陳福建
(新疆伊犁河流域開發(fā)建設管理局,新疆 伊犁 835000)
特克斯河山口水電站位于新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州特克斯河干流上,共裝設3臺單機額定容量為47 MW的水輪發(fā)電機組,1臺發(fā)電機與變壓器采用發(fā)電機-變壓器單元接線,另2臺發(fā)電機與變壓器采用擴大單元接線。裝設1臺63 MVA和1臺120 MVA的220 kV雙卷主變壓器。220 kV側為單母線接線,出線2回,并已于2006年4月開工,2009年內完工。電站采用全計算機監(jiān)控,按“無人值班(少人值守)”設計,首臺機于2010年投運,水輪發(fā)電機組調速器使用武漢長控所生產(chǎn)的型調速器,調速器回油箱控制系統(tǒng)由水輪機發(fā)電機組安裝施工單位安裝。
1)機組調速器漏油泵將控制方式切至“自動”時,漏油泵在正常油位下持續(xù)開啟,無法自動停泵。上送機組LCU“漏油箱油位高”信號異常,漏油箱油位模擬量監(jiān)控顯示不準確。
2)由于施工單位在施工中沒有按照相關規(guī)定進行施工,所以三臺機組漏油箱磁翻板液位計安裝位置不同、量程不同(G1、G3機組漏油箱磁翻轉液位計量程現(xiàn)為150 mm,G2機組量程為 350 mm)。
3)三臺機組漏油泵高、低液位磁性開關串接在AC 220V交流回路中,對其接點動作可靠性造成干擾,安全性較低。
G1、G2、G3機組漏油箱油位過高時,當控制方式為“自動”應能自動啟動油泵,將液壓油抽回調速器回油箱,油位處于正常油位時油泵自動停止。當控制方式為“手動”應能手動啟停油泵,任意時刻均能停止油泵且油位處于正常油位時油泵自動停止。
上送監(jiān)控系統(tǒng)LCU漏油箱液位測值準確,“油泵自動”“油泵手動”“控制電源消失”“油泵啟動”“漏油箱油位高”“漏油箱油混水”等信號上送正常,能夠滿足水電站“無人值班(少人值守)”的設計理念。
在原控制回路加裝2個DC 24V繼電器,更換相應測量范圍(350 mm~400 mm)磁翻轉液位計,以實現(xiàn)自動控制功能。
現(xiàn)地機組漏油泵“手動”控制回路正常,“自動”控制回路接線正確,人為模擬高、低油位時,能實現(xiàn)自動啟停功能。按原安裝工藝購買更換相應測量范圍磁翻轉液位計(350 mm~400 mm),現(xiàn)磁翻轉液位計測量范圍(150 mm)。用高、低液位磁性開關分別控制兩個DC 24V繼電器,有效將高低電壓隔離,避免擴展繼電器繼電器線圈誤動作。
機組漏油泵無“漏油箱油位高”信號接線,應分別從中間擴展繼電器常開接點端子接線至監(jiān)控系統(tǒng),監(jiān)控系統(tǒng)定義開關量輸入報警信號。
優(yōu)點:用高、低液位磁性開關分別控制兩個DC 24V繼電器,有效將高低電壓隔離,增加了設備的可靠性、安全性,無需較大改動二次回路即可實現(xiàn)漏油泵的自動啟停。
缺點:由于磁感應傳感器對磁性的要求較高,長期運行后可靠性降低,G1、G3機組漏箱更換磁翻轉液位時,需重新打孔安裝。
從機組監(jiān)控系統(tǒng)LCU A3柜接四芯電纜至漏油泵控制箱(加裝2個DC 24V繼電器),利用原有漏油箱上送的4 mA~20 mA液位信號判斷高低油位,從而實現(xiàn)自動控制功能。
機組主控制器140 CPU67160對漏油泵控制系統(tǒng)上傳的液位信號加以判斷,當高液位時開出信號至漏油箱高油位結點,當漏油箱液位正常時開出信號至漏油箱低油位結點。
在機組主控制器140 CPU67160子程序段AI_REAL_INIT中添加以下語句:
AIN.REAL_LOW[11]:=0.0;
AIN.REAL_HIGH[11]:=150.0;
對漏油箱液位進行高低量程定義,以實現(xiàn)工程碼值與測量值轉換。其中150為上位機監(jiān)控系統(tǒng)對漏油箱液位高量程的定義(具體數(shù)值應更具現(xiàn)場設備設定)。
在機組主控制器140 CPU67160子程序段DUMMYIO中添加寫入以下語句,對漏油箱液位進行高低液位判斷,以實現(xiàn)漏油泵控制信號輸出。
G1、G2、G3機組監(jiān)控系統(tǒng)LCU開出量17、19號點均為備用,上述程序中分別引用DO[17]、DO[19]作為漏油泵高液位與低液位控制信號。假設漏油泵高液位為100 mm,正常液位為10 mm(高低液位需根據(jù)現(xiàn)場實際進行取值),當AI[11]>100.0時,DO[17]開出至漏油泵控制箱以實現(xiàn)高液位自動啟泵。當AI[11]<10.0,DO[19]開出至漏油泵控制箱以實現(xiàn)低液位停泵。
由于機組LCU主要完成水輪發(fā)電機組的啟停機操作,為了不影響機組的自動控制,即在啟停機組過程中,禁止漏油泵控制語句執(zhí)行,以防止對機組順控流程造成不必要的干擾。引用SC_BUSY機組順控執(zhí)行標志,當SC_BUSY=1時,即有順控流程執(zhí)行,禁止對漏油泵進行高低液位信號輸出。
為了避免機組LCU開出繼電器結點串接至AC 220V回路中,影響到機組開出模件的安全,需在漏油箱控制回路中加裝2個DC 24V繼電器,有效將高低壓回路隔離。
為上送“漏油箱油位高”信號至監(jiān)控系統(tǒng)LCU,需從中間擴展繼電器t引一組常開結點至漏油泵控制箱端子排,其中中間擴展繼電器t21接箱內端子排A:27,中間擴展繼電器t24接箱內端子排A:28。
優(yōu)點:利用原有機組主控制器140CPU67160進行判斷與輸出,準確性高、工作性能穩(wěn)定,受外界干攏小。
缺點:當機組主控制器140CPU67160故障或LCU切“調試”態(tài)時,漏油泵無“自動”功能,需切為“手動”運行。
利用單片機對模擬量4 mA~20 mA液位信號進行判斷,同時輸出高、低油位開關信號,以實現(xiàn)自動控制功能。
可利用STC系列或AT89系列單片機,通過A/D模數(shù)轉換芯片對漏油箱液位傳感器信號(4 mA~20 mA電流)進行判斷,同時輸出高低液位信號分別驅動兩個繼電器,以實現(xiàn)漏油箱油泵的自動啟停。
優(yōu)點:利用單片機進行判斷與輸出,準確性高、工作性能穩(wěn)定。
缺點:對漏油泵二次回路要進行大量改動,需搭建單片機控制系統(tǒng),液位計的精確度受限于A/D模數(shù)轉換芯片的精度。需購買元件較多,設計相對繁雜。
三個改造方案都能夠實現(xiàn)調速器漏油箱自動排油功能,通過對三個方案的優(yōu)、缺點進行對比,最后確定使用第一個方案。
首先按照方案一繪制原理圖,基本原理圖見圖1。
圖1 基本原理圖
采購所需設備6個24 V直流繼電器、6個接觸器、3個帶磁記憶開關的磁翻轉液位計。機組漏油泵控制箱內,加裝2個24 V直流繼電器,即2 kA(油位高繼電器)、3 kA(油位正常繼電器),與控制回路中交流接觸器KM1、6WX-2(油位高磁開關)、6WX-1(油位正常磁開關)共同完成漏油泵控制功能。直流繼電器2 kA、3 kA工作電源,取自G2機組漏油泵控制箱原有直流24 V電源,其端子排A:39為正極,A:40為負極。將2 kA、3 kA繼電器線圈正極(13點)共同接至漏油箱端子排A:39,2 kA、3 kA繼電器線圈負極(14點)分別接至磁開關6WX-2、6WX-1公共端。按原二次控制回路設計,需引用磁開關6WX-2常開結點(非保持),6WX-1常閉結點(非保持),并將二者共同接至漏油箱端子排A:40。通過磁開關的吸合,控制直流繼電器觸點的通斷,無需磁開關直接導通交流220 V電源;由磁開關6WX-2、直流繼電器2 kA、交流接觸器,共同組成漏油泵啟泵信號回路。直流繼電器2 kA引用常開觸點(2 kA:9、2 kA:5),其中2 kA:9接漏油箱端子排A:5(交流220V零線),2 kA:5接交流接觸器KM1線圈A1,交流接觸器KM1線圈A2接漏油箱端子排A:9(交流220V火線)。交流接觸器KM1分引用兩對常開觸點(11、14)與(21、24),發(fā)出啟泵信號、油位高信號,上送至監(jiān)控系統(tǒng)。
由磁開關6WX-1與直流繼電器3 kA組成漏油泵停止信號回路。直流繼電器3 kA引用常開觸點(3 kA:9、3 kA:5),其中3 kA:9接漏油箱端子排A:15,3 kA:5接漏油箱端子排A:16,當油位低于磁開關定值時拍油泵停止工作。
本文對特克斯河山口水電站的技術改造方案進行比選,最終確定方案一為最優(yōu)方案,實現(xiàn)了漏油箱排油系統(tǒng)的自動啟停功能,可為即將接入集控中心運行提供了可靠技術保證。