于樹奎
(華電煤業(yè)集團有限公司,北京 100035)
近年,隨著煤礦開采深度的增加,開采規(guī)模的不斷增大,煤礦安全生產(chǎn)形勢愈發(fā)嚴峻。安全事故的發(fā)生不僅對于煤礦的生產(chǎn)產(chǎn)生不利影響,同時造成重大的人員傷亡和財產(chǎn)損失。其中頂板事故是煤礦安全事故中發(fā)生次數(shù)最頻繁的事故,據(jù)不完全統(tǒng)計,2018年煤礦事故51起,死亡63人,頂板事故14次,巷道事故33起,占64.7%[1-4]。鄂爾多斯、榆林是我國煤炭主要產(chǎn)地,兩地區(qū)的煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的25%左右,是我國煤炭生產(chǎn)的核心區(qū)域。兩地區(qū)的煤層開采條件優(yōu)越,煤層賦存穩(wěn)定,頂板巖性多為泥巖、粉砂巖,穩(wěn)定性差,受到采動影響或地質(zhì)構(gòu)造影響,極易發(fā)生冒頂事故,但是通常的架棚、打木垛、注漿、充填等處理冒頂技術(shù),工人勞動強度大、效率低,制約礦井的生產(chǎn)。結(jié)合小紀汗煤礦11217綜采工作面局部冒頂實際情況,針對冒頂?shù)闹饕蛩剡M行了深入分析,提出了冒頂區(qū)煤壁前方開巷道進行頂板加固、馬麗散化學注漿劑加固技術(shù)、羅克休泡沫充填技術(shù)方案等三個方面的對策[5-9],有效控制了工作面的漏頂,減少了作業(yè)風險,加快了工作面推進速度,實現(xiàn)安全生產(chǎn)。
小紀汗煤礦隸位于陜西省榆林市小紀汗鄉(xiāng),礦井設(shè)計生產(chǎn)能力1000萬t/a,煤層賦存穩(wěn)定,水文地質(zhì)條件為復(fù)雜型,煤層為礦井的主充水含水層,礦井用水量為26400m3/d,現(xiàn)開采2#煤層,布置2個綜采工作面,3個連掘工作面和1個綜掘工作面。11217綜采工作面設(shè)計傾向長度325.4m,走向長度5046.7m,工作面剩余長度180m,煤層平均厚度為4.92m,煤層厚度3.52~6.32m,煤層為緩傾斜煤層,傾角為1°~3°。11217綜采工作面平均采深為384m,頂?shù)装鍘r性為粉砂質(zhì)泥巖、泥質(zhì)粉砂巖,煤層底板巖性特征見表1。
表1 煤層底板巖性特征
工作面回采至4866.7m,回采過程中,因周期來壓造成工作面局部頂板壓力突然增大,70#—90#支架前方冒頂,煤壁片幫,支架不接頂,支架傾斜,導(dǎo)致工作面難以正常推進,給礦井安全生產(chǎn)帶來重大安全隱患。
常規(guī)處理局部冒頂?shù)姆椒ú捎茫禾土焊C挑鋼梁、支懸臂梁、頂板填充等方法[11],但這3種方法操作起來比較危險,容易造成人身傷亡事故,給礦井造成不可挽回的經(jīng)濟損失。11217工作面在冊人員73人,管理人員10人,兩個生產(chǎn)班每班17人,檢修班29人,全隊平均年齡28歲,處理冒頂?shù)慕?jīng)驗較少,人員的安全難以保證,存在較大的安全隱患。通過小紀汗煤礦處理11217工作面冒頂?shù)膶嵺`,并結(jié)合工作面具體條件,創(chuàng)新研究了處理綜采工作面局部冒頂?shù)姆椒?,采用了在冒頂區(qū)煤壁前方開巷道進行頂板加固的技術(shù)方案。
2.2.1 巷道布置
從工作面57#、87#支架中心對應(yīng)煤壁處開口,采用炮掘,沿工作面頂板掘進巷道,靠近機頭側(cè)巷道長度為5800mm,煤柱長4000mm,寬度為1800mm,高度為2000mm;靠近機尾側(cè)巷道長度為7800mm,煤柱長6000mm,寬度為1800mm,高度為2000mm;平行工作面的巷道長度55000mm,寬度為1800mm,高度為2000mm,為避免回采過巷應(yīng)力集中造成漏頂,平行工作面的巷道適當偽斜。11217綜采工作面措施巷施工如圖1所示。
圖1 11217綜采工作面措施巷施工(mm)
2.2.2 巷道支護工藝
頂板采用“錨網(wǎng)索+BHW鋼帶”聯(lián)合支護,錨索長度為7000mm,采用直徑?21.6mm鋼絞線,間排距均為600mm×1500mm,每排布置3根錨索,錨索托盤采用鋼板制作的300mm×300mm×14mm拱形錨索托盤。錨索錨固力不小于180kN,預(yù)緊力不小于120kN,錨索支護緊跟掘進工作面。頂網(wǎng)采用8#菱形鉛絲網(wǎng),網(wǎng)片規(guī)格為5000mm×1200mm,搭接長度為200mm,使用14#鐵絲雙股綁扎,綁扎間距不大于300mm。鋼帶采用BHW280-3.00型,頂部錨索應(yīng)當向煤壁方向適當傾斜。巷幫采用全螺紋玻璃鋼錨桿,規(guī)格為MGSL18/1800F,錨桿使用MSK23/60型樹脂藥卷,每根錨桿1根藥卷,錨桿錨固力不小于50kN,錨桿扭矩不低于50N·m,間排距為500mm×500mm;幫網(wǎng)采用塑料網(wǎng)片,網(wǎng)格40mm×40mm,網(wǎng)片搭接長度200mm,使用14#鐵絲雙股綁扎,綁扎間距不大于300mm。11217綜采工作面措施巷支護斷面如圖2所示。
圖2 11217綜采工作面措施巷支護斷面示意圖(mm)
2.2.3 施工方案及工藝
施工順序:措施巷施工和工作面頂板注羅克休,待措施巷施工完成后施工煤壁側(cè)注馬麗散。
1)注漿工藝:①先對57#—87#支架頂梁前部頂板冒空區(qū)實施鋼筋網(wǎng)加風筒布填充,防止羅克休時漏出;②再對57#—87#支架前部頂板冒空區(qū)實施羅克休材料的充填;③在措施巷里向煤柱側(cè)打注漿眼,鉆孔直徑為42mm,間排距1000mm,三花布置,孔深設(shè)計3000mm,注漿孔角度垂直煤壁施工;④施工注馬麗散,注漿順序為由兩邊向中間施工。
2)巷道施工工藝:掘進工藝為炮掘,采用4臺QYT—28型鑿巖機打眼,一次成巷,短掘短支,掘支段長為1800mm。掘進出煤使用人工小車運輸,運輸?shù)焦ぷ髅婀伟遢斔蜋C內(nèi)。炮眼布置示意圖如3所示。
圖3 炮眼布置示意圖(mm)
3)巷道施工方法:①施工順序:安全檢查→打眼→裝藥→連線→放炮→敲幫問頂→支護頂網(wǎng)→出渣→支護幫網(wǎng)→文明衛(wèi)生;②爆破主要技術(shù)參數(shù):鉆眼掏槽采用水平楔形掏槽,采用不燃性的粘土炮泥封實,封泥長度不得小于500mm,爆破原始條件及爆破參數(shù)見表2、表3。
表2 爆破原始條件
表3 爆破參數(shù)表
2.2.4 工作面頂板壓力分析
工作面冒頂處理前后頂板壓力變化曲線分別如圖4、圖5所示,通過圖4、圖5對比分析可知,11217綜采工作面冒頂處理前頂板壓力較大,液壓支架壓力平均在45MPa以上,最大壓力達到49MPa;11217綜采工作面冒頂處理后,在工作推進過程中,頂板壓力逐步趨于穩(wěn)定狀態(tài),液壓支架壓力在40MPa以下。
圖4 工作面冒頂處理前頂板壓力變化曲線
圖5 工作面冒頂處理后頂板壓力變化曲線
在處理冒頂時,采用傳統(tǒng)方法掏窩挑鋼梁,然后頂上架設(shè)木垛或者在棚梁上空充填高分子膨脹材料,其目的都是保證現(xiàn)有支護措施能和冒頂后新形成的頂板接頂嚴實,防止空的時間過長,應(yīng)力集中,破壞新頂板的完整性,導(dǎo)致急性冒落。
兩種方法都需要在冒落區(qū)域下口從外向里逐步架設(shè)棚梁,先把下口棚住,然后進行后續(xù)作業(yè)。如果在空頂區(qū)域內(nèi)架設(shè)木垛的話,因液壓支架前方或頂梁上架設(shè)木垛空間小,必須降架處理,并且需要作業(yè)人員進入空頂區(qū)域作業(yè),沒有任何防護,但卸壓降架會帶來冒頂范圍擴大,作業(yè)人員很容易受到二次冒頂傷害;兩種方法都不能一次性徹底解決工作面的冒頂,在工作面繼續(xù)向前推進過程中頂板還會冒落,處理工作往復(fù)進行,存在較大的安全風險,嚴重影響工作面的推進速度。
采用創(chuàng)新方法是使用羅克休泡沫充填冒頂區(qū),同時在工作面冒頂區(qū)煤壁前方開巷道提前對頂板加固,然后使用巴馬麗散化學注漿劑超前加固煤壁和頂板,其目的是提前對工作面前方的煤層頂板進行加固,改善了該區(qū)域內(nèi)煤層的頂板條件,為工作面安全順利通過該區(qū)域創(chuàng)造條件。
創(chuàng)新方法處理冒頂人員不用進入冒頂?shù)目枕攨^(qū)域作業(yè),保證了人員的安全;該方法超前加固工作面的頂板,提前改善煤層、圍巖的物理性質(zhì),有效控制了頂板冒落,確保工作面安全快速回采。
將采用創(chuàng)新方法處理冒頂與傳統(tǒng)方法處理冒頂進行經(jīng)濟效益對比分析[10],結(jié)果見表4。通過表4對比分析可知,創(chuàng)新方法比傳統(tǒng)方法的施工工期節(jié)省16d,處理冒頂發(fā)生費用節(jié)省38萬元。粗略計算,小紀汗煤礦11217綜采工作面日產(chǎn)原煤1.5萬t,噸煤利潤為100元,創(chuàng)新方法比傳統(tǒng)方法增加礦井經(jīng)濟效益2400萬元。綜上所述,采用創(chuàng)新方法處理冒頂,經(jīng)濟效益十分明顯。
表4 經(jīng)濟效益對比分析
1)采用創(chuàng)新的方法處理冒頂后,11217綜采工作面頂板壓力始終保持在40MPa以下,頂板得到了很好的控制,冒頂區(qū)圍巖穩(wěn)定性增加,給后續(xù)的回采創(chuàng)造了良好的條件。
2)采用創(chuàng)新的技術(shù)方案處理工作面冒頂,工作面前方煤層、頂板圍巖改善較為明顯,提高了圍巖的整體性、穩(wěn)定性和自承力。在割煤過程中,該區(qū)域頂板完整性較好,未發(fā)生冒頂事故。
3)相比傳統(tǒng)方法,該創(chuàng)新方法大大地提高了處理冒頂?shù)陌踩禂?shù),經(jīng)濟效益顯著,為工作面處理冒頂提供了新的手段,該技術(shù)方案對類似工作面的冒頂處理具有很好的參考價值和指導(dǎo)意義。