姚建新,李思敏,金玉濤
(1.邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)備運(yùn)行保障公司,河北邯鄲056015;2.河北工程大學(xué)能源與環(huán)境工程學(xué)院,河北邯鄲056038;3.河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼邯寶焦化廠,河北邯鄲056015)
河北某鋼鐵企業(yè)焦化廠煤氣脫硫工序采用真空碳酸鉀工藝,以K2CO3為脫硫劑,在常壓下對(duì)煤氣進(jìn)行洗滌,吸收其中的H2S、HCN、CO2等酸性組分,成為富液,富液與脫硫貧液逆流換熱后送往再生塔,在塔內(nèi)真空條件下解析出H2S、HCN、CO2等氣體,這部分氣體經(jīng)冷凝后收集制硫酸或制硫磺。解吸后的脫硫液稱為貧液,與富液換熱后返回脫硫塔循環(huán)使用。
實(shí)際生產(chǎn)中,脫硫的過程伴隨著副反應(yīng),生成少量KSCN 和K2S2O3等副鹽,隨著重復(fù)使用,副鹽逐漸積累,會(huì)增加氫氧化鉀消耗,影響脫硫效果。為此,需排出少量脫硫貧液及部分冷凝液,以降低副鹽比例,排出的廢液被稱為脫硫廢液。 脫硫廢液主要包括KHS、K2S、KCN、KSCN、K2S2O3等鹽分,具有強(qiáng)堿、高鹽、高有機(jī)物含量和高生物毒性的特點(diǎn),屬于焦化廢水處理中難度最大的一類廢水。
原工藝設(shè)計(jì)中,脫硫廢液送到剩余氨水中,經(jīng)蒸氨處理后送往酚氰廢水站生化處理。由于脫硫廢液中S2-、CN-濃度高,會(huì)顯著抑制、毒害酚氰廢水站微生物,使生化系統(tǒng)難以穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),因廢液含有大量的硫氰酸鹽、硫代硫酸鹽和硫酸鹽等,無法被生化系統(tǒng)處理,隨出水沖渣或噴灑到煤場(chǎng),可能造成二次污染,堿金屬離子隨煤進(jìn)入焦?fàn)t,腐蝕爐體耐火材料。鑒于此,對(duì)脫硫廢液實(shí)施適當(dāng)?shù)念A(yù)處理,對(duì)于焦化廢水處理出水水質(zhì)、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性具有突出的意義。
脫硫廢液主要由脫硫貧液、真空冷凝液、廢堿液三部分組成,其中真空冷凝液外排量最大,占脫硫廢液70%以上,各組分成分如表1 所示。
混合后的脫硫廢液各組分成分含量,即脫硫廢液處理站設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)與設(shè)計(jì)出水水質(zhì)如表2 所示。
表1 脫硫廢液組成及成分
表2 脫硫廢液預(yù)處理站設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
從脫硫廢液的成分分析可以看出:(1)廢水平均總量較小,但工藝間歇排放,發(fā)生量集中,水量波動(dòng)大;(2)廢水成分復(fù)雜,且不同廢水濃度差異顯著,導(dǎo)致綜合廢水水質(zhì)波動(dòng)大;(3)主要污染物以S2-、CN-、NH3-N 為主,毒性強(qiáng),且異味大;(4)碳酸鉀、碳酸氫鉀在脫硫廢液中也占有一定的比重。
針對(duì)廢液水質(zhì),設(shè)計(jì)采用專項(xiàng)混凝+轉(zhuǎn)化沉淀技術(shù)處理該廢液,以去除S2-、CN-為主,其余污染物如COD、NH3-N 等在后續(xù)酚氰廢水處理環(huán)節(jié)去除。設(shè)計(jì)處理水量9 m3/h,工藝流程如圖1 所示。
圖1 脫硫廢液處理工藝流程
脫硫廢液經(jīng)管道進(jìn)入調(diào)節(jié)池均質(zhì),再經(jīng)泵送入反應(yīng)池/釜,與脫硫脫氰藥劑充分反應(yīng),大部分S2-、CN-與Fe2+反應(yīng)生成難溶固體物質(zhì),進(jìn)初沉池固液分離,初沉池底部污泥進(jìn)入污泥濃縮池,上清液進(jìn)入轉(zhuǎn)化反應(yīng)器經(jīng)曝氣氧化后進(jìn)入深度脫氰反應(yīng)池/釜,與精脫氰藥劑反應(yīng)去除殘余的CN-,出水進(jìn)入二沉池,底部排泥進(jìn)入污泥濃縮池,上部出水進(jìn)入清水池經(jīng)排放泵抽至原酚氰廢水站進(jìn)一步處理,酚氰廢水站處理達(dá)標(biāo)出水送高爐沖渣與煉鋼悶渣全部消納,實(shí)現(xiàn)零排放。污泥濃縮池底部污泥經(jīng)臥螺離心機(jī)脫水,干泥餅摻入煉焦煤回爐,分離水與濃縮池上清液回調(diào)節(jié)池。
考慮到脫硫廢液異味較大,因此站區(qū)所有的池、器、槽、罐均設(shè)蓋板密閉,并設(shè)計(jì)集氣系統(tǒng)將異味收集、洗滌塔處置(工藝圖中未畫出廢氣收集處置系統(tǒng)),采用循環(huán)堿液(NaOH 溶液)洗滌H2S、HCN、NH3等異味氣體,以消除站區(qū)廠房異味,防止氰化物、硫化氫等外溢污染環(huán)境。循環(huán)堿液pH 降低后,排出部分廢堿液至脫硫脫氰站調(diào)節(jié)池,同時(shí)配制新堿液補(bǔ)充至尾氣洗滌系統(tǒng)。
脫硫廢液處理過程所需藥劑如表3 所示。
表3 脫硫廢液預(yù)處理站藥劑
(1)調(diào)節(jié)池。有效容積200 m3,分兩座,可各自獨(dú)立運(yùn)行,以穩(wěn)定脫硫廢液的水質(zhì)和水量,達(dá)到均質(zhì)調(diào)節(jié)的目的。因?yàn)槊摿驈U液的成分波動(dòng)受上游工序影響顯著,因此調(diào)節(jié)池的有效容積應(yīng)設(shè)計(jì)得盡可能大,以保證后續(xù)加藥、沉淀、產(chǎn)泥工序工況的相對(duì)穩(wěn)定。同時(shí),在調(diào)節(jié)池內(nèi)裝設(shè)攪拌設(shè)備,強(qiáng)化進(jìn)水的水質(zhì)與水量的均衡調(diào)節(jié)效率。
(2)脫硫脫氰反應(yīng)器。脫硫脫氰反應(yīng)器為脫硫廢液反應(yīng)區(qū)和耦合分離區(qū),包括反應(yīng)器、泵、攪拌裝置、分布器和分離裝置等。脫硫脫氰劑采用硫酸亞鐵溶液,與廢水中的CN-和S2-接觸反應(yīng),為提高混合反應(yīng)效果,在反應(yīng)器內(nèi)裝設(shè)攪拌器和溫度調(diào)節(jié)裝置,對(duì)反應(yīng)過程中的流速和溫度進(jìn)行調(diào)控。通過反應(yīng),迅速將氰化物和硫化物耦合固化,為后續(xù)的沉淀分離創(chuàng)造條件,站區(qū)設(shè)計(jì)3 臺(tái)反應(yīng)器并聯(lián)作業(yè)。
(3)轉(zhuǎn)化反應(yīng)器。包括氣水分布器、氣液分離器等。硫酸亞鐵與廢液中的CN-和S2-反應(yīng),其反應(yīng)生成的FeS 性能穩(wěn)定,S2-在初沉池固液分離得到相對(duì)徹底的去除,而CN-與Fe2+生成的絡(luò)合物性能穩(wěn)定性較差,需在轉(zhuǎn)化反應(yīng)器中經(jīng)曝氣將Fe2+氧化成Fe3+,與CN-生成穩(wěn)定性更強(qiáng)的絡(luò)合物,經(jīng)后續(xù)的處理環(huán)節(jié)去除,進(jìn)而保證在較小的藥劑投加工況下,氰化物較高的去除效果。
(4)深度脫氰反應(yīng)器。進(jìn)一步去除廢水中殘留的CN-和S2-,通過反應(yīng)效率更高的精脫氰藥劑進(jìn)行耦合沉淀,保證廢水滿足酚氰廢水站生物系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)要求。
(5)臥螺離心機(jī)。實(shí)現(xiàn)含硫含氰泥漿脫水,實(shí)現(xiàn)污泥減量,脫水后的污泥摻混至原料煤中入爐煉焦,臥螺離心機(jī)脫出的水分與污泥濃縮池的上清液一并回到調(diào)節(jié)池循環(huán)處理。
脫硫廢液處理站主要設(shè)施設(shè)計(jì)參數(shù)如表4 所示。
表4 脫硫廢液預(yù)處理站主要設(shè)施
脫硫廢液處理站主要設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)如表5 所示。
(1)通過高效脫硫、脫氰藥劑的使用,強(qiáng)化廢水中S2-和CN-絡(luò)合物沉淀效果,實(shí)現(xiàn)脫硫廢液有毒有害成分的高效去除,為其進(jìn)入廢水生物處理創(chuàng)造條件。
表5 脫硫廢液預(yù)處理站主要設(shè)備
(2)通過沉淀轉(zhuǎn)換反應(yīng)器設(shè)計(jì),創(chuàng)造S2-和CN-高效、可靠的分離條件,在保證去除效果的同時(shí),極大地降低了藥劑的消耗量。
(3)使用精脫氰藥劑實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)處理,確保廢水中CN-去除效果。
(4)工藝中廢氣經(jīng)收集、堿洗后可實(shí)現(xiàn)無味排放;含硫含氰污泥配煤回爐,實(shí)施無害化消納;出水送至原酚氰廢水站進(jìn)一步處理。整套工序無廢氣、廢液、固廢的二次污染風(fēng)險(xiǎn)。
脫硫廢液預(yù)處理站區(qū)工藝調(diào)試與設(shè)備消缺期間,逐步實(shí)現(xiàn)水處理的過程受控和最終的產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定,主要解決了如下問題:
(1)來水水質(zhì)監(jiān)控與加藥調(diào)整。原設(shè)計(jì)對(duì)來水化驗(yàn)監(jiān)測(cè)主要在調(diào)節(jié)池取水,每班2 次化驗(yàn),當(dāng)發(fā)現(xiàn)來水水質(zhì)超標(biāo)時(shí),超標(biāo)來水已經(jīng)積累了一池,同時(shí)已經(jīng)有超標(biāo)來水進(jìn)入處理系統(tǒng),這對(duì)系統(tǒng)的加藥調(diào)整和穩(wěn)定處理尤為不利,對(duì)上游排液的監(jiān)控管理也存在滯后。
為解決這一問題,在來水管道上加裝2 個(gè)在線pH 計(jì)和取樣管道,每班對(duì)調(diào)節(jié)池取樣化驗(yàn)2 次,對(duì)來水取樣化驗(yàn)4 次,并在來水pH 波動(dòng)時(shí)增加取樣化驗(yàn)次數(shù),摸索pH 變化與來水水質(zhì)之間的變化規(guī)律,以便原水水質(zhì)監(jiān)測(cè),方便后續(xù)的處理調(diào)整以及對(duì)上游工序的管控更為及時(shí)準(zhǔn)確。
(2)加藥管路污堵。由于原水污染物濃度高,所投加絮凝藥劑量較大,高濃度配藥輸送,藥品中雜質(zhì)殘?jiān)菀自诩铀幑艿纼?nèi)淤積板結(jié),造成管道堵塞,影響加藥以及系統(tǒng)的處理效果。
為解決這一問題,改造加粗加藥管道,并增設(shè)一條備用管道,更換加藥泵,取處理出水回流進(jìn)行配藥,增加投藥量,降低配藥濃度,定期切換加藥管道進(jìn)行清洗,保證了加藥的正常。
(3)轉(zhuǎn)換反應(yīng)器異味。轉(zhuǎn)換反應(yīng)器內(nèi)通過曝氣氧化廢液中的Fe2+為Fe3+,其罐內(nèi)壓力高于常壓,外溢的廢氣不能完全收集,造成設(shè)備周邊異味較大,不利于操作人員健康。
為解決這一問題,增大轉(zhuǎn)換反應(yīng)器頂部的廢氣收集罩,設(shè)專管將廢氣引至廢氣風(fēng)機(jī)前,實(shí)現(xiàn)完全收集,并在專管上設(shè)置調(diào)節(jié)閥與轉(zhuǎn)換反應(yīng)器曝氣閥聯(lián)鎖,實(shí)現(xiàn)反應(yīng)廢氣的高效收集。
站區(qū)水質(zhì)初步穩(wěn)定后,對(duì)廢水指標(biāo)連續(xù)跟蹤化驗(yàn),結(jié)果如表6 所示。
表6 脫硫廢液進(jìn)出水水質(zhì)
可以看出,項(xiàng)目實(shí)施后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,CN-從2 000~5 000 mg/L 降低至100 mg/L 以下,脫氰率在97%~98%,S2-從2 500~5 500 mg/L 降低至20 mg/L以下,脫硫率達(dá)到99.5%以上,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。COD吸附至沉淀物中得到部分去除,從20 000~30 000 mg/L降低至4 000 mg/L 以下,廢水中氨氮主要為無機(jī)氨,在pH 調(diào)整升高后,隨曝氣吹脫逸散,從2 000~3 000 mg/L 降低至500 mg/L 以下,為后續(xù)生物處理、深度處理創(chuàng)造了有利的條件,逸散的氨氮以及異味氣體經(jīng)堿洗處理后排放。
脫硫廢液處理過程中的運(yùn)行費(fèi)用主要包括電費(fèi)與藥劑費(fèi),電費(fèi)按0.5 元/(kW·h)計(jì),計(jì)算噸水成本,其中水處理(包含供藥與產(chǎn)泥)噸水電耗2 kW·h,站區(qū)氣體收集系統(tǒng)運(yùn)行噸水電耗2 kW·h,合計(jì)電費(fèi)約2.0 元/t。
站區(qū)使用藥劑成本為:PAM、堿液合計(jì)成本約2.0 元/t;硫酸亞鐵與精脫氰劑合計(jì)成本約11.0 元/t;站區(qū)噸水處理成本合計(jì)15 元/t。
(1)采用混凝+沉淀技術(shù)處理高濃度含硫、氰的脫硫廢液,操作簡(jiǎn)單,調(diào)控靈活迅速,無需稀釋調(diào)節(jié),處理效果優(yōu)良穩(wěn)定,以9 m3/h脫硫廢液預(yù)處理規(guī)模計(jì)算,每年可去除總氰化物149.8 t、總硫化物178.2 t、COD 195.52 t、氨氮118.26 t,為后續(xù)的綜合處理打下良好基礎(chǔ),顯著降低焦化廢水處理的實(shí)際操作難度。
(2)采用專項(xiàng)混凝+沉淀技術(shù)處理高濃度含硫、氰廢液,由于進(jìn)水的污染物濃度高,且處理水量小,因此噸水處理成本、特別是藥劑成本較高,同時(shí)藥劑消耗量也相對(duì)較大,所產(chǎn)生的含硫含氰污泥量較多,需要對(duì)這部分污泥妥善處置。
(3)脫硫廢液中硫、氰等有害成分以含硫含氰污泥廢渣的形式分離,這些污泥經(jīng)配煤回爐重新變成H2S 和NH3,在化產(chǎn)工序的脫硫和硫銨生產(chǎn)環(huán)節(jié)去除。由于脫硫廢液的硫、氰含量高,所以產(chǎn)生的污泥廢渣多,在增加了水處理成本的同時(shí),也加大了配合煤中硫、氮的含量,因此,采用連續(xù)、勻配的方式進(jìn)行配煤十分必要。
(4)在當(dāng)前的環(huán)保形勢(shì)下,籌建的、在建的、運(yùn)行的污廢水處理設(shè)施的異味治理將成為污水處理領(lǐng)域的一個(gè)重要延伸,新建站區(qū)考慮脫硫廢液異味的影響,設(shè)計(jì)廢氣收集與處置設(shè)施,改善作業(yè)環(huán)境,對(duì)于工業(yè)廢水處理過程的異味治理做出了有益的嘗試。