摘? 要:本文針對某過渡導(dǎo)軌滑架變形問題,通過數(shù)值模擬方法對過渡導(dǎo)軌傳動系統(tǒng)進行分析計算,以此校核過渡導(dǎo)軌強度是否滿足使用要求,同時對過渡導(dǎo)軌滑架變形問題進行故障定位、機理分析。在此基礎(chǔ)上,制定改進措施,結(jié)果表明該驗證改進方案可滿足工程使用要求。
關(guān)鍵詞:導(dǎo)軌滑架;卡滯;變形
中圖分類號:TH122? ? 文獻標(biāo)識碼:A? ? 文章編號:2096-6903(2020)03-0000-00
0 引言
某過渡導(dǎo)軌滑架在進行某裝備推裝操作時,發(fā)生了變形現(xiàn)象,滑架變形如圖1所示,過渡導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)如圖2所示。
1 工作原理
過渡導(dǎo)軌用于裝備推裝(含裝備支撐架)時連接A車與B,使裝備(含裝備支撐架)從A車上推裝到B車上,或?qū)車上的裝備支撐架拉回到A車上。在此對接過程中,過渡導(dǎo)軌在其油缸的驅(qū)動下伸出,與B車的裝填接口對接,完成A車導(dǎo)軌與B車導(dǎo)軌的連接;其過渡導(dǎo)軌傳動簡圖如圖3所示。
2 極限受力條件分析
對過渡導(dǎo)軌滑架工作過程中的受力情況進行分析,在A車操作過程中,滑架在過渡導(dǎo)軌伸出時和推裝小車卸載裝備時會受力,本文對以上兩種工況下滑架受力情況進行分析和計算[1,2]。
2.1 過渡導(dǎo)軌油缸推力分析
(1)正常狀態(tài)滑架受力情況:根據(jù)分析,滑架在正常工作狀態(tài)最大受力為10 800 N,該推力不會導(dǎo)致滑架變形。
(2)非正常狀態(tài)滑架受力情況:在滑架工作過程中,若過渡導(dǎo)軌卡滯或過渡導(dǎo)軌前端與B車托架上的對接接口內(nèi)壁接觸,則此時滑架承受的推力為過渡導(dǎo)軌油缸溢流壓力,由于過渡導(dǎo)軌油路與調(diào)平回路共用一個溢流閥,該回路溢流閥壓力為20 MPa,計算油缸最大推力為:
根據(jù)公式(1)、公式(2)計算得:
F推=20×(50/2)2×π=39 250 N
數(shù)值模擬分析計算的滑架最大推力為39 250 N,應(yīng)力及變形情況如圖4所示。
數(shù)值模擬分析所得滑架的最大應(yīng)力約為1 100 MPa,遠大于滑架材料Q345A的屈服極限σs=345 MPa,滑架發(fā)生變形。
2.2 卸載裝備時推裝小車作用力分析
(1)正常狀態(tài)滑架承受的推裝小車作用力。從B車向A車卸載裝備時,由于A車推裝裝置在裝卸裝備過程中存在前后移動,推裝小車?yán)瓌友b備,拉力反作用在推裝裝置上,帶動推裝裝置向B車方向移動,而過渡導(dǎo)軌后端與滑架連接,滑架支撐在過渡導(dǎo)軌油缸上,過渡導(dǎo)軌前端頂住B車,則滑架受到推裝小車的反作用力,按從B車向A車推裝兩套裝備計算極限條件下滑架所承受的推裝小車作用力:當(dāng)從B車上卸下裝備的過程中,若B車上裝備出現(xiàn)卡滯,則此時推裝小車的最大推力為馬達的最大輸出力;按公式(3)計算推裝馬達的最大拉力:
式中:i1—蝸輪蝸桿減速器的減速比,i1=20;Rl —鏈輪半徑,Rl =0.030 4 m;—傳動效率,含鏈條(0.95)、萬向節(jié)(0.95)、兩對滾動軸承(0.982);—蝸輪蝸桿減速器的傳動效率,查蝸輪蝸桿減速器樣本,當(dāng)減速器轉(zhuǎn)速為1 400 r/min時,=0.81;—錐齒輪減速器效率,=0.9;ηm—馬達機械效率,ηm=0.8;p0—馬達回油壓力(MPa),取p0=0;V—馬達排量(ml/r),V=21.1 ml/r。
馬達最大工作壓力通過壓力繼電器進行設(shè)定,其設(shè)定值為14~15 MPa,當(dāng)過渡導(dǎo)軌油缸壓力達到15 MPa時,壓力繼電器發(fā)出信號,電氣系統(tǒng)停止給電磁離合器通電,推裝小車停止運動,馬達壓力下降,當(dāng)壓力低于14 MPa時,電磁離合器通電,推裝小車動作。
按公式(3)計算推裝馬達壓力為15 MPa時的推力Ftz,則:
根據(jù)以上計算,過渡導(dǎo)軌所受推裝力小于過渡導(dǎo)軌油缸所產(chǎn)生的推力10 800 N,所以,從B車上遙控卸載裝備不會導(dǎo)致過渡導(dǎo)軌滑架變形。
(2)非正常狀態(tài)滑架承受的推裝小車作用力。在進行手動應(yīng)急操作時,過渡導(dǎo)軌壓力繼電器及推裝馬達壓力繼電器均不采集信號,此時,若出現(xiàn)卡滯或到達極限位置,滑架將承受推裝馬達的最大輸出力,該回路與調(diào)平系統(tǒng)為同一回路,其遺留壓力為20 MPa;同時,由于此時推裝小車無運動,所有傳動環(huán)節(jié)只傳遞力而不傳遞運動,除馬達機械效率外,其余傳動效率應(yīng)按100%計算,此時推裝小車馬達的輸出力為:
該輸出力將大于過渡導(dǎo)軌滑架所能承受的推力16 098 N。因此,在應(yīng)急操作情況下,若B車上裝備卡滯,將會導(dǎo)致過渡導(dǎo)軌滑架出現(xiàn)變形。滑架變形極限載荷為F=16 098 N,此時推裝馬達的極限壓力為:P=18.2 MPa。
3 控制軟件分析
壓力繼電器的極限壓力設(shè)定值是根據(jù)A車過渡導(dǎo)軌油缸允許的最大工作壓力來進行設(shè)定的,其設(shè)定值為5~5.5 MPa。當(dāng)檢測到過渡導(dǎo)軌油缸壓力超過5.5 MPa時,壓力繼電器發(fā)出壓力保護信號,過渡導(dǎo)軌油缸停止伸出動作;當(dāng)油缸壓力低于5 MPa時,過渡導(dǎo)軌油缸正常進行伸縮動作。對裝備裝填控制軟件進行復(fù)查分析,發(fā)現(xiàn)以下問題:
在遙控、高速狀態(tài)下,壓力繼電器未對過渡導(dǎo)軌油缸壓力進行檢測和保護,過渡導(dǎo)軌油路與調(diào)平回路共用一個溢流閥,溢流壓力為20 MPa,在遙控、高速狀態(tài)下伸出過渡導(dǎo)軌時,若過渡導(dǎo)軌卡滯,則此時過渡導(dǎo)軌油缸壓力達到溢流壓力20 MPa,所產(chǎn)生的推力大于滑架材料許用應(yīng)力,導(dǎo)致滑架變形。
4 原因剖析
通過上述分析,導(dǎo)致滑架零件槽鋼變形的原因是:(1)在應(yīng)急伸出過渡導(dǎo)軌時,若出現(xiàn)卡滯,過渡導(dǎo)軌油缸壓力達到20 MPa,超出滑架材料強度允許的過渡導(dǎo)軌油缸壓力8.2 MPa,引起滑架變形;(2)在應(yīng)急卸載裝備時,若出現(xiàn)裝備卡滯,推裝馬達壓力達到20 MPa,超出滑架材料強度允許的推裝馬達壓力18.2 MPa,引起滑架變形;(3)控制軟件對過渡導(dǎo)軌高速伸出時未設(shè)置限制條件,過渡導(dǎo)軌在高速伸出時若出現(xiàn)卡滯,過渡導(dǎo)軌油缸壓力達到20 MPa,引起滑架變形。
過渡導(dǎo)軌在手動應(yīng)急操作伸出或遙控高速狀態(tài)伸出過渡導(dǎo)軌時,過渡導(dǎo)軌油缸負荷過大,且未及時停止,過渡導(dǎo)軌油缸壓力將到達溢流壓力20 MPa;該工作壓力下的推力,超過滑架材料屈服極限,導(dǎo)致滑架塑性變形;手動應(yīng)急卸載裝備時,若推裝馬達負荷過大,推裝馬達工作壓力將到達溢流壓力20 MPa;該工作壓力下的推力,所超過滑架材料的屈服極限,導(dǎo)致滑架出現(xiàn)變形?;茉谡9ぷ鲿r受力較小,而當(dāng)過渡導(dǎo)軌前端卡滯時,滑架將承受過渡導(dǎo)軌油缸20Mpa工作壓力所產(chǎn)生的最大推力,大于滑架零件槽鋼的屈服極限。
5 改進措施
根據(jù)故障定位結(jié)果,結(jié)合故障機理,擬采取以下幾點方法進行處理[3]:(1)更改控制軟件,增加對過渡導(dǎo)軌快速伸出時的壓力保護控制,保護壓力上限為5.5 MPa;(2)增加手動應(yīng)急操作時的注意事項提醒,即:手動操作過渡導(dǎo)軌伸縮時,若系統(tǒng)壓力表顯示壓力大于5.5 MPa應(yīng)立即停止操作,檢查并排除故障后方可繼續(xù)操作,手動操作推裝小車動作時,若系統(tǒng)壓力表顯示壓力大于15 MPa,應(yīng)立即停止操作,檢查并排除故障后方可繼續(xù)操作。(3)增加警示牌,在閥組箱上增加應(yīng)急操作警示牌,提醒操作人員在應(yīng)急操作時的注意事項,警示牌內(nèi)容如下:“過渡導(dǎo)軌手動伸縮壓力不得大于5.5 MPa,推裝小車手動動作壓力不得大于15 MPa”。(4)加強操作培訓(xùn),保證操作人員能正確操作A車應(yīng)急裝填功能;手動操作過渡導(dǎo)軌伸出,觀察系統(tǒng)壓力表顯示的壓力值若大于5.5 MPa,應(yīng)及時停車檢查,排除故障后才能繼續(xù)操作;手動操作推裝小車卸載裝備,觀察系統(tǒng)壓力表顯示的壓力值若大于15 MPa,應(yīng)及時停車檢查,排除故障后才能繼續(xù)操作。
6 驗證情況
改進后,對A車進行應(yīng)急裝填裝備功能試驗,正常操作下,過渡導(dǎo)軌伸出時最大工作壓力3.85 MPa;推裝馬達在推裝裝備時最大工作壓力14 MPa;A車從B車上換裝四發(fā)裝備,試驗后檢查過渡導(dǎo)軌滑架無變形;A車工作正常。
根據(jù)軟件更改方案,在裝備裝填控制軟件V4.05基礎(chǔ)上更改了一個裝備裝填控制軟件V4.06試驗版本。對某套A車裝備裝填控制軟件更換為V4.06試驗版本,進行試驗驗證,將過渡導(dǎo)軌快速伸出時壓力繼電器的檢測值設(shè)置為5~5.5 MPa,分別進行了過渡導(dǎo)軌高速、低速狀態(tài)下左、右導(dǎo)軌的單獨動作、同時動作試驗,A車過渡導(dǎo)軌伸出過程中無卡滯現(xiàn)象,左右過渡導(dǎo)軌伸出速度一致;過渡導(dǎo)軌伸出到位后,壓力超過設(shè)置值時自動停止,過渡導(dǎo)軌伸出及壓力保護功能滿足使用條件,軟件更改方案正確有效。
7 結(jié)論
根據(jù)以上分析及試驗驗證,引起A車過渡導(dǎo)軌滑架變形問題的原因是:過渡導(dǎo)軌高速伸出時,控制程序未設(shè)置保護措施,當(dāng)過渡導(dǎo)軌出現(xiàn)卡滯時,滑架承受的壓力大于其本身材料屈服極限,引起滑架變形。故障問題定位準(zhǔn)確,機理清楚,采取完善控制軟件、增加警示牌、加強操作培訓(xùn)的方法,可以有效避免過渡導(dǎo)軌滑架變形問題。
參考文獻
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收稿日期:2020-02-25
作者簡介:李發(fā)貴(1981—),女,青海海東人,本科,工程師,研究方向:機械結(jié)構(gòu)。