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      自攻螺釘攻入困難原因分析及預防

      2020-08-17 16:11:29張衛(wèi)新唐朋吳騰豐雷奎
      汽車科技 2020年4期
      關鍵詞:內(nèi)螺紋

      張衛(wèi)新 唐朋 吳騰豐 雷奎

      摘要:標準件生產(chǎn)企業(yè)缺少對自攻螺釘攻入困難的根本原因的分析和認識。本文結合生產(chǎn)實際中長期存在的此類問題,以分析自攻釘攻入通孔困難的原因為研究課題。進行充分的原因分析,發(fā)現(xiàn)導致攻人困難的原因有裝配因素和螺釘本身的因素。對影響因素做對比試驗,通過模擬裝配得出不同的扭矩值,發(fā)現(xiàn)摩擦系數(shù)、配合尺寸是影響自攻釘攻入困難的重要因素,并提出產(chǎn)品表面浸泡比例為1:1的干膜潤滑劑、大徑減小的方案,以提高攻入效果;提出增加鉆孔檢測,測試攻入扭矩和觀察螺紋磨損程度的方案,以預防不合格品流出。

      關鍵詞:自攻螺釘;擠壓攻絲;內(nèi)螺紋;攻絲扭矩;振動擠壓

      中圖分類號:THl62.1 文獻標識碼:A 文章編號:1005-2550(2020)04-0110-06

      張衛(wèi)新

      畢業(yè)于太原理工大學材料工程專業(yè),獲得工程碩士學位。現(xiàn)就職于浙江華遠汽車零部件有限公司,任質(zhì)量工程師,已發(fā)表論文數(shù)篇。

      自攻螺釘,為鋼制經(jīng)表面鍍鋅鈍化的快裝緊固件,多用于薄的金屬板之間的連接。當自攻螺釘擰人無內(nèi)螺紋孔時,自擠壓形成內(nèi)螺紋。它是一種不需要事先攻內(nèi)螺紋的螺紋緊固件。擠壓力使受壓材料更容易流動和擠入自攻螺釘螺紋的牙側(cè)和牙底。因此,自攻螺釘具有較好的擰入控制和緊固扭矩,可以極大地改善連接強度和整體牢固性。

      針對自攻釘攻入困難的問題,相關作者主要描述了裝配扭矩和通孔的影響,沒有實質(zhì)性的從產(chǎn)品受力、表處理狀態(tài)、尺寸等影響因素進行深入分析,且缺少螺釘攻入困難的相關研究文獻。對此,由于自攻螺釘攻入困難現(xiàn)象普遍存在,而防范過程中產(chǎn)品用量大,影響汽車正常生產(chǎn)節(jié)拍,所以不能一直進行防范。作者結合生產(chǎn)實際裝配方式,充分分析影響自攻螺釘攻入的相關影響因素,進行現(xiàn)場驗證,從根本上為企業(yè)提出關鍵性的預防措施,可以直接或間接的為企業(yè)節(jié)省數(shù)萬元以上運營成本。

      1問題描述

      2019年10月17日,合肥某汽車座椅公司的裝配人員發(fā)現(xiàn)十字槽自攻螺釘無法正常攻入座椅滑軌處的鈑金孔,該批次產(chǎn)品不良率占總數(shù)的90%,嚴重影響正常的裝配節(jié)拍,且該問題已被多次投訴?,F(xiàn)場裝配位置如圖1所示。其它件號的多款自攻釘,也存在裝配困難的現(xiàn)象,經(jīng)過檢測,自攻釘?shù)男阅艹叽缍挤蠄D紙要求。因無法確定根本影響因素,該問題已持續(xù)半年。本文以該批次產(chǎn)品作為研究性課題,對主要影響因素進行深入的分析。產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)如表1所示,圖紙尺寸要求如圖2所示。

      宏觀觀察螺紋表面,有嚴重的磨損現(xiàn)象,攻入牙至第三扣牙磨損嚴重,螺紋磨損情況如圖3所示。

      2攻入困難原因分析

      自攻釘在攻人通孔過程中會受到摩擦力、擠壓力以及外界作用在螺釘上的扭矩力的影響。本文主要從兩個方面進行理論性分析,然后通過試驗判斷出主要的影響因素。

      2.1自攻時受力分析

      自攻釘攻入金屬通孔時,通過冷擠壓內(nèi)壁,發(fā)生塑性變形后形成內(nèi)螺紋。在旋入的同時,擠壓力會導致牙尖表面粘結、擦傷,增加摩擦阻力。螺紋的摩擦阻力大小受金屬形變壓力和螺紋磨損的粗糙程度影響。摩擦力公式使用式(1)表示:

      2.2.2外部因素

      螺釘攻入通孔中時,底孔直徑增大,金屬應變量減小,塑性變形流變應力減小,扭矩值降低。

      設定扭矩和速度都會對螺釘?shù)墓ト胄Чa(chǎn)生影響。王麗華指出,高轉(zhuǎn)速具有高的動能,當緊固后,極短時間停下,會產(chǎn)生瞬時大于設定值的扭矩。何偉東等對設定扭矩進行現(xiàn)場試驗,使用指針扳手施加于緊固件一個緩慢、低轉(zhuǎn)速的扭矩,出現(xiàn)5%的緊固件滑牙,但降低設定扭矩后,未發(fā)生滑牙,且路試未脫落。

      3試驗

      影響攻人扭矩阻力的宏觀因素有摩擦力、材料變形能力。通過受力分析和影響因素的研究指出,螺紋中徑、材料硬度、摩擦系數(shù)、牙型角、螺紋升角、通孔直徑、螺紋錐度、設定扭矩、扭矩速度會影響螺釘?shù)难b配效果。

      本試驗選取通孔直徑、螺紋大徑、扭矩設定值、轉(zhuǎn)速、螺紋錐度、摩擦系數(shù)因素進行驗證分析。模擬裝配試驗使用德國Zwiek螺紋緊固分析系統(tǒng),設備型號為5413-2777/03。

      3.1試驗設計

      從影響扭矩的內(nèi)部因素和外部因素考慮,設計實驗方案如下:

      為分析轉(zhuǎn)速、扭矩、配合尺寸對裝配扭矩值的影響,使用Q420鈑金件,硬度175HV,厚度2mm,鉆孔φ4.1、φ4.2、φ4.3mm,參數(shù)設定1N·m、2N·m、3N·m扭矩分別配合100rpm、300rpm轉(zhuǎn)速,試驗設計如表2所示。

      為分析摩擦系數(shù)、螺紋大徑、螺紋錐度對裝配扭矩值的影響,使用孔徑φ4.2mm、厚度3mm、硬度300HV的0460鈑金件,參數(shù)3N·m、300rpm的電槍,產(chǎn)品表面經(jīng)過未拋丸、拋丸、鍍鋅、三價鉻藍白鈍化封閉、黑色鈍化DK4122封閉、615干膜潤滑狀態(tài)的表處理。表處理設計如表3所示,其中,序號4螺紋錐角為39°,其它試樣為45°。

      3.2試驗結果

      選取表3試樣1狀態(tài)的自攻螺釘,設定表2參數(shù),螺釘未能攻入,設定扭矩值5N·m,重新攻入,得到該條件下扭矩值,結果如表4所示。模擬裝配如圖6所示。表3狀態(tài)的自攻螺釘,模擬裝配結果如表5所示,螺釘模擬裝配如圖7所示,客戶現(xiàn)場裝配結果如表6所示,現(xiàn)場使用設定4N·m的氣動扭矩槍。

      3.3結果分析

      3.3.1裝配因素

      試驗中通過設計轉(zhuǎn)速、扭矩、配合尺寸3個因素的水平,得出不同的裝配扭矩值。頭部滑槍是指在攻入過程中頭部與槍頭的配合阻力小于螺釘?shù)墓ト胱枇Γ斐蓸岊^從十字槽中跳出。

      分析轉(zhuǎn)速因素,由表4知,設定扭矩5N·m,對比分析不同轉(zhuǎn)速下φ4.1的攻入扭矩值,設定轉(zhuǎn)速100rpm的攻入扭矩為3.85N·m,設定轉(zhuǎn)速300rpm的平均攻入扭矩為4.25N·m,扭矩值增加0.4N·m;對比分析不同轉(zhuǎn)速下φ4.3的攻入扭矩值,設定轉(zhuǎn)速100rpm時,頭部滑槍,設定轉(zhuǎn)速300rpm的平均攻入扭矩為3.08N·m;對比數(shù)據(jù),裝配轉(zhuǎn)速100rpm提高至300rpm,攻入螺釘?shù)哪Σ磷枇υ黾?,當孔徑由?.1變?yōu)棣?.3時,低轉(zhuǎn)速會影響螺釘?shù)拇怪睂?,增加攻人阻力,造成螺釘頭部滑槍。

      分析裝配扭矩因素,扭矩設定1N·m、2N·m、3N·m,螺釘不能攻人全部試驗孔,設定5N·m,螺釘可攻入通孔,說明裝配扭矩的大小會直接影響螺釘?shù)墓ト胄Ч?/p>

      分析配合尺寸因素,φ4.1、φ4.2、φ4.3相同轉(zhuǎn)速300rpm的平均攻入扭矩分別為4.25N·m、滑槍、3,08 N·m;孔徑增加0.2mm,攻入扭矩減少1.17 N·m;孔徑增加0.1mm,攻入阻力增加導致滑槍;說明在螺釘與通孔配合垂直的情況下,孔徑的增加才會降低攻入扭矩值,接觸的第一扣牙不能垂直導向,會增加攻入阻力。觀察序號10與12攻入后螺紋表面狀態(tài),如圖8所示,10號φ4.1mm的攻入扭矩為4.7 N·m,為最大值,12號φ4.3ram的攻人扭矩為2.78 N·m,為最小值,10號比12號表面磨損嚴重。

      3.3.2產(chǎn)品因素

      實驗中研究了摩擦系數(shù)、螺紋大徑、螺紋錐度的產(chǎn)品因素。按照表3的設計得到試樣1-6的螺釘。

      分析摩擦系數(shù)的影響,對比試樣2、試樣3、試樣5,增加1:1和1:3的干膜潤滑劑,攻入扭矩由4.07 N·m降低至2.58 N·m和2.83 N·m,增加潤滑劑可以降低攻入扭矩值,潤滑劑濃度越高攻入扭矩越低,干膜潤滑后的螺紋表面磨損狀態(tài)如圖1l所示。對比試樣3和試樣6,黑色鈍化、DK4122封閉改為三價鉻藍白鈍化封閉,攻入扭矩降低0.89 N·m。

      分析螺紋大徑的影響,對比試樣1和試樣3,拋丸后螺紋大徑減小,攻入扭矩降低0.62 N·m,且螺紋磨損程度降低。

      分析螺紋末端錐度的影響,由表6的裝配結果知,試樣2、試樣5、試樣6存在相同的結果;表中氣槍不斷氣跟轉(zhuǎn),指設定4 N·m扭矩后,攻入螺釘?shù)念^部與鈑金貼合,且頭端桿部螺紋短缺,阻力降低,形成與氣槍聯(lián)動;試樣4與其它試樣對比分析,螺紋末端錐度由45°減小至39°可以有效提高螺釘攻入率,螺紋末端的角度可以改善與通孔的過盈程度。

      試樣1、試樣3、試樣6螺紋表面狀態(tài)對比如圖10所示。結合圖9對比,螺紋表面磨損程度大,攻入扭矩值大,磨損程度小,攻人扭矩值小。

      4小結

      觀察不合格品的表面磨損狀態(tài),并對螺釘攻入扭矩大的原因進行分析,對比不同轉(zhuǎn)速、扭矩、配合尺寸、摩擦系數(shù)、螺紋大徑、螺紋錐度對裝配結果的影響,得出以下結論:

      (1)螺釘表處理狀態(tài)會影響到摩擦系數(shù)的大小,摩擦系數(shù)是影響攻入扭矩的重要因素,而鍍層表面的粗糙度成為影響摩擦系數(shù)的關鍵要因;

      (2)與螺釘?shù)呐浜峡讖綍绊懝ト肱ぞ?,在螺釘能自然垂直配合孔徑的前提下,孔徑越大,所需要的攻入扭矩值越?針對該批次狀態(tài)產(chǎn)品,通過改變錐形角度,可以改變攻入螺紋的過盈量,可有效改善攻入扭矩。

      (3)針對該批次不合格產(chǎn)品,返工方式,可以通過增加產(chǎn)品拋丸,電鍍封閉后使用615干膜潤滑劑1:1的比例進行潤滑,減小產(chǎn)品的攻入扭矩。

      (4)螺釘不合格品控制,可通過鉆板試驗,查看攻入扭矩及螺紋表面磨損程度,判斷產(chǎn)品是否合格。攻入扭矩小于裝配扭矩,螺紋表面磨損不超過一扣牙,產(chǎn)品便可以正常使用。

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