卞 童
(南通華強(qiáng)布業(yè)有限公司,江蘇 南通 226000)
南通華強(qiáng)布業(yè)有限公司為了減少用工,提高裝備水平,引進(jìn)了12臺(tái)德國(guó)青澤Z360細(xì)紗長(zhǎng)車。該機(jī)型機(jī)架設(shè)計(jì)新穎,制造精度高,細(xì)紗錠子傳動(dòng)方式獨(dú)特,采用重定量、大牽伸的工藝路線,工藝調(diào)試方便,投產(chǎn)后運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較低,用工省,實(shí)現(xiàn)了高產(chǎn)出、高效率的目標(biāo),提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,達(dá)到了預(yù)期的效果。但使用一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn),由于該機(jī)臺(tái)使用了10 kW的工藝排風(fēng)機(jī),雖然滿足了機(jī)臺(tái)斷頭吸棉工藝排風(fēng)的需要,但耗電較多,不符合節(jié)能降耗的要求。同時(shí),成紗指標(biāo)的一致性也不好,產(chǎn)品質(zhì)量受到了一定的影響[1]。
通過(guò)與國(guó)外其他類似機(jī)型和國(guó)產(chǎn)類似機(jī)型的比較,為了滿足機(jī)臺(tái)斷頭吸棉負(fù)壓的需要,使用的是10 kW的工藝排風(fēng)風(fēng)機(jī),功率偏大,形成了大馬拉小車的現(xiàn)象,耗電較多,浪費(fèi)了大量電能。同時(shí),通過(guò)對(duì)大量的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),產(chǎn)生成紗指標(biāo)一致性不好的主要原因是吸棉笛管的負(fù)壓不一致,原機(jī)臺(tái)的工藝排風(fēng)設(shè)計(jì)在車頭部位,吸棉笛管為等截面形狀,因機(jī)臺(tái)太長(zhǎng),造成車頭、車尾負(fù)壓的差異較大,用風(fēng)壓計(jì)測(cè)得車頭為1 100 Pa,而車尾只有740 Pa,因此對(duì)紗線的成紗指標(biāo)造成了一定的影響。
根據(jù)流體力學(xué)原理,要想縮小風(fēng)管頭、尾之間的負(fù)壓差異,在風(fēng)管截面積、風(fēng)管材質(zhì)、風(fēng)速基本不變的情況下,只有縮短風(fēng)管長(zhǎng)度、增大風(fēng)機(jī)全壓才能實(shí)現(xiàn)。因此,本改造方案將工藝排風(fēng)由原來(lái)的從車頭排改為從兩頭排,相當(dāng)于笛管長(zhǎng)度整體縮短了一半,利用原有笛管、車頭吸風(fēng)箱,增加一只車尾吸風(fēng)箱,取消原10 kW工藝排風(fēng)風(fēng)機(jī),將兩臺(tái)新風(fēng)機(jī)分別安裝在車頭和車尾。
該機(jī)臺(tái)笛管截面積約7 cm2,平均流速5 m/s,按照吸棉工藝排風(fēng)的需要,兩端負(fù)壓仍確定為1 100 Pa,將負(fù)壓加大10%。
風(fēng)機(jī)全壓P=1 100 Pah1.1=1 210 Pa
按照離心通風(fēng)機(jī)技術(shù)性能參數(shù)表,選擇接近的風(fēng)機(jī)全壓P為1 245 Pa,則風(fēng)機(jī)的全壓有效功率按照下列公式計(jì)算:
式中:N—風(fēng)機(jī)全壓有效功率(kW);P—風(fēng)機(jī)全壓(Pa);Q—風(fēng)機(jī)流量(m3/s)。
風(fēng)機(jī)流量則按照下列公式計(jì)算:
式中:Q—風(fēng)機(jī)流量(m3/s);F—?dú)怏w通流截面面積(m2);V—?dú)怏w通流截面速度(m/s)。
則風(fēng)機(jī)全壓有效功率:
分配到兩臺(tái)風(fēng)機(jī)的全壓有效功率:
改造方案結(jié)構(gòu)示意如圖1所示。
1.車頭;2.車身;3.車尾;4.第一電機(jī);5.第一風(fēng)機(jī);6.車尾吸風(fēng)箱;7.第二電機(jī);8.第二風(fēng)機(jī);9.安裝支架圖1 改造方案結(jié)構(gòu)示意
改造方案確定后,先在一臺(tái)細(xì)紗機(jī)上實(shí)施了改造。首先,對(duì)車頭進(jìn)行改造,取消原10 kW風(fēng)機(jī),以便安裝、連接2.2 kW風(fēng)機(jī);其次,按照車尾的現(xiàn)有空間,設(shè)計(jì)、制作了吸風(fēng)箱、2.2 kW風(fēng)機(jī)安裝支架和車尾新增罩殼;再次,在適當(dāng)部位開(kāi)通、埋設(shè)與車尾地溝相連接的管道;最后,進(jìn)行安裝、調(diào)試、運(yùn)行。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行后測(cè)得車頭、車尾的負(fù)壓均在1 000 Pa左右,中間或靠近中間的地方負(fù)壓在900 Pa左右,負(fù)壓較為一致,既降低了能耗,又改善了成紗指標(biāo)的一致性,產(chǎn)品質(zhì)量得到了提高,達(dá)到了預(yù)期的目的,創(chuàng)新改造成功。之后,陸續(xù)在其他11臺(tái)機(jī)上進(jìn)行了推廣、應(yīng)用,取得了較好的效果。改造后每臺(tái)細(xì)紗機(jī)吸棉功率減少了5.6 kW,耗電量比原來(lái)節(jié)約了一半以上,以平均每天運(yùn)行22.5 h、每年開(kāi)工350天計(jì)算,此次節(jié)能改造全年可節(jié)約5.6 kWh22.5 hh350天×12臺(tái)=529 200 kWh的電能,若以紡45支紗測(cè)算,每噸紗可降低電耗近400元,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
節(jié)能降耗是紡織企業(yè)永恒的主題,而創(chuàng)新改造又是節(jié)能降耗的主要源頭,要緊緊抓住這個(gè)主要源頭,不斷進(jìn)行科技創(chuàng)新,對(duì)引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備更要大膽地進(jìn)行消化、吸收、再創(chuàng)新,并采取創(chuàng)新與管理并重的方式,提高企業(yè)能源的使用效率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能效益的最大化。