孔 勇,張賡韶,夏 蕾(中國中材國際工程股份有限公司(南京),江蘇 南京211000)
主機設(shè)備在水泥生產(chǎn)線起到至關(guān)緊要的作用,原料磨設(shè)備更為顯著,如果原料磨主電機出現(xiàn)故障,將直接影響后續(xù)主機設(shè)備、特別是回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計水泥生產(chǎn)線中原料磨主電動機故障的主要原因是軸承故障,其已占電動機故障的65%以上。因此對主機設(shè)備電動機軸承故障原因進(jìn)行詳細(xì)的分析和總結(jié),有利于檢修人員對其故障的預(yù)防及處理。
尼日利亞DANGOTE IBESE水泥生產(chǎn)線B線原料磨主電機采用的是德國原裝西門子中壓電機,電壓11 000 V,功率6 000 kW,轉(zhuǎn)速為995 r/min,毛重290t,傳動端采用的軸承為FAG NU1052Mc3。2013年9月26日上午9:41定檢清理磨盤料時,巡檢電工發(fā)現(xiàn)原料磨主電機傳動端有輕微異響,上午9:42停主電機,先拆除電機與減速機的連接對輪,空載試電機,響聲依然存在,無法排除故障。最后判斷為電機傳動軸軸承故障,與業(yè)主DCP方人員協(xié)同拆機于9月27日凌晨1:35拆卸軸承后發(fā)現(xiàn)NU1052軸承內(nèi)圈有一片剝落,產(chǎn)生一個較大深溝,請見圖1。
圖1 NU1052軸承內(nèi)圈有一片剝落
表1為發(fā)現(xiàn)軸承損壞前后的測振值,我們發(fā)現(xiàn)振動最高值為3.06mm/s,未達(dá)到振動報警值4mm/s,日常生產(chǎn)過程中也不會產(chǎn)生報警信號送至中央控制室,即便中央控制室操作人員發(fā)現(xiàn)數(shù)值跳動,因在正常運行范圍內(nèi),也不會判斷為發(fā)生設(shè)備故障。
表2是因電機軸承振動測量值過高而停機記錄統(tǒng)計表,表3是因電機功率過高停機記錄統(tǒng)計表,由表2和表3可以看出,當(dāng)出現(xiàn)振動過高時,DCS系統(tǒng)能夠做出保護(hù)性停機,中控工作人員通知現(xiàn)場操作人員進(jìn)行檢查,現(xiàn)場設(shè)備故障排除后才能重新啟動、運轉(zhuǎn)。
表1 軸承損壞前后的測振值 mm/s
表2 振動測量值過高導(dǎo)致的停機記錄統(tǒng)計表
表3中是該設(shè)備因功率高跳停的部分?jǐn)?shù)據(jù),從中可以看出該主電機曾因多次發(fā)生功率高而停機的事件,而功率高停機主要原因是由于原料磨機進(jìn)料量過大引起磨機過載,進(jìn)而引起傳動設(shè)備過載,最終作用于主電機傳動端,傳動端的軸承則超負(fù)荷運轉(zhuǎn),該工況下軸承易損壞或減少使用壽命。
表3 設(shè)備因功率高跳停的部分?jǐn)?shù)據(jù)
圖2 原料主電機的傳動軸的實時溫度
圖2中記錄了原料主電機的傳動軸的實時溫度,不難發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)異響停機時間為9:42,傳動端軸承溫度從9:35~9:45由44℃快速升至54℃。也可以看出在高速運轉(zhuǎn)過程中并未出現(xiàn)溫度異?,F(xiàn)象,而停機過程中運行速度逐步減小而摩擦力越大,出現(xiàn)溫度快速上升現(xiàn)象。
結(jié)合以上情況分析,分析原料磨主電機傳動端輕微異響的原因如下:
(1)潤滑不足。軸承內(nèi)存在充足的潤滑劑,軸承滾動元件及軸承保持架都未發(fā)現(xiàn)損壞,見圖3。
圖3 軸承滾動元件及軸承保持架無損壞
(2)不同心。拆下對輪銷子后檢查軸向同心度,符合要求,沒有發(fā)現(xiàn)問題。
(3)電流流經(jīng)軸承。若是電流流經(jīng)軸承,應(yīng)是由于電動機內(nèi)磁路磁場不平衡等產(chǎn)生漏電流。當(dāng)電流流經(jīng)軸承的滾動體和內(nèi)、外圈時在接觸區(qū)表面將發(fā)生放電現(xiàn)象,放電會形成非常微小的灰暗凹坑,使?jié)L道與滾子間的摩擦阻力增大,進(jìn)而軸承溫度升高,而潤滑脂受熱后會熔化溢出。當(dāng)磨損嚴(yán)重時,電動機驅(qū)動端軸承會出現(xiàn)位移,造成轉(zhuǎn)子驅(qū)動端與非驅(qū)動端不同心,軸承徑向受力不均,使?jié)L動體與套圈產(chǎn)生劃痕,而細(xì)小金屬粉進(jìn)入滾動腔內(nèi)進(jìn)一步碾壓滾動體和內(nèi)、外圈表面,形成肉眼可見的細(xì)小凹坑。然而此次故障僅出現(xiàn)片狀剝落,及其區(qū)域帶磨損,其它表面光滑未出現(xiàn)大面積微小的灰暗凹坑,在支撐架/滾動元件/軌道上也沒有任何痕跡,也沒有出現(xiàn)不同心現(xiàn)象。
(4)軌道上存在深的銹斑。由圖1,3軸承軌道和滾動元件上不存在銹斑,軸承面是干凈的。
(5)已污染的潤滑劑以及過載。當(dāng)給電機軸承加入了已被污染的潤滑脂,外源顆粒進(jìn)入軸承,同時因為某時段出現(xiàn)超負(fù)荷、過載現(xiàn)象,導(dǎo)致小凹痕出現(xiàn),因為產(chǎn)生凹痕的外源顆粒不需要很硬,薄紙片甚至棉布上脫落的線也可導(dǎo)致凹痕出現(xiàn)。軸承使用壽命由軸承旋轉(zhuǎn)圈數(shù)和負(fù)荷大小決定,當(dāng)滾動元件通過內(nèi)軌道表面凹痕時,介于滾動元件及凹痕間的油膜會產(chǎn)生流體動壓,對凹痕產(chǎn)生剪切力。一段時間后,這些剪切力引起的裂紋將不斷擴大到表面,隨之滾動元件經(jīng)過裂紋,引起裂紋碎片的脫落,即片狀剝落。凹痕存在的情況下,過負(fù)荷或低負(fù)荷也會加劇片狀剝落的發(fā)生。
綜上分析片狀剝落是由凹痕引起,凹痕則由于外源顆粒和過載引起,當(dāng)片狀剝落與小凹痕共同存在,進(jìn)而出現(xiàn)磨損帶。最終判斷故障原因是電機軸承加入了已被污染的潤滑脂。
(1)使用清潔的潤滑劑同時要保證有良好的貯存環(huán)境。
(2)制訂添加潤滑劑過程中不被污染的制度和措施。
(3)在使用潤滑劑前必須檢查時效期,避免使用失效的油脂。
(4)中控人員日常操作過程中要時常關(guān)注軸承的溫度和振動數(shù)值,發(fā)生異常及時匯報部門負(fù)責(zé)人,及時檢查處理。
(5)現(xiàn)場巡檢人員密切監(jiān)控主機設(shè)備軸承有無異常響聲,防范重大事故發(fā)生。