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      水環(huán)泵技術(shù)在三煉鋼RH 真空系統(tǒng)的探索與應用

      2020-07-19 05:21:20王存明張中華
      設(shè)備管理與維修 2020年13期
      關(guān)鍵詞:噴射泵抽氣真空泵

      王存明,張中華

      (河鋼集團邯鋼公司三煉鋼廠,河北邯鄲 056001)

      0 引言

      隨著RH 真空精煉生產(chǎn)與日俱增,對蒸汽的消耗也大幅度加,尤其環(huán)保限產(chǎn)1~2 座轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)情況下,轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的余熱蒸汽不足,使得RH 真空泵抽氣性能下降、抽氣時間長,真空度不穩(wěn)定,嚴重打亂生產(chǎn)節(jié)奏,為了確保RH 長周期穩(wěn)定運行,滿足RH 高效生產(chǎn)需求,因而進行此次改造。

      1 原有RH 真空系統(tǒng)存在的問題

      RH 承擔公司中高端生產(chǎn)任務(wù),在生產(chǎn)的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)各種異常情況,如抽真空時間較長、真空度穩(wěn)定性不夠以及蒸汽不足等問題。尤其是RH 真空精煉對蒸汽品質(zhì)的要求高,濁環(huán)水耗量大,能源消耗成本高等缺點,生產(chǎn)組織非常困難,已不能滿足品種鋼生產(chǎn)對RH 設(shè)備的要求。主要表現(xiàn)在以下3方面。

      圖1 改造前5 級噴射泵真空系統(tǒng)

      (1)蒸汽不足,制約RH 生產(chǎn)。RH 對蒸汽品質(zhì)的要求高,尤其在環(huán)保限產(chǎn)期間2~3 座轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)情況下,轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的余熱蒸汽不足,無法滿足RH 生產(chǎn),使真空度達不到冶金要求。

      (2)RH 生產(chǎn)受轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)約束嚴重,因為RH 生產(chǎn)所需要的蒸汽來源于轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的余熱蒸汽,RH 不能自由發(fā)揮其特殊的冶金功能。

      (3)RH 使用蒸汽量大,消耗高,增加噸鋼成本,不利于公司高效生產(chǎn)。

      為了實現(xiàn)三煉鋼全廠爐機匹配的最佳生產(chǎn)組織模式,高效生產(chǎn),實現(xiàn)生產(chǎn)組織的最優(yōu)化、消耗和成本的最低化、技術(shù)經(jīng)濟指標的最佳化、經(jīng)濟效益的最大化,為公司的經(jīng)濟效益增長發(fā)揮積極作用,因而進行此次改造。

      2 水環(huán)泵原理

      水環(huán)真空泵是獲取粗真空絕佳方法,它以水作為密封介質(zhì),水環(huán)泵屬于離心泵范疇,依靠泵葉旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)件和泵殼形成水封,造成瞬時容積變化,進而完成吸氣—壓縮—排氣過程,形成真空。真空泵及附屬設(shè)備設(shè)計使用壽命30 年以上。易損件壽命:閥片:8000 h;軸承:30 000 h;軸套:30 000 h。通過每臺真空泵的全性能試驗,包括水壓試驗、運轉(zhuǎn)試驗、汽蝕試驗、性能試驗、振動測量、軸承溫度測量及軸封泄漏測量等項試驗性能穩(wěn)定。在不缺水情況下,設(shè)備運行免維護,能夠連續(xù)自動工作運行,泵房可無人值班。因此得到廣泛應用。

      3 RH 蒸汽噴射泵改造成蒸汽噴射泵+水環(huán)泵模型

      在真空系統(tǒng)冷凝器C2 上引出DN400 mm 抽氣管道,3 臺水環(huán)泵W5aW5bW5c 入口分別接至DN400 mm 抽氣管道上,改造前5 級噴射泵真空系統(tǒng)如圖1 所示;三臺水環(huán)泵三出口和三為一接至原有冷凝器C3 出口管道上,改造后蒸汽噴射泵+水環(huán)泵模型如圖2 所示。在RH 主控室平臺東側(cè)布置水環(huán)泵泵房,3 臺水環(huán)泵使用的介質(zhì)水量為工業(yè)用水,水量是200 m3/h,且循環(huán)使用,不產(chǎn)生浪費。每臺泵入口設(shè)計DN400 氣動切斷閥,以便與原有蒸汽噴射泵系統(tǒng)隔開,且有不破壞5 級蒸汽噴射泵獨立性。這樣就形成抽氣系統(tǒng)Ⅰ:S1+S2+S3+S4+S5a/b 和抽氣系統(tǒng)Ⅱ:S1+S2+S3+S4+W5aW5b(W5 備用),抽氣系統(tǒng)Ⅰ和Ⅱ相互獨立又相互備用,互不干擾,增加系統(tǒng)的可靠性和安全感。

      4 改造后產(chǎn)生的效果

      (1)2017 年10 月一次試車成功。完全達到甚至超過原設(shè)計指標。經(jīng)過1 年多的生產(chǎn)運行證明,此次改造是成功的,真空度穩(wěn)定,運行良好。

      (2)RH 生產(chǎn)在改造前依賴于至少三座轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的余熱蒸汽工作,尤其在爐役或者檢修期間,無法組織RH 生產(chǎn),改造后RH 生產(chǎn)只需兩臺轉(zhuǎn)爐足可以滿足RH 生產(chǎn)。

      (3)由于使用了W5aW5bW5c 三臺水環(huán)泵,把S5a,S5B 使用的蒸汽節(jié)省下來,通過統(tǒng)計,原有系統(tǒng)蒸汽使用瞬時值達到29.5 t/h 過熱度大于20 ℃飽和干蒸汽,蒸汽消耗瞬時值可節(jié)約12.15 t/h。改造前抽氣系統(tǒng)Ⅰ:S1+S2+S3+S4+S5a/b 參數(shù)見表1,改造后抽氣系統(tǒng)Ⅱ:S1+S2+S3+S4+W5aW5b(W5 備用)參數(shù)見表2。

      圖2 改造后蒸汽噴射泵+水環(huán)泵模型

      表1 改造前抽氣系統(tǒng)Ⅰ:S1+S2+S3+S4+S5a/b 參數(shù)

      表2 改造后系統(tǒng)Ⅱ:S1+S2+S3+S4+W5aW5b 參數(shù)

      5 經(jīng)濟效益核算

      (1)RH 年蒸汽節(jié)省量=原蒸汽年耗量-現(xiàn)蒸汽年耗=36×{(29-12)×15+(20-8)×10}×345×130÷60=10 091 250(元)≈1009.16(萬元)

      (2)水環(huán)泵年消耗電能:G 模式(全泵)時;D 模式時,兩種狀態(tài)。電費:0.658 元。水環(huán)泵年消耗電能=36×200×{(10+15)+10}×345×0.658÷60=57 206 520(元)≈57.21(萬元)

      經(jīng)濟效益計算如下:年節(jié)省蒸汽+改造前年判廢降級損失-年水環(huán)泵電耗=1009.16-57.21=951.95(萬元)

      6 結(jié)語

      目前這套系統(tǒng)改造以來從未發(fā)生過問題,運行良好,創(chuàng)效顯著,明顯降低RH 真空系統(tǒng)的事故率,大大提高生產(chǎn)效率,為公司降本增效做出貢獻。

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