龍見穎
(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,四川 成都 610051)
某大型水電站右岸泄洪洞泄洪系統(tǒng)由兩條泄洪洞、兩套工作閘門及其啟閉系統(tǒng)、兩套事故檢修閘門及其啟閉系統(tǒng)組成。兩條泄洪洞設(shè)計泄洪能力共為7400m3/s,從左到右(面向下游)編號依次為#1、#2。泄洪洞工作閘門為弧形門,每個弧形閘門系統(tǒng)由一組動力單元和兩個液壓缸組成,采用雙缸液壓啟閉機操作。工作閘門底坎高程為1163m,孔口尺寸為13m×15m,啟門時油泵提供動力,落門時靠自重下落(油泵僅開液壓鎖)。
2017年7月19日,將#1泄洪洞工作閘門從全開關(guān)閉至全關(guān)狀態(tài),閘門關(guān)至96.14%開度即停止動作,控制系統(tǒng)發(fā)“閘門異步”報警,且現(xiàn)地無法復(fù)歸??刂破溜@示左缸開度為7986mm,右缸開度為8035mm,左右缸異步值為49mm(兩缸同步誤差要求≤10mm)。經(jīng)現(xiàn)場處理,臨時消除兩缸異步故障,閘門動作恢復(fù)正常。根據(jù)閘門調(diào)度操作指令,將#1泄洪洞工作閘門關(guān)閉至80%開度并保持。
次日,將#1泄洪洞工作閘門由80%開度關(guān)至全關(guān)位置,其間發(fā)現(xiàn)液壓啟閉機回油箱空氣吸濕器旁溢流管處溢油,查看回油箱油位已滿。經(jīng)申請,立即停止#1泄洪洞操作,此時#1泄洪洞開度為8.28%,隨后回油箱油位逐漸降低至正常油位,繼續(xù)將#1泄洪洞工作閘門落至全關(guān),回油箱空氣吸濕器沒有再次發(fā)生溢油現(xiàn)象。
圖1 閘門液壓啟閉機液壓系統(tǒng)原理
(1)液壓原理分析。落門流程如下(見圖1):泄洪洞工作閘門依靠閘門自重關(guān)閉,壓力油經(jīng)提落門主閥(三位四通電磁閥)的中位直接回油箱。落門電磁閥S1和電磁閥S5同時動作,壓力油只經(jīng)過電磁閥S5將左右缸下腔(有桿腔)液控單向閥打開,左右缸下腔的油流經(jīng)液控單向閥,然后依次經(jīng)過左右缸調(diào)速閥、主閥、(30.12)回到油缸上腔。油缸上腔(無桿腔)因空間較大需通過油箱補油。而在開始落門初期,油缸上腔壓力由大氣壓緩慢變?yōu)樨搲?,此時負壓較小,回油速度較慢,故左右缸下腔的油經(jīng)過主閥到達(30.12)與(30.11)交叉點時,存在相對較大的壓力,從而打開(30.10)逆止閥,直接進入回油箱,導(dǎo)致油箱油位上升。隨閘門下落一定行程后,由于油缸上腔產(chǎn)生的負壓持續(xù)增大,上腔回油速度增大,在(30.12)與(30.11)交叉點壓力減小,此時油流通過(30.10)進入回油箱的流量減小,最終小于或等于(30.13)、(30.14)從回油箱吸至上腔的油流速度。落門到位后電磁閥S1和電磁閥S5斷電,落門過程結(jié)束。
一般情況下,造成溢油的直接原因是油箱油位過高,油流速加快??稍诼溟T過程中左右缸下腔的油卻正常流至回油箱,故從液壓原理上可排除從左右缸下腔至主閥油路有故障的可能性。而在溢油停止后的一段時間內(nèi),油箱油位持續(xù)下降,表明回油箱的油可通過(30.13)、(30.14)進入左右油缸上腔,這也排除了油閥S106-1、S107-1至左右油缸上腔油路發(fā)生故障的可能性。故障原因即應(yīng)鎖定在(30.12)、(30.10)、(30.13)、(30.14)上。
(2)數(shù)據(jù)曲線分析。在溢油事件發(fā)生時,#1泄洪洞工作閘門從80%開度落至8.28%開度,用時約6min(見圖2)。而在2017年7月21日14:30時進行#1泄洪洞工作閘門全開、全關(guān)動作試驗中,全程閘門可正常起落,未發(fā)現(xiàn)有異常,此時閘門從全開至全關(guān)總共用時約12min(見圖3)。溢油前閘門正常操作過程,#1泄洪洞工作閘門從全開落至全關(guān)過程,用時也均在12min左右。說明在溢油事件發(fā)生時,#1泄洪洞工作閘門的落門速度明顯增大。
圖2 油箱溢油事件時閘門回關(guān)速率曲線
圖3 正常狀態(tài)下閘門開-關(guān)速率曲線
(3)液壓系統(tǒng)油缸、油箱、管路結(jié)構(gòu)分析?;赜拖淙莘e為2.8m3,外形尺寸(長×寬×高)為2.7m×1m×1.05m。左右缸下腔油管規(guī)格為38mm×4mm,即外徑38mm、內(nèi)徑30mm、壁厚4mm;左右缸上腔油管規(guī)格為42mm×3mm,即外徑42mm、內(nèi)徑36mm、壁厚3mm。液壓系統(tǒng)圖示(30.10)至回油過濾器管路管徑外徑90mm,內(nèi)徑約80mm。油缸內(nèi)徑0.57m,活塞桿外徑0.24m,活塞工作行程10.07m,閘門工作行程8.33m。故閘門在全開、全關(guān)狀態(tài)下由于活塞桿在油缸內(nèi)外位置的變化造成的油量差約為(0.24÷2)2×3.14×8.33×2=0.754m3,對應(yīng)回油箱高度約279mm。據(jù)估計,從回油箱溢出透平油約0.1m3,對應(yīng)回油箱高度約37mm。而從2017年7月21日14:30時進行#1泄洪洞工作閘門全開、全關(guān)動作試驗中發(fā)現(xiàn),閘門在全開狀態(tài),回油箱油位約810mm,回油箱油位此時處于最高位置,而閘門處于全關(guān)時,回油箱油位應(yīng)該處于最低位置。在整個溢油事件過程中,若左右缸下腔的油未及時回上腔直接進入回油箱,則回油箱油位可達到279+810+37=1126mm,超出溢流管在回油箱上的入口,故當左右缸下腔的油未能及時回上腔而直接進入回油箱時,液壓油存在從回油箱上的溢流管入口溢出的可能性。
(4)綜合分析。結(jié)合液壓啟閉機液壓原理、油箱溢油、閘門下落速度過快、管路尺寸等綜合判斷,此次溢油的原因:落門時,一臺泵啟動,壓力油經(jīng)提落門主閥的中位直接回油箱。延時15s后,落門電磁閥S1和電磁閥S5同時動作,泵的壓力油經(jīng)過電磁閥S5將左右缸下腔液控單向閥打開,左右缸下腔的油流經(jīng)液控單向閥,然后依次經(jīng)過左右缸調(diào)速閥、主閥,到達逆止閥(30.12)與球閥(30.11)交叉點時,由于液壓油中微小雜質(zhì)導(dǎo)致逆止閥(30.10)偶發(fā)性故障卡澀,不能正?;仃P(guān),形成油流通路,而不需要100kPa壓力即可打開,導(dǎo)致閘門在繼續(xù)下落過程中,大量的油沒有通過(30.12)油路正常進入油缸上腔,而是通過(30.10)、回油過濾器直接進入回油箱。而液壓系統(tǒng)圖示(30.10)至回油過濾器管路管徑遠大于左右缸上腔油管,回油速度快,導(dǎo)致閘門在溢油時的下落速度增快。左右油缸上腔在落門過程中產(chǎn)生負壓,由(30.13)、(30.14)從油箱所吸油流速度,與從(30.12)油路正常進入油缸上腔的油流速度之和組成。因受管徑影響,遠低于左右缸下腔的油通過(30.10)進入回油箱的油流速度,導(dǎo)致油箱油位持續(xù)上漲,當油位淹沒回油箱溢流管入口后,油流從空氣吸濕器旁溢流管溢出。
#1泄洪洞工作閘門液壓啟閉系統(tǒng)油箱溢油事件發(fā)生后,檢查#1泄洪洞液壓系統(tǒng),對液壓系統(tǒng)原理圖中部件(30.12)、(30.13)、(30.14)、(30.11)進行分解檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,將所有部件清洗干凈后回裝。
隨即對回油箱油質(zhì)進行取油樣化驗,油化結(jié)果顯示油質(zhì)異常,隨即對回油箱進行濾油,濾油合格后,同時對回油箱回油過濾器進行更換。
處理結(jié)束后,進行#1泄洪洞工作閘門全開、全關(guān)動作試驗。試驗過程中,啟門過程正常。落門過程中,回油箱油位按照理論規(guī)律變化。閘門全開位置時,油箱油位810mm,先上漲至830mm并持續(xù)較長一段時間,后緩慢下降,閘門落至全關(guān)位置后,回油箱油位逐漸降低至上次全關(guān)位置原始油位550mm。整個試驗過程無異常情況,證明了整個故障分析的正確性。
閘門液壓啟閉機系統(tǒng)故障較大概率是由于液壓油引起,液壓油作為液壓系統(tǒng)中傳遞能量、潤滑、防腐蝕的重要角色,其品質(zhì)直接影響閘門液壓啟閉機系統(tǒng)的工作性能和使用壽命。液壓系統(tǒng)長期運行極易在其間的液壓油中產(chǎn)生微小的雜質(zhì),而由于微小雜質(zhì)引起液壓系統(tǒng)產(chǎn)生故障和問題則常常被忽略。故要想提高液壓啟閉系統(tǒng)設(shè)備工作的穩(wěn)定性,除需定期對液壓系統(tǒng)中調(diào)速閥、糾偏閥等檢查、清洗外,更需要密切關(guān)注液壓啟閉機系統(tǒng)油質(zhì)變化情況,取樣化驗。根據(jù)油質(zhì)情況,有計劃性地對油箱進行清掃,清除長期運行期間回油箱內(nèi)空氣中水分與液壓油產(chǎn)生一定程度化學反應(yīng)后形成的酸、膠質(zhì)和油泥等雜質(zhì),保證閘門液壓啟閉機可靠、安全運行。