馮 寶
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司3052 項目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)30萬噸合成氨,52 萬噸大顆粒尿素。空壓機組是公司的A 類設(shè)備,空壓機組的運行負(fù)荷直接決定整套系統(tǒng)的運行負(fù)荷,從而影響公司的經(jīng)濟效益??諌簷C每一級出口都設(shè)計一臺換熱器,對這一級出口的壓縮空氣進行換熱,降低溫度后再進入到下一級進行壓縮。換熱器的換熱效率決定整個機組的負(fù)荷。換熱器換熱效率低則會造成機組出氣量降低,從而導(dǎo)致運行負(fù)荷降低。換熱器的熱介質(zhì)為壓縮空氣,冷介質(zhì)為循環(huán)水。
2018 年12 月5 日,空氣壓縮機末級換熱器(E01003)出口工藝氣溫度由32 ℃上升至56 ℃,使系統(tǒng)負(fù)荷降低了10%。
針對問題,成立專項攻關(guān)小組,充分收集、分析數(shù)據(jù),通過中控電腦查找數(shù)據(jù)(圖1)顯示:
(1)2018 年11 月15 日—12 月10 日,中控顯示末級換熱器工藝氣出口溫度由32 ℃逐漸上漲至56 ℃。
圖1 中控電腦界面
(2)現(xiàn)場末級換熱器冷介質(zhì)出口,即循環(huán)水回水就地溫度表顯示溫度由48 ℃逐漸上漲至72 ℃。
(3)系統(tǒng)逐漸減負(fù)荷,使系統(tǒng)負(fù)荷降低10%。
(1)循環(huán)水回水帶氣產(chǎn)生氣阻。
(2)冷介質(zhì)溫度高。
(3)冷介質(zhì)流速低。
(4)儀表故障。
(5)室內(nèi)通風(fēng)不暢,導(dǎo)致室溫升高。
(1)通過采集循環(huán)水系統(tǒng)中控電腦數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)循環(huán)水溫度和流速在系統(tǒng)運行過程中數(shù)據(jù)平穩(wěn),溫度曲線在系統(tǒng)運行過程中沒有較大波動??梢耘懦浣橘|(zhì)溫度高和流速低兩個關(guān)鍵因素。
(2)通過儀表人員進行現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢測和排查,確定儀表運行正常,可以排除儀表故障這個關(guān)鍵因素。
(3)小組成員在現(xiàn)場放置溫度計實測現(xiàn)場溫度,確認(rèn)室溫為23 ℃,且在該室溫下其他換熱器溫度曲線并無異常情況,可以排除通風(fēng)不暢導(dǎo)致室溫升高這個關(guān)鍵因素。
(4)對管線氣阻造成換熱效果差這個關(guān)鍵因素進行排查。小組成員分別打開冷介質(zhì)管線和熱介質(zhì)管線上的排氣閥,發(fā)現(xiàn)冷介質(zhì)管線內(nèi)有氣體排出,說明管線內(nèi)存在氣體。冷介質(zhì)內(nèi)并沒有氣體來源,氣體是從熱介質(zhì)(壓縮空氣)泄漏至冷介質(zhì)(循環(huán)水)中,在管線內(nèi)存留,造成氣阻,導(dǎo)致?lián)Q熱量降低,引起換熱器溫度升高。
由于整個系統(tǒng)不允許停車,因此降低換熱器溫度必須在線操作。經(jīng)過討論制訂以下方案。
(1)在循環(huán)水回水管線上帶壓開孔,在線安裝閥門,通過管線將水氣排至氣液分離罐。
(2)將氣液分離罐內(nèi)的氣體排向大氣,將液體回收至循環(huán)水塔池內(nèi)。
(3)為防止泄漏量增大,停車檢修時對此換熱器進行更換。
(1)為保證循環(huán)水的流量,在管線上準(zhǔn)備安裝DN200 閘閥,并將閘閥打開至全開狀態(tài)。
(2)在閥門進口預(yù)制管法蘭并與此閥門進行連接。
(3)將管法蘭的另一端與循環(huán)水管線進行對比,制作U形口。
(4)選擇兩根M24 的螺桿,保證長度能夠從管法蘭及閥門內(nèi)通過。
(5)制作盲板法蘭,厚度300 mm,保證與DN200 閘閥的法蘭能夠安裝。中間位置開兩個孔,尺寸為Φ25 mm,確保每個孔都能夠穿過M24 的螺桿。制作墊片并將盲板安裝至閘閥出口方向。
(6)確保安裝螺母時,盲板中間孔的墊片尺寸合適。
(7)預(yù)制氣液分離罐Φ2 m、高度1.5 m,材料為碳鋼,壁厚20 mm,進出水方式為上進水下出水。罐體上方開孔作為排氣孔。準(zhǔn)備一個進水閥一個出水閥為DN200 蝶閥。
(8)在室內(nèi)測量尺寸確定罐體安裝位置預(yù)制其他連接管線。
(1)在末級換熱器冷介質(zhì)出口管線上標(biāo)定開孔位置。
(2)由于開孔處偏高,在開孔處下方搭設(shè)腳手架。
(3)準(zhǔn)備吊裝閥門的手拉葫蘆。
(4)在腳手架周圍搭設(shè)篷布,防止開孔時漏水噴射到周圍其他設(shè)備。
(5)工器具準(zhǔn)備齊全,角磨機及膜片等準(zhǔn)備齊全,接好焊機。
(1)帶壓開孔前,確定管線上的開孔位置,畫出開孔輪廓線,并與之前預(yù)制好的接管進行尺寸對比。不僅要確保開孔后能夠焊接上,還要確保管線上取下的這一部分能夠從閥門內(nèi)取出。
(2)利用角磨機,對輪廓線內(nèi)邊緣緩慢進行打磨,邊打磨邊淋水降溫,并用測厚儀進行測厚,待剩余0.10 mm 時停止打磨。
(3)將兩根M24 的螺桿穿入預(yù)制好盲板中間的孔內(nèi),將閥門、盲板、準(zhǔn)備對口的短管、螺桿進行組裝后,使用手拉葫蘆提起與打磨口進行對接。找出螺桿在開孔處中間需要焊接的位置并進行標(biāo)記。拆除兩根螺桿。
(4)在中間部位將兩根M24 的螺桿一端進行焊接。螺桿要保證從閥門內(nèi)能夠穿出,并能夠從盲板中間的孔穿出。
(5)將閥門及短管等組件,與管線進行焊接,焊接時注意焊口要在打磨口外側(cè)。
(6)焊接短管后,對組件各處螺栓進行緊固。確保閥門與進口短管連接緊固,以及閥門出口處盲板與閥門連接緊固,確保兩根螺桿從整個組件內(nèi)穿過,并從盲板中間的孔穿過。
(7)在螺桿上安裝墊片及螺母,通過反復(fù)緊固產(chǎn)生拉力,錘擊產(chǎn)生推力使打磨處發(fā)生疲勞斷裂。
(8)沿螺桿方向向外抽出螺桿,將螺桿及管線的打磨部分一同從閥門內(nèi)取出。
(9)關(guān)閉閥門。
(10)拆除閘閥出口處的盲板及螺桿等。
(11)連接提前預(yù)制好的管線及氣液分離罐。將氣體排向大氣,液體排至循環(huán)水塔池內(nèi)。
圖2 設(shè)備部件
圖2 為從循環(huán)水管線上通過帶壓開孔取下的部件、螺桿、盲板及螺母。
安裝分離罐后,工藝氣溫度由56 ℃下降至39 ℃,循環(huán)水出口溫度由70 ℃降至50 ℃,系統(tǒng)運行負(fù)荷100%。
2019 年6 月30 日,全廠停車,空壓機停運,更換該換熱器。