胡輝
摘要:本文介紹某燃煤石灰石-石膏濕法脫硫電廠中水系統(tǒng)存在的隔離困難、缺少備用等大量不足和改善方法,以及取得的節(jié)水節(jié)能減排效果,為機組的安全和煙氣治理特別是粉塵控制作出了重要貢獻(xiàn)。
關(guān)鍵詞:水系統(tǒng);節(jié)能;減排;零排放
一、引言
某2×630MW濕法脫硫機組脫硫耗工藝水167t/h[1],高于同類機組60t/h[2]的水平,可窺見節(jié)能降耗空間巨大。該廠FGD耗工藝水、消防水、工業(yè)水的消耗。2臺公用工藝水泵、每爐2臺除霧器沖洗水泵供水。FGD常溢流導(dǎo)致事故和更高水耗,離零排放差距巨大。
二、工藝水系統(tǒng)存在的問題與對策
(一)工藝補水系統(tǒng)存在的問題與對策
1.工藝補水系統(tǒng)存在的問題
當(dāng)某事故噴淋裝置需更換總閥門時,工藝水箱不能補水;反之,工藝水箱修電動門時,事故噴淋裝置必須停水,工藝水箱必須停止補水,中斷供水,給機組帶來嚴(yán)重的安全隱患。間斷性大流量補水提高了機組工業(yè)水泵出力的峰谷差,不利于全廠水平衡和工業(yè)水泵的節(jié)能。
2.應(yīng)對工藝補水系統(tǒng)問題的對策
(1)在工業(yè)水去事故噴淋的分支上安裝DN200的分支總門。事故噴淋系統(tǒng)檢修不再影響工藝水補水。
(2)在工業(yè)水箱補水電動門前安裝手動門,當(dāng)檢修補水電動門時,可以實現(xiàn)此電動門的隔離。
(3)給工藝水箱補水管路安裝DN150的補水旁路。當(dāng)需檢修補水電動門時,工藝水箱可正常補水。
(4)給工藝水箱安裝DN80的小流量自動控制補水旁路,只要水箱水位高于水箱允許的最高值就停止補水,一旦低于最高值就自動連續(xù)補水。
(二)工藝水泵、除霧器沖洗水泵的共同問題對策
1.工藝水泵、除霧器沖洗水泵的共同問題
(1)問題一:因為一用一備的設(shè)備需一周一切換,各泵入口手動閘閥易失效而必須更換,但更換任何一臺泵的入口手動門都需要工藝水箱排空,兩臺機組和公用系統(tǒng)同時失去工藝水的供應(yīng),檢修難度大,整個電廠的安全風(fēng)險特別大。
(2)問題二:現(xiàn)場實際情況是六臺泵的排空門及管道匯合到一根母管上,然后匯合工藝水箱的溢流管道,再通向地溝。任一臺泵的入口或出口設(shè)備內(nèi)漏的確定都非常困難,現(xiàn)場噪聲較大,對滲漏缺陷難已確定到具體設(shè)備。
(3)問題三:任一臺泵或出口電動門故障退役,都將導(dǎo)致機組失去備用泵,檢修耗時長,甚至影響雙機組。
2.工藝水泵、除霧器沖洗水泵共同問題之對策
(1)問題一之對策:在各泵的入口增設(shè)一次手動門。一次門全開,正常禁用。當(dāng)二次門壞了需更換時,才啟用并關(guān)閉一次門,便于隔離檢修。
(2)問題二之對策:在所有泵的排空手動門后安裝透明易拆裝管道。當(dāng)從排地總管發(fā)現(xiàn)有泵內(nèi)漏時,通過光照或拆卸此透明管道,迅速定位缺陷設(shè)備。
(3)問題三之對策:在#2、#3除霧器沖洗水泵的止回門后,出口電動門前,各開三通,用管道和聯(lián)絡(luò)閥門將這兩臺除霧器沖洗水泵接通,并在此管道上安裝消防栓一只。當(dāng)任一臺除霧器沖洗水泵有較大的故障需處理時,打開此聯(lián)絡(luò)門,實現(xiàn)四臺除霧器沖洗水泵互為備用。通過消防栓可以向系統(tǒng)直接補消防水,節(jié)能和安全,避免非火災(zāi)使用消防水的情況發(fā)生。泵出口電動門后增設(shè)手動門。
(三)工藝水系統(tǒng)存在的問題與對策
1.工藝水系統(tǒng)存在的問題
大量末端用戶均并聯(lián)在同一工藝水母管上,當(dāng)某設(shè)備的進(jìn)水閥門壞,或進(jìn)水閥門前管道壞,必須停用工藝水母管。大量閥門、管道難以隔離檢修,導(dǎo)致雙機組存在嚴(yán)重的安全隱患。
2.工藝水系統(tǒng)存在問題之對策
分單元,即對各吸收塔設(shè)立分支工藝水母管;在脫水樓、吸收塔、事故漿液罐相互之間設(shè)立隔立閥門,在各吸收塔適當(dāng)管道上安裝消防栓作為應(yīng)急補水接口。對絕對不可暫停水源的設(shè)備并聯(lián)其它水源。
三、軸封水系統(tǒng)存在的問題與改進(jìn)
(一)軸封水系統(tǒng)存在問題
1.軸封水管回水門及門后檢修隔離困難
嚴(yán)格說仍屬工藝水系統(tǒng)問題。如同工藝水系統(tǒng)中的工藝水母管的眾多用戶問題,各設(shè)備軸封用水回水閥門及門后管道檢修,難以隔離,帶水壓焊接作業(yè)難保證焊接質(zhì)量。
2.軸封水母管背壓高
機組歷經(jīng)數(shù)次技術(shù)改進(jìn),不斷增加用水設(shè)備,導(dǎo)致軸封水母管背壓高,原設(shè)計的軸封水母管φ57偏小了。發(fā)現(xiàn)有新增設(shè)備的水表不轉(zhuǎn)動或轉(zhuǎn)動慢的安全隱患。
3.軸封水母管通向回流水箱
軸封回水排向回流水箱,雖然可用于制漿、排向吸收塔,但工藝水的利用效率不高;出石膏時,回流水箱大流量排向吸收塔會影響吸收塔的液位控制;濾液用于制漿,多次誘發(fā)石灰石漿液罐虛假液位事故。
(二)軸封水系統(tǒng)的改進(jìn)方法
1.增設(shè)隔離閥門
分單元,在軸封水母管適當(dāng)位置加裝隔離閥門,比如在供漿系統(tǒng)段、#1吸收塔段、#2吸收塔段等位置加裝隔離閥門、排空閥門,方便隔離檢修工作。
2.軸封水母管增容
對靠近工藝水箱的設(shè)備加裝回工藝水箱的回水支管。關(guān)閉部份設(shè)備的閥門。安裝水表進(jìn)行監(jiān)視分析。
3.將軸封水母管通向工藝水箱
軸封水母管通向回流水箱處加隔離門,正常時關(guān)閉,將靠工藝水箱那一端通向工藝水箱。
四、脫硫系統(tǒng)工業(yè)水耗量大的原因與對策
(一)機組FGD工業(yè)水耗量大的原因分析
鍋爐大量摻燒污泥、褐煤,燃料水分高,導(dǎo)致煙氣水分高。原煙氣水分高、原煙氣溫度高和低溫省煤器泄漏都將釋放大量的熱提高吸收塔內(nèi)的水分蒸發(fā)量。漿液置換和廢水排放排出水分約30t/h。石膏含水率較高也帶走大量水分。
(二)機組FGD水耗大的對策
杜絕拋棄石膏漿液,除向化學(xué)排廢水不向脫硫系統(tǒng)外排任何漿液和水。復(fù)用工業(yè)廢水、反滲透濃水、生活污水、凈煙道冷凝水等。降低石膏含水率。消除系統(tǒng)溢流事件。減少需耗水類缺陷發(fā)生。
五、脫硫排廢水系統(tǒng)存在的問題與對策
(一)機組廢水量排放不足的原因和導(dǎo)致的問題
1.機組廢水量排放不足的原因
為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和廢水零排放,現(xiàn)禁止向廠外排達(dá)標(biāo)脫硫廢水,禁止拋漿?;瘜W(xué)處理脫硫廢水能力受到脫硫廢水高含固量的極大限制,只能比設(shè)計少處理廢水。但氯離子等有害成分受到稀釋,導(dǎo)致應(yīng)比設(shè)計多排廢水。矛盾重重。
2.機組廢水量排放不足導(dǎo)致的不良后果
長期脫硫廢水排放量不足,導(dǎo)致粉塵排放超標(biāo),漿液中毒,脫硫效率下降,能耗增加,吸收塔起泡溢流嚴(yán)重,不能復(fù)用其它廢水。實驗證明,只要加強脫硫廢水排放或進(jìn)行漿液置換,就立即改善相關(guān)指標(biāo)。
(二)機組脫硫廢水量排放不足的應(yīng)對之策
利用石膏旋流站的溢流做為脫硫廢水旋流給料泵的水源。利用預(yù)沉箱沉淀懸浮物[3]后再排向化學(xué)處理,避免脫硫廢水遭受稀釋。
(三)改善廢水排放方法后的效果
脫硫廢水含固量顯著降低,廢水中可溶廢物濃度提高,且節(jié)水使FGD液位受控,破解了廢水相關(guān)問題。
結(jié)論
我國濕法脫硫技術(shù)起源于上世紀(jì)末的引進(jìn)技術(shù),經(jīng)過多年的運行、國家排放標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的不斷提高,F(xiàn)GD經(jīng)多次改造發(fā)生了較大變化,導(dǎo)致此環(huán)保系統(tǒng)中水系統(tǒng)暴露出不少問題。水系統(tǒng)通過優(yōu)化解決,不但能提高機組的安全可靠性,還能節(jié)能減排,提高運行、檢修靈活性。
參考文獻(xiàn):
[1]西安熱工研究院有限公司.某廠全廠水平衡試驗報告[R].2016.9
作者單位:江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司