武曉春
(陜西華特新材料股份有限公司,陜西 興平 713100)
酸處理機(jī)組改進(jìn)試驗(yàn)主要是為了解決酸處理機(jī)組上下軸輥之間布的內(nèi)張力大、下軸輥磨損嚴(yán)重、主動(dòng)軸連續(xù)傳動(dòng)無法消除收縮速差、布面外觀不平整等問題。試驗(yàn)先后完成了酸處理槽的方案設(shè)計(jì)、裝置的加工制作、安裝與試驗(yàn)等工作,分別使用薄布、厚布對(duì)試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行了測試,收集了可靠的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),從而確定了酸機(jī)組的改進(jìn)方案,為酸機(jī)組的升級(jí)改造提供了理論依據(jù)和明確的方向。
橡膠彈簧具有優(yōu)良的彈性,緩沖性能好,有較大的阻力,對(duì)突然的沖擊及抑制振幅都有良好的效果。根據(jù)試驗(yàn)證明,橡膠彈簧的彈性在一定范圍內(nèi)(15%)處于線性變化,符合胡克定律。所以,只要能夠?qū)⑾鹉z的應(yīng)變控制在合理的范圍,完全能夠滿足設(shè)備的使用要求。
本實(shí)驗(yàn)主要目的是為了尋找一種耐酸性能優(yōu)良,能夠在熱鹽酸中長期保持穩(wěn)定狀態(tài),并在壓力下有一定的壓縮回彈量的橡膠彈簧材料。試驗(yàn)選擇了三種耐酸橡膠材料,分別為氟橡膠、三元乙丙、丁基橡膠,將樣品放入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%熱鹽酸槽中,鹽酸溫度95℃,三種樣品的耐酸性能見表1。
表1 三種樣品耐酸性能對(duì)比
經(jīng)過兩個(gè)月的浸泡試驗(yàn),驗(yàn)證了三種橡膠材料的耐酸性能:氟橡膠經(jīng)過幾天的浸泡后,樣品與鹽酸發(fā)生反應(yīng),表面有起層、起泡現(xiàn)象;三元乙丙橡膠在浸泡兩周后,樣品的四周產(chǎn)生了膨脹狀態(tài);丁基橡膠經(jīng)過八周的浸泡后,表面光滑,回彈性好,耐酸性能良好。
玻璃纖維布在酸洗過程中,是否會(huì)出現(xiàn)收縮導(dǎo)致上下軸輥之間布的內(nèi)張力過大,對(duì)機(jī)組的改進(jìn)有著非常重要的意義,因此,在酸洗過程中,對(duì)玻璃纖維薄布、厚布進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn)與測試。
通過試驗(yàn)證明:玻璃纖維薄布的收縮率在1%~1.5%,厚布收縮率在0.8%~1.6%,這種收縮對(duì)于酸機(jī)組傳動(dòng)系統(tǒng)來說是非常不利的。在酸洗過程中,布會(huì)不斷地收縮,布的張力也隨之不斷地增加,當(dāng)張力過大時(shí),酸機(jī)組導(dǎo)布軸就會(huì)隨著壓力增大發(fā)生彎曲變形、軸套也因拉力磨損成橢圓形,嚴(yán)重的還會(huì)造成導(dǎo)布軸卡死、布被拉變形甚至拉斷。
目前,酸處理機(jī)組主要的傳動(dòng)形式為鏈條定比傳動(dòng),動(dòng)力源只有一個(gè),由于處理工序多、工藝路線長,傳動(dòng)件安裝精度和傳動(dòng)精度的影響,極易造成布面損傷、布面張力不一等現(xiàn)象,從而嚴(yán)重影響布的外觀質(zhì)量和物理指標(biāo)。所以,針對(duì)以上情況對(duì)現(xiàn)有機(jī)組進(jìn)行了改進(jìn),主要改進(jìn)的地方有:
(1)由原來的1個(gè)動(dòng)力源連續(xù)拖動(dòng)運(yùn)行變?yōu)槿齻€(gè)動(dòng)力源分段運(yùn)行,減少傳動(dòng)件的制造誤差、傳動(dòng)誤差,消除酸洗收縮對(duì)織物的外觀和物理指標(biāo)的影響。
(2)摩擦傳動(dòng)裝置的上部導(dǎo)布軸變?yōu)殡p鏈輪摩擦傳動(dòng),傳動(dòng)摩擦力矩可調(diào)。下部被動(dòng)輥不直接在玻璃鋼槽體上開孔,采用玻璃鋼板座支承,軸套上部加裝橡膠彈簧,下部導(dǎo)輥可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)收縮張力,以調(diào)節(jié)酸洗收縮的影響。
酸處理試驗(yàn)機(jī)組主動(dòng)軸安裝在軸承座上,被動(dòng)軸軸套上部加裝橡膠彈簧。由于被動(dòng)軸上安裝了橡膠彈簧,所以,布運(yùn)行或收縮時(shí),橡膠彈簧就會(huì)被壓縮,下部被動(dòng)軸就會(huì)向上位移,主動(dòng)軸與被動(dòng)軸之間的距離就會(huì)相應(yīng)地縮短,從而消除高硅氧布酸洗時(shí)收縮造成的張力過大的影響。同時(shí),在被動(dòng)軸兩端安裝了千分表(見圖1箭頭處),可以測量出不同張力下橡膠彈簧發(fā)生的形變量。
圖1 機(jī)組試驗(yàn)圖
(1)對(duì)薄布進(jìn)行工藝試驗(yàn)。首先,將準(zhǔn)備好的薄布放在放布架上,通過S輥送布裝置、傳動(dòng)裝置,使用氣漲軸收卷。然后,啟動(dòng)機(jī)組,保持傳動(dòng)裝置和隔離裝置速度不變(15米/時(shí)),使用收卷裝置的調(diào)壓器來調(diào)節(jié)電壓控制收卷張力,觀察并記錄布的張力變化以及橡膠彈簧的形變量。具體數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 橡膠彈簧形變量統(tǒng)計(jì)表(薄布)
(2)對(duì)厚布進(jìn)行工藝試驗(yàn)。厚布的試驗(yàn)過程與薄布一致,觀察并記錄厚布的張力變化以及橡膠彈簧的形變量。具體數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 橡膠彈簧形變量統(tǒng)計(jì)表(厚布)
(3)由上述數(shù)據(jù)可以看出:①隨著調(diào)壓器電壓的不斷增加,布面張力隨之增加,橡膠彈簧的變形量逐漸增大。②由表2可知,當(dāng)電壓達(dá)到270V時(shí),傳動(dòng)裝置右端橡膠彈簧形變量可以達(dá)到5.25mm,橡膠彈簧的可調(diào)整范圍大。③由表3可知,橡膠彈簧形變量基本呈線性變化。④當(dāng)電壓達(dá)到250V時(shí),機(jī)組由于布面張力越來越大,機(jī)組運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)振動(dòng)、異響等現(xiàn)象,說明傳動(dòng)件在受到較大的拉力后,配合處產(chǎn)生摩擦,阻力不斷增大。
通過試驗(yàn)測試,找到了可以在較長時(shí)間內(nèi)仍能保持優(yōu)良的特性耐酸腐蝕的彈性橡膠材料;酸洗試驗(yàn)證明了玻璃纖維布酸處理后有一定的收縮。該收縮會(huì)對(duì)酸機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行和產(chǎn)品外觀質(zhì)量造成一定影響。
酸處理機(jī)組主動(dòng)軸與被動(dòng)軸之間加入了伸縮調(diào)節(jié)的橡膠彈簧,可以減少和抵消布面的內(nèi)張力,改善機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)。