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      冶煉煙氣制酸系統(tǒng)干燥酸溫度超標(biāo)的原因及措施

      2020-09-04 07:41:16程華花孫治忠楊立坤柴瑾瑜
      硫酸工業(yè) 2020年7期
      關(guān)鍵詞:制酸冷卻塔換熱器

      程華花,孫治忠,楊立坤,劉 歡,柴瑾瑜

      (金川集團(tuán)有限公司鎳冶煉廠,甘肅金昌 737100)

      某冶煉煙氣制酸系統(tǒng)配套處理鎳富氧頂吹爐及其轉(zhuǎn)爐、電爐的高溫、含塵、含雜的混合SO2煙氣。進(jìn)入凈化工序約220~260 ℃的高溫?zé)煔?,分別流經(jīng)湍沖塔降溫除塵、洗滌塔增濕、冷卻塔降溫促進(jìn)酸霧進(jìn)一步長大、電除霧器除霧、干燥塔濃酸洗滌除水后,經(jīng)SO2鼓風(fēng)機(jī)輸送至轉(zhuǎn)化器轉(zhuǎn)化、換熱器和余熱鍋爐換熱、一吸塔和二吸塔吸收后,經(jīng)絕熱蒸發(fā)塔、尾吸塔吸收后達(dá)標(biāo)排放。制酸系統(tǒng)工藝流程見圖1。

      在實際生產(chǎn)過程中,制酸系統(tǒng)整體熱量偏高,干燥循環(huán)槽酸溫度頻繁超標(biāo)。濃硫酸溫度越高腐蝕速率越快,干吸工序的316L管道、聚四氟乙烯閥門腐蝕嚴(yán)重,陽極保護(hù)濃硫酸冷卻器、濃硫酸液下泵頻繁故障,給制酸和冶煉系統(tǒng)的安全穩(wěn)定生產(chǎn)帶來了不利影響。

      圖1 制酸系統(tǒng)工藝流程

      1 制酸系統(tǒng)干燥酸溫度超標(biāo)的現(xiàn)狀及影響因素分析

      1.1 現(xiàn)狀

      2018年1—12 月制酸系統(tǒng)的干燥酸溫度統(tǒng)計數(shù)據(jù)見圖2。

      圖2 2018年1—12月干燥酸溫度

      由圖2可以看出:2018年制酸系統(tǒng)干燥酸溫度月平均值最高79.1 ℃、最低73.7 ℃,全年平均值75.7 ℃,已超出操作規(guī)程對干燥酸溫小于或等于75 ℃的控制要求。

      1.2 影響因素分析

      為了穩(wěn)定工藝指標(biāo)、解決設(shè)備設(shè)施頻繁腐蝕的問題,對2019年1—3月干燥酸溫度超標(biāo)的影響因素進(jìn)行分類統(tǒng)計,找出主要影響因素。2019年1—3月干燥酸溫度超標(biāo)影響因素頻次統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表1。

      表1 2019年1—3月干燥酸溫度超標(biāo)影響因素頻數(shù)統(tǒng)計

      由表1可以看出:“上塔循環(huán)酸溫度偏高”和“入口煙氣溫度偏高”2項占干燥酸溫超標(biāo)總頻次的91.892%,是制酸系統(tǒng)干燥酸溫度超標(biāo)的主要影響因素。

      2 制酸系統(tǒng)干燥酸溫度超標(biāo)的原因分析

      根據(jù)2018年1—12月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,2018年1月、2月、3月、12月這4個月的干燥酸溫度均低于75 ℃,超標(biāo)時段主要是氣溫相對較高的季節(jié)。利用頭腦風(fēng)暴法,從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等6個方面進(jìn)行原因分析,最終確定凈化工序降溫效果差、循環(huán)水能力不足、硬度高和設(shè)備換熱效率低等是造成干燥酸溫度超標(biāo)的主要原因。

      2.1 凈化工序降溫效果差

      制酸系統(tǒng)凈化工序包括湍沖塔、洗滌塔、冷卻塔和電除霧器,通過濕法凈化洗滌進(jìn)行煙氣的降溫除雜,將二級電除霧器出口煙氣溫度降低至37 ℃以下。實際生產(chǎn)過程中,由于凈化洗滌塔和冷卻塔溫降較低,導(dǎo)致二級電除霧器出口煙氣溫度超標(biāo)嚴(yán)重,隨煙氣帶入干燥塔的水分含量增加,導(dǎo)致干燥酸溫度高。凈化工序各塔降溫效果統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表2。

      2.2 循環(huán)水能力不足

      制酸系統(tǒng)循環(huán)水冷卻塔設(shè)計冷卻水量為9 561 m3/h,上塔水溫度38 ℃,下塔水溫度28 ℃。實際循環(huán)水量10 500 m3/h,上塔水溫度38 ℃,下塔水溫度31 ℃,循環(huán)水降溫移熱能力差。且在實際生產(chǎn)過程中,由于煙氣條件發(fā)生變化,系統(tǒng)的需水量發(fā)生了較大變化。根據(jù)制酸系統(tǒng)現(xiàn)有工藝指標(biāo)進(jìn)行整體熱量衡算發(fā)現(xiàn):①實際煙氣狀況下,需要循環(huán)水量為14 678 m3/h,而實際循環(huán)水量為10 500 m3/h,需增加循環(huán)水量4 178 m3/h,取整4 500 m3/h。②涼水塔冷卻能力不足,上、下塔溫差設(shè)計值為10℃,實際溫差只有7 ℃。

      制酸系統(tǒng)熱量衡算對比數(shù)據(jù)見表3。

      表2 凈化工序各塔降溫效果統(tǒng)計

      表3 制酸系統(tǒng)熱量衡算對比

      由表3可見:循環(huán)水基礎(chǔ)水溫度高、換熱量不足,導(dǎo)致凈化和干吸工序的移熱能力不足。

      2.3 設(shè)備換熱效率低

      制酸系統(tǒng)的換熱設(shè)備主要包括凈化稀酸板式換熱器和干吸陽極保護(hù)濃硫酸冷卻器。稀酸板式換熱器主要用于冷卻凈化冷卻塔內(nèi)的循環(huán)稀酸,換熱效果越好循環(huán)稀酸溫度越低,二級電除霧器出口煙氣溫度越低。實際生產(chǎn)過程中,冷卻塔循環(huán)稀酸溫度達(dá)40.4 ℃(設(shè)計溫度35 ℃),二級電除霧器出口煙氣溫度達(dá)43.6 ℃。

      2019年4 月制酸系統(tǒng)冷卻塔循環(huán)稀酸溫度統(tǒng)計見表4。

      表4 2019年4月制酸系統(tǒng)冷卻塔循環(huán)稀酸溫度統(tǒng)計

      陽極保護(hù)濃硫酸冷卻器主要用于冷卻干吸三塔的循環(huán)酸,換熱效果越好循環(huán)酸溫度越低,干燥循環(huán)槽酸溫度越低。

      實際生產(chǎn)過程中,干燥循環(huán)槽酸溫度達(dá)76.7℃(設(shè)計溫度69.18 ℃)。2019年4月制酸系統(tǒng)干燥循環(huán)槽酸溫統(tǒng)計見表5。

      表5 2019年4月制酸系統(tǒng)干燥循環(huán)槽酸溫度統(tǒng)計

      3 降低制酸系統(tǒng)干燥酸溫度的措施及應(yīng)用效果

      3.1 洗滌塔改造,增強(qiáng)凈化降溫效果

      經(jīng)過受力、傳質(zhì)、熱平衡和空間布局計算,確定洗滌塔改造方案:拆除洗滌塔內(nèi)兩層螺旋噴頭,對上、下兩層噴淋管道及噴頭進(jìn)行整體更換、下層上移,增加了支撐和格柵,格柵上整齊擺放了三層、約0.45 m高、110型號的十字隔板瓷質(zhì)填料。

      洗滌塔改造后,其降溫效果明顯增強(qiáng),洗滌塔煙氣溫降由改造前的1.8 ℃提高至改造后的5.8 ℃,提高了4.0 ℃。

      3.2 新建冷卻塔,增強(qiáng)循環(huán)水降溫能力

      根據(jù)制酸系統(tǒng)熱量計算,新建了3臺1 500 m3/h的逆流式玻璃鋼冷卻塔,設(shè)計進(jìn)水溫度為36℃,出水溫度為28 ℃。循環(huán)水泵出口總管分成 2支,1支DN 1 200 mm的上水管道給干吸工序陽極保護(hù)濃硫酸冷卻器供水,通過DN 1 200 mm的回水管道流至循環(huán)水池;1支DN 800 mm的管道給凈化工序稀酸板式換熱器供水,通過2根DN 800 mm的回水管道分別流至循環(huán)水冷卻池或新建冷卻塔,具體流向通過凈化工序循環(huán)水回水閥閥 2(至原制酸系統(tǒng)冷卻塔)和凈化工序循環(huán)水回水閥閥 3(至新建冷卻塔)的開關(guān)來調(diào)節(jié)。

      表6 洗滌塔改造前后煙氣降溫情況對比 ℃

      循環(huán)水系統(tǒng)改造流程示意見圖3。

      改造后,循環(huán)水基礎(chǔ)水溫由31 ℃下降至27 ℃,下降了4 ℃。

      圖3 循環(huán)水系統(tǒng)改造流程示意

      3.3 優(yōu)化循環(huán)水管道配置,高效清洗,提高設(shè)備換熱效率

      1)優(yōu)化循環(huán)水管道配置。對制酸系統(tǒng)凈化9臺板式換熱器循環(huán)水入口管道進(jìn)行重新布局,4#、5#、6#、7#板式換熱器分支管由DN 300 mm變徑成DN 200 mm直管,用于主管分流;4#、5#板式換熱器分別等距接自1#、2#板式換熱器;因3#板式換熱器最靠近循環(huán)水總管、其分水量最大,故兼顧6#、7#2臺板式換熱器供水。

      2)高效清洗。稀酸板式換熱器板片的酸道和水道互換,利用稀酸溶解污垢;年檢時用70 MPa的高壓水逐臺清洗板片的正、反面;年檢時,化學(xué)清洗+高壓水逐臺疏通陽極保護(hù)濃硫酸冷卻器的列管。經(jīng)稀酸浸泡、高壓水清洗后,板片上的附著物得到了徹底清除。

      措施實施后,凈化循環(huán)稀酸溫降由10.9 ℃提高至14.6 ℃,干燥循環(huán)濃硫酸溫降由14.5 ℃提高至17.4 ℃,換熱設(shè)備移熱能力明顯增強(qiáng)。

      改造前后凈化循環(huán)稀酸溫降和干燥循環(huán)濃硫酸溫降效果對比分別見圖4和圖5。

      圖4 改造前后凈化循環(huán)稀酸溫降對比

      3.4 整體應(yīng)用效果

      各項措施實施完畢后,制酸系統(tǒng)干燥酸平均溫度由75 ℃左右降低至69 ℃左右,效果較好。2019年1月至2020年4月干燥酸溫統(tǒng)計見圖6。

      圖5 改造前后干燥陽極保護(hù)冷卻器降溫效果對比

      圖6 實施過程中干燥酸溫變化趨勢

      改造措施實施后,制酸系統(tǒng)干吸工序的設(shè)備設(shè)施腐蝕情況明顯好轉(zhuǎn),減少設(shè)備設(shè)施腐蝕的材料備件和檢維修費(fèi)用約12萬元,制酸系統(tǒng)首次生產(chǎn)出w(H2SO4)98%硫酸增加銷售收入約44.5萬元。

      4 結(jié)語

      隨著干燥酸溫的下降,制酸系統(tǒng)干吸工序的熱負(fù)荷隨之降低,工藝指標(biāo)恢復(fù)正常,高溫硫酸發(fā)紅的問題得到了解決,設(shè)備設(shè)施腐蝕情況得到明顯改善,首次生產(chǎn)出w(H2SO4)98%硫酸,增加了制酸系統(tǒng)硫酸產(chǎn)品種類,避免了外部返酸操作帶來的安全隱患,保證了硫酸和火法冶煉系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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