孟維亮 華繼洲 王慧興
摘 要:某廠利用工業(yè)廢水作為濕法煙氣脫硫漿液TDS調(diào)控原料廢水,為了解決的濾液水TDS濃度過高、脫硫廢水處理難度增大的問題,開展實驗研究。對該廠脫硫濾液水成分進(jìn)行測定,設(shè)計實驗對濾液水中TDS進(jìn)行沉淀,設(shè)計濾液水回用工藝,并結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)提出脫硫廢水零排放技術(shù)方案。結(jié)果表明,濾液水中TDS主要成分為SO42-、Cl-、Na+、Mg2+、K+、Ca2+等,這六種物質(zhì)占漿液中可溶性固體總量的92.8%;用Ca(OH)2對滲濾液中的SO42-進(jìn)行沉淀測試,確定了SO42-沉淀的最佳反應(yīng)條件,沉淀試驗結(jié)果表明,在試驗溫度為20℃,反應(yīng)時間50min,投料比1.6:1時,Ca(OH)2對滲濾液中的SO42-沉淀效率效果最好,沉淀效率高達(dá)85%。利用本文提出的工藝方法,該廠增設(shè)沉淀池可以對濾液水進(jìn)行回用,實現(xiàn)對工廠滲濾液廢水達(dá)標(biāo)排放。
關(guān)鍵詞:脫硫漿液;TDS調(diào)控;SO42-;沉淀實驗;廢水零排放
0 引言
火力發(fā)電行業(yè)石灰石--石膏濕法煙氣脫硫(FGD,F(xiàn)lue Gas Desulfurization)產(chǎn)生的廢水成分復(fù)雜,處理難度較高[1],產(chǎn)生的廢水呈弱酸性,懸浮物和可溶解性固體總量較高,且重金屬超標(biāo),對處理技術(shù)要求較高[2],處理費用較高,受到廣泛關(guān)注[3]。尤其對于火電廠中水系統(tǒng)回用脫硫塔、白泥/電石渣/鋼渣濕法煙氣脫硫、含堿工業(yè)廢水脫硫的FGD系統(tǒng),其廢水水質(zhì)更為復(fù)雜。
本文對脫硫漿液成分進(jìn)行測定,改進(jìn)工藝對脫硫漿液進(jìn)行處理,對處理后的漿液進(jìn)行回用,通過當(dāng)前市場上常見的對脫硫廢水處理工藝進(jìn)行分析,提出脫硫廢水的處理方法。
1 脫硫漿液成分測定
真空皮帶機脫除處理后濾液水中總懸浮固體(Total suspended solid,TSS)質(zhì)量濃度為11 932mg/L,在正常范圍內(nèi),但溶解性總固體(TDS)質(zhì)量濃度可達(dá)90 340mg/L,遠(yuǎn)高于常規(guī)脫硫廢水的濃度。
脫硫漿液TDS主要的污染成分是硫酸根離子(SO42-)、氯離子(Cl-)、鈉離子(Na+)、鎂離子(Mg2+)、鉀離子(K+)、鈣離子(Ca2+)等,且占比高達(dá)92.8%,其中以硫酸根離子的占比最高,約為TDS總量的69%。
真空皮帶機脫除處理后濾液水中氯離子濃度為3000mg/L,
遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于石灰石--石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)對氯離子的排放限值。
考慮對廢水中硫酸鹽進(jìn)行脫除,實現(xiàn)滲濾水的再生利用,并通過廢水處理后用于制漿工藝,在塔外沉淀硫酸鹽,完成塔外脫硫過程,排出的廢水經(jīng)過試驗設(shè)計的脫硫蒸發(fā)技術(shù),實現(xiàn)對該工廠的硫酸根離子的沉淀去除。
2 實驗原理
當(dāng)前對工業(yè)廢水中的硫酸根(SO42-)進(jìn)行脫除時通常會選用BaCl2溶液,但BaCl2在脫除SO42-的同時會給廢水中引入Cl-,難以使污染成分全部去除。且BaCl2費用較高,脫硫廢水產(chǎn)生量較大,處理費用也會大大提高,且Ba屬于重金屬,容易帶來重金屬二次污染,也使后續(xù)脫硫廢水治理成本提高。經(jīng)觀察,該工廠生產(chǎn)廢水Mg2+較多,可以借助
Ca(OH)2對廢水中的Mg2+實現(xiàn)沉淀脫除,且還能沉淀部分Na+、K+。
溶度積是指難溶解的電解質(zhì)在一定溫度下會達(dá)成溶解平衡,通常用飽和溶液中的離子濃度的冪乘積表達(dá),通常用KSP表示溶度積,用其表示電解質(zhì)在溶劑中的溶解能力。在25℃時,Ca(OH)2溶液KSP①/KSP②=0.102,KSP①/KSP③=4.18×105時,達(dá)到溶解平衡,此時溶液中大部分為Ca(OH)2。
3 實驗藥品與方法
3.1 實驗藥品與裝置
實驗廢水置于500mL燒杯作為反應(yīng)裝置;
磁力攪拌器型號為DF-101S(集熱恒溫加熱設(shè)備,溫度調(diào)控范圍在20-80℃);
抽濾裝置采用0.45μm的水相微孔濾膜;
慢速定量濾紙;
實驗用水用實驗所用水為超純水,采用高純水制備機制備;
實驗藥劑氫氧化鈣(Ca(OH)2)的純度為95%,無水硫酸鈉(Na2SO4)、硫酸鎂(MgSO4)、硫酸鉀(K2SO4)純度均≥99.0%。
3.2 實驗方法
按照溶液配制方法分別配制250mL 0.5mol/L的硫酸鈉(Na2SO4)溶液、硫酸鎂(MgSO4)溶液和硫酸鉀(K2SO4)溶液,并分別置于500mL燒杯的反應(yīng)裝置中。通過磁力攪拌器設(shè)置不同的水浴溫度,并往反應(yīng)裝置中加入一定量的Ca(OH)2,待反應(yīng)一段時間后,采用氯化鋇對反應(yīng)裝置上清液中的SO42-進(jìn)行測定,確定反應(yīng)后的溶液中硫酸根的量。
在試驗過程中根據(jù)試驗溫度、試驗時間以及投加的Ca(OH)2對硫酸根的沉淀率進(jìn)行測定,并對實驗結(jié)束后的溶液pH值進(jìn)行測定。實驗室測定結(jié)束后,取工廠脫硫滲濾液5份進(jìn)行測試,設(shè)定不同溫度、不同反應(yīng)時間、不同投料比下硫酸根離子的沉淀效果。
4 結(jié)果與討論
4.1 反應(yīng)溫度
對磁力攪拌器攪拌速率進(jìn)行固定,測定反應(yīng)時間為30min,投料比為1:1時的硫酸根沉淀效率,反應(yīng)過程中測定20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃時Ca(OH)2對硫酸鈉溶液、硫酸鎂溶液和硫酸鉀溶液的沉淀的沉淀效果。
經(jīng)測定,在20℃時,硫酸根的沉淀效率最高,Na2SO4、
MgSO4、K2SO4的沉淀率分別為30.5%,2.6%,95.1%。因此,在工廠生產(chǎn)時可以設(shè)立獨立的滲濾液沉淀池,通過引入自然降溫方式,降低廢水溫度至20℃后,再加入Ca(OH)2,去除鎂離子,再采用溢流方式,使沉淀結(jié)束后的上清液進(jìn)入脫硫系統(tǒng)實現(xiàn)廢水回用。
4.2 投料比
對磁力攪拌器攪拌速率進(jìn)行固定,固定反應(yīng)時間為30min,反應(yīng)溫度為20℃,投料比進(jìn)行變化,實驗中Ca(OH)2
投料比為1:1、1.2:1、1.4:1、1.6:1、1.8:1、2:1,測定Ca(OH)2
對硫酸鈉溶液、硫酸鎂溶液和硫酸鉀溶液的沉淀效果。
隨投料比的增大,Ca(OH)2對Na2SO4、MgSO4、K2SO4沉淀效果逐漸提升,當(dāng)投料比為1.2:1時,鎂離子完全沉淀,沉淀率達(dá)99.6%;硫酸鈣(CaSO4)是微溶物,隨著Ca(OH)2投料量不斷增加,Na2SO4和K2SO4的沉淀效率也得到快速提高,當(dāng)投料比1:1時,Na2SO4和K2SO4的沉淀率分別為30.5%和32.6%,投料比為1.6:1時,Na2SO4和K2SO4的沉淀率分別為41.5%和45.6%。
雖然投加量增加,沉淀效率也相應(yīng)提升,但提升效果并不明顯,因此投料比過高并不適用,需要控制在1.6:1較為適宜。
4.3 反應(yīng)時間
對磁力攪拌器攪拌速率進(jìn)行固定,反應(yīng)溫度為20℃,投料比1:6,改變反應(yīng)時間分別為10min、20min、30min、40min、50min、60min、70min,測定Ca(OH)2對對硫酸鈉溶液、硫酸鎂溶液和硫酸鉀溶液的沉淀效果。
隨反應(yīng)時間的增長,沉淀率明顯增加。實驗數(shù)據(jù)顯示,反應(yīng)時間為10min時,Na2SO4、MgSO4、K2SO4的硫酸根沉淀率分別為21.2%、90.1%和22.1%;反應(yīng)時間為30min時,MgSO4100%完全沉淀;反應(yīng)時間為50min時,Na2SO4、K2SO4的沉淀率分別為53.9%、55.3%;隨著反應(yīng)時間增加,后續(xù)的沉淀率增加效果不明顯。因此,最佳反應(yīng)時間應(yīng)為50~60min為宜。
4.4脫硫濾液水SO42-沉淀
對磁力攪拌器攪拌速率進(jìn)行固定,反應(yīng)溫度為20℃,投料比1:6,反應(yīng)時間50min,測定Ca(OH)2對該工廠的脫硫濾液水中SO42-的沉淀效果,實驗測定了5份濾液水,其硫酸根濃度分別為0.64~0.85mol/L,經(jīng)測定對脫硫濾液水的硫酸根去除率高達(dá)85%。
當(dāng)廢水中鎂離子的濃度高時,硫酸根去除率較高;而當(dāng)鉀離子和鈉離子濃度較高時,硫酸根去除率較低,大概為50%-60%。
因此,在該廠鎂離子濃度較高的前提下,考慮采用廢水煙道蒸發(fā)工藝能夠在實現(xiàn)脫離廢水零排放的基礎(chǔ)下更高效降低處理成本。
5 脫硫廢水煙道蒸發(fā)
該廠空預(yù)器后煙氣溫度為140~160℃,可以借助空預(yù)器溫度對廢水蒸發(fā)處理,引入廢水泵把廢水經(jīng)噴嘴噴入空預(yù)器煙道,實現(xiàn)廢水蒸發(fā)。
首先,將Ca(OH)2投入沉淀池去除硫酸根,并對廢水中的鎂離子、鈉離子和鉀離子進(jìn)行沉淀,如廢水中鈉和鉀含量高時,則利用含堿工藝廢水調(diào)節(jié)pH,直至蒸發(fā)干。調(diào)節(jié)蒸發(fā)區(qū)pH到9,利用廢水泵把混合廢水通過氣液兩相流噴嘴泵入空預(yù)器的煙道,調(diào)節(jié)pH值的目的是降低Cl、F等離子蒸發(fā)過程中的揮發(fā)量,避免煙道腐蝕,同時吸收煙氣中的部分SO3。
6 結(jié)論
本文對某廠脫硫廢水中TDS沉淀和廢水蒸發(fā)進(jìn)行調(diào)控試驗,并最終實現(xiàn)該廠脫硫廢水的再生利用,并利用煙道蒸發(fā)技術(shù)達(dá)到脫硫廢水零排放,該實驗得出以下結(jié)論:
①投料比增加,則Na2SO4和K2SO4的沉淀率也隨之提升,當(dāng)投料比為1.6:1時,沉淀率最優(yōu);在投料比為1:2時,MgSO4基本完全沉淀;
②反應(yīng)時間越長,Na2SO4和K2SO4的沉淀率也不斷提高,但在反應(yīng)時間50min后增加效果不明顯;在反應(yīng)時間30min時,MgSO4完全沉淀;
③用Ca(OH)2對脫硫濾液水進(jìn)行沉淀,反應(yīng)溫度為20℃,反應(yīng)時間為50min,投料比1.6:1時,SO42-沉淀效率可達(dá)85%以上。
參考文獻(xiàn):
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作者簡介:
孟維亮(1984- ),男,河北邯鄲人,理學(xué)碩士,邯鄲市環(huán)境保護研究所工程師,研究方向:環(huán)保。
華繼洲(1992- ),男,河北邯鄲人,工程碩士,邯鄲市環(huán)境督查中心工程師,研究方向:大氣、水污染控制。
王慧興(1984- ),男,河北邯鄲人,工學(xué)碩士,大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司工程師,研究方向:鍋爐?;痦椖浚?/p>
邯鄲市科學(xué)技術(shù)研究與發(fā)展項目“基于遙感影像和環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的可視化治霾監(jiān)測技術(shù)研究”(項目編號:1521109072-8)。
邯鄲市科學(xué)技術(shù)研究與發(fā)展項目“邯鄲市揚塵污染時空分布特征及污染熱點研究”(項目編號:1723209003ZC)的研究成果。