張紅麗,翟偉,郭長江,李亞軍
(陜西東鑫垣化工有限責(zé)任公司,陜西榆林719407)
加氫精制作為中低溫煤焦油加工的重要過程,對于提高煤焦油加工深度,合理利用煤焦油資源,改善產(chǎn)品質(zhì)量,提高輕質(zhì)油收率以及減少大氣污染具有重要意義。隨著國際原油價格上漲,市場對優(yōu)質(zhì)中間餾分油的需求不減,中低溫煤焦油加氫精制更顯重要[1-2]。
加氫精制反應(yīng)主要脫除原料油中的硫化物、氮化物、氧化物,同時使烯烴和稠環(huán)芳烴飽和,這些反應(yīng)生成不含雜質(zhì)的烴類以及硫化氫、氨和水,其它反應(yīng)脫除金屬(Fe、Ca、Ni)和鹵素(Na、K)[3]。催化劑的金屬組分是加氫精制活性的主要來源,主要有Ⅷ族和ⅥB族的幾種金屬氧化物和硫化物,其中活性最好的有Co、Ni和W、Mo[4]。對于中低溫煤焦油,經(jīng)延遲焦化后得到的中間油品,含硫量在1 400 ppm,含氮量在6 000 ppm,烯烴、芳烴含量較直餾油分高,加氫精制催化劑宜選用Ni-Mo組合的活性組分,金屬含量在20%~30%,中間油品經(jīng)加氫精制,硫氮含量能夠降低至30 ppm內(nèi)。
裝置因進料事故中斷,導(dǎo)致串聯(lián)第3反應(yīng)器部分床層徑向溫差變大,出現(xiàn)熱點,床層溫度不易控制,出現(xiàn)飛溫現(xiàn)象,并使該反應(yīng)器壓差增大,造成局部催化劑空速增大,活性下降,縮短催化劑運行周期[5],為此要整體更換第3反應(yīng)器催化劑。催化劑的活性組分以氧化物形態(tài)存在,而活性組分只有呈硫化物的形態(tài)才有較高的活性,因此,加氫催化劑在使用之前必須進行預(yù)硫化。
反應(yīng)器內(nèi)催化劑全部掏劑完成后裝填新劑,采用稀相方式,催化劑在反應(yīng)器頂部輸送至床層料位處。反應(yīng)器3個床層裝填的催化劑依次是CHJ-1,CHJ-2,CHJ-2,高度為4 370 mm、1 530 mm、1 870 mm。第1床層催化劑頂部,用Φ6 mm活性瓷球壓劑,第2、3床層催化劑頂部用Φ13 mm活性瓷球壓劑,冷氫箱頂層格柵板上裝填厚度為80 mm的Φ6 mm、Φ3 mm活性瓷球。裝劑過程中記錄每包催化劑型號名稱、重量、卸料開始和結(jié)束時間以及卸料結(jié)束后反應(yīng)器內(nèi)的剩余高度。
系統(tǒng)氣密合格后,壓力穩(wěn)定在12.5 MPa。第3反應(yīng)器入口溫度達175℃時,采用干法硫化開始預(yù)硫化,硫化劑使用CS2,將CS2直接注入反應(yīng)器入口處,與循環(huán)氫混合后進入催化劑床層,注硫速率不超過5.6 g/(Nm3·h-1)循環(huán)氫。
硫化階段各床層任一點溫度不可超過400℃,提溫和提高注硫量不能同時進行,溫波穿透催化劑床層前,要保持反應(yīng)器入口溫度不變。當床層溫升大于30℃時,需要降低注硫量,以保證氫的純度≥75%。升高入口溫度,床層最高溫度超過入口的25℃時不再提溫;若床層最高溫度超過入口35℃,須停止注硫。若降低加熱爐溫度和打冷氫仍不能控制反應(yīng)器溫度,需打開緊急泄壓,加熱爐熄火,并引氮氣冷卻反應(yīng)器。溫度的變化見表1。
催化劑硫化溫度升至190℃,恒溫2 h,繼續(xù)升溫至230℃,恒溫2.5 h;升溫至290℃,恒溫2 h;最后升溫至340℃,恒溫2 h,共歷時12 h。9:06催化劑出口溫度181℃,說明硫化劑注入系統(tǒng),溫波已穿透整個反應(yīng)器床層,190~290℃恒溫階段,活性組分被充分硫化并激活,340℃恒溫階段,停止注硫,待冷高壓分離器液位不見上漲時,硫化結(jié)束。
表1催化劑進出口溫度的變化
不同的硫化時間,出口溫度較入口溫度升高1~8℃。催化劑硫化反應(yīng)為快速的放熱反應(yīng),需要在不同溫度下,嚴格控制反應(yīng)器中的CS2注入量,以確保在升溫過程中,硫化反應(yīng)處于可控范圍,反應(yīng)器床層不發(fā)生超溫、飛溫現(xiàn)象。冷高壓分離器氣相取樣點循環(huán)氫中H2S濃度變化見表2。
表2循環(huán)氫中H2S濃度變化/ppm
隨著硫化溫度提高,H2S濃度上升以避免硫化反應(yīng)過快,最終因H2S濃度不足導(dǎo)致活性組分氧化物被氫氣還原成很難再硫化的金屬單質(zhì)。
通過控制注硫量,保證循環(huán)氫中H2S濃度隨溫度變化,整個過程未發(fā)生超溫、飛溫現(xiàn)象。運行3月的工況與更換前相較,第3反應(yīng)器溫升更高,3個床層均提高3~5℃,達到預(yù)期效果。器外硫化價格為18 000元/t,且裝入反應(yīng)器后仍需活化處理,以取代金屬組分氧化物。此次器內(nèi)硫化過程中消耗CS2共4.9 t,CS2價格為4 000~5 000元/t,相較于器外硫化,器內(nèi)硫化可節(jié)約費用約20萬元。