席旺春,惠小強(qiáng),高 鵬,劉 偉,白曉榮
(1.陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司煉化公司,陜西延安 727406;2.陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安石油化工廠,陜西延安 727406;3.陜西省西咸新區(qū)生態(tài)環(huán)境局,陜西西安 712000)
在煉油化工中,催化裂化是重要的將重油質(zhì)渣油轉(zhuǎn)化成輕質(zhì)產(chǎn)品和高辛烷值汽油的二次加工工藝。陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司永坪煉油廠1.2Mt/a催化裂化裝置由洛陽設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),兩器采用同軸式布置,采用北京石油化工科學(xué)研究院MIP技術(shù),生產(chǎn)高辛烷值、低烯烴含量汽油。吸收——穩(wěn)定系統(tǒng)是將粗汽油、壓縮富氣分離成干氣、液化石油氣和汽油。通過近年來對(duì)1.2Mt/a催化裂化裝置吸收——穩(wěn)定系統(tǒng)多次流程技改,保證了裝置運(yùn)行的可靠性,提高了產(chǎn)品質(zhì)量的餾出口合格率,合理平衡利用全廠熱量,降低了能耗,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
工藝流程簡介見圖1。
圖1 吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)工藝流程簡圖
吸收穩(wěn)定系統(tǒng)穩(wěn)定塔底原設(shè)計(jì)只有一臺(tái)重沸器,熱源為分餾塔一中油,在開工進(jìn)料時(shí)升溫慢,穩(wěn)定汽油質(zhì)量不合格,不利于產(chǎn)品出裝置,且重沸器進(jìn)出口未安裝切斷閥門,如重沸器發(fā)生內(nèi)漏,無法切出系統(tǒng),給搶修處理帶來極大困難。在結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際的基礎(chǔ)上增加了一臺(tái)重沸器,以1.0MPa過熱蒸汽作為熱源,重沸器進(jìn)出口設(shè)置了切斷閥門,汽油路進(jìn)口總管設(shè)置蒸汽吹掃線,如重沸器發(fā)生內(nèi)漏時(shí)可以迅速切換并切出處理,有效保證了穩(wěn)定塔的安全、連續(xù)運(yùn)行。
永坪煉油廠1.2Mt/a催化裂化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)穩(wěn)定汽油出裝置溫度正常不大于40℃。而900kt/aS-Zorb汽油精制裝置汽油進(jìn)料溫度需控制70℃左右,因此,供給900kt/aSZorb汽油精制穩(wěn)定汽油還需加熱爐加熱,增加了90萬噸/ 年S-Zorb汽油精制裝置的能耗,同時(shí)耗費(fèi)干氣產(chǎn)量而影響制氫裝置原料量。結(jié)合穩(wěn)定汽油出裝置現(xiàn)場流程的各點(diǎn)溫度,從E2311出口閥內(nèi)直接連接一條跨線至穩(wěn)定汽油出裝置調(diào)節(jié)閥之前,改造后,裝置吸收塔吸收效果不受影響,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定汽油熱供900kt/aS-Zorb汽油精制裝置,如圖2所示。
圖2 穩(wěn)定汽油熱供流程簡圖
解吸塔底的脫乙烷汽油經(jīng)泵P2305進(jìn)入穩(wěn)定塔,耗電量較大,由于解吸塔工作壓力在1.28MPa左右,穩(wěn)定塔工作壓力在0.95MPa左右,壓差0.33MPa,解吸塔抽出口和穩(wěn)定塔進(jìn)料口高度相差23m左右,故穩(wěn)定塔可以用自壓方式進(jìn)料。
通過近年來裝置開爐試驗(yàn),新增重沸器E2310A后,吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)液化石油氣、穩(wěn)定汽油較以前出裝置時(shí)間明顯縮短,且操作較穩(wěn);同時(shí),重沸器(E2310AB)進(jìn)出口加裝了閥門后,可相互切換,對(duì)系統(tǒng)操作影響較小,效果顯著。
改進(jìn)后,1.2Mt/a催化裂化裝置穩(wěn)定汽油至900kt/aS-Zorb汽油精制裝置的溫度平均提高了35℃;減少了穩(wěn)定汽油空冷E2312的運(yùn)行時(shí)間,節(jié)能效果明顯。
(1)年節(jié)約電量為:(E2312的功率為22kW)22kW× 8 000h=176 000kW·h
(2)裝置能耗降低,以2015年為例,2015年催化裝置總耗電量為52 687 000kW·h,節(jié)約電量占2015年總耗電量的百分比為:176 000/52 687 000=0.33%,2015年催化裝置耗電量的能耗為:0.228×52 687 000/1 176 827=10.208×104kcal/t,除去節(jié)省電量后計(jì)算得出耗電量的能耗為:0.228×(52 687 000-176 000)/1 176 827=42.586×104kJ/t,裝置能耗降低:10.208-10.174=0.142×104kJ/t。
(3)增收。降低了穩(wěn)定汽油冷換E2313AB的冷卻負(fù)荷,1.2Mt/a催化裂化裝置吸收塔補(bǔ)充吸收劑的溫度降低約10℃(從35℃降至25℃),干氣中C3及以上含量下降,如表1所示。
表1 2014年9月和2015年 9月的干氣質(zhì)量數(shù)據(jù)對(duì)比
投用汽油熱出料后干氣中C3及以上含量的平均值降低了:
3.57 %(V/V)-2.65%(V/V)=0.92%(V/V)
2015年的加工量為1.1Mt,干氣的累計(jì)收率(9月份技術(shù)月報(bào))為3.61%,假設(shè)回收的干氣C3以上含量均為液化石油氣組分,市場價(jià)以5 865元/t為標(biāo)準(zhǔn),干氣密度按0.75kg/m3算,液化石油氣密度按2.26kg/m3算,則
回收干氣體積:(110×104×3.61% ×1 000/0.75)×0.92%= 487 108m3
回收液化氣質(zhì)量:487 108×2.26=1 100 864kg
收率貢獻(xiàn):(1 100 864/1 000)/1 100 000=0.1%
(4)降耗:900kt/aS-Zorb汽油精制裝置進(jìn)料加熱爐燃料氣耗量降低。
2015年7月7日穩(wěn)定汽油進(jìn)料泵(P2305)跨線投用后,對(duì)系統(tǒng)操作沒有任何影響,解吸塔T2302塔底液位、穩(wěn)定塔T2304進(jìn)料量平穩(wěn)。
(1)空冷節(jié)約費(fèi)用:22kW×8 000h×0.67元/度=11元
(2)1.2Mt/a催化裂化裝置2015年回收的干氣中C3及以上含量的收益為:
110×104t×0.1%×2 000元/t=220萬元,節(jié)約總成本為:11+220=231萬元。
技改前,穩(wěn)定塔進(jìn)料泵P2305電流為146A,低壓電功率因數(shù)按0.84計(jì)算,穩(wěn)定塔進(jìn)料泵電耗約81kW。若工業(yè)電按0.7元/kWh計(jì)算,一年工作時(shí)間按365×24=8 760h計(jì),每年可節(jié)約電費(fèi):0.7×81×8 760=49萬元
通過對(duì)1.2Mt/a催化裂化裝置吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)多次流程技改,平均每年可節(jié)約14 182 762元,既保證了裝置運(yùn)行的可靠性,也提高了產(chǎn)品質(zhì)量的餾出口合格率,合理平衡利用全廠熱量,降低了裝置能耗,提高了經(jīng)濟(jì)效益。