文/ 王志強 李曉東
物流業(yè)是我國的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),“十九大”報告指出要加快物流產(chǎn)業(yè)的升級換代,要不斷縱深發(fā)展研究倉儲系統(tǒng),致力打造智慧物流、智慧倉儲。優(yōu)化取貨、揀貨、裝車環(huán)節(jié)可有效提高貨品出庫效率。關(guān)于倉儲出庫效率優(yōu)化,各方進行了廣泛研究。針對目前倉儲效率研究尚存在的問題,本文以A企業(yè)為例,提出了一種按訂單歸類優(yōu)先取貨的方案并利用LOADMASTER 軟件使貨品出庫車載率最大化,最后通過FLEXSIM仿真,通過仿真數(shù)據(jù)的比較分析,驗證了所提方案的可行性及能有效提高貨品出庫效率。
圖1 出庫流程
AS/RS系統(tǒng)取貨依訂單順序取貨,出庫區(qū)需人工揀選所需裝特定車的貨品,揀選效率慢,隨著訂單數(shù)量增加,貨品在出庫區(qū)堆積,倉儲成本高,裝車速度慢,配送效率慢,逐漸失去了競爭力。
A企業(yè)按照訂單順序,先進先出的規(guī)則取貨,倉管員反復(fù)核對出庫貨品信息并確認保護措施完備,無誤即可出庫,有誤則上報管理人員處理和更正,流程如圖1所示。
設(shè)定傳送帶為1m/s,貨架為10層10列,裝卸車工人卸車(整托)時間為20s,裝車(整托)時間為40s,建立系統(tǒng)仿真模型布局如圖2所示。
FLEXSIM中實體設(shè)備及作用,如表1所示。
FLEXSIM仿真統(tǒng)計數(shù)據(jù),如表2所示。
根據(jù)仿真統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析得出,全部出庫暫存區(qū)堆積率高,出現(xiàn)貨品堆積。整體倉儲出入庫作業(yè)完成需要15114.87秒。
改變AS/RS取貨規(guī)則,不再按照訂單順序取貨,令A(yù)S/RS系統(tǒng)按照配送車輛編號所需裝車貨品進行取貨,即等待中的車輛需要裝哪些貨物,AS/RS系統(tǒng)就會先取這些貨品。
(1)產(chǎn)品信息
產(chǎn)品A和產(chǎn)品B同一輸送路線,同裝1號車;產(chǎn)品C和產(chǎn)品D同一輸送路線,同裝2號車,該四種產(chǎn)品信息,如表3所示。
(2)最大化車載率
測試各100件產(chǎn)品裝車方案,LOADMASTER中設(shè)置好貨品和貨物的信息,根據(jù)優(yōu)化目標自動選擇容器。
測試產(chǎn)品A、B各100件裝載概況及配載結(jié)果,如表4、表5所示。
第1輛貨車、第2輛貨車、第3輛貨車中產(chǎn)品A及產(chǎn)品B以立放-水平旋轉(zhuǎn)方式擺放,產(chǎn)品A以1行1列1層方式進行堆碼,產(chǎn)品B以8行2列2層方式進行堆碼;第4輛貨車產(chǎn)品A及產(chǎn)品B以立放-水平旋轉(zhuǎn)方式擺放,產(chǎn)品A以9行2列2層方式進行堆碼,產(chǎn)品B以1行2列2層方式進行堆碼;第5輛貨車產(chǎn)品A以立放-水平旋轉(zhuǎn)方式擺放,以10行2列2層方式進行堆碼;第6輛貨車產(chǎn)品A以立放-水平旋轉(zhuǎn)方式擺放,以4行2列2層方式進行堆碼。
測試產(chǎn)品C、D各100件裝載概況及配載結(jié)果,如表6、表7所示。
圖2 倉儲系統(tǒng)平面布局
表1 出庫實體設(shè)備元素及作用
表2 未改進的暫存區(qū)數(shù)據(jù)統(tǒng)計
圖3 優(yōu)化后倉儲布局
表3 A、B、C、D四種產(chǎn)品信息
表4 產(chǎn)品A和產(chǎn)品B各100件裝載概況
表5 產(chǎn)品A、B各100件裝車的具體配載結(jié)果
第1輛貨車、第2輛貨車中產(chǎn)品D以立放-水平旋轉(zhuǎn)形式擺放,以9行2列2層方式進行堆碼;第3輛火車中產(chǎn)品C和產(chǎn)品D以立放-水平旋轉(zhuǎn)方式堆碼,產(chǎn)品C以2行2列2層方式進行堆碼,產(chǎn)品D以7行2列2層方式進行堆碼。第4輛貨車、第5輛貨車中產(chǎn)品C以立放-水平旋轉(zhuǎn)方式進行擺放,堆碼方式為9行2列2層;第6輛貨車中產(chǎn)品C以立放-水平旋轉(zhuǎn)方式擺放,堆碼方式為5行2列2層。
為了體現(xiàn)所提方案取貨規(guī)則,并有效簡化倉儲設(shè)備數(shù)量,更加簡化高效,同時,為了實現(xiàn)堆垛機直接能按照裝車順序取貨的功能,將合成器取代出庫傳送帶,裝車工人改成1名,出庫暫存區(qū)改為1個,優(yōu)化后倉儲布局圖如圖3所示。
采用所提方案后的倉儲實體設(shè)備對應(yīng)元素及作用,如表8所示。
表6 產(chǎn)品C和產(chǎn)品D各100件裝載概況
表7 產(chǎn)品C、D各100件裝貨車2的具體配載結(jié)果
表8 優(yōu)化后倉儲實體設(shè)備元素對應(yīng)表
表9 模型優(yōu)化前和優(yōu)化后整體運行時間比較
表10 優(yōu)化前暫存區(qū)1、2、3、4及優(yōu)化后暫存區(qū)1、2的利用率和空閑率比較
采用依裝車順序取貨的改進方案,主要針對A企業(yè)倉儲系統(tǒng)出庫過程中貨物在出庫暫存區(qū)存在堆積的問題。因此,在仿真結(jié)果數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析中,對模型整體運行時間以及改進方案后的暫存區(qū)1和暫存區(qū)2的空閑率和堆積率進行統(tǒng)計,優(yōu)化后模型整體運行時間為13526.41秒。
優(yōu)化前和優(yōu)化后模型整體運行時間比較及暫存區(qū)利用率、空閑率比較,分別如表9、表10所示。
仿真數(shù)據(jù)比較分析如下:
(1)倉儲產(chǎn)品出庫時間:對于A企業(yè)傳統(tǒng)的裝車方式,由裝車工人按照最大化裝車規(guī)則在出庫暫存區(qū)揀選貨物并進行裝車優(yōu)化為AS/RS依裝車順序取貨方法,裝車時既不需要考慮裝車工人的綜合素質(zhì),又不需要裝車工人手動揀選貨物,這樣既節(jié)省了裝車時間,也解決了貨物在出庫暫存區(qū)堆積的問題。根據(jù)模型運行結(jié)果得出,當產(chǎn)品A、B、C、D各100件整托盤形式出庫并裝車時,產(chǎn)品出庫時間縮短,倉儲效率整體提高。
(2)出庫暫存區(qū):根據(jù)未優(yōu)化的模型和優(yōu)化后的模型運行數(shù)據(jù)對此得出模型優(yōu)化后的出庫暫存區(qū)1、出庫暫存區(qū)2堆積率降低,堆積問題有效改善。
采用完善的物流信息系統(tǒng)和出庫策略是提高貨品出庫效率的重要方式之一。本文以優(yōu)化貨品出庫效率為研究方向,提出一種按訂單歸類優(yōu)先出庫的優(yōu)化方案,調(diào)整堆垛機取貨規(guī)則及利用LOADMASTER軟件實現(xiàn)車載率最優(yōu)化,旨在實現(xiàn)取貨和裝貨有效銜接,最后通過FLEXSIM仿真驗證了模型及優(yōu)化方案的可行性,為物流企業(yè)提供有限的技術(shù)手段和優(yōu)化方案。