摘要:針對(duì)某企業(yè)的氣缸類工件自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目,根據(jù)工件的工藝要求,基于RB50系列關(guān)節(jié)機(jī)器人開發(fā)設(shè)計(jì)該工件自動(dòng)生產(chǎn)線。在介紹生產(chǎn)線工藝的基礎(chǔ)上,建立集主機(jī)設(shè)備、機(jī)械手自動(dòng)上下料系統(tǒng)、工件傳送裝置、電控系統(tǒng)等為一體的自動(dòng)生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線極大地提高了現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)率,改善了操作環(huán)境以及該企業(yè)生產(chǎn)的自動(dòng)化程度。
關(guān)鍵詞:自動(dòng)生產(chǎn)線;機(jī)器人;工藝分析;生產(chǎn)節(jié)拍
1? ? 氣缸十六軸孔自動(dòng)生產(chǎn)線概述
采用機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線進(jìn)行零件加工,能滿足現(xiàn)代制造企業(yè)大批量、高效率、高質(zhì)量的需求,是制造業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的必然趨勢(shì)。氣缸十六軸孔自動(dòng)生產(chǎn)線結(jié)合客戶氣缸十六軸孔加工的生產(chǎn)項(xiàng)目需求,開發(fā)設(shè)計(jì)兩臺(tái)機(jī)器人完成一條生產(chǎn)線4臺(tái)或5臺(tái)十六軸數(shù)控設(shè)備加工工件的自動(dòng)上下料操作,一臺(tái)機(jī)器人在2臺(tái)或3臺(tái)十六軸數(shù)控設(shè)備之間工作,以改善現(xiàn)有加工裝置自動(dòng)化程度不高的缺陷。生產(chǎn)線均采用工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行自動(dòng)上下料,集零件自動(dòng)完成工件上料、加工、輸送、再加工、下料、智能化存放于一體,一定程度上實(shí)現(xiàn)了氣缸十六軸孔加工效率的提高,使得零件生產(chǎn)品質(zhì)全面提升。
2? ? 工藝流程分析
2.1? ? 氣缸十六軸孔零件工藝流程分析
氣缸類工件結(jié)構(gòu)復(fù)雜,壁薄多孔,加之對(duì)于粗糙度和位置精度的要求很高,而且孔加工部位比較多,對(duì)各孔的圓柱度、垂直度、同軸度等位置精度要求十分高,整體加工技術(shù)要求較高。因此,在進(jìn)行生產(chǎn)線總體設(shè)計(jì)前加強(qiáng)對(duì)工藝流程的分析十分重要,通過對(duì)加工零件的材料、精度要求、加工內(nèi)容等進(jìn)行詳細(xì)分析,保證產(chǎn)品入料定位精度要求,不容許有毛刺,內(nèi)徑棱線處、X/Y面不允許有刮痕、壓痕、打痕,不允許有砂孔、氣孔、疏松等缺陷。因此,要確定詳細(xì)的工藝線路,同時(shí)明確工件在加工時(shí)的定位面和夾緊點(diǎn),工件在各個(gè)工序之間的運(yùn)輸、翻轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)等中間工位,機(jī)械手進(jìn)行工件抓取的定位、夾緊、松開、檢測(cè)功能。本生產(chǎn)線機(jī)器人一次同時(shí)能裝夾8個(gè)工件,其中上料4個(gè)、卸料4個(gè),相對(duì)位置滿足工藝及準(zhǔn)確裝料和卸料要求。確定零件流轉(zhuǎn)過程中所需的輸送方式,導(dǎo)向定位、輸送時(shí)間要求,信號(hào)檢測(cè)等,保證物料定位、移動(dòng)和換面功能,更換機(jī)種時(shí),更換相應(yīng)備件時(shí)間不超過30 min。設(shè)計(jì)人員只有在明確以上技術(shù)要求的基礎(chǔ)上,才能設(shè)計(jì)出符合產(chǎn)品需求的生產(chǎn)線。
本次加工遵循先粗后精,并盡可能集中工序,以滿足一次裝夾完成多道工序的加工原則。氣缸十六軸孔上下料加工由工序OP3~OP6來實(shí)現(xiàn),其加工工藝流程如下:
(1)機(jī)器人從儲(chǔ)料架上抓取需加工零件,移動(dòng)至OP3鉆床外等待。當(dāng)OP3鉆床發(fā)出加工完成信號(hào)后,機(jī)器人進(jìn)OP3鉆床抓取加工好的零件;旋轉(zhuǎn)機(jī)器人手爪180°,換上需加工零件,機(jī)器人發(fā)出指令讓OP3鉆床加工。
(2)當(dāng)OP3鉆床加工完之后,機(jī)器人抓取加工好第一道工序的零件,放置在OP4鉆床外等待加工完成信號(hào),加工完成后,換下加工好第二道工序的零件,旋轉(zhuǎn)機(jī)器人手爪180°,換上需加工零件,機(jī)器人發(fā)出指令讓OP4鉆床加工。
(3)機(jī)器人從OP4鉆床抓取已加工零件,移動(dòng)至中轉(zhuǎn)臺(tái)上面。機(jī)器人抓取中轉(zhuǎn)臺(tái)上面的零件進(jìn)行翻轉(zhuǎn),在OP5鉆床外等待加工完成信號(hào),當(dāng)OP5鉆床發(fā)出加工完成的信號(hào)后,機(jī)器人進(jìn)OP5鉆床抓取加工好的零件;旋轉(zhuǎn)機(jī)器人手爪180°,換上需加工零件,機(jī)器人發(fā)出指令讓OP5鉆床加工。
(4)當(dāng)OP6鉆床發(fā)出加工完成信號(hào)后,機(jī)器人進(jìn)OP6鉆床抓取加工好的零件;旋轉(zhuǎn)機(jī)器人手爪180°,換上需加工零件,機(jī)器人把加工好的零件置于成品輸送線(成品輸送線客戶自備)。
(5)從上面第一步驟開始循環(huán)動(dòng)作。
2.2? ? 生產(chǎn)節(jié)拍的估算
節(jié)拍是一個(gè)產(chǎn)品完成需要的平均時(shí)間,即連續(xù)完成兩個(gè)相同產(chǎn)品之間的間隔時(shí)間。機(jī)器人上下料的總時(shí)間主要由機(jī)械人總運(yùn)動(dòng)時(shí)間、機(jī)械手換爪時(shí)間(2~3 s)、機(jī)器人上下料的總時(shí)間(5~10 s,根據(jù)工件大小)決定。本生產(chǎn)線中機(jī)器人移動(dòng)速度1.5~2 m/s,影響節(jié)拍的主要是加工時(shí)間。機(jī)床加工零件期間機(jī)器人可以抓取毛坯或搬運(yùn)工件,機(jī)床的加工時(shí)間一般情況下滿足機(jī)器人完成上料的準(zhǔn)備時(shí)間,機(jī)床一次換料時(shí)間在10 s左右,不超過15 s。
3? ? 總體設(shè)計(jì)分析
通過綜合多種因素,不斷改進(jìn),結(jié)合客戶企業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)要求,本設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了使用設(shè)備最少、實(shí)現(xiàn)功能最多、占地面積最小的高性價(jià)比生產(chǎn)線。氣缸十六軸孔自動(dòng)生產(chǎn)線主要由5臺(tái)十六軸數(shù)控鉆床、2臺(tái)或3臺(tái)RB50系列關(guān)節(jié)機(jī)器人、2套或3套手爪、1臺(tái)儲(chǔ)料架、1臺(tái)或2臺(tái)中轉(zhuǎn)臺(tái)、1臺(tái)操作臺(tái)、機(jī)器人電柜、安全圍欄及系統(tǒng)輔助等設(shè)備組成(其中鉆床、下料輸送線客戶自備),完全實(shí)現(xiàn)了氣缸十六軸孔自動(dòng)化上下料。整體布局如圖1所示。
3.1? ? 機(jī)器人形式的確定
機(jī)器人是生產(chǎn)線的核心組成部分,主要包括機(jī)械手、機(jī)器人控制器、手持式編程器、連接線纜、軟件及其他附件,集檢測(cè)、定位、夾緊、回轉(zhuǎn)、松開、移動(dòng)等功能于一體,具有運(yùn)行速度快、定位精度高、回轉(zhuǎn)自由度多等優(yōu)點(diǎn)。
根據(jù)以上對(duì)氣缸工件加工工藝流程、零件加工節(jié)拍的分析,同時(shí)結(jié)合客戶生產(chǎn)線的平面布置區(qū)間、加工設(shè)備、工位及生產(chǎn)線成本等綜合考慮,本生產(chǎn)線考慮選擇RB50系列關(guān)節(jié)機(jī)器人。RB50系列關(guān)節(jié)機(jī)器人擁有6個(gè)自由度,運(yùn)動(dòng)半徑1 950 mm,J1運(yùn)動(dòng)范圍±178°,最大速度為158(°)/s;J2運(yùn)動(dòng)范圍+130°~-90°,最大速度為149(°)/s;J3運(yùn)動(dòng)范圍+75°~-210°,最大速度為130(°)/s;J4運(yùn)動(dòng)范圍±360°,最大速度為215(°)/s,允許最大扭矩為196 Nm;J5運(yùn)動(dòng)范圍±115°,最大速度為251(°)/s,允許最大扭矩為196 Nm;J6運(yùn)動(dòng)范圍±360°,最大速度為365(°)/s,允許最大扭矩為127 Nm;有效負(fù)載為50 kg;重復(fù)定位精度為±0.05 mm。性能已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,具有良好的性價(jià)比。
3.2? ? 機(jī)器人手爪設(shè)計(jì)
工業(yè)機(jī)器人在氣缸十六軸孔生產(chǎn)線上負(fù)責(zé)上下料和搬運(yùn),機(jī)器人手爪設(shè)計(jì)要求夾持氣缸具有一定的剛度與強(qiáng)度。根據(jù)零件的重量、外形,選用進(jìn)口氣動(dòng)手爪,動(dòng)作靈敏、可靠,夾持力大,滿足生產(chǎn)線要求。
3.3? ? 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
系統(tǒng)包括十六軸數(shù)控鉆床、工業(yè)機(jī)器人、儲(chǔ)料架、中轉(zhuǎn)臺(tái)等控制單元,各控制單元完成相應(yīng)動(dòng)作后,發(fā)出信號(hào),通知系統(tǒng)進(jìn)行下一步的動(dòng)作。
為了確保各控制單元的正常工作順序及控制邏輯的合理性,該生產(chǎn)線采用高性能X86 CPU作為硬件平臺(tái),處理速度快,系統(tǒng)支持幾十個(gè)工位、上千個(gè)I/O點(diǎn)的邏輯控制,統(tǒng)一接收處理各控制單元的傳輸信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)各設(shè)備之間的動(dòng)作響應(yīng)協(xié)調(diào)。主控制器主要控制中轉(zhuǎn)臺(tái)及儲(chǔ)料架的動(dòng)作,而機(jī)器人與數(shù)控機(jī)床主要通過自身集成的控制器實(shí)現(xiàn)控制。另外,為了滿足對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備工作狀態(tài)的集中監(jiān)控需求,本系統(tǒng)通過設(shè)計(jì)人機(jī)界面觸摸屏實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控功能。
4? ? 結(jié)語
本文對(duì)氣缸十六軸孔加工自動(dòng)生產(chǎn)線進(jìn)行了針對(duì)性分析,現(xiàn)場(chǎng)加工產(chǎn)能表明:合理進(jìn)行自動(dòng)生產(chǎn)線的布局,實(shí)現(xiàn)工序轉(zhuǎn)換自動(dòng)化,不僅能有效降低企業(yè)用工成本,而且成品件一致性也得到大幅度提高。
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收稿日期:2020-05-08
作者簡(jiǎn)介:彭冬偉(1986—),男,廣東興寧人,助理工程師,研究方向:工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)。