牛興平
摘 要:斜溝礦為解決綜采工作面兩端頭采空區(qū)頂板管理難題,對23105工作面巷道進行了深孔定向爆破卸壓的研究與實踐工作。實踐表明,深孔爆破切頂卸壓技術(shù)的卸壓效果顯著,對23105工作面初采時強制放頂,使頂板及早充分冒落、對采空區(qū)起到充填支撐作用;回采時在高位覆巖采取切頂卸壓技術(shù),切斷應力傳播路徑。減少后期巷道的維修量,體現(xiàn)出顯著的社會與經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:切頂卸壓技術(shù);深孔預裂爆破;應力傳播;頂板
隨著,礦井采掘深度和開采強度的不斷增加,斜溝礦為解決23105工作面回采期間受相臨工作面采動影響出現(xiàn)的頂板破碎、離層,幫部片幫和底板底鼓等現(xiàn)象。斜溝礦研究采用深孔爆破切頂卸壓技術(shù),在23105工作面回采時在高位覆巖采取切頂卸壓技術(shù),切斷應力傳播路徑,保護巷道圍巖的穩(wěn)定性,降低后期的維修量,有效提升礦井的煤炭回采效率。
1 23105綜采工作面概況
斜溝礦23105綜采工作面位于該礦21采區(qū)回風上山北側(cè),西側(cè)、北側(cè)均為實煤區(qū),地面位于店灣村南側(cè),植被發(fā)育,灌木叢生,無重要建筑物。蓋山厚度145m~356m。開采的13#煤層平均厚度14.5m,煤層平均傾角8.6°,煤層結(jié)構(gòu)復雜,上部有厚度0.15m的泥巖夾石層。工作面老頂為砂質(zhì)泥巖,厚度2.5m;直接頂為中粒砂巖,厚度度4.6m;偽頂為泥巖,厚度0.5m。結(jié)合相臨工作面的回采情況,所采煤層直接頂板為極其堅硬的整體性厚巖層,在采空區(qū)能懸露30m以上而不垮落,給初采造成嚴重的安全隱患。采用深孔爆破切頂卸壓技術(shù),可使頂板及時垮落,降低初次來壓強度;預防瓦斯大量涌出,發(fā)生采空區(qū)自燃發(fā)火事故[1]。
2 深孔爆破切頂卸壓技術(shù)準備工作
斜溝礦23105綜采工作面地質(zhì)構(gòu)造復雜,區(qū)域內(nèi)存在斷層和無炭柱。遇頂易板漏頂,導致大采高工作面兩端頭頂板破碎;兩端頭懸頂大后,放頂困難;支架初撐力不足,周期來壓后增加瓦斯積聚,增加安全隱患。斜溝礦在對深孔爆破技術(shù)進行深入的理論分析基礎(chǔ)上,結(jié)合工作面的實際情況選定了科學的施工工藝流程和技術(shù)參數(shù);并通過數(shù)值模擬,驗證了在23105綜采工作面初采期間采用深孔爆破的作業(yè)方式進行強制放頂?shù)目尚行訹2]。
3 深孔爆破切頂卸壓技術(shù)要點分析
3.1 爆破鉆孔設(shè)置
根據(jù)23105工作面巷道頂板巖層位置,炮孔深度23m時可以達到處理范圍。A、B兩排炮孔布置在切眼內(nèi),A組與切眼軸線平行,B組斜向前方(仰角60°)。兩組炮孔在孔口處設(shè)置為“三花眼”形,孔底設(shè)置為倒“八”字形,盡可能的延伸弱化范圍。爆破鉆孔設(shè)置圖如圖1所示。
A組炮孔沿切眼頂板直線形布置,每一個炮孔間隔10m,共布置18個炮孔,編號分別為A1~A18,為便于施工A組孔距切眼后幫煤壁<0.5m即可。切眼炮孔平面圖如圖2所示。圖中炮孔內(nèi)藍色為封泥段,黃色為裝藥段。炮孔按60°仰角施工,以便于施工及裝藥。
B組炮孔在支架掩護梁上方的頂板處開孔,孔口呈直線形布置,每隔10m布置一個炮孔,共布置18個炮孔,編號依次為B1、B2、B3、至B18,B組孔距支架上方切頂線不小于0.51m即可,且A、B兩組孔排拒保持在1m左右。B組炮孔平面如圖3所示。炮孔仰角=60°,且向前方傾斜45°水平角。
在爆破切眼施工期間,在爆破切眼前方的上、下兩端頭巷道里(向后上方)必須分別施工一組炮孔,以確保上下端頭處頂板在回采時順利垮落。爆破切眼拉槽處的鉆孔設(shè)置技術(shù)參數(shù)如表1所示。
3.2 施工孔徑與孔間距
爆破切頂卸壓,爆破頂鉆孔的孔徑一般在65mm~ 115mm。當炮孔直徑較小時,裝藥比較困難,而且爆破影響范圍與炮孔爆破直徑成正比關(guān)系,炮孔孔徑小爆破效果較差,但當炮孔直徑太大時,封泥困難,容易造成“打槍”、“沖孔”現(xiàn)象,會影響爆破效果。管道熄爆效應明顯的間隙范圍是0.12~3倍的裝藥直徑,尤以0.2倍裝藥直徑的間隙最強烈。管道熄爆效應強烈時的不耦合系數(shù)范圍一般是:1.12<α<3.82。本次使用的炸藥直徑為Φ75mm(不算外殼Φ70mm),即當炮孔Φ90mm時管道效應最強。因此炮孔定為Φ80mm,不耦合系數(shù)為1.06。炮孔間距和排距由炸藥在爆破后形成的破碎區(qū)半徑與裂隙區(qū)半徑?jīng)Q定。
根據(jù)23105工作面頂板的力學參數(shù)和3#乳化炸藥性能參數(shù),估算壓碎區(qū)Φ623mm,裂隙區(qū)Φ4238mm。切眼爆破布置炮孔詳情如下:孔底間距<4238mm,布置雙排炮孔,炮孔呈倒“八”字形,A、B組孔口間距=10m,排距=1m左右,C組孔口間距=0.5m左右。
3.3 施工鉆孔的深度
柱狀藥包爆破時,煤巖體抗爆能力與炮孔深度成正比,且封孔長度和煤巖體抗爆強度直接影響炸藥爆煤巖能力。若封孔過短,抗爆能力降低,在爆炸時會影響爆破效果,嚴重時會破壞順槽的穩(wěn)定與支護;如果若封孔過長(≧臨界長度),使爆煤巖能力<抗爆能力,致使封孔段煤巖體無裂隙形成,同樣達不到應有爆破效果。因此,合理的封孔長度,既要保證封孔段煤巖體松動預裂,同時又不能產(chǎn)生拋擲漏斗。煤礦安全規(guī)程規(guī)定,當炮孔深度>2.5m,封孔長度≧1m,但結(jié)合實際23105工作面采用深孔爆破技術(shù)而言,以試驗結(jié)論及數(shù)值模擬為依據(jù),封孔長度一般≧4.2m??紤]到C組爆破點屬于巷道內(nèi),容易造成巷道損壞事故,因此結(jié)合孔深及角度,A、B組封孔長度確定5m,C組封孔長度為8m,才能取得良好效果。
3.4 主要技術(shù)經(jīng)濟指標
采用深孔爆破切頂卸壓后,提升回采率,減少基本頂懸頂面積,和采空區(qū)頂板對煤柱的壓力,特別是降低采動擾動對相鄰巷道的應力集中和破壞,實現(xiàn)巷道的卸壓和保護巷道目標。
4 效益分析
采用該技術(shù)后,按照噸煤280元計算,提高經(jīng)濟效益約兩千萬元,降低生產(chǎn)成本65萬,提高產(chǎn)量360t。與此同時,大大的節(jié)約人力和物力的消耗,減輕勞動強度,創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟價值的同時,并且為安全工作創(chuàng)造了一定的基礎(chǔ)條件,保障職工安全。體現(xiàn)出顯著的社會與經(jīng)濟效益。
5 總論
現(xiàn)場實踐分析可知,斜溝礦在23105綜采工作面采用深孔爆破切頂卸壓技術(shù)后,效果顯著:首先,有效地充填支撐了采空區(qū),最大限度地減少了回采動壓對鄰近巷道的影響,降低了斜溝煤礦巷道掘進維護成本,實現(xiàn)了巷道的卸壓和保護的目的,有效緩解工作面采掘接替緊張的局面,達到降本增效具有重要的現(xiàn)實意義。
參考文獻:
[1]李永軍,孫亮.大采高綜采工作面礦壓顯現(xiàn)及水力壓裂切頂卸壓技術(shù)研究[J].煤炭與化工,41(12):7-9.
[2]羅偉榮.綜采工作面停采線優(yōu)化設(shè)計及切頂護巷技術(shù)[J].江西煤炭科技,2019(3):160-162.