鄭劍飛
(晉城煤業(yè)集團 晟泰公司, 山西 晉城 048000)
山西晉煤集團古書院礦開采15#煤層,煤層頂板為較堅硬的石灰?guī)r,底板為較松軟的泥巖,同時兩幫煤體松軟且中間存在夾層。在該地質(zhì)條件下,巷道受采動影響,特別是受動壓影響時,容易出現(xiàn)圍巖失控現(xiàn)象,造成巷道圍巖大變形,嚴重影響了礦井的安全生產(chǎn)。由于該類巷道為軟巖巷道,兩幫軟化的煤巖體給鉆孔施工帶來困難,傳統(tǒng)的補打錨桿、錨索等支護方式很難有效控制巷道變形[1-2]. 而注漿加固技術(shù)利用液化注漿材料注入軟弱破碎圍巖體內(nèi),漿液固結(jié)后能有效將軟弱破碎圍巖重新膠結(jié)[3],形成一定的承載能力后控制圍巖變形,同時也為配合其他支護方式提供良好的施工條件[4-5]. 為解決古書院礦軟弱煤巖巷道在動壓影響下頂板斷裂、底鼓等大變形失控問題,分析了該礦軟弱煤巖失控巷道圍巖破壞機理,采取注漿加固與錨桿錨索聯(lián)合支護的方式,對其圍巖變形進行控制。
古書院礦1523101巷為早期掘進巷道,巷道兩側(cè)分別為鳳凰山礦151307工作面和古書院礦152310工作面,目前這兩個工作面均未回采,巷道兩側(cè)均為實體煤,巷道上方為鳳凰山礦92312工作面采空區(qū)。在巷道掘進1 000 m后開始出現(xiàn)巷道底鼓/兩幫變形和頂板斷裂等大變形特征,巷道底鼓量達1 600 mm,兩幫移近量達1 400 mm,頂板靠右?guī)蛡?cè)已經(jīng)出現(xiàn)10~20 mm的縱向裂痕,嚴重影響了巷道的安全使用。同時,由于該巷作為152301工作面膠帶進風、運輸順槽,服務(wù)年限較長,因此有必要對其圍巖破壞機理進行分析,采取有效的加固措施進行圍巖控制,減少對該礦安全生產(chǎn)的威脅。巷道平面布置圖見圖1.
圖1 巷道平面布置圖
在地下巖土工程中,造成巷道失穩(wěn)破壞的根本原因是圍巖的高應(yīng)力賦存環(huán)境[6],但同時也與圍巖的物理力學性質(zhì)和施工因素有很大關(guān)系[7]. 其中,巷道煤巖體內(nèi)斷層、節(jié)理與裂隙等地質(zhì)構(gòu)造的存在將會降低圍巖的承載能力;地下水和溫度等工程環(huán)境也在一定程度上改變著圍巖的力學性質(zhì);在掘進過程中巷道類型、斷面設(shè)計、支護方式及參數(shù)等也會對圍巖應(yīng)力分布造成影響,影響巷道穩(wěn)定[8-9]. 因此,為分析1523101巷圍巖破壞機理,對該巷所處的圍巖環(huán)境進行了分析。通過現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)查發(fā)現(xiàn):
1) 該巷道底板為吸水性很強的泥巖,在水環(huán)境的作用下圍巖強度降低,從而降低了底板的穩(wěn)定性;兩幫煤巖體極為松軟,且含有夾層,使得該巷道在受地應(yīng)力的影響時容易造成巷道底鼓、兩幫變形。
2) 該區(qū)域受鳳凰山礦F45逆斷層(H=6.0 m,∠25°)及褶曲構(gòu)造影響,15#煤層局部起伏較大,使得部分巷道出現(xiàn)頂板破碎、煤厚傾角變化較大等現(xiàn)象。
3) 對該礦15#煤盤區(qū)進行了3個測點的地應(yīng)力測試,其中最大水平應(yīng)力為9.45 MPa、最小水平應(yīng)力為7.11 MPa,3個測站的側(cè)壓系數(shù)σH/σV均大于1,以水平應(yīng)力為主,屬于構(gòu)造應(yīng)力場類型。
綜合以上分析可以看出,該巷道圍巖的吸水軟化特性、斷層構(gòu)造以及高水平應(yīng)力等因素的共同作用是造成軟弱圍巖發(fā)生大變形的主要原因。在施工過程中,支護時機和支護方式及參數(shù)選擇的不合理也是造成巷道失控的因素。同時,由于圍巖較為破碎,難以為錨桿、錨索等提供有效載體,也是巷道發(fā)生持續(xù)變形、破壞的原因。
由于該巷道為軟巖破碎巷道,傳統(tǒng)、單一的支護方式很難對其圍巖變形進行控制,需對圍巖進行聯(lián)合支護。由前期注漿錨桿支護施工反饋,由于巷道兩幫煤巖體較為松軟破碎,現(xiàn)場施工成孔困難,塌孔嚴重。可見,圍巖松軟破碎是造成巷道無法進行常規(guī)支護的主要原因,掌握圍巖破碎現(xiàn)狀、提高圍巖的整體性及圍巖的承載能力是進行其他支護的基礎(chǔ)和前提條件。而注漿加固通過固結(jié)破碎圍巖,提高圍巖的內(nèi)聚力和摩擦角,能較好地解決圍巖破碎問題,使煤巖體成為具備一定承載能力的整體。因此,選擇采用注漿加固和高強錨桿、錨索支護的綜合加固方案。
根據(jù)現(xiàn)場圍巖條件,對古書院礦1523101巷先進行起底、刷幫修復(fù),達到設(shè)計斷面尺寸。根據(jù)圍巖破壞機理分析可知,巷道部分區(qū)域的頂板受到斷層等構(gòu)造的影響,但破碎程度較小,對其頂板僅采用錨桿錨索進行支護即可達到有效支護。而對于巷道兩幫,由于圍巖受水平應(yīng)力影響變形量較大,破碎嚴重,需先對兩幫進行注漿加固,提高圍巖承載能力,為之后的錨桿錨索支護提供有效載體,控制巷道圍巖變形。具體加固順序為頂板錨桿錨索支護、兩幫注漿→兩幫錨桿、錨索支護。
1) 在頂板裂縫兩側(cè)打設(shè)錨索進行支護,根據(jù)現(xiàn)場裂縫寬度和原有支護參數(shù),確定錨索支護的間排距為1 000 mm×3 000 mm,均垂直頂板巖層打設(shè)。2) 采用SKP22-1/1860-6300型高強度低松弛鋼絞線錨索,錨索d22 mm、長度6 300 mm、端部設(shè)有樹脂錨固劑攪拌頭。3) 錨索加長預(yù)應(yīng)力錨固,即采用一支MSK2335和兩支MSZ2360樹脂錨固劑錨固。4) 鉆孔d28 mm,錨固長度1 486 mm,預(yù)緊力≥250 kN,其頂板支護布置圖見圖2.
圖2 頂板支護布置圖
3.2.1注漿加固材料
注漿材料是注漿加固的核心,決定了注漿加固的質(zhì)量,因此,在注漿加固前應(yīng)對注漿材料進行合理選擇[10]. 由于有機材料成本高、存在火災(zāi)隱患以及污染環(huán)境,該次注漿材料選用無機注漿材料。聯(lián)邦加固Ⅱ號是晉煤集團研究出的一種快凝、早強新型無機雙液注漿加固材料,同時也具備較強的可注性。單液在6 h內(nèi)不凝固、不泌水、不沉淀,混合后凝結(jié)時間為3~10 min,1~8 h的強度能達到8~15 MPa,其性能見表1.
表1 聯(lián)邦加固Ⅱ號無機注漿材料性能表
在進行兩幫注漿加固過程中,注漿加固順序為兩幫淺部注漿加固→兩幫深部注漿加固→錨桿、錨索加固。在注漿過程中,由于圍巖較破碎,為防止煤巖體漏漿,將材料的水灰比控制為0.8∶1,在該水灰比條件下漿液具有良好的黏稠性和可泵送性,同時其固結(jié)體強度滿足注漿加固需求。
3.2.2注漿加固參數(shù)
淺部注漿孔參數(shù):注漿鉆孔沿巷道兩幫成排布置,相鄰兩排注漿鉆孔呈三花眼布置。注漿孔排距全部3 000 mm,淺部注漿孔間距1 100 mm. 當兩幫松軟破碎時,利用自鉆式中空注漿錨桿打孔形成注漿通道;當兩幫完整時,采用d56 mm地質(zhì)鉆機對兩幫底角鉆孔進行成孔,其余注漿鉆孔采用d42 mm錨桿鉆機打孔。鉆孔深度均為3 000 mm,兩幫底部鉆孔角度下仰10°,其余鉆孔均垂直于巷幫。在注漿過程中,當采用中空注漿錨桿作為注漿通道時,應(yīng)該在注漿錨桿距尾部1 000 mm范圍纏繞棉紗形成封孔,通過注漿錨桿進行注漿。當采用埋孔口注漿管進行注漿時,孔內(nèi)下射漿管,全長一次注漿施工,注漿孔射漿管長度2 000 mm,封孔深度為1 000 mm. 注漿終止壓力1~2 MPa,根據(jù)現(xiàn)場情況進行調(diào)整。
深部注漿孔參數(shù):注漿孔排距全部3 000 mm,孔間距1 500 mm,采用d42 mm錨桿鉆機垂直于巷幫打孔,孔深8 000 mm. 在注漿過程中,全部鉆孔采用埋孔口注漿管,孔內(nèi)下射漿管,全長一次注漿施工,注漿孔射漿管長度7 000 mm,封孔深度為1 000 mm. 注漿終止壓力4~6 MPa,根據(jù)現(xiàn)場情況進行調(diào)整。深淺部鉆孔布置見圖3,圖中白色孔為淺層注漿孔,黑色孔為深層注漿孔。
圖3 深、淺部注漿鉆孔布置示意圖
當淺部圍巖較為破碎時可能會出現(xiàn)局部漏漿,可采用間歇注漿的方式形成堵漏,堵漏或壓水后復(fù)注,對漏漿嚴重導(dǎo)致停注的區(qū)域補打注漿孔。
巷道兩幫圍巖無機材料注漿施工完成7 d后,進行預(yù)應(yīng)力錨桿錨索補強支護施工。1) 采用MSGLW-400的20#左旋無縱筋螺紋鋼筋錨桿,長度2 000 mm,桿尾螺紋為M20 mm,錨桿間排距為900 mm×1 000 mm,垂直巷幫打設(shè);采用規(guī)格為MSK2335和MSZ2360的兩支樹脂錨固劑進行錨固,錨固長度為1 092 mm,托板規(guī)格為100 mm×100 mm×8 mm. 2) 采用規(guī)格為W235的W鋼護板護表對兩邊進行壓邊,同時采用50 mm×50 mm的10#鉛絲編織網(wǎng)片進行護表,規(guī)格為2 200 mm×1 100 mm. 3) 錨索采用d17.8 mm的1×7股高強度預(yù)應(yīng)力鋼絞線,長度為5 300 mm,采用三支樹脂錨固劑加長錨固,1支規(guī)格為MSK2335,另2支規(guī)格為MSZ2360,樹脂錨固長度為1 406 mm;預(yù)應(yīng)力錨索沿巷道斷面成三花布置,排距2 000 mm,每排布置2根錨索,間距1 500 mm. 具體支護設(shè)計方案見圖4.
圖4 兩幫支護布置圖
為掌握注漿-錨桿錨索加固后的圍巖變形情況,對注漿加固后錨索的受力情況和加固后的圍巖變形進行布點觀測,對典型的測點觀測數(shù)據(jù)進行分析。測點1和2的錨索受力隨時間變化曲線見圖5,測點的圍巖變形曲線見圖6.
圖5 兩幫錨索受力監(jiān)測曲線圖
圖6 巷道位移曲線圖
從圖5可以看出,經(jīng)過聯(lián)合支護后,在前80天內(nèi),錨索受力一直保持增加,之后基本處于平穩(wěn)狀態(tài)。錨索受力增大表明巷道整體性得到明顯提高,為錨索受力提供了良好的載體,錨索對控制圍巖變形起到了一定的抑制作用。同時,后期錨索受力基本穩(wěn)定,受力變化很小,說明巷道注漿加固后幫錨索很好地控制了巷道圍巖的變形;反過來巷道圍巖穩(wěn)定保證了錨索的受力不是一直增大,而是逐漸穩(wěn)定,錨索支護起到了預(yù)期的支護效果,有效控制了巷幫圍巖的變形。
由圖6可以看出,聯(lián)合支護后的巷道兩幫及頂?shù)装逦灰凭憩F(xiàn)出先增大后穩(wěn)定的趨勢,其中,1號和2號測點的兩幫移近量穩(wěn)定在22 mm和3 mm左右,頂?shù)装逡平糠€(wěn)定在25 mm和24 mm左右,巷道變形量均較小,表明經(jīng)過聯(lián)合支護加固后的破碎軟巖巷道變形得到了較好的控制。
1) 分析了軟弱圍巖巷道失控機理,賦存環(huán)境、高水平構(gòu)造應(yīng)力等因素的共同作用是造成軟弱圍巖大變形的主要原因。同時,施工過程中支護時機和支護方式及參數(shù)選擇的不合理也是造成巷道失控的因素。
2) 解決圍巖破碎現(xiàn)狀、提高圍巖的整體性及圍巖的承載能力是進行其他支護方式的基礎(chǔ)和前提條件。提出了以注漿加固通過固結(jié)破碎圍巖為基礎(chǔ),采用高強錨桿、錨索支護的綜合加固方案。
3) 經(jīng)過綜合加固后,破碎圍巖整體性得到明顯提高,錨索受力穩(wěn)定,能夠很好地抑制圍巖變形,同時巷道變形較小,巷道穩(wěn)定性提高。