李德旗, 張 華, 郭玉超, 劉斌輝, 紀宏飛, 付 志, 劉碩瓊
(1中國石油浙江油田公司 2中國石油集團鉆井工程技術(shù)研究院 3天津大學(xué) 4中國石油西南油氣田公司工程技術(shù)研究院)
隨著天然氣井勘探開發(fā)的不斷深入,井下地質(zhì)條件及井身結(jié)構(gòu)也越來越復(fù)雜,固井后環(huán)空帶壓或井口竄氣問題也越來越突出。通過資料調(diào)研可知引起環(huán)空帶壓的主要原因是:油管或套管的螺紋連接不好,腐蝕、內(nèi)管柱熱應(yīng)力破裂或機械破損,封隔器、滑套等密封不嚴的泄露;井眼條件差、前置液設(shè)計不合理、固井工藝不合適或現(xiàn)場施工中出現(xiàn)問題等導(dǎo)致頂替效率差,影響界面膠結(jié)質(zhì)量;水泥漿失水量大、穩(wěn)定性差,失重時水泥基質(zhì)滲透性高、防竄性差,水泥石體積收縮等的水泥漿體系設(shè)計的不合理[1-6]。通過提高管柱的氣密封性,優(yōu)化井眼條件,合理設(shè)計前置液的用量,控制水泥漿失水量、提高穩(wěn)定性及防竄能力等技術(shù)措施優(yōu)化改進,整體固井質(zhì)量有所提高。雖然目前在鉆完井及生產(chǎn)期間的環(huán)空帶壓屬于可控性帶壓,但該問題仍然比較突出。
為了更好地減緩環(huán)空帶壓風險,在前期分析環(huán)空帶壓問題的基礎(chǔ)上,本文采用水泥環(huán)密封完整性模型分析了生產(chǎn)期間影響環(huán)空帶壓的原因,并提出了解決措施,初步形成了提高高石梯-磨溪地區(qū)水泥環(huán)密封完整性的固井配套技術(shù)措施,減緩了環(huán)空帶壓風險,為天然氣井的安全生產(chǎn)運行提供了強有力的技術(shù)支撐。
生產(chǎn)期間的工況變化情況容易出現(xiàn):高溫腐蝕下水泥石晶相變化影響水泥石內(nèi)部結(jié)構(gòu)及完整性;高溫條件下強度衰退降低了水泥石對后續(xù)作業(yè)環(huán)境的長期適應(yīng)性;溫度和壓力越高,對水泥環(huán)結(jié)構(gòu)完整性影響越大;井下工況下,溫度對結(jié)構(gòu)完整性的影響大于壓力的影響等導(dǎo)致水泥環(huán)密封完整性失效,出現(xiàn)環(huán)空帶壓現(xiàn)象。為了分析高壓氣井在溫度、壓力變化條件下井筒應(yīng)力分布及水泥環(huán)失效風險,建立了考慮溫度、壓力變化的套管-水泥環(huán)-地層組合體力學(xué)模型[7-8]。模型首先計算組合體溫度場的分布,根據(jù)溫度場變化,計算井筒應(yīng)力場的分布。
在四川高石梯-磨溪區(qū)塊的天然氣井在生產(chǎn)期間,大約70%井的井口溫度超過85℃,最高達103℃。通過調(diào)研分析可知,由于技術(shù)套管和生產(chǎn)尾管回接固井的垂深都在2 800~3 200 m,井底靜止溫度一般80℃~90℃,固井水泥漿均采用純水泥漿體系,雖然固井質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率和合格率都比較高,但是并沒有考慮天然氣井生產(chǎn)期間井筒內(nèi)溫度會升高甚至在上部井段井筒內(nèi)溫度超過110℃,當水泥石的環(huán)境溫度超過110℃時,高溫下純水泥石的結(jié)構(gòu)易被破壞、抗壓強度衰退嚴重(見表1),影響水泥石的環(huán)空封隔能力甚至失去密封能力[9]。
表1 120℃對水泥石強度的影響
(1)工況Ⅰ:?177.8 mm尾管固井后,四開完鉆前,?177.8 mm尾管上部;井口按地表溫度20℃,井底溫度135℃,則3 200 m處溫度可簡化計算得:90.7℃。
(2)工況Ⅱ:生產(chǎn)期間,?177.8 mm尾管上部;若井口溫度90℃,井底溫度150℃,則3 200 m處溫度可簡化計算得:124.9℃。
(3)工況Ⅲ:生產(chǎn)期間,?177.8 mm尾管下部;若井口溫度90℃,井底溫度150℃,則4 990 m處溫度可簡化計算得:144.4℃。
從表2可知,工況Ⅱ相比工況Ⅰ,雖套管內(nèi)壓下降近20 MPa,但由于溫度升高,導(dǎo)致水泥環(huán)的兩種應(yīng)力并未下降。工況Ⅲ相比工況Ⅰ,套管內(nèi)壓相近,但由于溫度大幅升高,導(dǎo)致水泥環(huán)的兩種應(yīng)力大幅上升,Tresca應(yīng)力達60.3 MPa。
表2 三種工況下的應(yīng)力狀態(tài)
1.1 韌性改造水泥石降低水泥石彈性模量
由圖1可知,隨著井深的增加,彈性模量不同的水泥石的一界面壓力均逐漸增大;在同一井深處,水泥石彈性模量由5 GPa依次增加到10 GPa時,一界面壓力隨著彈性模量的增加而增大。因此對水泥石進行韌性改造,降低水泥石彈性模量能夠提高界面接觸力,提高水泥環(huán)密封完整性能。
圖1 水泥石的不同彈性模量對一界面壓力的影響
1.2 采用抗高溫水泥漿體系
對水泥漿體系的性能設(shè)計,不但要考慮鉆完井期間井筒內(nèi)的溫度情況,也應(yīng)該考慮生產(chǎn)期間井筒內(nèi)的溫度升高情況,因此在技術(shù)套管和回接套管固井時,應(yīng)采用抗高溫水泥漿體系,防止水泥石高溫條件下發(fā)生強度衰退,提高層間封隔質(zhì)量。
1.3 采用DR常規(guī)密度高強韌性水泥漿體系
DR常規(guī)密度高強韌性水泥漿配方為:嘉華G級+25%高溫增強材料DRB-2S+5%膨脹增韌材料DRE-300S+5%防竄增韌材料DRT-100S+4%微硅+3%降失水劑DRF-300S+1.5%分散劑DRS-1S+0.3%消泡劑DRX-1L+0.3%抑泡劑DRX-2L+X%緩凝劑DRH-100L+50%水。該體系的沉降穩(wěn)定性上下密度差為0,API失水量12 mL,游離液量為0,稠化時間120~360 min可調(diào),低溫強度發(fā)展快(在30℃下水泥漿12.8 h起強度,水泥石強度11.3 MPa/24 h);水泥石彈性模量6.47 GPa,體積膨脹率0.13%,且模擬生產(chǎn)期間溫度升高情況,先將水泥漿放置在30℃×20.7 MPa養(yǎng)護48 h后,再升溫至120℃×20.7 MPa進行養(yǎng)護后其水泥石強度53.8 MPa/48 h,62.1 MPa/168 h。由以上實驗數(shù)據(jù)可知,該水泥漿體系高溫強度無衰退,滿足工程應(yīng)用要求。
為提高水泥膠結(jié)質(zhì)量、減少生產(chǎn)期間環(huán)空帶壓現(xiàn)象,針對?244.5 mm套管和?177.8 mm尾管回接固井提出了以下技術(shù)措施:采用雙凝水泥漿雙膠塞固井,水泥漿返出地面5~10 m3;在井不漏的情況下,盡可能提高注替排量,提高沖洗頂替效率,確保水泥封固質(zhì)量;全封固段采用抗高溫韌性水泥漿體系。
2014年高石梯-磨溪區(qū)塊完井試油期間有4口井環(huán)空帶壓;因此通過優(yōu)化?244.5 mm套管和?177.8 mm尾管回接固井水泥漿體系及工藝技術(shù)措施,初步形成了提高水泥環(huán)密封完整性的固井配套綜合技術(shù)措施。通過技術(shù)推廣應(yīng)用,2016年高石梯-磨溪區(qū)塊完井試油期間的環(huán)空帶壓現(xiàn)象未發(fā)生,生產(chǎn)期間的環(huán)空帶壓風險也有所降低。
(1)?244.5 mm套管固井。固井前大排量循環(huán)2周,排量1.8~2.4 m3/min;固井漿柱結(jié)構(gòu)為抗污染沖洗隔離液30 m3+間隔緩凝藥水6 m3+1.90 g/cm3緩凝水泥漿+1.90 g/cm3快干水泥漿,采用大排量1.8~2.4 m3/min注替;環(huán)空憋壓3~5 MPa候凝48 h測井。磨溪008-H26井?244.5 mm套管固井質(zhì)量合格率96.9%,優(yōu)質(zhì)率77%。
(2)?177.8 mm尾管回接固井。固井前大排量循環(huán)2周,排量1.8~2.0 m3/min;固井漿柱結(jié)構(gòu)為抗污染沖洗隔離液15 m3+間隔緩凝藥水8 m3+1.90 g/cm3緩凝水泥漿+1.90 g/cm3快干水泥漿,采用大排量1.8~2.0 m3/min注替;環(huán)空憋壓3~5 MPa候凝48 h測井。如磨溪009-3-X3井?177.8 mm尾管回接固井質(zhì)量合格率99.8%,優(yōu)質(zhì)率99.5%。
(1)生產(chǎn)期間井筒內(nèi)溫度升高,高溫下純水泥石強度易衰退影響水泥環(huán)力學(xué)性能,降低層間封隔能力,增加環(huán)空帶壓風險。
(2)生產(chǎn)期間井筒內(nèi)溫度升高,溫度變化引起的套管和水泥環(huán)的應(yīng)力變化容易形成環(huán)空微間隙。
(3)對于技術(shù)套管和生產(chǎn)尾管回接固井,應(yīng)考慮鉆完井期間和生產(chǎn)期間井筒內(nèi)的溫度變化情況,合理設(shè)計水泥漿體系,建議采用抗高溫韌性水泥漿體系。