李朝翔
摘 要:選煤工藝的應(yīng)用關(guān)乎到洗煤廠經(jīng)濟效益的創(chuàng)造,本文以某洗煤廠為例,總結(jié)并闡述該洗煤廠原有煤泥水處理工藝存在的不足,并依據(jù)對洗煤廠自身工藝需求的分析,提出煤泥水分級浮選工藝的改造方案,以期為洗煤廠煤泥水處理效果的提升提供保障。
關(guān)鍵詞:洗煤廠;跑粗;分級浮選工藝;煤泥水
該洗煤廠位于棋盤井鎮(zhèn),每年的焦煤處理超過500萬t。
該洗煤廠具體的煤泥水處理工藝為:進行中矸稀介的脫介與濃縮,利用擊打篩進行精煤稀介截粗,利用離心機設(shè)備進行篩上物脫水處理,篩下水送入浮選系統(tǒng)。分析該洗煤廠原有煤泥水處理工藝的應(yīng)用,存在較為嚴重的跑粗、浮選時間不足問題。為進一步提升該洗煤廠浮選效果,確保其分級效果達到指標要求,需結(jié)合該洗煤廠生產(chǎn)現(xiàn)狀的分析,進行煤泥水分級浮選工藝的改造。
1 該選煤廠煤泥水處理工藝及其存在問題分析
1.1 處理工藝流程
分析該洗煤廠以往分級浮選工藝的應(yīng)用(如圖一),其中分級設(shè)備為孔徑0.5mm的打翻轉(zhuǎn)弧形篩,共有3條浮選生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)線配置2臺浮選設(shè)備。具體分級浮選處理中,浮選精煤的形成為掃選與粗選精煤的混合,而進入斜管濃縮池的則是掃選尾煤。
1.2 存在問題分析
分析該洗煤廠原有分級浮選工藝的應(yīng)用,存在問題包括:①煤泥處理過程中所應(yīng)用的打翻轉(zhuǎn)弧形篩設(shè)備篩孔較大,導(dǎo)致浮選入料的粗細程度未滿足預(yù)期要求,致使煤泥處理時產(chǎn)生大量的尾煤浪費。若僅是更換細孔篩網(wǎng),而未進行分級設(shè)備的合理調(diào)整,盡管可以降低尾煤損失,但是會導(dǎo)致篩上竄水量增大,進而影響到分級浮選效率;②原有的一掃一粗浮選工藝存在浮選時間不足的問題,且會增大尾煤的損失。若工藝改造僅是進行掃選刮跑量的加大,極易導(dǎo)致精煤灰分的浮選增大,影響到洗煤廠的整體分選質(zhì)量。另外,原分級處理工藝的應(yīng)用,在可燃氣體回收率、精煤高灰率等方面表現(xiàn)較差。
2 洗煤廠分級浮選工藝改造方案
2.1 分級設(shè)備更換
依據(jù)對該洗煤廠生產(chǎn)工藝的分析,利用振動擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩設(shè)備取代原有的擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩,下圖為振動擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩設(shè)備結(jié)構(gòu)圖。
分析上圖得知,振動擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩設(shè)備裝有振動頻率為15Hz的振動電機。相較于以往擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩設(shè)備的應(yīng)用,該設(shè)備有著更高的篩分效率,可以有效避免篩上出現(xiàn)較大竄水的現(xiàn)象,在保證分級篩選效率的前提下,實現(xiàn)對設(shè)備篩孔孔徑的縮小,減少粗粒級在篩下物中的整體含量。具體應(yīng)用中,振動擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩的篩孔孔徑降低至0.35mm。
2.2 浮選工藝改造
該洗煤廠原有浮選工藝為開路的一粗一掃浮選,通過改造升級后,轉(zhuǎn)變?yōu)殚]路式的一粗一掃,精礦掃選返回至粗礦給礦,實現(xiàn)對中礦浮選時間的有效延長,具體改造后分選工藝如下圖所示。通過對分級設(shè)備的更換,以及改造浮選工藝,實現(xiàn)對分級效率的顯著提升,實現(xiàn)對大顆粒過濾的減少,在轉(zhuǎn)變以往入料粒級組成的同時,增加浮選時間,通過應(yīng)用閉路一粗一掃,實現(xiàn)對浮選效果的顯著提升。
3 改造后浮選效果評價
3.1 分級指標
該洗煤廠利用振動擊打翻轉(zhuǎn)弧形篩設(shè)備取代原有分級設(shè)備,改造后篩下粒級組成中,中粗粒級的含量呈現(xiàn)出明顯的降低,因孔篩的孔徑縮小至0.35mm,所以改造后篩下物不存在大于0.5mm的物料,且大于0.25mm的物料含量也有所降低,實現(xiàn)對煤泥浮選指標效果的提升。進行改造前后篩分效率的比對,該洗煤廠的篩分效率從改造前的41.93%提升至66.79%,實現(xiàn)對分級效果的顯著提升。
3.2 浮選指標
進行洗煤廠改造前后浮選指標比對,通過對比分析后得知,洗煤廠經(jīng)浮選工藝改造后,其浮選技術(shù)指標得到有效完善。具體體現(xiàn)為:①經(jīng)工藝改造后,雖然浮選入料灰分變化并無明顯的差異,但是精煤灰分浮選效果得到提升,灰分率得到顯著降低,且尾煤灰分相較于以往提升超過18%。同時,精煤產(chǎn)率相較于以往增加超過16%,在可燃氣體回收方面,其回收率相較于以往提升了超過18%。另外,浮選精煤與尾煤的灰率均得到顯著的降低,進而實現(xiàn)對浮選指標的完善;②相較于以往浮選工藝的應(yīng)用,改造后的浮選工藝更為靈活,且處理流程簡單易于維護,其精煤與尾煤的浮選穩(wěn)定性得到顯著提升;③精煤浮選時其灰分率得到顯著的降低,實現(xiàn)對以往浮選工藝中重介背灰問題的有效解決,進一步增大重介指標考核范圍,達到洗煤廠總體精煤產(chǎn)率的提升;④針對該洗煤廠存在的生產(chǎn)不穩(wěn)定問題,通過分級浮選工藝的有效改在,更換現(xiàn)有分級設(shè)備,轉(zhuǎn)變以往一粗一掃開路浮選工藝,實現(xiàn)對洗煤廠生產(chǎn)穩(wěn)定性的提升;⑤通過對篩孔孔徑的縮小,促進浮選粒級組成的優(yōu)化,降低篩下物中中粗物料的含量,達到提升篩分效率的目的。
4 結(jié)束語
作為洗煤廠生產(chǎn)運行中核心環(huán)節(jié)之一,煤泥水分級浮選效果關(guān)乎到洗煤廠的整體生產(chǎn)效果與效率。針對原有煤泥水處理工藝中存在的問題,該洗煤廠依據(jù)對選煤生產(chǎn)、礦井煤質(zhì)、生產(chǎn)工藝需求等因素的綜合分析,通過更換洗煤分級設(shè)備,改造浮選工藝,實現(xiàn)對煤泥水分級浮選處理效果的顯著提升,改善洗煤廠分級與浮選指標技術(shù),提升洗煤廠生產(chǎn)穩(wěn)定性,實現(xiàn)利用最低的成本進行原有分級浮選工藝的有效改造。
參考文獻:
[1]溫磊,袁治國,曹永丹,etal.棋盤井洗煤廠煤泥水分級浮選工藝改造[J].中國煤炭,2016,42(2).
[2]鄭傳柏,李銳,李建強,etal.福興選煤廠煤泥水系統(tǒng)的工藝改造[J].煤炭加工與綜合利用,2013,000(005):32-33.
[3]馬禎,劉佳.淺談選煤廠煤泥水處理方法的工藝改造[J].科技視界,2012,000(027):146-147+59.
[4]李現(xiàn)龍.基于粒度效應(yīng)的浮選動力學(xué)在浮選工藝改造中的應(yīng)用研究[D].包頭:內(nèi)蒙古科技大學(xué).