劉金龍 劉思陽 張虎虎 唐寅
摘要:聯(lián)合站原油脫水這過程中需要消耗大量能源及化學(xué)藥劑,為節(jié)約生產(chǎn)成本,達(dá)到降本增效,采用分段控制分段達(dá)標(biāo),保證生產(chǎn)指標(biāo)合格的同時,達(dá)到優(yōu)質(zhì)低耗的目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:聯(lián)合站;原油脫水;分段控制;分段達(dá)標(biāo)
一、前言
聯(lián)合站時轉(zhuǎn)油站的一種,但由于其功能較多,在油田上普遍存在。站內(nèi)包括有原油處理系統(tǒng),轉(zhuǎn)油系統(tǒng),原油穩(wěn)定,污水處理系統(tǒng),注水系統(tǒng),天然氣處理系統(tǒng)等他是油氣集中處理聯(lián)合站作業(yè)站的簡稱。聯(lián)合站是油田集輸和處理的中樞,是將高含水原油處理為商品原油的關(guān)鍵環(huán)節(jié),在這過程中需要消耗大量能源及化學(xué)藥劑,為節(jié)約生產(chǎn)成本,達(dá)到降本增效,采用分段控制分段達(dá)標(biāo),保證生產(chǎn)指標(biāo)合格的同時,達(dá)到優(yōu)質(zhì)低耗的目標(biāo)。
二、工藝流程以及指標(biāo)設(shè)定
工藝流程:井口來液由進(jìn)站閥組進(jìn)入一次沉降罐進(jìn)行初步分離,污水進(jìn)入污水罐,低于30%的含水原油進(jìn)入緩沖罐,由脫水泵打入二次沉降罐進(jìn)一步脫水,小于15%含水原油進(jìn)入緩沖罐,由低凝油泵打入好油罐,在經(jīng)外輸泵增壓外輸;一次沉降罐和二次沉降罐脫出污水進(jìn)入污水罐,由污水泵提至污水處理站;加藥系統(tǒng)分兩部分,一段為預(yù)脫水劑,來液進(jìn)入一次沉降前加入,二段為破乳劑,在原油進(jìn)入二次沉降罐前加入以及高含水時在進(jìn)入好油罐前加入;加熱系統(tǒng)分為三部分:一次加熱爐加熱后進(jìn)入二次沉降罐,二次加熱爐加熱后進(jìn)入好油罐(三次沉降),外輸加熱爐加熱后外輸。聯(lián)合站原油脫水工藝流程見圖一
指標(biāo)設(shè)定:根據(jù)原油脫水工藝流程,以及生產(chǎn)過程中,針對實際問題制定的有效控制方法和現(xiàn)有設(shè)備的處理能力,可將原油脫水系統(tǒng)分為A、B、C三段,再根據(jù)各段工藝特點,生產(chǎn)性質(zhì)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),總結(jié)出五個控制點(如圖二)。
三、控制方案
1.根據(jù)生產(chǎn)實踐,影響A段的生產(chǎn)因素有預(yù)脫水劑的篩選,預(yù)脫水劑濃度,預(yù)脫水劑均勻程度和一次沉降罐油水界面等,因此,采取以下控制措施。
(1)篩選藥劑。通過對各廠家藥劑的實驗,篩選經(jīng)濟(jì)效益高,脫水效果好的預(yù)脫水劑。
(2)預(yù)脫水劑濃度。通過實驗數(shù)據(jù)證明,老三聯(lián)聯(lián)合站的預(yù)脫水劑濃度在20ppm-50ppm之間,在現(xiàn)場時根據(jù)A段脫水后原油含水(≤30%),如果原油含水低于15%,可適當(dāng)降低加藥濃度,當(dāng)一次沉降罐污水指標(biāo)遠(yuǎn)低于含油(200mg/L),含懸浮物(300mg/L)時,在保證生產(chǎn)各項指標(biāo)時,可適當(dāng)降低預(yù)脫水劑用量,達(dá)到降本增效。
(3)預(yù)脫水劑均勻程度。配置預(yù)脫水劑溶液時,采用無雜質(zhì)清水,配置時,不斷攪拌,在輸送時,也保證良好的攪拌。定期清理加藥泵過濾器,保證均勻下藥。
(4)油水界面。在現(xiàn)場實踐中,通過長期的生產(chǎn)經(jīng)驗發(fā)現(xiàn),油水界面的高低直接影響溢流口原油含水和外排污水的指標(biāo)。當(dāng)溢流口含水增高時,可適當(dāng)降低油水界面,當(dāng)污水指標(biāo)超標(biāo)時,可適當(dāng)提升油水界面,通過對油水界面的合理控制,配合藥劑的使用,可大大降低生產(chǎn)成本。
2.根據(jù)生產(chǎn)實踐,影響B(tài)段的生產(chǎn)因素有破乳劑濃度和藥劑篩選,加熱溫度,二次沉降罐油水界面。因此,采取以下控制措施。
(1)破乳劑濃度。通過實驗證明,老三聯(lián)聯(lián)合站破乳劑的濃度在300ppm-600ppm之間,在現(xiàn)場時根據(jù)二段脫后含水確定加藥濃度,當(dāng)長期低于5%時,可以適當(dāng)降低加藥濃度。
(2)加熱溫度。通過生產(chǎn)實踐溫度在85-90℃時,破乳劑脫水效果最佳。在生產(chǎn)中,根據(jù)二段脫后含水確定加熱溫度,節(jié)約成本。
(3)二次沉降罐油水界面。二次沉降罐不同于一次沉降罐,其油水界面必須控制在5.5-9.0m之間,保證原油脫水和污水的指標(biāo)。
3.根據(jù)生產(chǎn)實踐,C段屬于自然沉降,影響C段的生產(chǎn)因素有加熱溫度,沉降時間等,因此,采取以下控制措施。
(1)加熱溫度。在C段時,正常生產(chǎn)狀況時,不采取加藥,通過自然沉降,生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)溫度在85-95℃時,破乳劑脫水效果最佳。
(2)沉降時間。在C段時,屬于靜態(tài)沉降,所以,足夠的沉降時間,可以提高自然沉降的效果,保證前段藥劑充分發(fā)揮作用,老三聯(lián)根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備,原油的沉降時間在40-50小時之間。
四、結(jié)論
在生產(chǎn)實踐中,實行“分段控制分段達(dá)標(biāo)”,在保證生產(chǎn)任務(wù)的同時又能達(dá)到降本增效。在實行“分段控制,分段達(dá)標(biāo)”中,明確了崗位責(zé)任制和具體責(zé)任人,在生產(chǎn)過程中,起到了良好的做用,誰主管誰負(fù)責(zé),有功必賞,有責(zé)必罰,調(diào)動崗位員工生產(chǎn)積極性,達(dá)到創(chuàng)產(chǎn)增效。
參考文獻(xiàn):
[1] 蒯澤明,聯(lián)合站原油脫水質(zhì)量分段控制模式探討[J]中國化工貿(mào)易,2014