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    基于PLC在液氯貯槽安全技術改造裝置的應用與設計

    2020-07-10 03:40:22李青林李林華
    商品與質量 2020年11期
    關鍵詞:液氯液位進料

    李青林 李林華

    湖南申聯(lián)環(huán)??萍加邢薰?湖南郴州 423300

    液氯貯槽是氯堿生產(chǎn)中重大危險源之一,也是安全管理的重點和難點,如何有效的預防和針對事故的應急處理,一直以來是各個氯堿廠所高度關注的問題之一。本文從實際出發(fā),根據(jù)工藝及現(xiàn)場崗位要求,將組態(tài)技術和PLC技術應用于液氯貯槽這一對象中,以貯槽液位、壓力、溫度為監(jiān)控參數(shù),有毒氣體濃度為控制變量,PLC為控制器,構成液氯貯槽的密閉控制系統(tǒng)[1]。

    1 總體設計方案

    1.1 工藝流程

    圖1

    如圖1所示,液氯貯槽處于一完全密閉的空間內(nèi),通過大小風機、堿泵、吸收塔和次氯酸鈉貯罐等設備構成。為保證槽區(qū)空間內(nèi)為負壓,小風機屬于常開設備,當密閉空間內(nèi)發(fā)生氯氣泄漏,測量濃度達到報警設定值HH限,自動聯(lián)鎖啟動大風機和循環(huán)堿泵,由組合式吸收塔吸收后回收至次氯酸鈉貯罐。

    1.2 主要儀表

    a.有毒氣體探測儀:選用特安電子公司的ES2000探測器,將液氯貯槽空間內(nèi)6臺探測器4-20mA電流信號集中送至多通道控制器顯示,分別整定高限報警值后,利用其繼電器輸出端子轉換后將報警信號送至PLC。

    b.液位變送器:由于液氯貯槽為壓力容器,故從安全出發(fā)選用非接觸式外測液位計。貯槽液位計與自動切斷閥聯(lián)鎖實現(xiàn)自動控制。

    c.自動切斷閥:選用襯氟蝶閥,配置保位裝置,當自動閥不能正常工作時,上位機報警提示。

    1.3 聯(lián)鎖邏輯

    a.當液氯貯槽A高高報時,先打開LV_2101B進料閥,然后再關閉LV_2101A進料閥。反之,當液氯貯槽B高高報時,先打開LV_2101A進料閥,然后再關閉LV_2101B進料閥。C/D槽同上。

    b.當裝置區(qū)毒性氣體濃度高高報時,聯(lián)鎖啟動風機C20102和堿液循環(huán)泵P2101A/P2101B。

    2 系統(tǒng)設計

    2.1 PLC硬件設計

    PLC硬件模塊由CPU模塊、數(shù)字量輸入模塊、模擬量輸入模塊和通訊串口卡等硬件構成,考慮該裝置為升級改造,故設計該系統(tǒng)留有一定的余量,以便整合原有儀表柜所有參數(shù)。

    2.2 I/O端口分配

    控制系統(tǒng)主要包括液位控制程序段、風機堿泵聯(lián)鎖程序段、模擬量輸入點、開關量輸入輸出點等單元,主要I/O分配如下表1:

    2.3 下位機組態(tài)程序設計

    a.液位自動聯(lián)鎖控制:M3.1聯(lián)鎖開關投入下,上位機貯槽B液位顯示超過聯(lián)鎖設定值80%,且B槽自動切斷閥反饋I0.2為開狀態(tài),滿足條件的Q0.0A槽自動閥自動打開。反之,當A槽液位超過設定聯(lián)鎖值,B槽自動閥打開,A槽自動閥關閉[2]。

    表1 I/O端口分配表

    b.風機聯(lián)鎖程序:同液位自動控制程序一樣,聯(lián)鎖控制分為開程序和關程序,開關程序分別為手動和自動兩個模式。手動模式下:上位機操作M2.6,聯(lián)鎖開關M3.5解除狀態(tài)下,可直接啟動Q0.6風機。自動模式下:裝置區(qū)氯氣濃度I1.1達到高高報警值,且聯(lián)鎖開關M3.5投入下,自動啟動Q0.6風機。關程序則設計三種狀態(tài)下停止運行Q0.6風機:①手動模式下,上位機操作M2.6且聯(lián)鎖開關M3.5為解除狀態(tài)下,Q0.6風機停止運行。②裝置區(qū)濃度報警信號I1.1斷開,聯(lián)鎖M3.5投入下停止運行Q0.6風機。③風機故障信號I2.6閉合時,聯(lián)鎖M3.5投入Q0.6停止運行。

    c.堿泵聯(lián)鎖程序:同樣設計為開程序和關程序。開程序:①上位機操作M1.3且聯(lián)鎖開關M1.2為解除狀態(tài)下啟動Q0.4A號堿泵。②M1.2聯(lián)鎖開關投入狀態(tài)下,裝置區(qū)濃度高高報I1.1閉合,I1.6B泵運行信號斷開,則按T32設定延時啟動Q0.4。關程序同風機停止程序同理,不一一敘述。

    3 結語

    上述設計方案已成功應用于液氯貯槽的安全技改裝置系統(tǒng)中,從反饋情況來看,PLC系統(tǒng)監(jiān)控安全可靠,組態(tài)程序簡單實用,能基本滿足工藝控制需求,下階段將利用系統(tǒng)余量,增加信號采集點接入和引入網(wǎng)絡功能入手,不斷豐富、完善和利用該系統(tǒng)的強大功能,提高該工序的自動化程度[3]。

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