席思文
(吉利汽車研究院(寧波)有限公司,浙江寧波 315336)
隨著現(xiàn)代汽車的普及,人們對汽車的舒適性要求也越來越高。為了改善汽車的乘坐舒適性,減振器總成是一個重要的零件,減振器總成最主要的失效模式之一是異響。整車項(xiàng)目研發(fā)階段,隨著汽車技術(shù)的不斷發(fā)展,異響的提前識別方法越來越多,其中整車高低溫四立柱試驗(yàn)就是其中的一種。
汽車的懸架系統(tǒng)中減振器是核心部件,減振器上端設(shè)有能連接在車身上的上支座[1]。以某車型在整車四立柱試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的一個異響問題為研究對象,通過原因分析、結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)、改善件驗(yàn)證等最終解決了該問題。
某車型在低溫環(huán)境下,進(jìn)行整車四立柱臺架異響測試試驗(yàn),在模擬5~10 km/h過扭曲路的工況時,前懸架發(fā)出“?!钡漠愴懧?,發(fā)出異響的位置如圖1所示。
整車四立柱臺架異響試驗(yàn)需要在帶有高低溫環(huán)境倉的整車半消聲室內(nèi)進(jìn)行,將整車的4個車輪放置在輪盤上,4個輪盤下面分別有單獨(dú)的驅(qū)動器,可以根據(jù)所采集的路譜進(jìn)行迭代后轉(zhuǎn)換的輸入信號進(jìn)行驅(qū)動,驅(qū)動文件需要選擇軸頭z向,整車四立柱臺架示意圖如圖2所示。
圖1 異響位置示意
圖2 整車四立柱臺架示意
整車四立柱臺架也可以用于整車疲勞耐久可靠性試驗(yàn)研究[2]。
通過對懸架系統(tǒng)零部件進(jìn)行排查,確定異響來自前滑柱總成上部附近。前滑柱總成上部結(jié)構(gòu)如圖3所示,上端通過上支座螺栓與車身連接,主要包括墊片、上支座、緩沖塊、下扣杯、防塵罩和減振器活塞桿等零件。某車企統(tǒng)計(jì)過支柱類的異響模式,包括上支座、緩沖塊和防塵罩的異響等[3]。
圖3 前滑柱總成上部結(jié)構(gòu)
根據(jù)整車四立柱臺架的試驗(yàn)條件,用減振器MTS性能試驗(yàn)機(jī)(見圖4)進(jìn)行模擬試驗(yàn),試驗(yàn)條件:環(huán)境溫度為-30 ℃,減振器行程為±30 mm,減振器速度為0.3 m/s。
圖4 減振器MTS性能試驗(yàn)機(jī)
通過以上模擬試驗(yàn)復(fù)現(xiàn)了該異響,異響出現(xiàn)在減振器設(shè)計(jì)位置向上壓縮2 mm處,異響出現(xiàn)時減振器活塞桿上部振動明顯,說明異響與活塞桿接觸的零件相關(guān)。有一種通過臺架試驗(yàn)測試活塞桿的加速度,用加速度信號時域峰谷差值法對減振器異響進(jìn)行辨識[4]。
某車型出現(xiàn)過上支座與彈簧盤干涉的問題[5],經(jīng)排查分析不存在同類問題。運(yùn)用魚骨圖分析法,將導(dǎo)致該問題可能的相關(guān)的因素列出,如圖5所示。魚骨圖分析法是一個比較實(shí)用的查找問題根本原因的分析方法,將所有可能的影響因素列出,逐條進(jìn)行排查,售后市場也有用該方法進(jìn)行失效原因分析[6]。
圖5 異響問題魚骨圖
根據(jù)圖5可知,導(dǎo)致該異響問題出現(xiàn)的可能零件包括下扣杯、緩沖塊、上支座、墊片和防塵罩等。通過臺架試驗(yàn)進(jìn)行排查,結(jié)果見表1。根據(jù)排查結(jié)果,異響與緩沖塊和防塵罩等無關(guān),主要的影響因素在上支座上部的橡膠和墊片。
表1 異響問題排查結(jié)果
進(jìn)一步進(jìn)行分析排查,確認(rèn)了異響的原因是墊片與橡膠在使用過程中出現(xiàn)了分離,導(dǎo)致墊片在與橡膠分離的時候出現(xiàn)“叮”的聲音。
目前減振器上支座結(jié)構(gòu)由上支座外骨架、橡膠、上支座內(nèi)套管和螺栓組成,外骨架為鈑金,內(nèi)套管為金屬件,螺栓通過滾花壓入外骨架鈑金中。橡膠與上支座內(nèi)套管、上支座外骨架通過硫化成一個整體。
減振器上支座與減振器裝配時,墊片、上支座內(nèi)套管和下扣杯通過減振器活塞桿連接在一起,墊片下表面與上支座內(nèi)套管上表面接觸,墊片對橡膠存在一定的預(yù)壓縮量,在整車運(yùn)動過程中,橡膠會有變形,橡膠的壓縮量會有變化。現(xiàn)有結(jié)構(gòu)存在橡膠變形后與墊片出現(xiàn)分離的情況。
進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化后的上支座如圖6所示,在橡膠本體上增加16個高度為1 mm的橡膠小凸臺,截面形狀為長方形,此橡膠小凸臺與橡膠本體為一起硫化而成,是一個整體。此橡膠小凸臺,可以減少與墊片的接觸面積,減小摩擦,并保證空氣流通順暢,有效避免減振器上支座相關(guān)的異響和噪聲。
上支座橡膠增加小凸臺的目的是為了使墊片與橡膠始終接觸,不會出現(xiàn)分離的情況,從而避免出現(xiàn)此類異響問題。
圖6 優(yōu)化后的上支座
減振器上支座是底盤懸架系統(tǒng)的一個重要零部件,用于實(shí)現(xiàn)減振器上端與車身可靠連接,傳遞彈簧、緩沖塊和減振器的負(fù)荷沖擊,隔離路面經(jīng)由減振器和彈簧的各種振動,同時對車身控制起作用。
減振器上支座也是一個容易出現(xiàn)異響和噪聲的零件。因此,需要設(shè)計(jì)優(yōu)化方案既可以解決異響問題,又同時可以將上支座的靜態(tài)性能變化控制到最小,對整車操穩(wěn)性能和NVH性能影響最小。
基于增加橡膠小凸臺結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,將優(yōu)化后的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行單件測試和裝配新的減振器進(jìn)行總成測試。
現(xiàn)有減振器上支座主要采用橡膠與金屬直接硫化而成,其中起主要減振降噪作用的是橡膠部分,橡膠的靜剛度是一個很重要的設(shè)計(jì)指標(biāo)。為了提前評估更改方案對剛度的影響,可以通過CAE仿真進(jìn)行剛度分析[7]。增加小凸臺前后的剛度測試結(jié)果如圖7所示,剛度測試結(jié)果很接近。
經(jīng)NVH測試和整車動態(tài)性能評價[8],結(jié)果證明更改方案對整車NVH和動態(tài)性能無影響。
圖7 上支座剛度測試結(jié)果
優(yōu)化后的設(shè)計(jì)方案制作的樣件,先裝配成減振器總成,在圖4所示的減振器性能試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行臺架試驗(yàn)驗(yàn)證,驗(yàn)證了20個件,均未出現(xiàn)異響。
將優(yōu)化的樣件裝配減振器總成,再裝配到整車上,再用圖2所示的整車四立柱臺架進(jìn)行整車低溫四立柱試驗(yàn),驗(yàn)證了3臺車,均無異響。
以上試驗(yàn)充分表明,優(yōu)化后的上支座異響消除,效果良好。
通過對減振器上支座異響原因的分析和設(shè)計(jì)改進(jìn)方案的驗(yàn)證,為上支座異響問題排查解決提供依據(jù),研究結(jié)果表明:
(1)通過整車四立柱試驗(yàn)進(jìn)行異響測試,可以作為整車異響評價的一個參考方法。
(2)魚骨圖分析法是一種有效的查找問題原因的方法,可以作為問題排查和原因分析的參考方法。
(3)上支座異響問題,通過在橡膠本體上增加小凸臺解決,對整車NVH和操穩(wěn)性能無影響,可以作為上支座設(shè)計(jì)的參考結(jié)構(gòu),對上支座的設(shè)計(jì)具有參考價值。