汪高龍,王 瀟,李 跟,支建輝,蔣宇鴻,王鑄圣
(連云港明達(dá)工程爆破有限公司,江蘇 連云港 222021)
福州港三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)7號泊位工程為福建省和寧德市的重點工程。工程開山區(qū)面積11.34萬m2,總開山方量663.77萬m3,施工合同工期304 d。爆破施工場地狹窄、環(huán)境復(fù)雜、多雨等不利條件,要求工期緊、強度高,因此,狹窄場地復(fù)雜環(huán)境高強度爆破控制及參數(shù)優(yōu)化較為關(guān)鍵[1]。
工程位于寧德市三都澳漳灣作業(yè)區(qū)8號泊位西側(cè)(見圖1),現(xiàn)場周邊有已建成的8號泊位、港務(wù)局大樓、港務(wù)局內(nèi)臨時工棚、銀泰工貿(mào)實業(yè)公司的散裝水泥儲存罐。爆區(qū)東邊距公路邊緣30 m;沿公路邊有一條10 kV高壓線距離礦區(qū)30 m;東北方向距離水泥儲存罐80 m;距離8號泊位240 m;礦區(qū)南端東邊距港務(wù)局門衛(wèi)建筑20 m, 距港務(wù)集團(tuán)大樓建筑物120 m;西邊與大洋船廠礦區(qū)比鄰;西北方向360 m是大洋船廠裝船碼頭;北邊620 m是海上養(yǎng)殖區(qū);爆破施工環(huán)境復(fù)雜。
圖1 爆破周邊環(huán)境Fig.1 Surrounding environment of blasting
開山區(qū)地表1~9 m為可塑硬狀粉質(zhì)粘土、殘積粘性土,其下為全、強風(fēng)化花崗巖,碎塊狀強風(fēng)化花崗巖以及中微風(fēng)化花崗巖,節(jié)理發(fā)育一般,較多見水平節(jié)理。中微風(fēng)化花崗巖致密堅硬,裂隙水較豐富,據(jù)鉆孔觀察,滲水積水較嚴(yán)重。
1)施工作業(yè)面狹小。爆破作業(yè)區(qū)南北長約460 m,東西寬246 m,開挖高差達(dá)103.5 m,爆破作業(yè)區(qū)范圍小,制約開拓系統(tǒng)的布置,不利于機械設(shè)備大規(guī)模的展開,與高強度開挖形成矛盾。
2)爆破環(huán)境復(fù)雜,不利于大規(guī)模爆破。爆破作業(yè)區(qū)現(xiàn)場周邊有已建成的8號泊位、港務(wù)集團(tuán)大樓、港務(wù)集團(tuán)內(nèi)臨時工棚、銀泰工貿(mào)實業(yè)公司的散裝水泥儲存罐,與在建的7號泊位碼頭施工區(qū)域最近距離僅8 m,相鄰爆破作業(yè)區(qū)也在同步作業(yè),相互干擾因素較多,不利于大規(guī)模爆破作業(yè)。
3)工期緊、開挖出運強度高。整個工程開挖量達(dá)663.77萬m3,合同約定施工時間為304 d。
4)雨天多且持續(xù)時間長。施工期間雨水多且持續(xù)時間長,爆破施工工期287 d,其中陰雨天178 d,占爆破施工工期的62%,持續(xù)降雨最長達(dá)18 d,給施工帶來較大的影響。
爆破作業(yè)位于港口作業(yè)區(qū)內(nèi),周邊環(huán)境復(fù)雜,施工干擾大,為降低爆破影響,采用中深孔梯段控制爆破進(jìn)行石料開采,炸藥單耗0.35~0.40 kg/m3,永久邊坡采用光面爆破一次成型。為達(dá)到控制塊度、減少根底的高效爆破開采,通過精細(xì)化爆破、信息化管理[2],并組織實施爆破實驗,逐步優(yōu)化施工工藝及爆破參數(shù),以降低大塊率,提高裝運效率[3]。
根據(jù)巖石特性初步計算出6組爆破實驗孔網(wǎng)參數(shù)[4],選擇巖體條件相近的區(qū)域,通過爆破實驗不斷優(yōu)化爆破參數(shù),以降低石料開采大塊率、減小振動效應(yīng)和根底率[5],石料爆破實驗參數(shù)如表1所示。
表1 石料爆破實驗參數(shù)
根據(jù)表1共實施6次的爆破實驗。從現(xiàn)場爆破效果來看,爆堆相對集中、巖石較破碎,滿足機械裝運條件。
通過對 6次爆破實驗進(jìn)行對比分析,第1、2、5、6次爆破實驗100 mm以內(nèi)塊度的石料占比不足40%,說明爆破的破碎程度不夠。第3、4次爆破實驗的石料塊度100 mm以內(nèi)的石料占比47%,滿足設(shè)計要求。因此,這2次爆破實驗所選爆破參數(shù)更為合適,經(jīng)過實驗優(yōu)化各項參數(shù)如表2所示。
表2 優(yōu)化后的爆破參數(shù)
由于場地狹小、環(huán)境復(fù)雜、多雨等不利條件,加上工期緊、施工強度高,石料無法及時完全出運,現(xiàn)場需要采用壓渣爆破。壓渣爆破面臨爆破振動大、抵抗線無法確定等難題。為此,技術(shù)人員通過多次小規(guī)模壓渣爆破實驗進(jìn)行探索,摸索出解決爆破振動大、抵抗線無法確定的實用施工技術(shù)[6-7]。
每次爆破前,在爆區(qū)最后一排炮孔往后5 m位置處留取一道預(yù)留線,作為下次炮孔位置確定的參照,根據(jù)5 m預(yù)留線和80°炮孔特性并結(jié)合此次爆破后排巖石拉裂程度來確定下個爆區(qū)第一排炮孔位置。該方法簡單,現(xiàn)場易于操作。
壓渣爆破通過減小孔網(wǎng)參數(shù)、增加前排孔整體裝藥量,使得孔內(nèi)炸藥集中作用在炮孔底部,從而減小爆破振動。鉆孔施工質(zhì)量對壓渣爆破較為關(guān)鍵,鉆孔的角度和位置直接影響爆破效果,通過實踐摸索發(fā)現(xiàn):鉆孔角度在80°、孔距在5.5~6.0 m、排距在3.0 m(6排之后排距為2.8 m)、排數(shù)在6~10排時,爆破后的爆堆更松動、爆破拋擲效果更好、大塊率更低、挖裝效率更高。
由于現(xiàn)場清渣不及時,產(chǎn)生壓渣,壓渣堆積的次數(shù)愈多,厚度愈大,堆積時間就愈長,爆堆高度就越高,導(dǎo)致堆積體松散系數(shù)降低,壓制性加大,根底就易于產(chǎn)生。產(chǎn)生根底對+8.5 m底標(biāo)高的控制造成較大難題。開采設(shè)計原方案是按照15 m一個臺階,最后一層臺階為+25 m平臺,這樣造成最后的開挖高度為16.5 m,臺階高度增大使得鉆孔深度增加,鉆孔難度加大,18 m(超深1.5 m)深度鉆孔時難以控制底部方向及角度,更易于產(chǎn)生根底。
為解決這一難題,現(xiàn)場將最后16.5 m高開采平臺分成2個平臺進(jìn)行開采,增加1個+13 m平臺,這樣原本16.5 m的平臺變成了12 m和4.5 m的2個平臺,底標(biāo)高控制平臺變成了4.5 m的低平臺,6 m(超深1.5 m)的鉆孔深度有利于鉆孔時底部方向和鉆孔角度的控制,炮孔底部由不耦合裝藥改成耦合裝藥,前排炮孔加大超深、減小孔排距、降低底盤抵抗線等來控制根底。
新增+13 m平臺方案增加了一個作業(yè)面,解決了高平臺方案出現(xiàn)的單平臺作業(yè)帶來的真空期,使得原本無法安放的挖機車輛有了作業(yè)工作面,保障了沖刺時期的進(jìn)度計劃安排。新方案使得+8.5 m最終驗收平臺底標(biāo)高達(dá)到設(shè)計要求,也為運輸車輛的行駛帶來了便利,加快了石料的出運速度。
雨天爆破作業(yè)最大的難題就是爆破網(wǎng)路的連接,因連接元件不能沾水,所以在雨天連接爆破網(wǎng)路時需要撐雨傘進(jìn)行連接,并在連接時使用干燥毛巾對導(dǎo)爆管進(jìn)行擦干方可連接,連接過后再進(jìn)行連接元件的防水處理:第一層采用防水絕緣膠帶進(jìn)行包裹、第二層采用?90放炮作業(yè)防水套包裹,使用雙層防水材料包裹有效阻止了雨水進(jìn)入四通式連接元件引起的拒爆。
在項目施工過程中,充分運用了科技與管理創(chuàng)新,解決了爆破施工及土石方出運作業(yè)工程中的各種技術(shù)難題,綜合采用壓渣爆破、光面爆破、逐孔起爆等關(guān)鍵技術(shù),以及對單耗等爆破參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,石料開采大塊率下降50%,裝運效率提高15%,日均出運10萬t,解決了大塊率、振動效應(yīng)和根底控制等難題,為提高施工工效奠定了基礎(chǔ)。
在爆破施工中,要嚴(yán)格控制爆破飛石的產(chǎn)生,避免對現(xiàn)場作業(yè)的人員、設(shè)備和周邊設(shè)施產(chǎn)生破壞。
1)爆破工程技術(shù)人員根據(jù)前端自由面情況和前排抵抗線情況進(jìn)行前排孔裝藥作業(yè),嚴(yán)格控制藥量并且注意避免將藥包布置在軟弱夾層上,防止因局部抵抗線薄弱產(chǎn)生飛石[8]。
2)在滿足爆破要求的情況下,對環(huán)境異常復(fù)雜、距離建筑物較近的爆破區(qū)域采用松動爆破,在保障爆破效果、大塊率滿足要求的前提下適當(dāng)放大前排抵抗線、減小孔距、采取多打孔少裝藥等方法。
3)嚴(yán)格按照設(shè)計角度進(jìn)行鉆孔,避免因鉆孔角度、位置偏差大導(dǎo)致爆破效果差和產(chǎn)生爆破飛石。
4)加強炮孔的填塞工作,填塞段底部采用?90放炮作業(yè)防水套灌裝巖粉填塞方式,填塞段上部采取巖粉直接填塞方式;防水袋中嚴(yán)禁灌裝巖粉沫、碎石等大體積雜物,上部巖粉正常填塞后等待一段時間,待上層巖粉與水混合并且凝固后方可進(jìn)行起爆作業(yè)。
5)合理選擇爆破最小抵抗線和自由面方向,使自由面避開安全距離內(nèi)的保護(hù)物。
6)在爆破作業(yè)區(qū)東側(cè)港務(wù)局大門口兩側(cè)搭設(shè)長150 m、高6 m的雙層防護(hù)排架加強防護(hù);在爆破作業(yè)區(qū)東北側(cè)水泥罐體附近搭設(shè)長80 m、高6 m的三層防護(hù)排架加強防護(hù),對部分重點被保護(hù)物采取全覆蓋保護(hù)。
爆破產(chǎn)生的振動對周圍的影響采用質(zhì)點垂直振動速度來衡量[9-10],依據(jù)《爆破安全規(guī)程》(GB 6722-2014)的規(guī)定,其允許最大段藥量計算公式如下:
(1)
式中:Q為最大單段藥量,kg;v為質(zhì)點垂直振動速度,cm/s;K為與地震波傳播地段介質(zhì)特性等有關(guān)的系數(shù),α為地震波衰減指數(shù),對中硬巖石取K=150,α=1.5;R為建(構(gòu))筑物到爆破中心的距離,m。
為安全起見,根據(jù)保護(hù)對象類別、結(jié)構(gòu)性質(zhì),本工程取質(zhì)點最大允許振速為 2.0 cm/s。由于本工程爆區(qū)最近距中交二航項目部 40 m,為減少爆破振動對周邊的影響,爆破方向避開臨近項目部,單響藥量根據(jù)爆破點距離被保護(hù)建筑物的遠(yuǎn)近而調(diào)整;40 m單響藥量按不大于10.5 kg控制,100 m以外單響藥量按不大于225 kg控制;一般單次深孔爆破藥量按小于10 t控制;復(fù)雜環(huán)境下控制爆破單次藥量按小于2.5 t控制。
針對爆破振動對周圍建構(gòu)筑物影響,采取以下措施。
1)先期進(jìn)行試爆,優(yōu)化爆破設(shè)計方案,選取合理的K值和α值,調(diào)整爆破參數(shù),減小爆破振動的強度。
2)采用毫秒延時爆破,嚴(yán)格控制單段齊爆藥量。
3)爆破作業(yè)時充分考慮新建7號泊位碼頭混凝土澆筑凝固時間段,避開該時間段。無法避開時,進(jìn)一步降低單段齊爆藥量,把振動降低到最小。
4)進(jìn)行爆破振動監(jiān)測。對爆破作業(yè)區(qū)80 m處水泥儲存罐以及50 m處港務(wù)集團(tuán)門崗室進(jìn)行爆破振動監(jiān)測,為安全核算提供準(zhǔn)確的依據(jù)。
1)綜合采用壓渣爆破、光面爆破、逐孔起爆等關(guān)鍵技術(shù),以及對單耗等爆破參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,解決了大塊率、振動效應(yīng)和根底控制等難題,為提高施工工效奠定了基礎(chǔ), 同時實現(xiàn)了“優(yōu)質(zhì)、高效、安全、綠色、環(huán)?!钡木?xì)爆破目標(biāo)。
2)新增+13 m平臺方案增加了作業(yè)工作面,滿足了多臺階并進(jìn)式的開挖要求,4.5 m控制平臺有利于控制鉆孔方向,為驗收平臺達(dá)到設(shè)計要求創(chuàng)造了條件。項目爆破技術(shù)和施工組織管理為同類工程爆破施工作業(yè)提供了經(jīng)驗。