武寶良 盧國棟
濰坊先達化工有限公司 (山東濰坊 262737)
異噁草松,商品名稱為廣滅靈,是1984年由美國富美實公司(FMC)開發(fā)的一種色素抑制芽前類除草劑,在植物體內(nèi)抑制葉綠素及葉綠素保護色素的產(chǎn)生,使植物在短期內(nèi)死亡。但當它被大豆吸收后,經(jīng)過代謝作用,會降解為無殺草能力的產(chǎn)物,使大豆植株免受其害。異噁草松主要防除闊葉雜草和禾本科雜草,除大豆田外,還可以用于棉花、木薯、玉米、油菜、甘蔗和煙草等田地的除草。目前傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝采用異噁草松含量(質(zhì)量分數(shù),下同)75%的液態(tài)原藥,通過高真空蒸餾,在170~200℃區(qū)間截取相應的餾分,得到93%含量的國家標準級別的產(chǎn)品,然后再以石油醚為溶劑進行二次重結晶,生產(chǎn)異構體雜質(zhì)含量小于0.1%的一級產(chǎn)品。由于工藝比較復雜,且結晶工藝涉及到固液分離問題,因此生產(chǎn)環(huán)境較差。另外,異噁草松在高溫下容易分解引起爆炸,早期因為蒸餾曾經(jīng)發(fā)生過生產(chǎn)安全事故,導致物料的損失與生產(chǎn)停工,造成很大的經(jīng)濟損失。
通過檢索相關資料,得知熔融結晶在物料提純方面有著不可替代的優(yōu)勢,國內(nèi)的對二甲苯(PX)項目已經(jīng)開始應用熔融結晶技術代替?zhèn)鹘y(tǒng)的精餾技術來進行提純,并且得到了高含量的產(chǎn)品[1-2]。異噁草松的熔點為25℃,正好符合熔融結晶-20~120℃的應用范圍;但是其在低溫下物料黏度較大,影響排雜與發(fā)汗過程,早期實驗無法得到合格產(chǎn)品,后期通過多次實驗采用加石油醚降低黏度的方法解決了該問題。同時,結晶熱是蒸發(fā)熱的1/5~1/7,采用結晶與蒸餾耦合技術能夠有效降低能耗。另外,低溫結晶溫度在 10~100℃ 之間,避免了異噁草松的高溫分解問題,使生產(chǎn)更加安全[1-2]。
熔融結晶是一個經(jīng)典分離過程,目的是得到高純或者超純的產(chǎn)品,結晶組分的質(zhì)量分數(shù)能夠高于99.5%,雜質(zhì)含量能夠小于10-6。結晶溫度取決于結晶物質(zhì)的熔點(溫度控制在熔點附近進行)。結晶過程主要包括結晶成核、晶核生長、產(chǎn)品純化三個階段。層析結晶也叫定向結晶,具體就是在過飽和度的推動下,物質(zhì)微粒在晶體表面的有規(guī)則排列,是在化學鍵力的作用下進行的,因此結晶過程是一個表面化學反應過程:在靜止的結晶表面生長出晶核,然后緩慢降溫讓溶質(zhì)在晶核表面慢慢生長,通過不斷地溶解、結晶、再溶解、再結晶的動態(tài)平衡,緩慢地促進晶核生長,得到單晶體,純品緩慢生長,雜質(zhì)被前進中的固體界面排除到溶液中,通過長成大的晶體顆粒,減少純品的吸附與夾帶,得到高純產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計,目前已有數(shù)十萬噸的有機化合物用熔融結晶法進行分離與提純,如質(zhì)量分數(shù)高達99.99%的對二氯苯生產(chǎn)規(guī)模達到17000 t/a;99.95%的對二甲苯達70 000 t/a;雙酚A達到15000 t/a。
異噁草松,工業(yè)級,w=75%,濰坊先達化工有限公司;石油醚、甲醇、乙腈,分析純,w=99%,國藥集團化學試劑有限公司。安捷倫LC1100液相色譜儀,美國安捷倫公司;CDXS-0515程序控溫水浴鍋,南京舜瑪儀器設備有限公司;STM-2T斯托默黏度計,上海方瑞儀器有限公司;熔融層析結晶器,自制。
1.2.1 結晶器結構
自制結晶器結構如圖1、圖2所示:采用公稱直徑65 mm的不銹鋼管,從中間剖開,焊接6片結晶翅片,然后焊接還原管式結構,最后下邊做底;翅片的作用是托著晶種形成結晶中心,防止晶體全部集中于底部,導致母液被堵塞排母液不暢通。
圖1管式結晶器結構圖
圖2結晶器內(nèi)翅片圖
1.2.2 實驗過程
準確稱量結晶器本身的質(zhì)量G1,然后向1 000 mL不銹鋼結晶器中依次加入異噁草松原藥(408 g,75%)、石油醚(136 mL)、少量晶種(0.5 g左右),封好口;準確稱量結晶器帶料質(zhì)量G2,做好記錄,將帶料結晶器放入程序降溫恒溫水槽,前期快速降溫到14℃,后期以0.5℃/h的速率進行程序降溫,當溫度降低到8℃時保溫4 h;倒出結晶器內(nèi)的雜質(zhì)殘液,然后稱重G3,用G3-G1得到結晶物料的質(zhì)量(達到250~280 g),通過液相色譜檢測產(chǎn)品含量;加入新鮮石油醚80 g,把結晶器放入程序降溫恒溫水浴中,設定程序,以5℃/h的速率緩慢升溫,到15℃保持30 min,然后倒出發(fā)汗液,稱量結晶器的質(zhì)量G4,當G4-G1小于200 g時結晶過程完成;把結晶器再次放入程序升溫恒溫水浴鍋內(nèi),快速升溫到50℃,保持1 h,使物料成為液體狀態(tài),然后把物料倒出結晶器,對其進行色譜分析。
異噁草松的熔點為25℃,選擇14℃達到過飽和狀態(tài)時加入晶種。保持0.5℃/h的速率進行緩慢降溫,保持固體界面的擴散速率能夠消除濃度梯度。在8℃液體沒全部固化時完成冷凝操作,以達到產(chǎn)品與雜質(zhì)分離的目的,整個過程大約16 h。理論上,結晶速率小于25 mm/10 h,傳質(zhì)速率過快,會導致固液界面雜質(zhì)含量上升,即會降低局部結晶點純度,采用程序緩慢降溫是為了杜絕結晶層成長不穩(wěn)導致多孔結晶結構,使殘渣不易排出。
反應過程中,開始發(fā)現(xiàn)晶體時取樣檢測基本合格,但熔融后含量要降低2~3個百分點,認為是母液吸附的影響,所以通過加入溶劑洗滌+發(fā)汗的方式解決吸附問題。實驗驗證效果表明,通過溶液洗滌+發(fā)汗,能夠保證晶體與熔融物料含量基本一致。
對結晶得到的產(chǎn)品取樣進行液相色譜分析,采用外標法,得到產(chǎn)品的質(zhì)量分數(shù)全部高于94%,能夠達到高真空蒸餾的產(chǎn)品質(zhì)量,具體數(shù)據(jù)如表1所示??梢钥闯?,熔融結晶得到的產(chǎn)品,質(zhì)量與收率更加穩(wěn)定。
2.2.1 結晶保溫時間對收率的影響
針對結晶保溫時間的長短進行了條件實驗的探索[4-5],結果如表2所示。表2表明達到結晶溫度后保溫4 h是必須的:如果時間過短,結晶量很小,產(chǎn)品收率偏低,只有40%~50%;保溫時間超過4 h,產(chǎn)品的收率變化不大。因此從生產(chǎn)的經(jīng)濟性、合理性出發(fā),選擇保溫時間為4 h。
表1 試驗數(shù)據(jù)表
表2 結晶保持時間對收率的影響
2.2.2 降溫速率對產(chǎn)品質(zhì)量的影響
以0.5℃/h的速率降溫,理論上結晶速率遠遠小于25 mm/10 h[6],所以能夠得到高含量的產(chǎn)品。如果以3℃/h速率降溫,傳質(zhì)速率過快,會導致結晶層成長不穩(wěn)形成多孔結晶結構,使殘渣不易排出。早期由于經(jīng)驗不足采用3℃/h降溫速率進行結晶,形成的晶體為細小顆粒,黏附母液較多,致使結晶得不到合格產(chǎn)品[7-8]。結晶產(chǎn)品不是規(guī)整的片狀晶體,而是如圖3所示的細碎結晶體。所以,確定最佳的降溫速率為0.5℃/h,產(chǎn)品狀態(tài)如圖4所示。
圖3 3℃/h降溫得到晶體的狀態(tài)
圖4 0.5℃/h降溫得到塊狀結晶體狀態(tài)
2.2.3 黏度對結晶狀態(tài)的影響
異噁草松的室溫黏度為30 mPa·s,8℃時黏度能夠達到800 mPa·s,石油醚的黏度為 0.03 mPa·s,通過加入石油醚能夠明顯地降低物料的黏度。加入石油醚后,通過黏度計測量,8℃時結晶物料的黏度能夠降到200 mPa·s。如果不加石油醚,隨著溫度的降低,物料黏度增大,流動性變得很差,溫度傳導變慢,結晶體成絮狀,在排母液過程中,晶體隨著母液排出。由于無法做到母液與晶體有效分離,所以無法提高產(chǎn)品的純度。
(1)采用熔融結晶的方法能夠得到94%的異噁草松產(chǎn)品,并且避免了物料高溫分解的危險。
(2)在添加石油醚降低物料黏度以后,物料結晶狀態(tài)明顯改善,有塊狀晶體生成,隨著晶體的緩慢生長,能夠把雜質(zhì)排到晶體外的母液中去,通過控制晶體生長速率,能夠得到高含量(94%)異噁草松產(chǎn)品,其質(zhì)量可達到甚至超過目前高真空蒸發(fā)所得產(chǎn)品的質(zhì)量。
目前只是完成小試實驗,準備開發(fā)單根管道的中試實驗,進而推進到列管式結晶設備的實驗階段,以驗證放大效應所產(chǎn)生的影響。
此外,完成了對含量94%的產(chǎn)品進行二次熔融結晶的實驗,并且得到了異構體雜質(zhì)含量小于0.1%的一級產(chǎn)品,達到國外客戶所要求的標準。