張敏
摘要:本文主要針對聚合物地面工藝配注系統(tǒng)關(guān)鍵節(jié)點的機械剪切作用,研究配注工藝對聚合物造成的粘度損失,通過現(xiàn)場實驗為地面工藝設(shè)備的改進供理論依據(jù)。旨在解決錦16塊二元驅(qū)投產(chǎn)初期粘損過高的問題,同時為遼河油田大面積開展聚合物驅(qū)提供豐富的降粘損經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:剪切速率;剪切速率;粘度
1.降粘損的意義
進行聚合物驅(qū)油時,聚合物粘度與提高采收率幅度成正比關(guān)系,說明在一定范圍內(nèi),聚合物溶液粘度越高,提高采收率的幅度越大。在配制和注人過程中,由于受各種因素的影響,會使聚合物水溶液的粘度下降。聚合物水溶液粘度的下降勢必要影響采收率的提高幅度。因此,對各配注工藝環(huán)節(jié)的粘度損失分析便成為如何根據(jù)實際配注工藝條件與環(huán)境控制配注過程中聚合物粘度損失的關(guān)鍵。
粘損率按下式計算:
2.投產(chǎn)初期限錦16二元驅(qū)粘損情況
在配注系統(tǒng)投產(chǎn)后,依據(jù)錦16地面工程自身特點,設(shè)置合理的取樣節(jié)點,制定規(guī)范的取樣制度,展全面的樣品化驗,對地面工藝進行客觀、科學的評價,了解地面工藝粘損狀況。其中配注系統(tǒng)流程共設(shè)置10個取樣節(jié)點,分別為配制站內(nèi)的熟化罐出口、母液外輸泵出口、粗過濾器出口、精過濾器出口和注入站內(nèi)的母液匯管、注聚泵后、調(diào)節(jié)閥后、靜混器后、井口、井底。在地面工程投產(chǎn)初期,我們共取樣2626個,經(jīng)化驗取得有效數(shù)據(jù)2310個,總粘度損失為47.53%,粘度損失遠遠高于地面工程設(shè)計值,且高于其他油田聚驅(qū)粘度損失率。
3.確定粘損高的原因
3.1聚合物粒度不均勻
生產(chǎn)過程中所用聚合物均為符合國家標準的產(chǎn)品,但配制方案對粒度均勻性有更嚴格要求:粒徑≥1.0mm及≤0.2mm的顆??偤坎怀^5%,利用篩分儀進一步分析實驗,結(jié)果表明聚合物批次間粒度存在差異,導致下料速度不一致,甚至存在魚眼現(xiàn)象,影響混配效果。
3.2母液熟化過度
通過室內(nèi)熟化時間模擬實驗,確定最佳熟化時間為3.5h。
實際生產(chǎn)過程中,罐內(nèi)熟化時間為3.4h,在外輸管道內(nèi)還需要運行2.4小時。外輸熟化時間計算方法見表2。
3.3母液與水混配方式不合理
通過室內(nèi)實驗對比,垂直混配時粘度損失為37%,不混配時粘度損失為3.6%,垂直混配粘度對粘度影響較為明顯。
4.工藝及技術(shù)改進措施
4.1安裝配聚濃度在線監(jiān)測伺服系統(tǒng)
手工建立螺旋下料曲線,然后在EXCEL中繪制出5種不同下料速度與頻率的關(guān)系曲線,且相關(guān)系數(shù)R2>0.99。
在原自控系統(tǒng)的PLC控制柜內(nèi)增加輸入模塊和輸出模塊,將螺旋下料曲線編入自控程序中,建立完成新的濃度在線伺服系統(tǒng),改進后配制5500mg/l聚合物時,濃度誤差僅有3.7%,達到了低于5%的配制方案要求。
4.2縮短熟化時間
將4個熟化罐切換為3個熟化罐,單罐的熟化時間由3.5h減少到1.75h;調(diào)整熟化罐液位,上液位由5m調(diào)整到4.5m,下液位由0.3m調(diào)整到0.8m,通過控制液位單罐熟化時間又減少了0.55,總熟化時間3.6h。
4.3安裝母液水平匯流裝置
靜態(tài)混合器的大量應用是在化工行業(yè),用于乳化和萃取反應,注聚用靜混器是從化工行業(yè)移植過來的,但它有特殊要求即既要達到混合效果,又要保護聚合物分子鏈,使其免受剪切降解。因此將原垂直混配改為水平混配,垂直混配的降解度比水平混配的降解度大,并且成駝峰形狀。
參考文獻:
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[2]胡仲博主編,劉恒,李林主編,《聚合物驅(qū)采油工程》,石油工業(yè)出版社,1997年,第3頁。
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