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      除鹽水系統(tǒng)的節(jié)能技術(shù)研究

      2020-09-14 11:04:04李劍淄礦集團內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯017313
      化工管理 2020年25期
      關(guān)鍵詞:產(chǎn)水脫鹽原水

      李劍(淄礦集團內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017313)

      0 引言

      2019年7月在內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司世林化工分公司水務(wù)車間對本項目進行了現(xiàn)場安裝應(yīng)用,投入使用后,世林化工水務(wù)車間實現(xiàn)了生產(chǎn)線的全負荷運轉(zhuǎn),達到了高效生產(chǎn)和節(jié)能減排的技改目的,取得了良好的效果。本項目產(chǎn)生效益為直接經(jīng)濟效益,包括多介質(zhì)過濾器裝置、袋式過濾器濾袋、超濾裝置、一次水生產(chǎn)水泵、一級RO濃水等5個方面產(chǎn)生效益。

      1 項目用途

      在煤化工水處理領(lǐng)域,煤化工水處理工藝具有舉足輕重的地位。但是目前環(huán)保需求和水資源短缺問題日益嚴峻,工業(yè)水處理尤其是煤化工水如何處理問題日益凸顯,煤化工項目具有較大的耗水量和廢水排放量,世林化工處于西北水資源匱乏的內(nèi)蒙古鄂爾多斯境內(nèi),對水處理的要求較高,必須從源頭降低原水使用量。為解決此問題,公司成立了專項問題課題組,對該問題進行了方案制定和技改實施。

      2 技術(shù)原理及內(nèi)容

      2.1 項目實施方案

      在原水脫鹽產(chǎn)水外送總管(DN300)上接一根支管(DN300)至除鹽水超濾產(chǎn)水箱,材質(zhì)不銹鋼304。由于現(xiàn)有一次水管網(wǎng)材質(zhì)為碳鋼,原水脫鹽產(chǎn)水pH為6.8~7.0,采用現(xiàn)有一次水管輸送原水脫鹽產(chǎn)水,對一次水管網(wǎng)產(chǎn)生腐蝕。

      2.2 技改后主要優(yōu)點

      除鹽水站多介質(zhì)過濾器、袋式過濾器、超濾裝置停止運行,節(jié)約更換設(shè)備濾材費用及運行費用。

      2.3 運行方式對比

      目前運行方式。原水脫鹽產(chǎn)水進入一次水池,通過生產(chǎn)水泵送至一次水管網(wǎng),除鹽水站進水設(shè)有一次水調(diào)節(jié)閥,通過調(diào)節(jié)水量進入除鹽水多介質(zhì)過濾器,經(jīng)多介質(zhì)過濾器過濾后的產(chǎn)水進入袋式過濾器,然后進入超濾裝置,超濾裝置產(chǎn)水進入超濾產(chǎn)水箱,通過超濾水泵送至除鹽水后系統(tǒng)進行處理,多介質(zhì)過濾器、超濾裝置的沖洗水、反洗水進入中和水池,經(jīng)中和水池提升泵輸送至一體化凈水器入口。

      技改后運行方式。除鹽水站預(yù)處理裝置停止運行,原水脫鹽反滲透產(chǎn)水(pH:6.8~7.0、電導(dǎo)率<200us/cm、硬度:0mg/L、堿度<50mg/L)輸送至除鹽水超濾水箱調(diào)節(jié)閥進行調(diào)節(jié),原水脫鹽產(chǎn)水指標(biāo)滿足除鹽水系統(tǒng)正常運行。

      2.4 運行方式變化后對機泵的影響及控制方案

      (1)原水脫鹽反滲透產(chǎn)水直接輸送至除鹽水站超濾水箱,一次水管網(wǎng)原供水量480m3/h,技改后減少260~300m3/h,一次水管網(wǎng)剩余180~220m3/h,開一臺低壓消防水泵滿足正常運行(將低壓消防水泵電動機更換為變頻電動機,并加裝變頻裝置),保證一次水及低壓消防供水;(2)在一次水回流管處安裝自動泄壓閥,防止一次水管網(wǎng)超壓;(3)現(xiàn)有原水脫鹽反滲透產(chǎn)水輸送泵3臺(流量220m3/h、揚程30m)能夠滿足輸送要求。

      2.5 新增管線穩(wěn)定壓力的措施及控制方案

      在原水脫鹽產(chǎn)水輸送泵出口總管和去脫鹽水站支管上分別安裝DN300調(diào)節(jié)閥,確保原水脫鹽反滲透產(chǎn)水至除鹽水管線壓力、流量穩(wěn)定。

      2.6 技改流程變化

      技改前除鹽水站工藝流程如圖1所示,技改后除鹽水站工藝流程如圖2所示,技改后管線布置如圖3所示。

      圖1 技改前除鹽水站工藝流程

      圖2 技改后除鹽水站工藝流程

      圖3 技改后管線布置圖

      2.7 技改估算

      本次技改需要材料如表1所示。

      表1 技改需要材料

      3 關(guān)鍵技術(shù)和創(chuàng)新點

      水務(wù)車間根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施,利用原水脫鹽反滲透產(chǎn)水作為除鹽水站一級反滲透進水,原水脫鹽反滲透產(chǎn)水工藝指標(biāo)符合除鹽水站一級反滲透進水要求,因此在原水脫鹽產(chǎn)水外送總管(DN300)上接一根支管(DN300)至除鹽水超濾產(chǎn)水箱,材質(zhì)不銹鋼304,代替除鹽水站多介質(zhì)過濾器,超濾裝置,其次一級反滲透回收率可以由原設(shè)計75%提高至85%。

      以下數(shù)據(jù)材料,具體金額不再詳列。

      3.1 多介質(zhì)過濾器裝置

      多介質(zhì)過濾器裝置5臺停運后,不需要更換石英砂、無煙煤、啟動反洗水泵反洗。

      (1)多介質(zhì)過濾器節(jié)省石英砂約60t/次(使用壽命3~5年);

      (2)節(jié)省無煙煤5t/a;

      (3)多介質(zhì)過濾器平均48h反洗一次,反洗時間0.2h,按年運行330天,多介質(zhì)反洗時間約330×24÷48×0.2×5(臺)=165h;

      (4)多介質(zhì)反洗時正沖洗10分鐘/次,多介質(zhì)正沖洗用的是一次水,流量約250m3/h,全年正沖洗需要一次水量250×330×24÷48×10/60×5(臺)=34375m3水,這些水也被節(jié)省下來。

      (5)多介質(zhì)反洗水由中和水泵全部送至一次水預(yù)處理,中和水泵功率75kW,每年節(jié)省了大量的電費和維護保養(yǎng)費用。

      3.2 袋式過濾器

      袋式過濾器共3臺,平均每5天更換一次濾袋,每次更換濾袋16條,濾袋60元/條,每年節(jié)省了大量資金。

      3.3 超濾裝置

      超濾裝置三套停運后可節(jié)約更換超濾膜232支,每支膜約1萬元。

      (1)超濾裝置每小時反洗一次,每次反洗需要3min,反洗水泵流量150m3/h、功率18.5kW,每年可節(jié)省大量水電費用;(2)每次加強洗進水排水約5min,加強洗5h/次,全年可節(jié)約大量水費;(3)每次加強洗使用鹽酸、液堿、次氯酸費用約0.02萬元,全年可節(jié)約藥劑費用0.02×(330×24/5×2.5)(萬元),平均每月在線化學(xué)清洗兩次,每次需要藥劑費用約0.1萬元,全年化學(xué)清洗費用也被節(jié)省下來;(4)超濾裝置排放濃水25m3/h,全年可節(jié)約大量水電費用,超濾裝置反洗水、加強洗排放廢水由中和水泵全部輸送至一次水預(yù)處理,中和水泵功率75kW,流量150m3/h,全年耗費大量電費,這些也都被節(jié)省下來。

      3.4 生產(chǎn)水泵

      停運兩臺生產(chǎn)水泵,生產(chǎn)水泵功率75kW,按年運行330天計算,全年可節(jié)約大量電費,每年設(shè)備維護保養(yǎng)費用約0.5萬元,所以停運兩臺生產(chǎn)水泵每年可節(jié)約大量維護保養(yǎng)費用。

      3.5 一級反滲透濃水

      反滲透濃水單套每小時少排水10m3,除鹽水站一級反滲透3套,平均2.5套保持連續(xù)運行,全年可節(jié)約大量水費。

      4 結(jié)語

      通過本次技術(shù)改造,對本公司的節(jié)能和成本控制方便取得了巨大成效。對無煙煤、水、電等資源的節(jié)約效果顯著,對機械維護和減少廢水的產(chǎn)生方面也取得了巨大進步。更重要的是,為本公司乃至同類型的其他公司都提供了寶貴的改造經(jīng)驗。

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