楊 東
(云南銅業(yè)礦業(yè)資源勘查開發(fā)有限公司,云南 昆明 650051)
根據(jù)現(xiàn)場工藝流程的供礦性質(zhì)和運(yùn)行的平穩(wěn)性,對常規(guī)流程的最終精礦進(jìn)行取樣,作為實(shí)驗(yàn)研究的原礦。分析結(jié)果表明:該礦樣含銅19.01%、鐵20.7%、砷0.5%、氟和氧化鎂分別為1360ppm、8.62%,含硫28.24%,屬于有害元素等雜質(zhì)嚴(yán)重超標(biāo)的銅精礦。
通過XRD分析可以發(fā)現(xiàn),見表1。該礦物主要的金屬礦物為黃銅礦、輝銅礦、砷黝銅礦、黃鐵礦、閃鋅礦、輝鉬礦等,脈石礦物主要有滑石、蛇紋石、石英、鉀長石、云母等。
滑石含量約25%,黃鐵礦含量14%,砷主要以砷黝銅礦為主。
表1 礦物組成XRD分析
借鑒在銅鉬精礦分離中采用抑銅-浮鉬的反浮選方法,可以使黃銅礦、輝銅礦等硫化銅礦與其他礦物分離的技術(shù)思路。因此,需要在此實(shí)驗(yàn)方案中探索抑銅-浮雜的可行性??紤]到當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸和其他限制條件,在實(shí)驗(yàn)中選擇使用常規(guī)、經(jīng)濟(jì)的硫氫化鈉做為銅的抑制劑,對主要影響反浮選的幾個主要因素開展粗選最佳條件探索試驗(yàn),如磨礦細(xì)度、濃度、電位、氮?dú)鈱?shí)驗(yàn)等,之后進(jìn)行一粗兩精全閉路流程。
通過鏡像分析發(fā)現(xiàn)該原礦有部分黃銅礦被脈石包裹或者與脈石礦物連生,為了使銅礦物充分得到解離,盡可能的避免脈石礦物夾帶而損失回收率,所以需要考慮磨礦細(xì)度對回收率的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖1和圖2。通過實(shí)驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)在-500mv,濃度25%情況下,隨著磨礦細(xì)度的不斷提升銅精礦品位也隨著提升,同時(shí)雜質(zhì)回收率呈下降趨勢,但相對之下銅回收率在-200目為80%時(shí)較為適宜。
在反浮選中,考慮前段生產(chǎn)銅精礦的工序中使用大量的硫化銅起泡劑和捕收劑,考慮將礦漿做預(yù)處理,最大限度的將礦漿中的殘留藥劑脫除。而在生產(chǎn)實(shí)踐中,最經(jīng)濟(jì)的方法就是利用濃縮機(jī)進(jìn)行濃縮脫水。因此,在實(shí)驗(yàn)中,通過對比了預(yù)處理和不進(jìn)行預(yù)處理的效果,發(fā)現(xiàn)預(yù)處理后浮選效果更佳,結(jié)果見表2。同時(shí),達(dá)到-500mv電位所需要的硫氫化鈉用量也相對減少?;诖?,也對預(yù)處理后濃度對指標(biāo)的影響進(jìn)行研究,可以發(fā)現(xiàn)添加清水后,入選濃度在35%時(shí)候較為適宜,試驗(yàn)結(jié)果見表3。
表2 脫水與不脫水試驗(yàn)結(jié)果對比
表3 脫水后不同濃度試驗(yàn)結(jié)果對比
在浮選過程中添加硫氫化鈉,通過還原氧化的作用,使得硫化銅礦表面形成親水物質(zhì),進(jìn)而達(dá)到抑制銅的作用。通過控制不同的電位,發(fā)現(xiàn)對銅的回收率產(chǎn)生一定的規(guī)律,結(jié)果見表4。表中結(jié)果表明隨著負(fù)電位的升高,硫氫化鈉的用量也隨著升高,同時(shí),各選礦指標(biāo)也呈現(xiàn)往有利的方向發(fā)展。但是綜合考慮生產(chǎn)成本和指標(biāo),選擇電位-500mv最為最佳條件。
表4 不同電位實(shí)驗(yàn)結(jié)果
表5 全閉路實(shí)驗(yàn)結(jié)果
在浮選的過程中,硫氫化鈉消耗量受空氣中氧的影響。世界范圍內(nèi),很多應(yīng)用硫氫化鈉做銅的抑制劑的流程中都配備有相應(yīng)的氮?dú)夤?yīng)系統(tǒng),其目的是穩(wěn)定電位的控制,其次可以顯著降低藥劑的單耗,節(jié)約成本。其中,南美秘魯?shù)腁NTAMINA銅礦就是成功應(yīng)用的案例。為此,此次也單獨(dú)對氮?dú)獾氖褂米隽搜芯浚Y(jié)果見圖3,通過實(shí)驗(yàn)可以看出通過充入100%的氮?dú)猓驓浠c的消耗量可以降低20%,這無疑對降低生產(chǎn)成本有利。
在條件試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,開展了全流程閉路試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表5。閉路試驗(yàn)獲得銅品位21.32%、銅回收率99.49%;獲得精礦含氧化鎂品位0.79%、含氟品位301ppm;其他金屬品位也伴隨略有上升。
按照該大型銅礦日產(chǎn)約3000噸銅精礦,建廠初期配備有氮?dú)馓砑酉到y(tǒng)和完備的有毒氣體檢測系統(tǒng),改造流程時(shí)只需將礦漿引入濃縮機(jī)進(jìn)行濃縮,以及改造相應(yīng)的尾礦排放點(diǎn),就直接可以投入使用。經(jīng)過三個月的調(diào)試,不僅精礦品位得到一定的提高,并且氧化鎂和氟雜質(zhì)的脫除效果顯著。按照目前的市場行情測算,每年可創(chuàng)造3000萬美元的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)此礦石屬于含鎂硅酸鹽類,由常規(guī)流程的生產(chǎn)得到的銅精礦含雜質(zhì)嚴(yán)重,嚴(yán)重影響著企業(yè)的生產(chǎn)效益,
(2)通過實(shí)驗(yàn)研究證明在磨礦細(xì)度-200目占80%,濃度35%,通過添加硫氫化鈉和充入氮?dú)饪刂聘∵x電位-500mv的情況下,將銅精礦進(jìn)行反浮選??梢匀〉勉~回收率損失0.51%的前提下,將銅精礦品位提升3個百分點(diǎn)至21.32%,同時(shí)精礦中氧化鎂和氟的脫除率達(dá)到79.20%、59.14%,使得銅精礦中的氧化鎂和氟含量大幅度降低至0.79%和300ppm左右。
(3)經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐證明,此方法在工業(yè)上是可行的,并且經(jīng)濟(jì)效益顯著,為同類礦石性質(zhì)的礦山提供可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。