文/范海杰 崔冰冰
碳四異構(gòu)單元DIB 塔及凝液余熱利用節(jié)能優(yōu)化方案——DIB分離塔正常生產(chǎn)過(guò)程中熱能耗損較大,通過(guò)優(yōu)化系統(tǒng)換熱網(wǎng)絡(luò),充分利用塔釜加熱蒸汽及系統(tǒng)管網(wǎng)凝液余熱,綜合降低系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行熱量損耗,減少能源浪費(fèi)。
山東玉皇化工(集團(tuán))有限公司的液化氣綜合利用項(xiàng)目——碳四異構(gòu)化裝置自開工以來(lái),DIB 塔運(yùn)行蒸汽消耗在整個(gè)運(yùn)行系統(tǒng)占比較大(約消耗19.5 t/h 蒸汽),加工成本較高。與此同時(shí),聯(lián)合裝置凝液回收系統(tǒng)需要匯集各凝液物流泵輸至水處理精制單元,精制處理前需要使用循環(huán)水冷卻至≯50℃(防止混床樹脂在水處理過(guò)程造成損壞),熱量未能有效利用,具有很大的回收價(jià)值。
本次實(shí)施方案主要利用DIB塔操作需求低位熱的有利條件,對(duì)凝液管網(wǎng)及DIB 進(jìn)料流程進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化改造,最終達(dá)到余熱充分利用和降低能耗。
首先,整合聯(lián)合裝置系統(tǒng)凝液引流至異構(gòu)單元凝液緩沖罐,混合后約49 t/h、98℃凝結(jié)水自凝水泵出口引分支進(jìn)入DIB 塔釜加熱器B 進(jìn)行第一次熱量利用處理(由98℃利用至80℃),DIB 塔釜A 仍采用低壓蒸汽加熱。
其次,DIB 塔增加一臺(tái)進(jìn)料預(yù)熱器,利用DIB 塔釜加熱器B出口凝液流對(duì)DIB 塔進(jìn)料預(yù)熱至55℃,使進(jìn)料趨近于飽和態(tài)進(jìn)塔,再進(jìn)行二次熱量利用,改造后的流程圖如圖所示。
基礎(chǔ)分析
未設(shè)置預(yù)熱前工況:(1)物料組份wt %(取平均數(shù)):正丁烷61.3 %、 丙烷0.81 %和異丁烷37.89 %;(2)罐區(qū)供料泵壓力0.92~0.95 MPa, 進(jìn)塔前安裝壓力表檢查0.8 MPa,年平均 溫 度20 ℃;(3)DIB 塔 物料運(yùn)行數(shù)據(jù):F 進(jìn)料32700 kg/h, 回流 比約10.5, 回 流量 約 135 t/h, 塔 底外采19923 kg/h,塔頂外采12777 kg/h;(4)DIB 塔頂運(yùn)行壓力0.6~0.61 MPa,塔底0.66~0.68 MPa,塔板數(shù)138 塊,板間平均壓降0.00048 MPa,進(jìn)塔口位于74#板;(5)相關(guān)物性參數(shù)如表1 所示。
設(shè)置預(yù)熱后狀態(tài)變化
(1)物料組份不變;(2)罐區(qū) 供 料 泵 壓 力0.92~0.95 MPa,假定加設(shè)預(yù)熱器后綜合壓降≯0.15 MPa,設(shè)計(jì)壓降上限0.1 MPa來(lái)保留一定的操作空間,預(yù)熱后溫度初步設(shè)置55℃;(3)相關(guān)物性參數(shù)如表2 所示。
改造后的流程圖
表1 預(yù)熱前相關(guān)物性參數(shù)
表2 預(yù)熱后相關(guān)物性參數(shù)
表3 設(shè)置條件
熱量衡算
節(jié)能優(yōu)化前,根據(jù)能量守恒計(jì)算 公式 QF1+QH1+QL=QV+QW+Q損, Q損此處忽略不計(jì),得:
-2610×32700+ QH1-2600×135000=149777×(-2325)-2430×19923,QH1=39702585kJ/h。其中,QF1為優(yōu)化前進(jìn)料攜帶總熱量;QH1為優(yōu)化前塔釜加熱輸入總熱量;QL 為回流進(jìn)塔攜帶總熱量;QV為塔頂氣相采出攜帶總熱量;QW為塔釜采出攜帶總熱量。
節(jié)能優(yōu)化后,根據(jù)能量守恒計(jì)算公 式QF2+QH2+QL=QV+QW+Q損, Q損此處忽略不計(jì),得:
-2500×32700+ QH2-2600×135000=149777×(-2325)-2430×19923,QH2=36105585kJ/h。其中,QF2為優(yōu)化后進(jìn)料攜帶總熱量;QH2為優(yōu)化后塔釜加熱輸入總熱量;QL為回流進(jìn)塔攜帶總熱量;QV為塔頂氣相采出攜帶總熱量;QW為塔釜采出攜帶總熱量。
進(jìn)料預(yù)熱需求熱量按照已進(jìn)料初始20℃(年均值)升溫至55℃計(jì)算,為(Q2-Q1)×F=(-2500+2610)×32700=3597000 kJ/h
進(jìn)料預(yù)熱器計(jì)算根據(jù)優(yōu)化條件取平均對(duì)數(shù)溫差Δt,由公式得Δt=27.69℃,具體設(shè)置條件如下表3。
依據(jù)Q=Δt×K×S 公式(K值取1000),求出換熱器換熱面積S=Q/(Δt×K)=3597000/(27.69×1000)=130 m2;考慮1.3倍設(shè)計(jì)余量,實(shí)際選型換熱面積為130×1.3=169 m2。
由優(yōu)化前后塔釜加熱器負(fù)荷降低值(QH1-QH2)計(jì)算,調(diào)整后塔釜熱量需求降低3597000 kJ/h;推導(dǎo)出凝水用于DIB 塔釜升溫由98 ℃(410 kJ/kg)換熱至80.5 ℃(337.6 kJ/kg)。凝水二次利用于DIB 塔熱量利用由80.5℃(337.6 kJ/kg)換熱至50℃(210 kJ/kg),綜合熱量利用6125000 kJ/h;
49000 kg/h×(337.6 kJ/kg-210 kJ/kg)=6252400 kJ/h。
凝結(jié)水由98℃利用至50℃,熱 量 共 回 收 9849400 kJ/h;以 循 環(huán) 水10 ℃(41 kJ/kg) 溫差計(jì)算, 合計(jì)每小時(shí)減少9849400/41=240229 kg/h 的循環(huán)水冷卻損耗。
優(yōu)化后熱量共計(jì)回收9849400 kJ/h, 按照蒸汽汽化熱2200 kJ/kg計(jì)算, 節(jié)省蒸汽約4477 kg/h(4.477 t/h); 按 照蒸汽150 元/t、運(yùn)行時(shí)間8000 h/a,年創(chuàng)效約4.477 t/h×150 元/t×8000 h=537.24萬(wàn)元。 凝結(jié)水熱量利用后循環(huán)水冷卻損耗量降低240229 kg/h;以循環(huán)水0.27 元/t、運(yùn)行時(shí)間8000 h/a 計(jì)算,可節(jié)約(240229/1000)×0.27×8000=51.89萬(wàn)元。綜上,年合計(jì)創(chuàng)效589.13萬(wàn)元。
綜上所述,此次優(yōu)化改造不對(duì)裝置主流程進(jìn)行變動(dòng),僅調(diào)整凝水換熱網(wǎng)絡(luò)并增加一臺(tái)進(jìn)料預(yù)熱器,充分利用凝液余熱。此外,優(yōu)化后總體投資費(fèi)用約15萬(wàn)元(包含設(shè)計(jì)費(fèi)、設(shè)備材料及施工費(fèi)用),投資回報(bào)期短,節(jié)能效果顯著,每年正常生產(chǎn)可節(jié)省成本約為589.13萬(wàn)元。