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    趙固二礦選煤廠塊煤重介再選工藝設(shè)計(jì)與應(yīng)用

    2020-07-24 02:14:38張惠林
    煤炭工程 2020年7期
    關(guān)鍵詞:重介塊煤篩孔

    張惠林

    (中赟國際工程有限公司,河南 鄭州 450007)

    趙固二礦選煤廠位于河南省新鄉(xiāng)市輝縣,為礦井型選煤廠,主要分選趙固二礦開采的原煤。該廠2010年6月建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)處理能力350萬t/a[1,2],主要采用“80~0mm三產(chǎn)品跳汰分選+粗煤泥分選+煤泥浮選+尾煤壓濾干燥”的聯(lián)合工藝。該廠原煤屬于低灰、特低硫、低磷、較高軟化溫度、較高熱穩(wěn)定性、高強(qiáng)度、弱結(jié)渣性、特高發(fā)熱量的二號(hào)優(yōu)質(zhì)無煙煤,可作為化工、高爐噴吹和動(dòng)力用煤[3-5]。

    趙固二礦位于焦作煤田的東部,主要可采煤層為二1層煤。在該煤層中,存在一種厚度不均的夾矸煤,主要由煤與各種礦物相互夾雜、伴生而成。此夾矸煤的量一般占原煤質(zhì)量的2%~5%,灰分一般為22.00%~35.00%;經(jīng)洗選加工后成為塊中煤,在當(dāng)?shù)厮追Q為“介石”,密度在1.65~1.85kg/L之間,且硬度高,不易破碎。此類塊中煤,若在選煤廠的塊精煤產(chǎn)品中的含量超過一定比例,會(huì)導(dǎo)致塊精煤的灰熔點(diǎn)降低、產(chǎn)氣率下降和氣化效果變差。因此,塊精煤產(chǎn)品的用戶一般要求塊中煤質(zhì)量占比小于等于3%[6-8]。

    1 存在的問題

    該廠建成投產(chǎn)三年后,隨著井下開采條件變化,入選原煤中的夾矸煤的比例逐年增加,最大占比可達(dá)6%以上,且一直居高不下;原煤的可選性也由建廠時(shí)的易選,變?yōu)檩^難選,進(jìn)而導(dǎo)致了產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,塊精煤產(chǎn)品中的塊中煤含量急劇升高至5%以上,產(chǎn)品質(zhì)量不合格,質(zhì)量糾紛不斷,產(chǎn)品售價(jià)降低,企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑。

    雖然該廠為了降低塊精煤產(chǎn)品中的塊中煤含量,提高產(chǎn)品質(zhì)量,進(jìn)行了局部工藝調(diào)整,采用“大排中煤、保塊精煤”的措施,以適應(yīng)煤質(zhì)的變化。但此類措施也導(dǎo)致了塊精煤產(chǎn)量降低和經(jīng)濟(jì)效益的降低,無法從根本上徹底解決問題。因此,為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,必須對(duì)現(xiàn)有的跳汰分選工藝進(jìn)行徹底的改造。

    2 工藝改造設(shè)計(jì)

    2.1 改造前主選工藝

    該廠改造前主選工藝為單一的三產(chǎn)品跳汰分選工藝,主要采用2臺(tái)27.5m2的三產(chǎn)品跳汰機(jī),對(duì)粒度小于80mm的原煤進(jìn)行分選,得到精煤、中煤和矸石。跳汰精煤經(jīng)雙層脫水直線篩(上層篩孔?1=10mm,下層篩孔?2=1.0mm)脫水,得到塊煤(80~10mm)和末煤(-10mm),其中末煤(-10mm)進(jìn)入離心脫水機(jī)繼續(xù)脫水,得到最終的洗末煤(-10mm)產(chǎn)品。跳汰中煤經(jīng)中煤斗提機(jī)提升、脫水后,落入中煤脫水篩(篩孔1.0mm)進(jìn)行二次脫水,得到中煤產(chǎn)品;當(dāng)不需要生產(chǎn)中煤時(shí),中煤也可以通過水沖溜槽,返回跳汰機(jī)再選。跳汰選出的矸石經(jīng)矸石斗提機(jī)提升、脫水后,落入矸石脫水篩(篩孔1.0mm)進(jìn)行二次脫水,得到矸石產(chǎn)品。各個(gè)產(chǎn)品脫水篩的篩下煤泥水和末煤離心機(jī)的離心液,通過管道自流進(jìn)入煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行處理,如圖1所示。

    圖1 改造前跳汰工藝流程

    2.2 跳汰、重介淺槽工藝比選

    為了徹底解決塊煤(80~10mm)中的塊中煤含量超標(biāo)的問題,必須對(duì)跳汰塊煤進(jìn)行再選,從而得到高質(zhì)量的塊煤和塊中煤產(chǎn)品。目前,對(duì)于塊煤產(chǎn)品進(jìn)行再選的工藝有跳汰工藝、重介淺槽工藝兩種,兩者的優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比見表1[9-12]。

    該廠跳汰塊煤產(chǎn)品的可選性為較難選,結(jié)合表1可知,跳汰工藝對(duì)于難選煤的分選精度較差,因此該項(xiàng)目?jī)?yōu)先考慮采用分選精度較高的重介淺槽分選的工藝,對(duì)跳汰塊煤產(chǎn)品進(jìn)行再選。

    表1 跳汰、重介淺槽優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比表

    2.3 重介淺槽再選工藝設(shè)計(jì)

    在跳汰產(chǎn)品脫水篩的出料端,新增2套塊煤重介淺槽再選系統(tǒng),對(duì)跳汰塊煤(80~10mm)產(chǎn)品進(jìn)行再選,降低塊中煤含量,得到高質(zhì)量的塊精煤和塊中煤產(chǎn)品,具體流程設(shè)計(jì)如下:

    跳汰塊煤(80~10mm)經(jīng)脫水篩脫水、分級(jí)后,直接進(jìn)入2臺(tái)新增的重介質(zhì)淺槽分選機(jī)進(jìn)行再選。其中分選出的重介塊煤(80~10mm),通過溜槽進(jìn)入2臺(tái)新增的重介產(chǎn)品雙層直線脫介篩(篩上篩孔?1=10mm,篩下篩孔?2=1.0mm)進(jìn)行脫介、分級(jí),得到的篩上塊煤(80~10mm)產(chǎn)品落至原813#塊煤輸送帶,并運(yùn)至塊煤倉上的雙層分級(jí)篩。倉上的雙層分級(jí)篩對(duì)重介塊煤產(chǎn)品進(jìn)行分級(jí)后,得到特優(yōu)塊煤(60~80mm)、2#中塊煤(30~60mm)、洗小塊煤(13~30mm)、洗粒煤(10~13mm)等產(chǎn)品。重介產(chǎn)品雙層直線脫介篩得到的洗末煤(10~1.0mm),直接摻入原系統(tǒng)的洗末煤產(chǎn)品。

    重介淺槽分選出的重產(chǎn)物(塊中煤),采用刮板機(jī)輸送至塊中煤脫介直線篩(上層篩孔?1=30mm,下層篩孔?2=1.0mm)進(jìn)行脫介、分級(jí),得到的篩上的大塊物料(80~30mm),進(jìn)入分級(jí)破碎機(jī),破碎至-30mm,然后返回重介系統(tǒng)再選。塊中煤脫介直線篩篩出的中間物料(30~1.0mm),進(jìn)入一臺(tái)分級(jí)破碎機(jī),破碎至-10mm,然后摻入洗末煤。改造后的工藝流程如圖2所示。

    2.4 主要設(shè)備選型

    依據(jù)《煤炭洗選工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50359—2016)的標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)目分選系統(tǒng)不均衡系數(shù)取1.15,煤泥水和重介質(zhì)懸浮液系統(tǒng)不均衡系數(shù)取1.25。主要設(shè)備選型計(jì)算結(jié)果,見表2。

    3 工藝布置

    工藝設(shè)備布置需充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,在已有空間內(nèi),合理布局,優(yōu)化設(shè)計(jì),既要實(shí)現(xiàn)功能,又能留夠檢修空間[13-16]。該項(xiàng)目進(jìn)行改造設(shè)計(jì)時(shí),雖多處受到空間限制,但新增系統(tǒng)依然能夠與原有系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)靈活、有機(jī)的銜接,具體介紹如下:

    圖2 新增重介再選工藝流程

    表2 主要工藝設(shè)備選型計(jì)算表

    3.1 重介質(zhì)淺槽再選系統(tǒng)

    將兩臺(tái)AFX8/54型淺槽分選機(jī)布置在主廠房9.30m層,分別與兩臺(tái)原跳汰塊煤脫水篩串聯(lián)布置。原跳汰塊煤脫水篩的篩上物料(80~10mm)通過溜槽進(jìn)入重介淺槽分選機(jī)再選,得到重介塊精煤和塊中煤產(chǎn)品。淺槽分選系統(tǒng)設(shè)備布置如圖3、圖4所示。

    圖3 主廠房9.3m、塊中煤處理車間6.8m平面圖

    圖4 主廠房剖面圖

    系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)考慮了選擇跳汰塊煤是否進(jìn)入重介淺槽再選的靈活性。但由于現(xiàn)場(chǎng)空間受限,為了實(shí)現(xiàn)此功能,需取消淺槽分選機(jī)自帶的水平流給料箱,將重介淺槽分選機(jī)水平流的介質(zhì)管道布置在淺槽分選機(jī)入料溜槽上方,使入料溜槽同時(shí)具備了給料、供介的功能,具體做法如圖5所示。

    圖5 重介淺槽入料溜槽示意

    圖6 重介淺槽溢流溜槽示意

    在重介淺槽入料溜槽下方,設(shè)置有2個(gè)特制的液壓平板閘門,當(dāng)1#平板閘門開啟,2#平板閘門關(guān)閉時(shí),跳汰塊煤進(jìn)入重介淺槽分選機(jī)再選。當(dāng)1#平板閘門關(guān)閉,2#平板閘門開啟時(shí),跳汰塊煤進(jìn)入原塊煤產(chǎn)品輸送帶,直接作為產(chǎn)品入倉。此功能能夠保證工藝靈活性,且當(dāng)淺槽系統(tǒng)故障檢修時(shí),原系統(tǒng)也能夠維持生產(chǎn)。

    重介淺槽分選出的塊煤,進(jìn)入雙層直線振動(dòng)脫介篩,進(jìn)行脫介和分級(jí)。由于該項(xiàng)目為改造項(xiàng)目,現(xiàn)場(chǎng)空間十分狹小,為提高塊精煤脫介效率、減少塊煤的破碎率,重介淺槽的溢流溜槽采用了折返式設(shè)計(jì),其上部設(shè)置了固定脫介篩,中部設(shè)置了L型“煤砸煤”式防破碎拐段,如圖6所示。溜槽上的固定篩篩孔為1.0mm,其篩下的合格介質(zhì)通過管道,除一部分合格介質(zhì)分流至稀介質(zhì)桶外,其余均回流至合格介質(zhì)桶。

    重介雙層直線振動(dòng)脫介篩布置在重介淺槽的下層樓板,即主廠房4.20m層。為了保證脫介效率,雙層脫介篩的上層設(shè)置三道噴水,下層設(shè)置一道噴水,如圖7所示。

    每臺(tái)直線脫介篩的篩下溜槽分為兩段,入料端為合格介質(zhì)段,出料端為稀介質(zhì)段,其中合格介質(zhì)段約占篩長(zhǎng)的1/3,稀介質(zhì)段約占篩長(zhǎng)的2/3。合介段的合介回流至合介桶,稀介段的稀介質(zhì)自流至稀介桶。

    圖7 雙層脫介篩噴水管道示意(mm)

    3.2 塊中煤脫介、破碎系統(tǒng)

    受空間限制,塊中煤脫介篩無法布置在主廠房?jī)?nèi)。因此在緊鄰主廠房的南側(cè),建設(shè)一座塊中煤處理車間。將新增的365#雙層重介塊中煤脫介篩布置在該車間的6.80m層,369#小塊中煤(-30mm)破碎機(jī)布置脫介篩的下層,即4.70m層。兩臺(tái)重介淺槽分選出的塊中煤,通過新增的372#密封刮板輸送機(jī),輸送至塊中煤脫介篩,進(jìn)行脫介和分級(jí)。脫介后的大塊中煤(80~30mm),通過390#轉(zhuǎn)載輸送帶,轉(zhuǎn)運(yùn)至391#大塊中煤破碎機(jī),然后破碎至-30mm。破碎后的中煤,通過斗提機(jī)轉(zhuǎn)載至淺槽分選系統(tǒng)再選。365#脫介篩得到的小塊中煤(30~1.0mm),通過溜槽進(jìn)入369#小塊中煤破碎機(jī),破碎至-10mm,后落至原814#篩末煤輸送帶,直接摻入篩末煤產(chǎn)品,如圖8所示。

    圖8 塊中煤處理車間剖面圖

    4 磁鐵礦粉回收系統(tǒng)

    將兩臺(tái)磁選機(jī)布置在主廠房的9.3m層,即與重介淺槽布置在同一層。為了提高磁選機(jī)精礦的脫除效率,兩臺(tái)磁選機(jī)的滾筒上均設(shè)置噴水。噴水管道上設(shè)置手動(dòng)閥門,可對(duì)噴水量進(jìn)行調(diào)節(jié)。磁選機(jī)的精礦通過管道輸送至合介桶。磁選尾礦進(jìn)入煤泥水池或濃縮池。

    5 改造效果

    5.1 塊煤產(chǎn)品中的塊中煤含量日常檢查結(jié)果

    該項(xiàng)目2016年完成了技術(shù)改造,并一次性試車成功,各項(xiàng)指標(biāo)良好,噸煤磁鐵礦粉耗量低于0.49kg。根據(jù)2017年1月的日常產(chǎn)品質(zhì)量檢查結(jié)果,繪制了改造前后塊精煤(80~10mm)中的塊中煤含量趨勢(shì)圖(圖9)。

    圖9 改造前后塊精煤中的塊中煤 含量日常檢查結(jié)果趨勢(shì)圖

    從圖9可知,改造前塊精煤中的塊中煤含量均值在6%左右,產(chǎn)品質(zhì)量不合格;改造后塊精煤中的塊中煤含量均值在2.50%左右,小于3.00%,產(chǎn)品質(zhì)量合格。

    5.2 經(jīng)濟(jì)效益

    按照年入洗350萬t原煤,特優(yōu)中塊產(chǎn)率為6.08%,2#中塊產(chǎn)率為13.87%,洗小塊產(chǎn)率為17.46%,粒煤產(chǎn)率為4.19%,塊煤綜合產(chǎn)率為41.6%,矸石產(chǎn)率為16.71%進(jìn)行測(cè)算。噸入洗塊煤的磁鐵礦粉耗量為0.49kg,磁鐵礦粉價(jià)格為1700元/t,折算出成噸原煤介耗成本為0.347元。重介系統(tǒng)電耗約0.68(kW·h)/t,電價(jià)0.72元/(kW·h),折算成噸原煤成本為0.20元。重介系統(tǒng)總投資2287.22萬元,其中土建286.64萬元,設(shè)備費(fèi)1321.66萬元,安裝費(fèi)419.59萬元,每年折舊費(fèi)為145.63萬元,折算成噸原煤成本為0.416元。其他材料費(fèi)折算成噸原煤為0.343元,人工費(fèi)增加0.137元/t。因此,重介質(zhì)淺槽再選系統(tǒng)投產(chǎn)后,入洗原煤成本共增加1.443元/t。

    技術(shù)改造前、后原煤的綜合售價(jià)分別為510.32元/t、518.01元/t,改造后噸原煤綜合售價(jià)增加7.69元。因此,改造后入洗一噸原煤的收入增加6.247元,每年可增加收入2186.45萬元。項(xiàng)目總投資為2287.22萬元,項(xiàng)目投資回收期為1.05a。因此,該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

    6 結(jié) 論

    1)改造完成后,塊精煤中的塊中煤產(chǎn)率均值由6%降至2.50%左右,小于3.0%,滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。

    2)改造后選煤廠每年增加收入2186.45萬元,投資回收期為1.05a,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

    3)塊精煤重介淺槽再選工藝能夠徹底解決該廠塊煤產(chǎn)品中的塊中煤含量超標(biāo)的問題,并能夠取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。為焦作礦區(qū)的其他跳汰選煤廠在降低塊煤中的塊中煤含量方面提供了借鑒。

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