姚學(xué)慶 陳慶鵬
(1.焦作煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司科學(xué)技術(shù)研究所,河南 焦作 454000; 2.焦作煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司九里山礦,河南 焦作 454000)
九里山礦持續(xù)推進(jìn)三至五年中長(zhǎng)期區(qū)域瓦斯治理規(guī)劃,形成了以底板巖巷穿層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶煤層瓦斯和穿層中深孔超前預(yù)抽區(qū)段煤層瓦斯相結(jié)合的區(qū)域瓦斯治理技術(shù)路線[1-3],并大力推廣水力沖孔增透技術(shù),使得瓦斯綜合治理工作取得了較為顯著的進(jìn)步,有力推動(dòng)了安全生產(chǎn)。然而其深部瓦斯含量高,煤層透氣性差,礦井為縮短瓦斯治理周期,短時(shí)間內(nèi)密集施工抽采鉆孔,并強(qiáng)化水力沖孔等增透措施,但抽采濃度衰減迅速,煤層瓦斯并未充分抽采[4]。新施工鉆孔不但沒有貢獻(xiàn)高濃度抽采量,還進(jìn)一步降低抽鉆孔抽采效果,不僅延緩了抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間,還使得低濃度瓦斯占據(jù)抽采系統(tǒng)資源,降低整體瓦斯利用率,嚴(yán)重影響抽采效果。通過開展抽采鉆孔異?,F(xiàn)象觀測(cè)分析,查找抽采薄弱環(huán)節(jié),確定抽采影響因素,消除抽采管理盲區(qū),為指導(dǎo)礦井采取針對(duì)性措施,進(jìn)一步優(yōu)化鉆孔封孔技術(shù)工藝、完善管理制度提供依據(jù)。
抽采鉆孔異?,F(xiàn)象的觀測(cè)主要利用鉆孔成像儀進(jìn)行鉆孔內(nèi)抽采管路窺視。通過實(shí)時(shí)直觀地觀察到抽采管路內(nèi)部情況,分析判斷鉆孔封孔質(zhì)量、排查抽采管理薄弱環(huán)節(jié),并結(jié)合理論分析,確定抽采異?,F(xiàn)象影響因素,指導(dǎo)礦井采取針對(duì)性措施,進(jìn)一步優(yōu)化封孔工藝、完善管理制度。鉆孔成像儀工作原理如圖1 所示。
九里山礦穿層抽采鉆孔窺視區(qū)域位于九里山礦16131 底抽巷聯(lián)絡(luò)巷、回風(fēng)底抽巷,該區(qū)域位于16采區(qū)東翼下部,西鄰16 回風(fēng)下山。抽采鉆孔窺視區(qū)域如圖2 所示。
圖1 鉆孔窺視儀工作示意圖
鉆孔成像儀相關(guān)參數(shù):窺視探頭直徑24 mm,配備電纜30 m、探干30 根(規(guī)格1 m/根)。因此,本次診斷僅針對(duì)孔深(抽采管路)小于30 m 的穿層鉆孔。
圖2 九里山礦抽采鉆孔窺視區(qū)域位置
該區(qū)域所采二1 煤層厚在6.0~11.67 m 之間,平均厚度7.3 m,煤層原始瓦斯含量21.46 m3/t,煤層原始瓦斯壓力1.62 MPa,煤層瓦斯吸咐常數(shù)a=39.06 m3/t,b=0.7531 MP-1,煤層透氣性系數(shù)為0.2~0.457 m2/MPa2·d,穿層鉆孔瓦斯流量為0.065 m3/min·h,衰減系數(shù)0.0126~0.0389 d-1。窺視區(qū)域煤層賦存穩(wěn)定,無構(gòu)造,煤體結(jié)構(gòu)為構(gòu)造煤,其上部為0.2 m 為粉粒煤,呈末狀,下部為碎裂煤,呈片狀、塊狀。
該區(qū)域煤層瓦斯含量高,瓦斯壓力大,為降低瓦斯超限頻次,鉆孔施工主要采用“強(qiáng)抽孔+水力沖孔”模式。首輪強(qiáng)抽鉆孔按照排間距6 m、列間距3 m 施工見煤后采用風(fēng)力排粉,暫不進(jìn)行水力沖孔,進(jìn)行強(qiáng)化抽采;第二輪設(shè)計(jì)每組16~18 個(gè)水力沖孔鉆孔,要求平均單孔沖孔煤量不小于6 t。截至2018 年12 月,16131 底抽聯(lián)絡(luò)巷設(shè)計(jì)施工強(qiáng)抽孔16 組312 個(gè),水力沖孔鉆孔8 組162 個(gè);16131 回風(fēng)底抽巷設(shè)計(jì)施工強(qiáng)抽孔95 組,3500 余個(gè),水力沖孔鉆孔近70 組,1200 余個(gè)。
穿層鉆孔封孔主要采取“兩堵一注”的帶壓封孔方式,以袋裝聚氨酯作為堵頭,里端堵頭距見煤點(diǎn)2 m 的位置,外端堵頭距孔口1~2 m,進(jìn)行全巖段注漿封孔,注漿壓力0.5~1 MPa。淺孔封孔管長(zhǎng)度為全孔段,深孔封孔管長(zhǎng)度為30 m,且花管長(zhǎng)度不小于3 m,并用窗紗進(jìn)行包裹并固定,封孔管連接抹膠處理。囊袋式封孔工藝參照以上要求執(zhí)行,注漿段(包含兩端囊袋)為5 m。
16131 底抽聯(lián)絡(luò)巷考察窺視“兩堵一注”封孔工藝鉆孔14 個(gè),16131 回風(fēng)底抽巷考察窺視4 個(gè)鉆孔,共計(jì)18 個(gè),抽采期4~13 個(gè)月?!皟啥乱蛔ⅰ狈饪坠に嚧鱼@孔窺視視頻截圖見圖3。
圖3 “兩堵一注”帶壓封孔穿層鉆孔抽采管路窺視視頻截圖
由窺視情況參數(shù)表及視頻截圖可知,不同抽采期的18 個(gè)鉆孔,大部分孔內(nèi)抽采管路內(nèi)壁光滑、完整,其中:(1)1 個(gè)鉆孔在距孔口3 m 位置,出現(xiàn)抽采管脫節(jié);(2)2 個(gè)鉆孔在孔內(nèi)出現(xiàn)抽采管變形,1 個(gè)在煤孔段,1 個(gè)在巖孔段,且變形后窺視探頭能夠繼續(xù)下入;(3)2 個(gè)鉆孔在距孔口14 m位置被煤泥堵死,窺視探頭無法通過;(4)1 個(gè)鉆孔在距孔口20 m 位置有煤粉;(5)完成窺視的14個(gè)鉆孔中,孔深小于30 m 的鉆孔13 個(gè),抽采管長(zhǎng)度較封孔要求少0.8~12.5 m,平均4.1 m;孔深大于30 m 的鉆孔1 個(gè),孔深39 m、巖孔段28 m,抽采管長(zhǎng)度29 m,較封孔要求少4 m。
(1)封孔操作不規(guī)范,導(dǎo)致鉆孔抽采管脫節(jié)。
九里山礦16131 回風(fēng)底抽巷4 組13#孔在距孔口3 m 位置出現(xiàn)抽采管脫節(jié),且里段抽采管與鉆孔孔壁間隙未發(fā)現(xiàn)注漿痕跡。因鉆孔抽采期僅8 個(gè)月左右,基本排除巖巷圍巖變形的影響。判斷造成該現(xiàn)象的原因?yàn)榉饪走^程操作不規(guī)范,抽采管連接處未抹膠,下放抽采管時(shí)向下抽動(dòng)抽采管,導(dǎo)致脫節(jié)。該現(xiàn)象占九里山礦窺視的18 個(gè)“兩堵一注”封孔鉆孔的5.56%。
(2)抽采花管未包裹窗紗,或抽采管堵頭破損,煤泥、煤粉進(jìn)入抽采管路堵塞抽采通道。
九里山礦窺視的 “兩堵一注”封孔鉆孔(抽采期4~13 個(gè)月)中,2 個(gè)鉆孔抽采管內(nèi)發(fā)現(xiàn)煤泥堵孔(均發(fā)生在巖孔段),1 個(gè)鉆孔內(nèi)有煤粉,占據(jù)抽采管截面約1/3,占九里山礦窺視的18 個(gè)鉆孔的16.67%。
(3)Φ50 mm 抽采管管壁較薄,承壓強(qiáng)度不足,封孔后出現(xiàn)抽采管變形。
抽采管變形鉆孔2 個(gè),1 個(gè)發(fā)生在煤孔段,1個(gè)發(fā)生在巖孔段。其中,煤孔段變形判斷為水力沖孔后,煤層應(yīng)力重新分布,煤體發(fā)生蠕變變形,造成抽采管擠壓變形;巖孔段變形判斷為上端聚氨酯堵頭位置,由于聚氨酯膨脹變形不均勻,造成局部壓力增高,擠壓抽采管路。抽采管變形占窺視的九里山礦18 個(gè)鉆孔的11.11%。
(4)抽采管路存在不同程度下放深度不足,僅部分鉆孔能達(dá)到封孔深度要求。
九里山礦正常窺視的14 個(gè)“兩堵一注”封孔鉆孔,抽采管長(zhǎng)度較封孔要求少0.8~12.5 m,平均4.13 m。
封孔段的長(zhǎng)度一方面是增加封孔管與外界之間的連接長(zhǎng)度,減少鉆孔漏氣的幾率,另一方面是最大化的封閉封孔段周圍的裂隙,從而提高封孔效果。按照相關(guān)要求,雖然順層鉆孔封孔段長(zhǎng)度應(yīng)不小于8 m,穿層鉆孔封孔段長(zhǎng)度應(yīng)不小于5 m,但根據(jù)巖性和裂隙發(fā)育情況,需要進(jìn)行相應(yīng)的考察。
囊袋封孔工藝較“兩堵一注”封孔工藝操作更為便捷,但注漿封孔段僅有5 m 左右,且囊袋需預(yù)先固定在抽采管上,才能下放至鉆孔內(nèi)。其固定位置根據(jù)鉆孔施工巖孔段長(zhǎng)度確定,預(yù)計(jì)下放位置為距煤層底板2 m 位置。若抽采管下放深度不足,則囊袋固定位置較預(yù)計(jì)位置出現(xiàn)偏差。
在對(duì)試驗(yàn)區(qū)域觀測(cè)的24 個(gè)囊袋式封孔鉆孔窺視中發(fā)現(xiàn),孔深小于30 m 的鉆孔10 個(gè),抽采管較封孔要求少1~7m,平均2.5 m;孔深大于30 m 的鉆孔2 個(gè),均為孔深33m、巖孔段19 m,抽采管長(zhǎng)度分別為22 m、26 m,較封孔要求少7~11 m,平均9 m。利用表格柱狀圖表示囊袋封孔注漿段距煤層底板2 m 位置,九里山礦16131 回風(fēng)底抽巷A68組單數(shù)列鉆孔注漿位置示意圖如圖4 所示。
圖4 鉆孔注漿位置示意圖
由圖4 可以看出,由于抽采鉆孔下放深度不足,囊袋注漿段即封孔段位置距煤層底板參差不齊,導(dǎo)致穿層鉆孔封孔不能形成有效、完整的封堵圈,特別是當(dāng)封孔段位于巖層破碎圈時(shí),容易發(fā)生鉆孔漏氣。在執(zhí)行水力沖孔措施后,鉆孔在煤層內(nèi)部相互串孔、連通,單個(gè)鉆孔漏氣將導(dǎo)致串孔鉆孔抽采濃度整體下降。
穿層鉆孔抽采管路下放深度不足,封孔段位置距煤層底板參差不齊,導(dǎo)致穿層鉆孔封孔不能形成有效、完整的封堵圈,當(dāng)封孔段位于巖層破碎圈時(shí),容易發(fā)生鉆孔漏氣。特別是執(zhí)行水力沖孔措施后,鉆孔在煤層內(nèi)部相互串孔、連通,單個(gè)鉆孔漏氣將導(dǎo)致串孔鉆孔抽采濃度整體下降。礦井應(yīng)加強(qiáng)抽采鉆孔封孔管理,提高封孔質(zhì)量才能有效提高煤層瓦斯治理效果,達(dá)到瓦斯充分抽采利用、縮短治理周期、降低治理成本的目的。