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      導(dǎo)熱油循環(huán)泵滾動軸承故障分析

      2020-10-10 07:17:40水龍鐘凱誠李進
      鑿巖機械氣動工具 2020年3期
      關(guān)鍵詞:保持架工頻停機

      水龍,鐘凱誠,李進

      1 概述

      某化工廠導(dǎo)熱油循環(huán)泵機組,配備3臺導(dǎo)熱油循環(huán)泵,電機型號為TYPEJHM-315M-2,功率為132 kW,轉(zhuǎn)速為2980 r/min,是由六安江淮電機有限公司生產(chǎn)的變頻三相異步電動機;采用懸臂離心泵,泵兩端軸承用6312。由于其他原因,只在泵端安裝兩個在線傳感器,見圖1。

      2 背景介紹

      該設(shè)備于2019年6月1日開始上線西安因聯(lián)的在線監(jiān)測系統(tǒng),該系統(tǒng)采用振溫一體式傳感器,能有效地采集設(shè)備各種特征值。

      設(shè)備于2019年9月16日維修,至2019年11月2日再次停機維修,僅僅只運行了33天,11月4日再次維修,這次維修更換了軸承、軸、軸承懸架,在9月16日維修后運轉(zhuǎn)時,泵非驅(qū)動端速度有效值依然較高,速度有效值趨勢圖見圖2。

      從圖2可知,該點速度有效值從10月28日開始陡然上升,在11月1日又有小幅的上升。

      圖1 現(xiàn)場設(shè)備圖

      圖2 泵非驅(qū)動端速度有效值趨勢圖

      由圖3和圖4可知,在10月24日以前,該設(shè)備加速度和加速度包絡(luò)峰值均不高,自24日開始,加速度包絡(luò)峰值開始上升,10月29日加速度峰值開始上升。在設(shè)備運行期間,工況穩(wěn)定,工藝未做任何調(diào)整,11月2日21:23左右,設(shè)備停機,11月4日拆機維修。

      3 頻譜分析及結(jié)論建議

      由圖5、圖6和圖7可知,在10月15日加速度包絡(luò)頻譜中還能看到軸承的各種軸承缺陷頻率,而到了10月29日只能看到工頻及其諧頻,到15次諧頻之后幾乎再看不到了,而其中1倍頻、2倍頻最高,再到11月2日加速度包絡(luò)頻譜中能看到更多的高次諧頻,并且高次諧頻的峰值也明顯增加許多。

      圖3 泵非驅(qū)動端加速度峰值趨勢圖

      圖4 泵非驅(qū)動端加速度包絡(luò)峰值趨勢圖

      圖5 10月15日泵非驅(qū)動端加速度包絡(luò)頻譜圖

      圖6 10月29日泵非驅(qū)動端加速度包絡(luò)頻譜圖

      從圖8、圖9和圖10三個不同時期的速度有效值頻譜圖中,可以明顯看到軸承間隙的變化趨勢。

      圖7 11月02日泵非驅(qū)動端加速度包絡(luò)頻譜圖

      圖8 10月15日泵非驅(qū)動端速度有效值頻譜圖

      圖9 10月29日泵非驅(qū)動端速度有效值頻譜圖

      圖11中加速度頻譜圖中低頻區(qū)域能看到該設(shè)備的工頻及其諧頻,高頻區(qū)域存在看不到幅值的“跺草堆”;圖12中加速度時域波形中已經(jīng)存在很明顯的以工頻為周期的沖擊,頻譜中主要是頻率幅值的增加,高頻區(qū)域“跺草堆”消失;圖13中加速度時域波形中除了以工頻為周期的沖擊外,還存在更高頻率的小沖擊,頻譜中頻率的幅值進一步增加。

      機組加速度、加速度包絡(luò)先后在10月24日以后開始上升,中間有段時間其值較低,通過查看頻譜發(fā)現(xiàn),高頻區(qū)域看不到任何頻率成分,只在低頻區(qū)域看到工頻及其諧頻,如圖14所示。

      圖10 11月1日泵非驅(qū)動端速度有效值頻譜圖

      圖11 10月15日泵非驅(qū)動端加速度時域波形圖及頻譜圖

      圖12 10月29日泵非驅(qū)動端加速度時域波形圖及頻譜圖

      圖13 11月02日泵非驅(qū)動端加速度時域波形圖及頻譜

      圖14 11月01日泵非驅(qū)動端加速度頻譜圖

      圖15 10月8日~11月2日泵非驅(qū)動端溫度變化趨勢圖

      由圖15可知,泵非驅(qū)動端溫度從10月31日08:59開始上升,11月1日07:14開始急速上升,一個半小時,溫度上升5°,最高峰值達(dá)到83.76°。經(jīng)過分析,得出滾動軸承保持架損壞后導(dǎo)致泵端溫度上升,且軸承間隙已經(jīng)過大,建議廠方立即停機,檢查維修,以免造成更嚴(yán)重的后果。

      4 結(jié)論正確性驗證

      2019年11月2日21:26左右該設(shè)備停機,11月4日廠方對該設(shè)備進行拆解維修,拆開設(shè)備后,發(fā)現(xiàn)軸承保持架碎裂,其中一小塊保持架竄到軸承外圈與軸承懸架的間隙中,軸出現(xiàn)不同程度的磨損,拆解結(jié)果證實了之前的判斷結(jié)論?,F(xiàn)場拆解見圖16、圖17。

      圖16 損壞的軸承及軸承懸架

      5 結(jié)束語

      通過分析該事故案例的三個不同階段,可以得出以下結(jié)論:

      (1)第一階段軸承外圈和軸承懸架配合間隙較大,此時就應(yīng)停機檢查維修;

      圖17 磨損的軸

      (2)第二階段軸承內(nèi)圈和軸配合間隙較大,出現(xiàn)碰磨現(xiàn)象,這時需要及時停機檢查維修;

      (3)第三階段軸承保持架碎裂,這時設(shè)備必須立即停機檢查維修。

      假如能及時在設(shè)備出現(xiàn)故障的第一時間對設(shè)備進行停機檢查維修,就會避免后續(xù)設(shè)備故障的發(fā)生以及軸的損壞,為企業(yè)節(jié)約成本。

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