宋紅亮
摘要:抽油機(jī)在運(yùn)行過程中經(jīng)常會出現(xiàn)偏磨現(xiàn)象,當(dāng)出現(xiàn)偏磨時,會嚴(yán)重影響原油的開采質(zhì)量與開采效率。通過分析可以發(fā)現(xiàn),引起抽油機(jī)偏磨現(xiàn)象的原因眾多,其原因主要集中在油井的沉沒度、抽汲速度、油管結(jié)蠟以及聚合物濃度等四個方面,油田工作人員可以從對抽油機(jī)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)選、使用具有調(diào)速功能的電機(jī)、定期更換抽油機(jī)的桿管、采取一定的清防蠟措施以及安裝使用防偏磨設(shè)施等五個方面出發(fā),分別采取多項措施,減小抽油機(jī)發(fā)生偏磨的幾率。
關(guān)鍵詞:抽油機(jī);偏磨原因;治理措施
對桿、管偏磨的問題應(yīng)采取“防治結(jié)合”的原則,在桿柱設(shè)計階段充分考慮預(yù)防桿、管偏磨的因素,重點開展保持合理沉沒度、及時調(diào)整抽汲參數(shù)、加強(qiáng)扶正器和高強(qiáng)度抽油桿等項技術(shù)的應(yīng)用和研究。抽油機(jī)井桿、管偏磨的主要原因是由于含水上升、沉沒度降低、抽汲參數(shù)大造成的,是多種因素綜合作用的結(jié)果。隨著油田含水的升高、加密采油的進(jìn)行,要繼續(xù)加強(qiáng)桿、管偏磨防治技術(shù)的研究,延長檢泵周期,提高經(jīng)濟(jì)效益。
一、抽油機(jī)偏磨原理
抽油機(jī)在運(yùn)行過程中,活塞帶動抽油桿做上下往復(fù)運(yùn)動,此時,抽油桿將會受到三種作用力,分別是軸向力、法向力以及接觸力。軸向力和法向力的存在,極易使得抽油桿產(chǎn)生變形,進(jìn)一步使得接觸力增大,油桿出現(xiàn)偏磨現(xiàn)象;另一方面,我國部分油井屬于斜井,抽油機(jī)在運(yùn)行的過程中,接箍、桿頭等零部件會同時對油管進(jìn)行磨損,當(dāng)磨損嚴(yán)重時,可能會引發(fā)油管開裂等現(xiàn)象;其次,當(dāng)油井的斜度較大時,在活塞往復(fù)運(yùn)動過程都會產(chǎn)生磨損,且在上沖程和下沖程過程中產(chǎn)生磨損的部位不同,此時,油管的內(nèi)壁上容易產(chǎn)生三角形的缺陷,從而抽油管的工作受到極大的影響。
二、偏磨原因分析
1含水的因素
從現(xiàn)場含水情況分析,含水在12%-66%之間油井偏磨比較嚴(yán)重,但含水大于66%后偏磨程度有所下降。這主要是由于油井產(chǎn)出液的流變性和含水有關(guān),當(dāng)含水較低時,粘度隨著含水的上升呈緩慢上升的趨勢,經(jīng)測定,含水在37.8%時液體粘度最大,偏磨也最嚴(yán)重。另外,隨著含水的上升,油井結(jié)垢程度也增加,而油井結(jié)垢,易降低油井活塞和泵筒之間的光滑度,增大了活塞和泵體之間的摩擦力;活塞內(nèi)部結(jié)垢也減少閥座孔過流面積和活塞內(nèi)壁的光滑度,從而增大了液體流動的阻力;結(jié)垢也會造成油管和抽油桿的腐蝕,降低了它們的光滑度,從而加大了管桿的磨損速度。
2生產(chǎn)參數(shù)的因素
調(diào)查發(fā)現(xiàn),在產(chǎn)液量基本一致的情況下,參數(shù)越大,其產(chǎn)生偏磨的幾率越大。一是沖次太快,使抽油桿柱上載荷變化頻率高,桿柱的慣性載荷增大,且活塞上移速度大于液體進(jìn)入泵筒的速度,這時供油跟不上,泵筒來不及充滿液體,當(dāng)活塞向下時,將撞擊液面引起桿柱振動,使抽油桿易發(fā)生彈性疲勞,產(chǎn)生彎曲發(fā)生偏磨;二是沖程太短會增大防沖距,余隙比也隨之增大,進(jìn)入泵筒中的氣量也增多,使活塞下行壓縮氣體不能及時卸載,撞擊液面后突然卸載,造成桿柱的彈性疲勞,產(chǎn)生彎曲發(fā)生偏磨;三是泵徑越大,活塞和泵筒的磨擦力就越大,抽油桿柱下端所受的軸向壓力也就越大,桿管就越容易產(chǎn)生偏磨;四是泵深越深,流壓越低,容易使原油在近井地帶脫氣、析蠟造成原油粘度增加,使抽油桿下行阻力增大,加大了油井偏磨程度。
3管桿使用年限的因素
通過對偏磨井生產(chǎn)年限統(tǒng)計可以看出油井投產(chǎn)年限越長,偏磨越嚴(yán)重。我礦油井產(chǎn)液量低,原油粘度較大,抽油管和抽油桿長期震動,產(chǎn)生疲勞變質(zhì)。而油井壽命越長,管桿的疲勞變質(zhì)程度越大,因此,其抗偏磨的能力也就越小。我礦目前還有50口井管桿使用壽命已達(dá)到八年以上,這嚴(yán)重影響了油井抗偏磨能力,增大了油井防偏磨的管理難度。
三、偏磨井的整改
1調(diào)整熱洗水量,徹底清蠟
隨開發(fā)時間延長部分井注水開發(fā)效果較差,導(dǎo)致原油脫氣較嚴(yán)重,粘度上升,需頻繁洗井才能保證正常生產(chǎn),而頻繁洗井使管壁表面附著垢及雜質(zhì)增加,從而使管徑縮小,活塞上下往復(fù)運(yùn)動過程中的阻力增大,導(dǎo)致油井偏磨程度增大。針對這種情況,我們大膽試驗,同時結(jié)合理論推導(dǎo),決定將單井熱洗井次月均減少9井次,熱洗周期平均由49天略微延長到61天。
2繼續(xù)應(yīng)用扶正器
抽油桿扶正器與油管內(nèi)壁相接觸的材料應(yīng)選用與油管材料摩擦系數(shù)小的,以防止其與油管內(nèi)壁接觸時產(chǎn)生的摩擦力過大而增加懸點載荷,以及對油管造成磨損。因此,以防偏磨軟件為指導(dǎo),采取二次、三次扶正的方法,計算出偏磨井段及下井工具個數(shù),檢泵時在偏磨井段按要求下入。
3加強(qiáng)管桿的更換
由于管桿長期使用,使其抗偏磨的能力減小,抽油機(jī)的桿管經(jīng)過長時間的運(yùn)行后,一定會出現(xiàn)老化現(xiàn)象,進(jìn)而造成桿管的許用應(yīng)力降低,桿管出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象,造成抽油機(jī)偏磨。同時,桿管老化也會使其出現(xiàn)疲勞斷裂風(fēng)險,因此定期更換桿管能有效地防止抽油機(jī)出現(xiàn)偏磨現(xiàn)象。為此我們除在檢泵中更換有偏磨及結(jié)垢跡象的桿管外,對投產(chǎn)超過10的7作業(yè)井更換全井抽油桿,同時更換抽油管2170,抽油桿2161,目前我礦已更換132的全井桿。
4對抽油機(jī)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)選
通過上文分析可以發(fā)現(xiàn),抽油機(jī)的運(yùn)行參數(shù)會對偏磨產(chǎn)生重大影響,所以工作人員可以從以下兩方面入手,對參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。首先,如果油井供液不足,則可以從穩(wěn)定液面入手,控制沉沒度;其次,如果油井供液充分,則可以提高泵的充滿系數(shù),使得沉沒度升高,防止發(fā)生偏磨現(xiàn)象。
5使用具有調(diào)速功能的電機(jī)
當(dāng)抽油機(jī)使用具有調(diào)速功能的電機(jī)時,在抽油桿下沖程的過程中,可以通過調(diào)速控制功能,使得抽油桿所受的驅(qū)動力和重力降低,進(jìn)而使得抽油桿所受的摩擦力降低,這樣不但可以使抽油機(jī)免受偏磨的影響,而且還具有節(jié)能的功效。
6采取一定的清防蠟措施
蠟沉積也是引起抽油機(jī)偏磨現(xiàn)象的主要原因之一,所以油田單位應(yīng)采取一定的清防蠟措施。首先,應(yīng)對油管制定科學(xué)的熱洗周期,及時清除沉積蠟;其次,可以向油管內(nèi)添加一定量的化學(xué)藥劑,防止蠟沉積現(xiàn)象出現(xiàn)。
7安裝使用防偏磨設(shè)施
為了防止偏磨現(xiàn)象的出現(xiàn),對設(shè)備添加防偏磨設(shè)施是最有效的方式。
結(jié)論
油井的沉沒度、抽汲速度、油管結(jié)蠟以及聚合物濃度等因素都是造成偏磨的主要原因,管理人員應(yīng)從對抽油機(jī)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)選、使用具有調(diào)速功能的電機(jī)、定期更換抽油機(jī)的桿管、采取一定的清防蠟措施以及安裝使用防偏磨設(shè)施等五方面出發(fā),分別采取多項措施,防止抽油機(jī)發(fā)生偏磨現(xiàn)象。
參考文獻(xiàn)
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