張承汗
(大同煤礦集團(tuán)挖金灣虎龍溝煤業(yè)有限公司, 山西 大同 037007)
虎龍溝煤業(yè)公司35 kV 變電所有2 臺(tái)變壓器,1 臺(tái)運(yùn)行,1 臺(tái)備用,2 臺(tái)主變壓器容量均為12 500 kVA,型號(hào)SZ9-12500/35、35/6.3 kV,兩臺(tái)主變分列運(yùn)行,擔(dān)負(fù)著全礦供電的任務(wù)。主變?cè)捎么笕萘繜o功補(bǔ)償裝置FC,從實(shí)踐情況來看,該礦供電系統(tǒng)采煤設(shè)備電負(fù)荷功率嚴(yán)重偏低,在生產(chǎn)過程消耗大量的無功功率,不僅造成額外的電能損耗、降低配電設(shè)備的利用率,還產(chǎn)生了大量的諧波,對(duì)電網(wǎng)造成嚴(yán)重污染,威脅電力設(shè)備的安全運(yùn)行。選擇合理的無功功率補(bǔ)償裝置,成為了該礦供電系統(tǒng)必須確定的一個(gè)課題。本文通過采用動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置(SVC)應(yīng)用于虎龍溝煤業(yè)公司35 kV 供電系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)了無功功率的自動(dòng)補(bǔ)償,效果理想[1-2]。
該煤礦35 kV 變電所主變?cè)捎么笕萘繜o功補(bǔ)償裝置FC,在運(yùn)行中暴露出其不足,出現(xiàn)向上級(jí)電網(wǎng)無功倒送、在輕負(fù)荷時(shí)抬高系統(tǒng)電壓等問題,且FC 頻繁投切電容器組,縮短了電容器使用壽命,故障率升髙,維護(hù)成本也越來越高,已很難保證井下煤礦供電系統(tǒng)電能質(zhì)量。以下對(duì)在FC 工況下35 kV系統(tǒng)采集分析及無功補(bǔ)償容量QTCR 的計(jì)算。
對(duì)35 kV 系統(tǒng)工況進(jìn)行現(xiàn)場測(cè)試,測(cè)試采用三相四線制,PT、CT 信號(hào)取自進(jìn)線柜。測(cè)試時(shí)煤礦各采煤設(shè)備正常運(yùn)行,原FC 補(bǔ)償裝置H2、H3 投入運(yùn)行,H4 通道損壞,H5 自動(dòng)投切。從35 kV 母線的功率因數(shù)、三相有功、三相無功和各主要諧波次數(shù)的波形曲線數(shù)據(jù)可知,35 kV 母線三相有功功率變化范圍在5.09 kW~7 070 MW 之間波動(dòng);三相無功功率變化范圍在-30.19~57.81 MVar 之間波動(dòng)。從無功功率曲線數(shù)據(jù)可以看出該系統(tǒng)無功缺口很大,且在輕負(fù)荷時(shí)無功倒送嚴(yán)重;三相功率因數(shù)變化范圍在-0.44~0.42 之間根據(jù)。計(jì)算35 kV 母線諧波電流的允許限值,通過在線監(jiān)測(cè)電力系統(tǒng)中諧波能量,取得35 kV 母線2~8 次諧波電流實(shí)測(cè)95%概率大值。根據(jù)計(jì)算數(shù)據(jù)可知,2 次、3 次、5 次諧波電流遠(yuǎn)大于電網(wǎng)對(duì)注入公共連接點(diǎn)的諧波電流允許值,其中2 次諧波電流為允許值的1.34 倍,3 次諧波電流為允許值的1.85 倍,5 次諧波電流為允許值的1.09 倍[3]。
觀察測(cè)試數(shù)據(jù)分析結(jié)果可以看出,該礦35 kV系統(tǒng)存在以下問題:由于負(fù)荷性質(zhì)決定的無功沖擊較大,無功缺口嚴(yán)重(最大達(dá)40 MVar 左右),經(jīng)常出現(xiàn)無功倒送的情況,功率因數(shù)很低,且2、3、5 次諧波超標(biāo)嚴(yán)重,嚴(yán)重危及系統(tǒng)安全[4-5]。
通過技術(shù)調(diào)研可知,有源濾波采用IGBT 可控的功率半導(dǎo)體器件向電網(wǎng)注入與諧波源電流幅值相等、相位相反的電流,使電源的總諧波電流為零,達(dá)到實(shí)時(shí)補(bǔ)償諧波電流的目的,通過改變?cè)O(shè)置實(shí)現(xiàn)諧波濾除和無功功率補(bǔ)償。但由于該項(xiàng)技術(shù)投入使用時(shí)間不長,目前主要應(yīng)用于低壓系統(tǒng)中,高壓系統(tǒng)中的應(yīng)用實(shí)例較少,其安全可靠性有待考證,且其目前的投資費(fèi)用也較高。綜合考慮上述因素,最終確定采用已經(jīng)過多年實(shí)踐應(yīng)用的TCR+FC 型動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置SVC。補(bǔ)償容量確定后的另一個(gè)關(guān)鍵問題就是閥組冷卻方式的選擇,由于TCR 大量使用了晶閘管,其在通過大電流時(shí)將產(chǎn)生大量熱量,必須采取有效措施進(jìn)行冷卻,目前較為普遍的是采用是熱管冷卻與純水冷卻方式。該兩種冷卻方式各有特點(diǎn),熱管冷卻方式具有結(jié)構(gòu)緊湊、維護(hù)方便、本身可靠性高等優(yōu)點(diǎn),但需要配專用工業(yè)空調(diào),當(dāng)設(shè)備容量大到一定程度,運(yùn)行成本將大大提高;純水冷卻系統(tǒng)則具有散熱效率高,運(yùn)行成本低等優(yōu)點(diǎn),但其由于管線接頭較多,有滲水的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)運(yùn)行維護(hù)水平要求較高。經(jīng)過充分討論對(duì)比,由于本裝置容量較大,發(fā)熱量較高,綜合考慮確定純水系統(tǒng)更符合我們的需要,只是需加強(qiáng)后期的運(yùn)行維護(hù)工作。
SVC 動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置控制系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)示意圖如圖1 所示,主要是由控制柜、脈沖柜、功率單元組成??刂乒癫杉F(xiàn)場的電壓、電流信號(hào),經(jīng)過計(jì)算處理后發(fā)出觸發(fā)脈沖,同時(shí)監(jiān)測(cè)品閘管運(yùn)行狀況;脈沖柜將觸發(fā)脈沖轉(zhuǎn)換為符合要求的脈沖信號(hào),實(shí)現(xiàn)觸發(fā);功率單元由品閘管、阻容吸收、熱管散熱器、脈沖變壓器、BUD 板以及擊穿檢測(cè)板等組成,串入電抗器回路,在脈沖信號(hào)控制下操縱品閘管通斷,使電抗器流過預(yù)期的補(bǔ)償電流。同時(shí)在設(shè)備側(cè)工控機(jī)和監(jiān)控室側(cè)PC 機(jī)上安裝有SVC 監(jiān)控軟件,可以實(shí)時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行參數(shù)和各部分性能狀況。
圖1 SVC 裝置控制系統(tǒng)組成示意圖
SVC 裝置是通過控制品閘管的導(dǎo)通角來連續(xù)調(diào)節(jié)其自身無功功率,不斷調(diào)節(jié)負(fù)荷功率因數(shù),使之穩(wěn)定和平衡系統(tǒng)電壓,消除流向系統(tǒng)的高次諧波電流以及平衡三相負(fù)荷等作用,達(dá)到補(bǔ)償用戶母線上的無功功率,補(bǔ)償原理如圖2 所示。圖中平衡過程為:
圖2 無功補(bǔ)償原理示意圖
將SVC 動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置在虎龍溝煤業(yè)公司35 kV 主變投入運(yùn)行,其變電所主接線如圖3 所示。
圖3 虎龍溝煤業(yè)公司變電所SVC 主接線圖
SVC 裝置投入運(yùn)行后,對(duì)35 kV 母線經(jīng)補(bǔ)償后的功率因數(shù)、諧波電壓總畸變率、諧波電流允許值、電壓波動(dòng)、三相電壓不平衡度均進(jìn)行了現(xiàn)場測(cè)量。SVC 投運(yùn)后進(jìn)行了現(xiàn)場測(cè)試,期間煤礦生產(chǎn)設(shè)備均正常生產(chǎn)運(yùn)行,具體測(cè)試數(shù)據(jù)如下:35 kV 母線平均功率因數(shù)為0.95;從A 相諧波電壓總畸變率數(shù)據(jù)可知,其95%的概率大值為1.98%;補(bǔ)償后2、3、5 次諧波電流實(shí)測(cè)95%概率大值與補(bǔ)償前實(shí)測(cè)值、折算后的允許限值對(duì)比均滿足要求;從A 相基波電壓變化數(shù)據(jù)可知,最高電壓20.55 kV,最低電壓為19.67 kV,滿足電壓波動(dòng)≤2%要求;從電壓三相不平衡度變化數(shù)據(jù)可知,最大值為1.25%,最小值為0.05%,95%的概率大值為0.36%,低于2.0%的國標(biāo)限值。以上測(cè)試數(shù)據(jù)表明,SVC 投運(yùn)后35 kV 母線各項(xiàng)電能指標(biāo)均符合國際標(biāo)準(zhǔn)。