為只要油泵運行,油泵出口壓力正常,轉(zhuǎn)閥就應(yīng)該可以步進成功,而恰恰忽略了液壓系統(tǒng)中蓄能器的作用。為了使轉(zhuǎn)閥平滑動作,液壓系統(tǒng)中設(shè)置了蓄能器,油泵是先充壓至蓄能器,再由蓄能器向活塞供油。此次轉(zhuǎn)閥多次步進不成功,關(guān)鍵是蓄能器油壓外泄過快,惡性循環(huán),壓力始終補充不足導(dǎo)致的結(jié)果。
由于工藝操作人員并不清楚液壓系統(tǒng)的原理,在工藝大幅波動及轉(zhuǎn)閥出現(xiàn)異常時,多次手動步進轉(zhuǎn)閥的操作,使液壓系統(tǒng)油壓失靈,轉(zhuǎn)閥無法操作,結(jié)果使工藝波動更加惡劣,最終裝置停車。
以上是一起UOP 吸附分離工藝中轉(zhuǎn)閥系統(tǒng)異常的特殊案例。雖然起因是一臺控制閥故障,在工藝的處理過程中影響到轉(zhuǎn)閥液壓控制系統(tǒng),卻涉及到設(shè)備、工藝、儀表諸多相關(guān)專業(yè)的知識。通過這起生產(chǎn)異常,也為吸附分離專有控制系統(tǒng)提供了一個經(jīng)典案例,供專業(yè)人士參考、學(xué)習。